大慶油田天然氣分公司
原油加熱爐安全運(yùn)行的措施
向紅一 包超大慶油田天然氣分公司
以北Ⅱ—1原穩(wěn)加熱爐為例,采用可以模擬現(xiàn)場操作人員實(shí)時(shí)比較4路出口溫度差值的模糊控制方式,通過動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)支路進(jìn)油達(dá)到出口溫度動(dòng)態(tài)平衡,解決了加熱爐運(yùn)行中的偏流問題;在燃料氣緩沖罐出口增設(shè)燃料氣過濾器,以解決加熱爐爆燃問題。在快速切斷閥和燃料氣調(diào)節(jié)閥之間增設(shè)檢漏壓力變送器,以監(jiān)測此段管線壓力變化。在加熱爐啟動(dòng)過程中,火嘴系統(tǒng)進(jìn)行檢漏操作,若任意火嘴檢漏不通過,系統(tǒng)即發(fā)出報(bào)警,停止運(yùn)行并進(jìn)行吹掃。
加熱爐;模糊控制;安全運(yùn)行;控制系統(tǒng)
加熱爐是原油生產(chǎn)和集輸過程中的加熱設(shè)備,加熱爐安全、高效運(yùn)行是確保原油安全生產(chǎn)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。大慶油田天然氣分公司原油穩(wěn)定裝置目前共有9臺(tái)加熱爐,加熱爐在運(yùn)行過程中因爐管偏流、偏燒以及燃燒器系統(tǒng)不完善,引起加熱爐爆燃,造成加熱爐爐管結(jié)焦,設(shè)備本體損壞,甚至裝置停產(chǎn)。
大慶油田天然氣分公司原穩(wěn)裝置有9套加熱爐控制系統(tǒng),其中5套支路進(jìn)油控制方式采用PID控制,4套支路采用模糊控制方式。加熱爐進(jìn)油自動(dòng)控制采用PID控制方式,每組入、出口管線單獨(dú)控制,即以每一支路出口溫度為參照,調(diào)節(jié)對應(yīng)入口支路油量。當(dāng)油量波動(dòng)時(shí),PID控制不能解決以出口溫度為參數(shù),調(diào)節(jié)入口油量帶來的溫度滯后問題,導(dǎo)致4路出口溫差較大,易造成偏燒、結(jié)焦現(xiàn)象。
大慶油田天然氣分公司有8套加熱爐燃?xì)馊紵飨到y(tǒng)采用QY-1B全自動(dòng)燃?xì)馊紵?。隨著設(shè)備使用年限的增加,全自動(dòng)燃?xì)馊紵飨到y(tǒng)功能不完善問題逐漸暴露出來:燃燒器系統(tǒng)無燃料氣泄漏檢測功能;燃料氣沒有增設(shè)過濾功能;火焰檢測器和變送器故障率高,經(jīng)常出現(xiàn)火檢結(jié)果誤報(bào),甚至出現(xiàn)熄火無報(bào)警現(xiàn)象。2009年原穩(wěn)裝置運(yùn)行中曾經(jīng)出現(xiàn)加熱爐爆燃事故。
2.1 采用模糊控制以解決加熱爐偏流問題
以北Ⅱ—1原穩(wěn)加熱爐為例,采用可以模擬現(xiàn)場操作人員實(shí)時(shí)比較4路出口溫度差值的模糊控制方式,通過動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)支路進(jìn)油達(dá)到出口溫度動(dòng)態(tài)平衡,解決了加熱爐運(yùn)行中的偏流問題。
(1)確定模糊控制方案。當(dāng)實(shí)際溫差超過設(shè)定溫差時(shí),溫度最高的支路調(diào)節(jié)閥門以設(shè)定幅度自動(dòng)增加開度。當(dāng)閥門開度超過80%時(shí),溫度最低的支路調(diào)節(jié)閥門以設(shè)定幅度自動(dòng)減小開度。當(dāng)最大與最小溫差在設(shè)定范圍時(shí),調(diào)節(jié)閥門開度保持恒定不變。閥門可調(diào)開度為20%~80%。4路出口溫度實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)比較,4路入口油量動(dòng)態(tài)平衡,最終達(dá)到4路出口溫差控制在要求范圍內(nèi),有效避免了偏燒、結(jié)焦現(xiàn)象。
(2)建立模糊數(shù)據(jù)庫,摸索溫度差值、時(shí)間差值和閥門開度的基礎(chǔ)值。溫差設(shè)置:溫差設(shè)置按照工藝要求設(shè)定為2℃,當(dāng)4路出口中溫度最高的支路與溫度最低的支路溫差超過此設(shè)定值時(shí),開始進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)。幅度設(shè)置:調(diào)節(jié)回路每進(jìn)行一次輸出時(shí),調(diào)節(jié)閥門開、關(guān)變化的幅度。幅度設(shè)置過程中,利用控制方案中的手動(dòng)賦值,摸索幅度值在1~10之間的溫度控制效果,目前幅度設(shè)定為2較為理想。時(shí)間設(shè)置:調(diào)節(jié)回路每進(jìn)行一次輸出的時(shí)間周期設(shè)定為20s。
(3)編寫ME控制程序,確定基本變量和輔助變量。在北Ⅱ—1原穩(wěn)加熱爐ME控制系統(tǒng)中編制上位、下位加熱爐防偏燒控制程序,在下位軟件增加判斷框中的相應(yīng)變量,設(shè)定時(shí)間周期、溫度差值、調(diào)節(jié)幅度變量點(diǎn)。在上位軟件中繪制調(diào)節(jié)界面,設(shè)定TV106a、TV106b、TV106c、TV106d輸出值上、下限。
2.2 完善燃料氣工藝和控制系統(tǒng)
(1)燃料氣工藝系統(tǒng)改造。在燃料氣緩沖罐出口增設(shè)燃料氣過濾器,以解決燃料氣因含雜質(zhì)造成自力式調(diào)節(jié)閥、切斷電磁閥及放空電磁儀表關(guān)閉不嚴(yán)而引發(fā)的加熱爐爆燃問題;在快速切斷閥和燃料氣調(diào)節(jié)閥之間增設(shè)檢漏壓力變送器,以監(jiān)測此段管線壓力變化,若壓力值升高說明切斷電磁閥關(guān)閉不嚴(yán),存在泄漏現(xiàn)象。增設(shè)檢漏功能,能夠避免因電磁閥關(guān)閉不嚴(yán)造成的加熱爐爆燃。
(2)增加檢漏程序,完善加熱爐啟爐程序。在加熱爐啟動(dòng)過程中,火嘴系統(tǒng)進(jìn)行檢漏操作,若任意火嘴檢漏不通過,系統(tǒng)即發(fā)出報(bào)警,停止運(yùn)行并進(jìn)行吹掃。
(1)2012年3月,對北Ⅱ—1原穩(wěn)加熱爐進(jìn)油支路控制方式采用模糊控制,精準(zhǔn)控制加熱爐出口溫度,有效地解決了因加熱爐偏燒造成爐管結(jié)焦問題,保證了加熱爐換熱效率。
(2)按每天避免燃料氣損失約4×104m3計(jì)算,共可節(jié)約費(fèi)用4.8萬元;節(jié)約更換爐管的費(fèi)用約20萬元;將閥門手動(dòng)方式改為自動(dòng)方式,大大降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
(3)在原油加熱爐燃燒系統(tǒng)增加過濾器、檢漏儀表和檢漏程序,保證了加熱爐安全運(yùn)行。
(4)通過改變原油加熱爐進(jìn)油控制方式,解決了加熱爐偏流問題。
(5)完善加熱爐燃燒系統(tǒng)功能,消除了設(shè)備存在的安全隱患。
(欄目主持 樊韶華)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.10.081