特約記者 劉夢飛|文
氧氣底吹連續(xù)煉銅技術(shù),從最初設(shè)想的提出,到研發(fā)課題的設(shè)立,從理論研究的開展,到半工業(yè)試驗的完成,從工業(yè)試驗的啟動,再到最終產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的成功,每一次突破,每一步邁進(jìn),無不凝聚著中國恩菲工程技術(shù)有限公司銅锍連續(xù)吹煉工藝及裝備攻關(guān)團(tuán)隊的努力和心血。
2014年3月20日,中國冶金科工集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中冶集團(tuán)”)子公司中國恩菲工程技術(shù)有限公司(以下簡稱“中國恩菲”)開發(fā)的世界上首條氧氣底吹連續(xù)煉銅工業(yè)化示范生產(chǎn)線全線拉通,產(chǎn)出第一批合格的陽極板。這意味著,中國恩菲發(fā)明的氧氣底吹連續(xù)煉銅技術(shù)取得產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的成功,自此,這項技術(shù)將在世界范圍內(nèi)邁開產(chǎn)業(yè)化推廣的腳步。
氧氣底吹熔煉爐示意圖
中控室
氧氣底吹連續(xù)煉銅技術(shù),從最初設(shè)想的提出,到研發(fā)課題的設(shè)立,從理論研究的開展,到半工業(yè)試驗的完成,從工業(yè)試驗的啟動,再到最終產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的成功,每一次突破,每一步邁進(jìn),無不凝聚著中國恩菲銅锍連續(xù)吹煉工藝及裝備攻關(guān)團(tuán)隊的努力和心血。這支團(tuán)隊,以行業(yè)內(nèi)德高望重的多位知名專家為指導(dǎo),由20名“80后”青年設(shè)計師組成,是他們,勇?lián)蒲惺姑?,開拓創(chuàng)新,砥礪前行,為中國恩菲的歷史添加了濃墨重彩,為中國冶金史創(chuàng)造了新的奇跡。
氧氣底吹連續(xù)吹煉研發(fā)團(tuán)隊的成員包括冶煉工藝、工業(yè)爐和火法設(shè)備等多個專業(yè),他們在中國恩菲、中冶集團(tuán)乃至國內(nèi)外有色冶煉行業(yè)都具有極高的知名度,而這,卻絕不僅源自氧氣底吹連續(xù)煉銅工藝成功實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化之后引發(fā)的業(yè)內(nèi)轟動。在此之前,氧氣底吹熔煉工藝的成功,已經(jīng)為他們贏得了關(guān)注和榮耀,更為今日的成就奠定了堅實的基礎(chǔ)。
2008年,中國恩菲發(fā)明的氧氣底吹熔煉工藝在越南生權(quán)大龍冶煉廠和山東方圓有色金屬有限公司成功投產(chǎn),該工藝展現(xiàn)出的諸多優(yōu)越性,不僅得到了業(yè)主方的認(rèn)可,更匯聚了行業(yè)的目光。此后短短4~5年間,伴隨山東恒邦、包頭華鼎、垣曲冶煉廠等多個項目的先后投產(chǎn)以及近十個項目采用該工藝進(jìn)行設(shè)計,氧氣底吹煉銅工藝在國內(nèi)的工業(yè)化應(yīng)用已呈“遍地開花”之勢。
礦銅火法冶煉分熔煉、吹煉和精煉三個過程。熔煉技術(shù)的蓬勃發(fā)展,也使行業(yè)對先進(jìn)銅吹煉技術(shù)的需求更加強烈。當(dāng)今世界,85%以上的銅吹煉過程都采用PS轉(zhuǎn)爐,但其操作環(huán)境差、低空污染嚴(yán)重,煙氣處理系統(tǒng)投資大、運行費用高,爐齡短(先進(jìn)的3~6個月),耐材消耗高等問題,無法滿足冶煉行業(yè)對環(huán)保和生產(chǎn)操作自動化日益嚴(yán)格的需求,“開發(fā)出一套既能與氧氣底吹熔煉技術(shù)完美連接,又能完全取代PS轉(zhuǎn)爐的先進(jìn)銅吹煉技術(shù)”成為行業(yè)發(fā)展的要求和方向。
作為已有六十年有色冶煉研發(fā)應(yīng)用歷史的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),中國恩菲責(zé)無旁貸地?fù)?dān)起了這個責(zé)任。與其說是責(zé)任,或許也可以稱之為使命,為了不負(fù)使命,中國恩菲銅锍連續(xù)吹煉工藝及裝備攻關(guān)團(tuán)隊自創(chuàng)建伊始,就在公司總工程師、有色金屬行業(yè)設(shè)計大師尉克儉,高級顧問專家、全國勘察設(shè)計大師蔣繼穆的帶領(lǐng)下,這支以“80后”為“主力”的年輕隊伍,踏上了氧氣底吹連續(xù)煉銅工藝與裝備研究的攻關(guān)之路。
研發(fā)之初,中國恩菲銅锍連續(xù)吹煉工藝及裝備攻關(guān)團(tuán)隊經(jīng)過縝密研究探討,提出了將底吹技術(shù)應(yīng)用到吹煉過程,與熔煉過程連續(xù),形成氧氣底吹連續(xù)煉銅技術(shù)的想法,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和專家的支持。2006年,氧氣底吹連續(xù)煉銅技術(shù)專利成功申請,為氧氣底吹技術(shù)的研發(fā)之路奠定了堅實基礎(chǔ)。
但是,成功之路任重道遠(yuǎn)。盡管氧氣底吹冶煉技術(shù)在熔煉過程中展現(xiàn)了一系列優(yōu)越性,但放之吹煉,最初“所有人心里都沒底”,因為有諸多工程化問題亟待解決:
底吹連續(xù)吹煉是否經(jīng)濟(jì)可行、是否安全可靠、連續(xù)吹煉渣型如何選擇、底吹氣體富氧濃度如何控制、粗銅質(zhì)量如何保證、吹煉渣含銅如何控制、底吹氧槍和耐火材料的壽命問題、連續(xù)吹煉爐加料口黏接、吹煉爐處理殘極等,一個個技術(shù)難題當(dāng)前,壓力之大,前所未有。
今天,這些難題和疑問都已經(jīng)得到解決,但是回顧攻關(guān)之路,團(tuán)隊每個成員都感慨良多。
李兵和郝小紅都是在底吹連續(xù)吹煉技術(shù)研發(fā)過程中進(jìn)站的博士后,在公司專家和大師的指導(dǎo)下,他們見證并助力著技術(shù)不斷推進(jìn)和持續(xù)發(fā)展。
氧氣底吹連續(xù)吹煉研發(fā)過程中,雖然面對諸多問題和困難,但是大家都會以積極的心態(tài),在交流和探討中共同面對。李兵2008年進(jìn)入恩菲工作,2009年參與連續(xù)吹煉技術(shù)的研發(fā)工作?;貞洰?dāng)時的情形,他說,“印象最深的一句話,是蔣繼穆大師說的‘心中無底辦法多’”。對于一個因素的確定,常常會設(shè)計眾多解決方案,最終實施方案再通過團(tuán)隊反復(fù)論證。郝小紅說,遇到疑惑向老同志請教,將過去的設(shè)計經(jīng)驗和研發(fā)試驗相結(jié)合,事半功倍。當(dāng)被問到是否有過遲疑的時候,他們搖搖頭,“尉克儉、蔣繼穆這樣的行業(yè)大師一直都堅定地前行,老專家們知無不言,我們年輕的團(tuán)隊怎么可以放棄?”
一直以來,氧氣底吹技術(shù)在中國冶煉行業(yè)被視為改變世界冶煉格局的重要技術(shù)成就,這是研發(fā)團(tuán)隊的科研理想,更是恩菲人的冶煉夢想。這夢想讓中國恩菲銅锍連續(xù)吹煉工藝及裝備攻關(guān)團(tuán)隊里年輕的科研工作者們,堅定信念,摸索前行,不曾退步,在無數(shù)次討論和溝通中,樹立了成功的信心和希望。
創(chuàng)新的路上從不會一帆風(fēng)順,有創(chuàng)新必有質(zhì)疑,從設(shè)想的提出,到幾十次的反復(fù)論證,一個個問題接踵而至:比如,氧槍吹進(jìn)的氧氣首先和粗銅反應(yīng),生成的氧化亞銅會侵蝕耐火材料,對氧槍的燒損程度無法預(yù)測,氧槍壽命無法保證;比如,在熱態(tài)銅锍計量方面,底吹連續(xù)吹煉所需的熱態(tài)銅锍通過流槽從熔煉爐進(jìn)入吹煉爐,相較于將熱態(tài)銅锍水碎后再干燥磨細(xì)的閃速吹煉,計量的準(zhǔn)確度和氧料比的控制都引發(fā)了擔(dān)憂;再如,采用傳統(tǒng)轉(zhuǎn)爐方法吹煉銅锍,靠熟練工人看火焰、靠取樣形態(tài)來判斷終點,但連續(xù)吹煉工藝的終點如何判斷?還有,底吹連續(xù)吹煉爐壽命能達(dá)到多少?連續(xù)吹煉的粗銅含硫量能否滿足傳統(tǒng)陽極爐作業(yè)要求?此外,既為創(chuàng)新,在理論研究和裝備開發(fā)方面,就少有資料可供參考,更別說可供借鑒的成功案例,而伴隨新工藝的開發(fā),新的裝置問題也會出現(xiàn),這些都給中國恩菲的科研團(tuán)隊帶來了巨大的挑戰(zhàn)。不過,在質(zhì)疑和阻力中,他們沒有畏懼、退縮,更不會動搖和放棄,昂揚的斗志支撐他們砥礪前行。
2009年,為加速推動氧氣底吹連續(xù)煉銅技術(shù)的研發(fā),中國恩菲研發(fā)團(tuán)隊成功申報了國家“863”課題“氧氣底吹連續(xù)吹煉清潔生產(chǎn)工藝關(guān)鍵技術(shù)及裝備”,由尉克儉領(lǐng)銜組織實施,使這一研發(fā)攻關(guān)課題得到了國家層面的支持。
“863”課題的立項,使中國恩菲銅锍連續(xù)吹煉工藝及裝備攻關(guān)團(tuán)隊的成員們備受鼓舞。為了彌補設(shè)計經(jīng)驗的不足,這些年輕的“80后”都以極大的熱情和忘我的付出,熱情開足馬力高速的運轉(zhuǎn),打響技術(shù)“攻堅戰(zhàn)”。
他們廣泛查閱相關(guān)工業(yè)生產(chǎn)資料,全面搜集國際前沿技術(shù)文獻(xiàn),提出初步解決方案,團(tuán)隊內(nèi)部召開討論會的次數(shù)以百位計。夜深人靜的時候,他們辦公室的燈總是亮著,會議還在繼續(xù),論證還沒結(jié)束,晝夜似乎也沒了分隔。
裝備研發(fā)過程中,工業(yè)爐專業(yè)及設(shè)備專業(yè)首先經(jīng)過核算提出幾種能完成工藝要求的初步方案,再對設(shè)備方案從動作設(shè)計、結(jié)構(gòu)形式、負(fù)荷計算等多方面進(jìn)行具體細(xì)化,而后優(yōu)勝劣汰,與多家生產(chǎn)廠家進(jìn)行技術(shù)交流,確保方案可行性,形成完整設(shè)計后,再與工藝專業(yè)共同比選,確定并優(yōu)化方案,進(jìn)行詳細(xì)施工圖設(shè)計……
“畏懼、退縮”這些詞匯并不在這批“80后”的字典里。挑戰(zhàn)反倒更加激發(fā)了他們的斗志。年輕的團(tuán)隊成員中,有的初為父母,有的剛剛成家,但為了項目進(jìn)展,他們沒有任何怨言,大家都放棄了陪伴愛人和孩子的時間,全身心投入到工作之中。家庭對于他們而言,不是壓力,而是支持,是更多的責(zé)任感和使命感所激發(fā)的堅定,這堅定讓他們在反復(fù)磨礪的過程中,綻放出青春的光芒。
任何創(chuàng)新都離不開理論的支撐,團(tuán)隊對此有著深刻的認(rèn)識。為了在理論上有更多突破,尉克儉和蔣繼穆全程指導(dǎo)李兵和郝小紅開展科研工作,充分利用公司博士后科研工作站的重要平臺。以此為基礎(chǔ),攻關(guān)小組嘗試采用當(dāng)前國際上先進(jìn)的數(shù)值模擬研究方法對底吹爐內(nèi)熔體流場的影響因數(shù)進(jìn)行深入的理論研究,為底吹連續(xù)煉銅技術(shù)工業(yè)化的全球推廣奠定了理論基礎(chǔ)。
為了更透徹地解決模型規(guī)模大、氧氣噴出速度較高,工況復(fù)雜等一系列問題,攻關(guān)小組還專門設(shè)立了“氧氣底吹熔煉爐、氧氣底吹連續(xù)吹煉爐爐內(nèi)流場數(shù)值模擬”課題,通過查閱國際上相關(guān)研究方法的文獻(xiàn),學(xué)習(xí)模擬軟件的使用方法,并與高校合作,搭建實驗平臺,深入開展研究。在實踐的基礎(chǔ)上,通過建立爐內(nèi)流場的物理模型及數(shù)學(xué)模型,更清晰地對氧槍吹氧過程熔池內(nèi)的氣液兩相流動過程進(jìn)行描述,從而對氣液混合及擴(kuò)散作用機理以及底吹氣體對熔池內(nèi)液體銅锍的攪拌作用機制進(jìn)行研究與分析。
此外,攻關(guān)小組還建立了冷態(tài)水模實驗臺以更準(zhǔn)確地進(jìn)行理論研究,借助“大比例尺”和“小比例尺”兩個水力模型實驗臺的實驗數(shù)據(jù)及工業(yè)現(xiàn)場收集回來的資料,不斷驗證數(shù)值模型的正確性。當(dāng)數(shù)據(jù)偏差較大時,再對模型進(jìn)行修正,如此反復(fù),使最初的流體模型不斷逼近真實情況。完成了模型的建立后,對氧槍結(jié)構(gòu)、氧氣流量、壓力、濃度、氧槍間距布置等多因素進(jìn)行了模擬分析,取得了傳統(tǒng)方法無法做到的直觀、精確的結(jié)果,為氧氣底吹連續(xù)吹煉技術(shù)提供了強有力的支撐。
郝小紅說,參與實驗使她在設(shè)計工作和學(xué)科研究上得到很大提高,實驗與設(shè)計經(jīng)驗相結(jié)合,優(yōu)化的設(shè)計得以實現(xiàn);實驗與博士后科研課題相結(jié)合,有利推動了科研成果實現(xiàn)。實際上,以此技術(shù)研發(fā)為基礎(chǔ)博士后課題,目前所取得的模擬技術(shù)成果已經(jīng)可以達(dá)到出站標(biāo)準(zhǔn),但她還是提出延期的想法,就是希望能積累更多今后工程項目實際成果的支撐,“用模擬的結(jié)果對指導(dǎo)實踐,這才是理論研發(fā)最終目標(biāo)和價值的體現(xiàn)”,這是她的學(xué)業(yè)夢,與恩菲人的冶煉夢、恩菲夢緊密融為一體。
科研成果,只有經(jīng)過試驗的檢驗,才能談及產(chǎn)業(yè)化。在“863”課題推進(jìn)過程中,半工業(yè)試驗和工業(yè)試驗的過程,既是對理論和設(shè)想的驗證,更是對團(tuán)隊的鍛煉。
2012年5月~6月,銅锍連續(xù)吹煉工藝及裝備攻關(guān)團(tuán)隊赴河南豫光金鉛股份有限公司,開展冷態(tài)銅锍底吹連續(xù)吹煉半工業(yè)試驗。試驗歷時一個月,團(tuán)隊就在現(xiàn)場奮戰(zhàn)了30個晝夜。
為深入掌握試驗過程,確保試驗安全、順利地進(jìn)行,大家分成白班和夜班輪流堅守在現(xiàn)場。半工業(yè)試驗階段,各項配套輔助設(shè)施較為簡陋,基本是露天工作。5月的河南,白天熱、晚上冷,團(tuán)隊里卻沒有人抱怨,大家苦中作樂,笑稱“白天軸流風(fēng)機吹涼風(fēng)”,“晚上爐子、銅錠成暖寶”。深夜里,除了記錄各種生產(chǎn)數(shù)據(jù),大家披件大衣席地而坐,望著滿天繁星,心里倒生出幾分革命浪漫主義情懷。
正是半工業(yè)試驗的成功,奠定了研發(fā)團(tuán)隊和業(yè)內(nèi)對雙底吹連續(xù)煉銅的信心。2012年12月,團(tuán)隊又奔赴山東方圓有色金屬有限公司,參加熱態(tài)銅锍底吹連續(xù)吹煉工業(yè)試驗,繼續(xù)優(yōu)化工藝條件,研究工業(yè)化裝置。工業(yè)試驗期正值寒冷的冬季,工廠沒有采暖,大家仿佛在冰天雪地中進(jìn)行試驗,但這并沒有阻止他們的腳步?!耙徊慌驴?,二不怕累”的精神,現(xiàn)在還要加上“三不怕冷”,他們裹著厚厚的軍大衣,備著充足的板藍(lán)根,持續(xù)奮戰(zhàn)在現(xiàn)場一線,搜集了大量珍貴的一手資料。
努力必將得到回報。2013年10月,“863”課題“氧氣底吹連續(xù)吹煉清潔生產(chǎn)工藝關(guān)鍵技術(shù)及裝備”圓滿完成,全面通過國家科技部的驗收。
2014年2月~3月,氧氣底吹連續(xù)煉銅工藝及裝備產(chǎn)業(yè)化項目順利投產(chǎn),這標(biāo)志著世界首座雙底吹連續(xù)煉銅生產(chǎn)線的誕生,更標(biāo)志著團(tuán)隊的努力終于開花結(jié)果。投產(chǎn)過程中,中國恩菲黨委書記、董事長陸志方親臨現(xiàn)場督導(dǎo)工作,尉克儉坐鎮(zhèn)指揮,跟項目團(tuán)隊一起“三班倒”;項目經(jīng)理顏杰和專業(yè)人員駐守現(xiàn)場,與業(yè)主齊心協(xié)力,廢寢忘食,攻堅克難,確保了氧氣底吹連續(xù)煉銅技術(shù)一次投產(chǎn)成功。
出料
成績永遠(yuǎn)只屬于過去,示范項目成功投產(chǎn),團(tuán)隊也要向著更高的目標(biāo)邁進(jìn):不斷提升和完善工藝技術(shù)及裝備,使之持續(xù)優(yōu)化。
今天,中國恩菲銅锍連續(xù)吹煉工藝及裝備攻關(guān)團(tuán)隊又踏上了新的征程,而以李兵、郝小紅、梁帥表、許欣、吳金財為代表的青年榜樣的青春朝氣和工作熱情,也深深感染著中國恩菲的每一位員工。只有創(chuàng)新,才能不被淘汰,只有持續(xù)創(chuàng)新,才能保持行業(yè)領(lǐng)軍地位,而這,也將成為榜樣的動力,激勵恩菲青年和每一個恩菲人邁向遠(yuǎn)方。