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        電石渣漿—石膏濕法脫硫工藝的應(yīng)用

        2014-02-27 07:40:34武秀梅
        化工技術(shù)與開發(fā) 2014年5期
        關(guān)鍵詞:石渣脫硫劑濕法

        武秀梅

        (南寧化工股份有限公司,廣西 南寧 530031)

        目前國內(nèi)治理二氧化硫的主要途徑有燃燒前脫硫、燃燒中脫硫、燃燒后脫硫。燃燒后脫硫,又稱煙氣脫硫(Flue gas desulfurization,簡(jiǎn)稱FGD)。在FGD技術(shù)中,按脫硫劑的種類劃分,可分為以下5種方法:以CaCO3(石灰石)為基礎(chǔ)的鈣法,以MgO為基礎(chǔ)的鎂法,以Na2SO3為基礎(chǔ)的鈉法,以NH3為基礎(chǔ)的氨法,以有機(jī)堿為基礎(chǔ)的有機(jī)堿法。世界上普遍使用的商業(yè)化技術(shù)是鈣法,所占比例在90%以上。按吸收劑及脫硫產(chǎn)物在脫硫過程中的干濕狀態(tài)又可將脫硫技術(shù)分為濕法、干法和半干(半濕)法。濕法FGD技術(shù)是用含有吸收劑的溶液或漿液在濕狀態(tài)下脫硫和處理脫硫產(chǎn)物,具有脫硫反應(yīng)速度快、設(shè)備簡(jiǎn)單、脫硫效率高等優(yōu)點(diǎn),因此石灰-石膏濕法鍋爐煙氣脫硫技術(shù)的應(yīng)用范圍較廣。

        氯堿行業(yè)在生產(chǎn)電石法聚氯乙烯的過程中會(huì)產(chǎn)生電石渣,電石渣的產(chǎn)生曾一度成為制約電石法聚氯乙烯生產(chǎn)的難題。電石渣漿應(yīng)用于鍋爐煙氣脫硫的技術(shù)為電石渣的處理提供了一條清潔的、可持續(xù)的一種循環(huán)利用模式。

        1 鍋爐煙氣爐外脫硫除塵技術(shù)

        1.1 工藝流程

        煙氣經(jīng)過布袋除塵器除塵后由引風(fēng)機(jī)進(jìn)入脫硫裝置與脫硫劑(電石渣漿)反應(yīng),去除煙氣中的SO2,SO2降低至規(guī)定濃度以下,然后經(jīng)過裝置上段的除霧裝置分離煙氣中的霧滴,經(jīng)過煙道加熱器加熱升溫后的煙氣進(jìn)入煙囪達(dá)標(biāo)排放。聚氯乙烯廠將電石渣漿液送到電石渣漿液罐,然后用電石渣輸送泵輸送到脫硫塔。循環(huán)泵將塔內(nèi)電石渣漿液循環(huán)送到噴淋層進(jìn)行噴淋脫硫。電石渣漿液與煙氣接觸反應(yīng)后,進(jìn)入脫硫塔底部的持液槽,經(jīng)攪拌器攪拌和氧化風(fēng)機(jī)氧化后形成石膏漿液,由石膏漿液排出泵抽出,通過水力旋流器和真空過濾機(jī)對(duì)石膏漿液進(jìn)行脫水處理;水力旋流器的溢流液和水平真空過濾機(jī)的濾液回流到電石渣漿液溢流罐,然后由溢流漿液泵輸送到脫硫塔底部的持液槽經(jīng)循環(huán)泵循環(huán)使用,而脫水后石膏外送水泥廠生產(chǎn)使用。

        1.2 工作機(jī)理

        (1) 在脫硫吸收塔內(nèi),煙氣中的SO2首先被漿液中的水吸收,形成亞硫酸,并部分電離:

        (2) 與吸收塔漿液中的Ca(OH)2細(xì)顆粒反應(yīng)生成CaSO3·1/2H2O細(xì)顆粒:

        (3) CaSO3·1/2H2O被鼓入的空氣中的氧氣氧化,最終生成石膏CaSO4·2H2O

        上述反應(yīng)中第一步是較關(guān)鍵的一步,即SO2被漿液中的水吸收。根據(jù)SO2的化學(xué)特性,SO2在水中能發(fā)生電離反應(yīng),易于被水吸收,只要有足夠的水,就能將煙氣中絕大部分SO2吸收下來。但隨著漿液中和離子數(shù)量的增加,漿液的吸收能力不斷下降,直至完全消失。因此要保證系統(tǒng)良好的吸收效率,不僅要有充分的漿液量和充分的氣液接觸面積,還要保證漿液的充分新鮮。上述反應(yīng)中第二步和第三步其實(shí)是更深一步的反應(yīng)過程,目的就是不斷地去掉漿液中的和離子,以保持漿液有充分的吸收能力,從而推動(dòng)第一步反應(yīng)的持續(xù)進(jìn)行。

        2 電石渣漿替代石灰在石灰-石膏濕法鍋爐煙氣脫硫技術(shù)的應(yīng)用效果

        南寧化工股份有限公司5#爐和6#爐分別是35t·h-1和65t·h-1的中壓煤粉鍋爐,配套的脫硫除塵設(shè)施為麻石水膜除塵脫硫一體化的裝置,隨著使用年限的增加,效率低下。這種技術(shù)除塵效率低且不穩(wěn)定,不屬于國家節(jié)能減排技術(shù),為進(jìn)一步提高煙氣的除塵脫硫效率,建設(shè)單位擬按照國家減排要求對(duì)5#爐和6#爐的煙氣除塵脫硫設(shè)備進(jìn)行改造。根據(jù)煙氣脫硫效率及本企業(yè)的實(shí)際情況,煙氣除塵采用布袋除塵器,脫硫工藝采用電石渣漿-石膏法(濕式),脫硫劑采用本企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的電石渣漿液,同時(shí)達(dá)到廢渣綜合利用的目的。

        項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括新增脫硫塔、布袋除塵器、引風(fēng)機(jī)、真空皮帶脫水機(jī)等裝置,替代原水膜麻石脫硫除塵裝置,利用現(xiàn)有公用工程和設(shè)施進(jìn)行鍋爐煙氣脫硫技術(shù)改造,項(xiàng)目新增脫硫工藝樓、5#爐引風(fēng)機(jī)房、6#爐引風(fēng)機(jī)房、循環(huán)泵房及煙道支架,建筑面積約1125m2。項(xiàng)目總投資2134.64萬元。

        2.1 原水膜麻石塔脫硫除塵設(shè)施運(yùn)行效果

        項(xiàng)目改造前,脫硫除塵設(shè)施的運(yùn)行情況具體為:脫硫效率為50%,未安裝在線監(jiān)測(cè)設(shè)施的情況下,SO2的平均排放濃度>900mg·Nm-3,高于國家排放標(biāo)準(zhǔn)GB 13271-2001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ時(shí)段、二類區(qū)要求(≤900mg·Nm-3)。

        2.2 改造后的脫硫設(shè)施運(yùn)行效果

        以電石漿替代石灰應(yīng)用于石灰-石膏濕法鍋爐煙氣脫硫后,2011年,設(shè)施的脫硫效率為98.8%,SO2的平均排放濃度為117mg·Nm-3;2012年,設(shè)施的脫硫效率為92.9%,SO2的平均排放濃度為103mg·Nm-3。設(shè)施建成投運(yùn)后,整個(gè)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示SO2平均排放濃度為100~200mg·Nm-3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家900 mg·Nm-3的排放標(biāo)準(zhǔn)。

        2.3 脫硫設(shè)施在運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題

        2.3.1 電石渣漿供應(yīng)不足,造成脫硫效率下降

        原因分析:由于電石渣漿容易結(jié)垢,易造成管道堵塞,致使脫硫劑供應(yīng)不足,造成脫硫效率下降。

        處置措施:(1) 對(duì)電石渣漿的輸送管道進(jìn)行反沖洗。(2) 同時(shí)啟動(dòng)備用脫硫劑系統(tǒng),開啟石灰乳漿液管閥門,送石灰乳漿液暫時(shí)代替電石渣漿液進(jìn)行脫硫。

        2.3.2 電石渣漿濃度不均衡,造成脫硫效率時(shí)高時(shí)低

        原因分析:原電石渣漿的輸送系統(tǒng)與聚氯乙烯的生產(chǎn)系統(tǒng)直接相連,生產(chǎn)系統(tǒng)的不穩(wěn)定容易造成電石渣漿的濃度不穩(wěn)定。

        處置措施:在輸送系統(tǒng)前增加均質(zhì)池,使送脫硫系統(tǒng)的電石渣漿濃度均衡穩(wěn)定。

        3 結(jié)論

        在實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)利用電石渣作為脫硫劑的脫硫效果要比石灰乳的較果更為突出,由于電石渣的主要成分為氫氧化鈣,電石渣是電石與水反應(yīng)放出乙炔氣體后形成的,比表面積大于石灰乳,因此脫硫的效果會(huì)更好。

        利用電石渣漿作為脫硫劑用于濕法鍋爐煙氣脫硫技術(shù)是可行的,能夠達(dá)到預(yù)期效果,并實(shí)現(xiàn)了企業(yè)“以廢治廢”,綜合利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。

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