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        鑄造車間砂再生工部的除塵改造

        2014-03-09 05:38:40郝志江秦洪建馬茂源
        中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2014年3期
        關(guān)鍵詞:布袋除塵器除塵

        郝志江,秦洪建,馬茂源

        (機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司,鄭州 450007)

        鑄造車間砂再生工部的除塵改造

        郝志江,秦洪建,馬茂源

        (機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司,鄭州 450007)

        在對某鑄造車間砂再生除塵系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行實(shí)測和分析的基礎(chǔ)上,更新了除塵器,并對管路及除塵器進(jìn)行了系統(tǒng)的重新分配和組合改造,取得了明顯效果,改善了車間環(huán)境及工人的勞動(dòng)條件。

        鑄造車間;砂再生;除塵系統(tǒng)

        1 引言

        山西某公司始建于20世紀(jì)70年代初期,是目前國內(nèi)最大的發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋供應(yīng)商之一,公司目前由四大生產(chǎn)工部組成,生產(chǎn)工藝和設(shè)備均為國內(nèi)外先進(jìn)水平,其除塵設(shè)備皆由國內(nèi)配套。砂處理各主要設(shè)備間的物料輸送均采用皮帶運(yùn)輸機(jī)。整個(gè)砂處理生產(chǎn)線根據(jù)需要設(shè)多套除塵系統(tǒng),均為氣箱式脈沖布袋除塵器。因設(shè)備運(yùn)行時(shí)間太長,管道破損嚴(yán)重,再加上維修管理不到位,其中幾臺除塵器的除塵效果不理想,各揚(yáng)塵點(diǎn)捕集效果差、除塵器清灰能力弱、除塵效率低,造成車間內(nèi)粉塵濃度及室外排放濃度均超標(biāo),嚴(yán)重影響了員工身體健康和公司區(qū)域空氣質(zhì)量。為此,公司對砂再生系統(tǒng)的除塵系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,收到了很好的效果。

        2 原有除塵系統(tǒng)存在的問題

        (1)砂再生2#除塵系統(tǒng)過分龐大,結(jié)構(gòu)不合理

        砂再生2#除塵系統(tǒng)設(shè)計(jì)得過分龐大,所帶的除塵點(diǎn)達(dá)27處之多,且管線長、彎頭三通多,這無疑增加了系統(tǒng)的局部壓力損失和管道摩擦壓力損失。由于剛經(jīng)振落下來的型砂具有一定的溫度和濕度,而該除塵器收塵管道彎頭較多,很容易在彎頭處板結(jié)堆積,造成管道截面減小、系統(tǒng)阻力增加。砂再生線產(chǎn)生的粉塵主要成分為MgO、SiO2等(游離SiO2<10%),塵粒細(xì)、黏附力強(qiáng)、容易受潮板結(jié),使得濾袋上粉塵清除不下導(dǎo)致阻力升高[1]。系統(tǒng)中各個(gè)集塵罩因多次檢修設(shè)備而密封不嚴(yán),各集塵點(diǎn)無抽力,造成粉塵自由飄散,使得粉塵排放超標(biāo)。2#除塵系統(tǒng)如下圖所示。

        2#除塵系統(tǒng)示意圖

        (2)砂再生3#除塵系統(tǒng)的除塵器和風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)不合理

        砂再生3#除塵系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,壓頭小、管道風(fēng)速、過濾風(fēng)速偏大。設(shè)計(jì)采用氣箱脈沖袋式除塵器,系統(tǒng)風(fēng)量60,100m3/h,系統(tǒng)干管直徑Ф800mm,管道內(nèi)設(shè)計(jì)風(fēng)速高達(dá)33m/s,除塵器阻力1600Pa,總過濾面積305m2,過濾風(fēng)速高達(dá)3.28m/s,選用4-73No.11D型離心風(fēng)機(jī),額定風(fēng)量42,000~80,570m3/h,額定壓頭2659~4003Pa,風(fēng)機(jī)功率75kW。

        (3)砂再生4#除塵系統(tǒng)清灰作業(yè)不到位

        砂再生4#除塵系統(tǒng)的各項(xiàng)設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。該系統(tǒng)只有一個(gè)除塵點(diǎn)且風(fēng)量、風(fēng)機(jī)壓頭都很高,但除塵效果很差。經(jīng)現(xiàn)場檢測,除塵器前后的壓力損失高達(dá)4200Pa,原因是該系統(tǒng)負(fù)責(zé)沸騰床的除塵初始含塵濃度高、布袋損壞較快,再加上清灰不及時(shí),導(dǎo)致粉塵二次黏掛,使除塵器阻力大大增加,嚴(yán)重影響了除塵效果。

        表1 4#除塵設(shè)備主要參數(shù)

        (4)除塵系統(tǒng)日常檢修、維修管理不到位

        經(jīng)現(xiàn)場觀察,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中絕大多數(shù)除塵器的布袋自從安裝運(yùn)行以來幾乎沒有更換過,再加上沒有定時(shí)除灰,造成除塵器堵塞和二次污染。管道長時(shí)間被磨損,除塵器因腐蝕出現(xiàn)縫隙后沒有及時(shí)更換密封,造成漏風(fēng)損失,影響除塵效果。除塵器的關(guān)鍵零部件脈沖閥等無法正常工作而沒有及時(shí)更換,也對除塵效果帶來了很大影響。

        3 改造方案

        (1)砂再生2#除塵系統(tǒng)改造

        首先對管道進(jìn)行減負(fù),將多角篩除塵單獨(dú)摘出來,新增一套應(yīng)用防水濾料的除塵系統(tǒng)。其次是將遠(yuǎn)處的揚(yáng)塵點(diǎn)根據(jù)附近除塵器能力重新分配系統(tǒng)。這樣共減少水平方向彎頭5處,垂直方向彎頭7處,估算減少阻力360kPa。對粉塵溢散嚴(yán)重的揚(yáng)塵點(diǎn)增設(shè)了2×2×2(m)的整體密閉罩,加強(qiáng)了捕集效果,同時(shí)不影響設(shè)備檢修。經(jīng)檢測,除塵器的壓力損失高達(dá)2600Pa,對除塵器布袋進(jìn)行更換并對反吹清灰的脈沖閥進(jìn)行檢修更換。

        (2)砂再生3#除塵系統(tǒng)改造

        一個(gè)除塵系統(tǒng)的總阻力包括三部分:吸塵罩的入口阻力,風(fēng)管及其部件的摩擦阻力、局部阻力以及除塵器的阻力[2]。經(jīng)計(jì)算,管道系統(tǒng)阻力約為2344Pa,經(jīng)實(shí)測除塵器的阻力為1600Pa ,系統(tǒng)阻力總計(jì)3944Pa,24個(gè)揚(yáng)塵點(diǎn)所需風(fēng)量約60,000m3/h,考慮到管道漏風(fēng)系數(shù),除塵風(fēng)量為60,900m3/h,而4-73No.11D型離心風(fēng)機(jī)在滿足設(shè)計(jì)風(fēng)量達(dá)到60,900m3/h,其全壓約為3700Pa,如滿足壓頭,則風(fēng)量只有42,000m3/h,除塵風(fēng)機(jī)能力略顯不足。如改換4-73No.11D風(fēng)機(jī)則功率達(dá)到132kW,浪費(fèi)能源。故考慮對管路系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),對生產(chǎn)線上揚(yáng)塵小的地方進(jìn)行密封,減少除塵風(fēng)量,并對整個(gè)管路管徑系統(tǒng)重新設(shè)計(jì),更換除塵器,增加布袋過濾面積。改造后,既利用了原有設(shè)備,又滿足了生產(chǎn)要求,經(jīng)濟(jì)效益明顯。3#除塵系統(tǒng)原有參數(shù)和設(shè)計(jì)改造參數(shù)見表2。

        表2 3#除塵設(shè)備主要參數(shù)

        (3)砂再生4#除塵系統(tǒng)改造

        對整個(gè)除塵管道和除塵器進(jìn)行清灰工作,更換所有布袋。除塵器布袋更換周期不要超過8個(gè)月,否則會造成系統(tǒng)阻力大、除塵效果差。在彎頭、三通等異型管附近應(yīng)設(shè)清掃孔,便于定期清掃。

        4 結(jié)語

        在除塵改造中,除塵系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要根據(jù)粉塵的性質(zhì)選用相應(yīng)的除塵器和除塵布袋的材質(zhì),同時(shí)要加強(qiáng)工人的環(huán)保意識,做好系統(tǒng)的日常維護(hù)工作,加強(qiáng)管理,定期檢查、專人維修,并要做好粉塵的后處理工作,防止二次污染。

        [1] 段紅林.砂再生工部除塵系統(tǒng)改造[J].鐵道勞動(dòng)安全衛(wèi)生與環(huán)保,2007,34(02):91-93.

        [2] 張國玲,陳金寶.鑄造砂處理工部多點(diǎn)除塵系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].環(huán)境工程,2003,21(03):34-36.

        Dust Removal Reformation of Gravel Recycling Workshop in Foundry

        HAO Zhi-jiang, QIN Hong-jian, MA Mao-yuan

        X701.2

        A

        1006-5377(2014)03-0014-02

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