吳建軍
(新疆眾鑫礦業(yè)股份有限責任公司哈密839000)
降低高冰鎳含鐵量提高產(chǎn)品質(zhì)量
吳建軍
(新疆眾鑫礦業(yè)股份有限責任公司哈密839000)
本文重點介紹了眾鑫鎳冶煉廠降低高冰鎳含鐵量,提高產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)實踐。
轉(zhuǎn)爐水淬高冰鎳直收率
眾鑫公司主要產(chǎn)品是水淬金屬化高冰鎳,生產(chǎn)初期,產(chǎn)品中的含鐵量較高,月平均在1%,且除鐵成本高,生產(chǎn)操作困難。眾鑫公司以客戶的需求為出發(fā)點,力求將產(chǎn)品中含鐵量降到月平均在0.8%。
⑴眾鑫公司冶煉車間在生產(chǎn)初期,產(chǎn)品中鐵含量月平均在1%左右,部分班次產(chǎn)品中鐵含量達到2%。
⑵產(chǎn)品中鐵含量過高,同時也造成爐襯化學侵蝕加劇,爐壽縮短,生產(chǎn)成本增加。
⑶產(chǎn)品發(fā)運至阜康冶煉廠,反饋除鐵成本高,生產(chǎn)操作困難。
3.1 鼓風爐爐況不穩(wěn)定,造成熱料供應量變化大
⑴低硫量少,低硫品位則高,轉(zhuǎn)爐產(chǎn)渣量少,石英石加入量隨之減少。石英石加入過量,黏爐產(chǎn)品含鐵高。
⑵低硫量多,低硫品位低,渣量多,石英石加入量也要增加。石英石加入少,鐵氧化成四氧化三鐵,黏爐產(chǎn)品含鐵高。
3.2 爐長崗位人員因素
⑴爐長人員不穩(wěn)定,爐長崗位是技術(shù)和經(jīng)驗雙重技能崗位。⑵爐長崗位頻繁換人,造成新爐長經(jīng)驗不足。⑶新爐長對爐況控制較差,影響了產(chǎn)品合格率。⑷爐長操作技術(shù)不到位,造生渣或排渣不凈。
3.3 熔劑方面因素
⑴熔劑石英石粒度過大,有些石英石粒度超過200 mm。
⑵熔劑加入量不足,鐵未完全反應造渣。
⑶石英石加入時機晚了,鐵氧化成四氧化三鐵,石英石未完全參與造渣反應。
3.4 爐溫、風量因素
⑴爐溫高、風量高,造成爐子反應快,鐵快速氧化成四氧化三鐵,渣黏,產(chǎn)品含鐵高。
⑵爐溫低、風量低,造成造渣反應緩慢,渣和產(chǎn)品不易分離,也造成產(chǎn)品含鐵高。
4.1 穩(wěn)定爐長隊伍提高操作技能
⑴公司吸納專業(yè)技術(shù)員工,配置素質(zhì)較高的員工,穩(wěn)定爐長隊伍。
⑵車間加強爐長培訓工作,組織爐長進行專業(yè)技術(shù)學習,提高操作水平和理論基礎。
⑶車間組織爐長進行相互觀摩,學習操作方法,提高實踐操作技能。
4.2 低硫品位變化大,放料跟不上轉(zhuǎn)爐需要
⑴加強料庫配料工作,控制原料配比。
⑵加強熔煉配料,控制好焦率、風量、渣型,穩(wěn)定鼓風爐床能率。
⑶控制好鼓風爐熔煉氣氛,相對穩(wěn)定低硫供應量和低硫品位。
4.3 熔劑粒度和加入對產(chǎn)品的影響
⑴收購合格熔劑,嚴把質(zhì)量驗收關。
⑵加強爐長技能培訓工作,通過導師帶徒快速提高爐長操作技術(shù)。
⑶通過觀察爐口火焰和爐后鋼釬粘渣情況,判斷熔劑加入量。按工藝要求控制石英石用量,使造渣反應完全。
4.4 爐溫、風量帶來的影響
⑴穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐吹煉溫度,提高轉(zhuǎn)爐冷率,加強轉(zhuǎn)爐送風量。
⑵修正風眼機角度,提高風眼機使用率,滿足轉(zhuǎn)爐風量要求。
⑶觀察轉(zhuǎn)爐爐口,風量低火焰飄,就要加強送風?;鹧骈L、直,噴濺嚴重,就要相應減少送風量。
經(jīng)過技改,穩(wěn)定和提高了水淬高冰鎳的產(chǎn)量和質(zhì)量。
⑴產(chǎn)品中鐵含量由技改前月平均1%,技改后實際月平均達到0.6%。突破了技改目標值月平均0.8%。
⑵公司產(chǎn)品含鐵量穩(wěn)定在月平均0.6%,產(chǎn)品合格率大幅提高。
⑶此次技改工作降低了渣含金屬和產(chǎn)品中鐵的含量,提高了水淬金高產(chǎn)品質(zhì)量,同時極大的提高了車間的生產(chǎn)效率。因產(chǎn)品中鐵項控制,中轉(zhuǎn)含金屬物料減少,轉(zhuǎn)爐金屬直收率得到顯著提高。
收稿:2014-04-17