黃伙敬
(佛山市南海長海發(fā)電有限公司,廣東 佛山528211)
2011年,為響應(yīng)國家“節(jié)能減排”政策號召,我公司委托武漢華是能源環(huán)境工程有限公司對#2鍋爐整組燃燒器進(jìn)行重新設(shè)計及整組更換,將原燃水煤漿/輕油燃燒器更換為燃水煤漿、燃煤/等離子點火組合型燃燒器,使改造后的燃燒器實現(xiàn)煤粉無油點火功能。為提高鍋爐運行穩(wěn)定性,2012年進(jìn)行制粉系統(tǒng)的技改,新增1臺雙進(jìn)雙出鋼球磨直吹制粉系統(tǒng)。由于是供熱機(jī)組,鍋爐負(fù)荷受用戶影響較大,多在410~430t/h之間運行,為摸索出#2爐在420t/h負(fù)荷附近安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保最優(yōu)運行水平工況,對鍋爐的煙溫特性、汽溫特性、鍋爐目前的運行方式以及存在的問題做了分析,通過燃燒工況的優(yōu)化調(diào)整,提高了鍋爐效率,降低了三大風(fēng)機(jī)的耗電量,降低了NOx排放濃度,提高了鍋爐的整體經(jīng)濟(jì)性。
我公司#2機(jī)組670t/h爐配75MW調(diào)整抽汽壓汽輪發(fā)電機(jī),是本地工業(yè)園區(qū)配套的供熱機(jī)組,于2007年開始建設(shè),2009年建成投產(chǎn)。#2鍋爐本體是由武漢鍋爐廠設(shè)計制造的高溫高壓燃水煤漿鍋爐,2011年對整組燃燒器進(jìn)行改造,采用水煤漿/煤粉專用直流式燃燒器,燃燒器采用大切角、四角切圓、直流式燃燒器,乏氣送粉。燃燒器布置2層SOFA結(jié)構(gòu),其中H-SOFA與L-SOFA間隔3000mm,L-SOFA與燃燒器最上層一次風(fēng)噴口間隔3000mm。燃燒器布置有6層一次風(fēng)噴口。燃燒器一次風(fēng)噴口從上到下依次為:水煤漿—煤粉—煤粉—水煤漿—煤粉—等離子。在燃燒器頂部設(shè)有2層OFA風(fēng)和2組獨立的SOFA風(fēng),OFA風(fēng)反切13.5°,SOFA結(jié)構(gòu)獨立設(shè)計可以實現(xiàn)上下左右自由擺動,每個二次風(fēng)進(jìn)口都采用獨立風(fēng)門調(diào)節(jié)。原燃燒器2只點火油槍和1只助燃油槍均保留。保證爐膛燃燒火焰中心不變,在水煤漿緊缺的情況下4層煤粉燃燒器可以實現(xiàn)煤粉滿負(fù)荷燃燒;經(jīng)2012年制粉系統(tǒng)改造后,新增1臺雙進(jìn)雙出鋼球磨直吹系統(tǒng)分別接入A層和B層,鄰近#10、#12爐的粉倉送粉分別接入D層和E層,水煤漿噴槍分別接入C層和F層。
整個優(yōu)化運行調(diào)整過程燃用同一煤種以及在負(fù)荷不變的工況下進(jìn)行最優(yōu)燃燒調(diào)整運行試驗。
雙進(jìn)雙出球磨機(jī)下層分離器開度在70%,上層分離器開度分別在30%和50%對煤粉細(xì)度影響差別較大,在磨煤機(jī)出力超過56t/h工況下,考慮到當(dāng)前今后煤種的適應(yīng)性,同時結(jié)合燃燒工況的灰渣可燃物結(jié)果,最后將上層分離器折向門擋板設(shè)在30%的開度。
試驗在420t/h負(fù)荷附近鍋爐進(jìn)行了運行氧量的工況調(diào)整。分別采取小氧量3.29%、中氧量4.53%、大氧量5.36%這3個點進(jìn)行測試。從測試結(jié)果看,在變氧量調(diào)整工況下,飛灰可燃物均維持在一定水平,CO含量也較少,說明爐內(nèi)燃燒比較完全,因此氧量的變化對未燃盡碳熱損失的影響不大,而采取降低氧量的措施,會使排煙熱損失有不同程度的降低。所以在保證煤粉及水煤漿燃盡的條件下,采用低氧量運行,可使鍋爐的效率有不同程度的提高。采用低氧量運行對NOx排放濃度的降低也有明顯的效果,各調(diào)整工況中,氧量降低0.8~1個百分點,NOx排放濃度降低約10mg/Nm3,由于新型燃燒器在NOx控制方面已經(jīng)相當(dāng)優(yōu)秀,所以氧量的變化對NOx排放濃度的影響幅度有限。低氧量運行對降低送、引風(fēng)機(jī)的電耗有一定效果。低氧量運行會使總風(fēng)量減少,從而降低風(fēng)機(jī)電耗。從測試數(shù)據(jù)可知,運行氧量降低1個百分點,風(fēng)機(jī)總電流約降低8A左右。
綜合考慮,在保證煤粉和水煤漿燃盡及鍋爐安全運行的前提下,鍋爐可采用相對較低的氧量運行,420t/h負(fù)荷下運行氧量值約3.0%左右。
輔助風(fēng)風(fēng)量沿爐膛高度方向上的分配變化會對爐內(nèi)燃燒帶來一定影響,優(yōu)化調(diào)整在保持總風(fēng)量不變的前提下,通過改變鍋爐的SOFA風(fēng)的風(fēng)門開度來進(jìn)行輔助風(fēng)的配風(fēng)優(yōu)化調(diào)整,監(jiān)測不同配風(fēng)方式下的飛灰、排煙溫度、汽溫以及NOx排放濃度等參數(shù)。由于SOFA風(fēng)占整個二次風(fēng)的比例相對較大,所以改變SOFA風(fēng)配比對飛灰可燃物、底渣可燃物、NOx排放濃度以及爐效有較大的影響。當(dāng)SOFA風(fēng)上2層全關(guān)下4層全開時,SOFA風(fēng)比例相對增加,主燃燒器區(qū)域配風(fēng)比例相對減少,鍋爐分級燃燒效果增強(qiáng),NOx排放濃度減少,與SOFA風(fēng)上4層關(guān)下2層開時的工況相比,NOx排放濃度降低了10mg/Nm3左右。但SOFA風(fēng)比例增加,會使主燃燒區(qū)域極度缺氧,造成較大顆粒的煤粉燃燒不完全,底渣含碳量較高;同時,SOFA風(fēng)比例增加也會使火焰中心抬高,主燃燒區(qū)域燃燒減弱,影響鍋爐低負(fù)荷的穩(wěn)燃性,而且會導(dǎo)致過熱器超負(fù)荷運行,噴水量增加,影響鍋爐效率。
綜合考慮,在420t/h左右負(fù)荷下,建議將SOFA風(fēng)上3層全關(guān),下2層全開,中間層開50%,這樣不僅對NOx排放濃度影響較小,而且會降低排煙熱損失和未燃碳損失,大大提高鍋爐效率。
燃燒器布置2層OFA燃燼風(fēng),位于L-SOFA層的下部,OFA風(fēng)反切13.5°,OFA燃燼風(fēng)的開度可以在DCS上調(diào)節(jié)。OFA燃燼風(fēng)既可以有效降低NOx的生成,也可以對爐膛出口煙溫進(jìn)行調(diào)節(jié)。但由于OFA燃燼風(fēng)比例較低、反切角度小,因此,消旋效果沒有SOFA風(fēng)好,對煙溫的調(diào)節(jié)也沒有SOFA風(fēng)明顯。
優(yōu)化調(diào)整是在保持總風(fēng)量不變的前提下,通過改變OFA燃燼風(fēng)的風(fēng)門開度來進(jìn)行輔助風(fēng)的配風(fēng)試驗。通過試驗,監(jiān)測不同配風(fēng)方式下的飛灰含碳量、底渣含碳量、排煙溫度、汽溫以及NOx排放濃度等參數(shù),用于綜合分析OFA燃燼風(fēng)配風(fēng)方式對鍋爐經(jīng)濟(jì)性以及環(huán)保指標(biāo)的影響??紤]到燃燒器上部燃燼風(fēng)的比例已經(jīng)較大,故只對上層OFA燃燼風(fēng)進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)上層OFA燃燼風(fēng)從10%開到75%時,爐膛煙溫偏差由122.5℃降低到90.2℃,相應(yīng)地,各級過熱器的汽溫偏差也得到有效改善,減溫水量有所降低。當(dāng)上層OFA燃燼風(fēng)4個角的開度分別為40%、40%、40%和42%時,煙溫偏差進(jìn)一步降低,汽溫特性得到進(jìn)一步的改善。上層OFA燃燼風(fēng)調(diào)整后,排煙熱損失和未燃碳損失在一定程度上有所增加,這是因為煤質(zhì)變差的緣故。改變OFA燃燼風(fēng)風(fēng)門開度對飛灰可燃物、底渣可燃物以及爐效的影響較小。
周界風(fēng)開度對鍋爐燃燒及其運行性能的影響,試驗在保持總風(fēng)量不變的前提下,通過改變A、B層的周界風(fēng)風(fēng)門開度進(jìn)行試驗,以監(jiān)測不同周界風(fēng)開度下相關(guān)參數(shù)的變化。
由于周界風(fēng)占整個二次風(fēng)的比例相對較小,所以改變SOFA風(fēng)配比周界風(fēng)的開度對飛灰可燃物、底渣可燃物、NOx排放濃度以及爐效的影響很小。當(dāng)A、B下周界風(fēng)的擋板開度從10%增加到50%時,鍋爐的蒸汽特性變化不大,飛灰和爐渣的可燃物含量也比較穩(wěn)定,但NOx的排放濃度卻增加較多,從調(diào)整前的259.3mg/Nm3增加到288.3mg/Nm3。
綜合考慮,在保證爐內(nèi)穩(wěn)燃的基礎(chǔ)上,A、B下周界風(fēng)的擋板開度應(yīng)在30%左右,從而使鍋爐能夠更加環(huán)保的運行。
通過變氧量和變SOFA風(fēng)風(fēng)門開度等單因素優(yōu)化調(diào)整試驗和其他一系列變輔助風(fēng)門開度調(diào)整試驗,在對鍋爐實際運行狀況有了較充分了解后,通過分析運行方式中存在的問題,在420t/h負(fù)荷下對鍋爐進(jìn)行了最優(yōu)運行組合工況優(yōu)化調(diào)整。
鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗前后經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比如表1所示。
(1)鍋爐效率得到大幅提高,由優(yōu)化前的90.98%提高到92.05%。
(2)通過輔助風(fēng)配風(fēng)的調(diào)整,爐膛煙溫偏差得到有效控制,左右側(cè)煙溫偏差由優(yōu)化前的80℃減小到20℃以內(nèi)。
(3)由于燃燒中心下移,加上爐膛煙溫偏差得到有效控制,汽水側(cè)偏差大為改善,減溫水量也大幅減少,由優(yōu)化前的8t/h左右,降低到2t/h左右。
(4)NOx的排放濃度降低,一般在220~280mg/m3范圍內(nèi),通過降低運行氧量以及合理的配風(fēng),進(jìn)一步降低熱力型NOx的生成,優(yōu)化后工況將NOx排放濃度控制在270mg/m3左右,比優(yōu)化前306mg/m3有較大幅度降低。420t/h負(fù)荷工況下完全可以將NOx排放濃度控制在250mg/m3左右。
表1 鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗前后經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比
(5)#2爐調(diào)整前存在著運行氧量過高、風(fēng)機(jī)出力大的問題,通過優(yōu)化調(diào)整,將運行氧量控制在3.0%~3.5%,大幅降低了風(fēng)機(jī)電耗。優(yōu)化后的工況,在鍋爐出力比優(yōu)化前工況大約13t/h的情況下,送、引、一次風(fēng)機(jī)總電流仍然降低了約40A,若按照年5000h上網(wǎng)電價0.45元/kW·h計算,僅1臺機(jī)組風(fēng)機(jī)電耗此項下降便可獲得約40萬元的經(jīng)濟(jì)效益。
#2爐的技術(shù)改造達(dá)到了設(shè)計要求,通過優(yōu)化燃燒組合工況調(diào)整摸索出鍋爐及其輔機(jī)安全、高效、低電耗,同時兼顧NOx排放特性的最優(yōu)運行方式,確定了鍋爐在420t/h負(fù)荷左右能夠達(dá)到最優(yōu)運行水平的燃燒工況。
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