方芳
(銅陵市環(huán)境監(jiān)測中心站,安徽銅陵244000)
SNCR技術在水泥窯煙氣脫硝中的應用
方芳
(銅陵市環(huán)境監(jiān)測中心站,安徽銅陵244000)
通過對比分析水泥窯脫硝技術并結合我國具體國情,探討出適合我國的水泥窯脫硝技術—SNCR技支。闡述了SNCR技術的原理、特點、工藝、減排效益;并通過SNCR在水泥窯煙氣脫硝中的實際應用情況、監(jiān)測數(shù)據(jù)、減排效益等,為我國水泥行業(yè)氮氧化物減排治理工作提供參考。
SNCR技術;氮氧化物(NOX)、煙氣脫硝、水泥窯
氮氧化物(NOX)是大氣主要污染源之一,主要包括NO、NO2、N2O、N2O3、N2O4、N2O5等。NOX對人、動植物具有極大危害性。當空氣中的NOX含量達100~150ppm時,人在達0.5-1h內就會引起肺水腫而死亡;當空氣中NOX含量2.5ppm時,豆類及西紅柿葉子在7h后就變成白色。NOX也是形成酸雨、酸霧、化學煙的原因之一。
目前我國NOX的排放量與歐、美等發(fā)達國家相比處于較高的水平,現(xiàn)已成為世界NOX排放大國。從2008年《大氣污染防治法(修訂草案)》將NOX作為重要治理領域后,我國對NOX控制日趨重視。
在NOX工業(yè)源排放中,全國水泥行業(yè)約占排放總量的10%左右,僅次于電力和機動車尾氣排放,位居第三位,因此水泥行業(yè)NOX減排在我國NOX總量控制中占有很多重要地位。水泥行業(yè)低NOx排放控制技術主要有低氮燃燒技術和煙氣脫硝技術,其效能情況如表1。
綜合上述,根據(jù)“技術先進、工藝成熟、經(jīng)濟合理”的選擇原則,選擇性非催化還原(SNCR)煙氣脫硝技術可達到確保在較低運行成本的狀態(tài)下,實現(xiàn)系統(tǒng)NOx減排目標。
SNCR是Select None-Catalytic Reduction的簡稱,全稱:選擇性非催化還原。其基本原理是:將氨水(入罐質量濃度20%-25%,入爐質量濃度10%-15%)通過霧化噴射系統(tǒng)直接噴入分解爐合適溫度區(qū)域,霧化后的氨與NOX(NO、NO2等混合物)進行選擇性非催化還原反應,將NOX轉化成無污染的N2和水。氨水噴入點的位置至關重要,當噴入點的溫度過低時,脫硝反應效率會降低;當噴入點的溫度過高時,氨會直接被高溫氧化成N2和NO,最終也會影響脫硝反應效率。因此為了提高脫硝反應效率并實現(xiàn)NH3的逃逸最小化,噴入點的選擇一般需要滿足以下條件:(1)溫度為850℃-970℃的區(qū)域;(2)在氨水噴入的位置沒有火焰;(3)氨水在反應區(qū)域有足夠的停留時間(1-2s)。噴氨后分解爐內發(fā)生的化學反應主要有:
表1 水泥窯低NOx技術應用效能的比較
該技術的脫硝效率一般為30%-60%。NOX脫除效率與NH3/NOX摩爾比的關系如下圖。
圖1 NOX脫除效率和NH3/NOx摩爾比的關系
(1)該煙氣脫硝技術的效率一般為30~60%;
(2)系統(tǒng)簡單,工程量小,不需要改變現(xiàn)有燒成系統(tǒng)工藝和設備設置,只需另行配置SNCR脫硝裝置即可;
(3)由于不需要昂貴的催化劑和體積膨大的催化反應塔,土建工程量小,項目造價低,運行成本可根據(jù)實際情況來控制調整;
(4)系統(tǒng)阻力小,無需考慮在現(xiàn)有的燒成系統(tǒng)中額外附加阻力;
(5)系統(tǒng)占地面積小,需要較小的氨水儲存位置,不需要占用很大的場地面積。
(1)若單獨使用該技術,脫硝效率達60%以上,則氨水消耗量較大,運行成本高;
(2)由于需要從分解爐上部高溫段噴入氨水,根據(jù)氨水噴入量的不同,會對燒成系統(tǒng)的熱耗產(chǎn)生一定的影響;
(3)分解爐噴入氨水后可能生成的(NH4)2SO4和NH4HSO4腐蝕和堵塞管道;
(4)氨的逃逸量一般為10ppm(8mg/Nm3)左右。
SNCR技術在國內水泥生產(chǎn)線已有較多的實例,現(xiàn)以本市某大型水泥廠12000t/d熟料生產(chǎn)線煙氣脫硝技改工程為例,詳細介紹SNCR技術實際應用:
該水泥廠在現(xiàn)有低氮燃燒技術的基礎上,采用選擇性非催化還原(SNCR)煙氣脫硝技術,配置SNCR煙氣脫硝設施,在分解爐上部合適的溫度區(qū)間內噴入還原劑,與煙氣中NOX發(fā)生還原反應,降低NOX的排放。通過在低氮燃燒技術的基礎上,配套建設SNCR煙氣脫硝技術設施,確保在較低運行成本的狀態(tài)下,實現(xiàn)系統(tǒng)NOX減排目標(去除效率達60%以上)。
4.1 工藝簡介
SNCR系統(tǒng)主要包括氨水卸載、儲存系統(tǒng)及氨水計量系統(tǒng)、氨水加壓控制系統(tǒng)、噴霧系統(tǒng)和PLC控制系統(tǒng)等部分組成,工藝流程及系統(tǒng)控制圖如下圖所示:
圖2 SNCR煙氣脫硝工藝流程圖
圖3 SNCR煙氣脫硝系統(tǒng)控制圖
4.2 還原劑儲存、輸送系統(tǒng)
選用質量分數(shù)為20%-25%的氨水作為還原劑,氨水儲罐的設計為常壓、常溫,儲罐材質使用304材質,氨水儲罐設置兩座,一備一用。為了保證氨水罐內有足量的氨水,并且壓力適當,氨水罐需要配置液位計、真空閥、排氣閥等附屬設施。氨水儲罐內一旦超壓,呼吸閥會自動開啟,使罐內壓力回落到正常水平。來自氨水儲罐的氨水通過加壓泵加壓后,由計量器分配直接進入噴霧系統(tǒng)。每臺分解爐必須配置一套計量分配系統(tǒng),用于控制分解窯每個噴射區(qū)的還原劑流量。
4.3 噴射系統(tǒng)
噴槍是噴霧系統(tǒng)的核心也是整個SNCR系統(tǒng)的關鍵部件。為提高脫硝反應的效率,在本項目設計將噴槍布置在分解爐出口鵝頸管位置,共布置兩層,每層5把噴槍,一共10支噴槍,所有噴槍圍繞煙道周向對稱均布。噴槍為雙流體噴槍,以壓縮空氣為噴射動力,保證霧化效果和噴射覆蓋范圍,能適應不同的稀氨水的流量,在流量變化幅度較大時也能保持優(yōu)良的霧化效果。
為了提高脫NOX的效率并實現(xiàn)窯尾煙囪NH3的逃逸最小化,噴射位置選擇應滿足以下條件:在氨水噴入的位置沒有火焰;在反應區(qū)域維持合適的溫度范圍(850-950℃);在反應區(qū)域有足夠的停留時間:不小于1秒。
4.4 減排效益
該水泥廠在SNCR脫硝系統(tǒng)技改前后,均對生產(chǎn)線窯尾的NOX進行了監(jiān)測,監(jiān)測結果如下表2:
表2 廢氣固定源監(jiān)測結果
由此可以看出,12000t/d熟料生產(chǎn)線窯尾尾氣(脫硝前與脫硝后)脫硝前后NOX去除效率為61.04%、一年合計可減少氮氧化物排放量約為3778噸(按年生產(chǎn)8000小時計)。
4.5 項目投資
項目前期總投資約895萬,運行投產(chǎn)后,主要成本為還原劑(氨水)的外購,經(jīng)核實,運行費用約2.0元/噸熟料。本項目雖然沒有直接的經(jīng)濟效益,但大大減少了NOX,具有很大的社會效益和環(huán)境效益。
我國現(xiàn)已明確將加強NOX排放的控制力度,環(huán)境保護部與國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局與2013年12月27日聯(lián)合發(fā)布了《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》,其中對NOX的排放有了嚴格的要求。SNCR在脫硝技術中具有脫硝效率高,運行成本較低的優(yōu)點,通過與低氮燃燒技術結合可獲得更高的脫硝效率;且SNCR技術占地面積小,布局容易,更適合現(xiàn)有機組的技術改造。因此SNCR技術必將在水泥脫硝行業(yè)中占據(jù)重要地位。
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(責任編輯:劉小斌)
TQ172.62
A
1671-752X(2014)03-0064-03
2014-05-17
方芳(1980-),女,安徽銅陵人,銅陵市環(huán)境監(jiān)測中心站工程師。