李長東,王慶豐,曹寧昌,寧小鋒,林澤勇,秦娜
安陽鋼鐵集團有限公司煉鐵廠 ,河南 安陽 455004
安鋼煉鐵廠 1#高爐設計容積2 200m3,于2005年10月投產(chǎn),槽下燒結礦和球團一直使用梳齒型鑄板礦篩。經(jīng)實踐證明,此型篩網(wǎng)開孔率低、篩分效率差,無法滿足冶煉的需要。因此與濟南中燃科技發(fā)展有限公司研討,進行了“高爐槽下篩分系統(tǒng)改造”的攻關項 目。
經(jīng)多次顆粒取樣檢驗,篩上物<5mm的顆粒達12%以上,超過了5%的指標;返礦中>5mm的合格品約20%,篩分效率在40%左右,充分說明原振動篩篩分處理效率低,不能滿足精料操作要求,不僅入爐粉末高,影響爐況的透氣性,而且返礦顆粒中合格品率超標,造成原料浪費。
通過現(xiàn)場取樣分析調研,發(fā)現(xiàn)原礦篩(圖1)的設計結構沒有考慮到燒結礦的物料結構特點與生產(chǎn)工藝流程相匹配,存在以下幾方面的問題。
(1)原振動篩采用雙層固定篩網(wǎng)結構,篩孔為梳齒型或人字型,上層篩孔16mm,下層篩孔5mm,礦篩篩孔形狀呈梳齒型,有效篩分面積較小,約占篩面的30%~40%;篩分運行過程中不規(guī)則的燒結顆?;蚺R界篩孔顆粒易卡堵篩孔,進一步減少篩孔面積,造成大量的小于5mm的燒結顆粒進入高爐,影響高爐操作的透氣 性。
(2)原振動篩安裝傾角為15°,給料機直接把料流落在篩面上,物料在篩面上的流動速度慢,與給料機的給料速度不能很好地配合,造成料層在篩面上堆積較厚(一般可到200~250mm)。物料分層達不到預想的效果,小顆粒物料與篩面沒有經(jīng)過直接接觸,物料在篩面上出現(xiàn)篩不透現(xiàn)象,降低了篩分效果;料流直接沖擊篩面,篩網(wǎng)受到料流的沖擊磨損較大,易造成篩網(wǎng)斷裂。
圖1 改造前棒條篩網(wǎng)振動篩及篩網(wǎng)
(3)篩網(wǎng)同篩箱安裝固定形同一體,只有一次簡諧振動,物料在篩分和流動過程中與篩面基本上呈滑動摩擦,小顆粒物料與篩面沒有經(jīng)過直接接觸,一旦進入篩孔的小顆粒燒結礦不易被拋出;同時過厚的料層增加了單位料面的載荷,減低了振動幅度。
(4)原篩型比較笨重,激振源為上振式,篩網(wǎng)為2層鑄板篩網(wǎng),整套重量約1.5t,在運行過程經(jīng)常發(fā)生篩網(wǎng)斷裂或斷齒現(xiàn)象,事故率高,檢修更換篩網(wǎng)工作量較大。
(1)懸臂篩面結構。本著篩面結構與不規(guī)則的燒結物料顆粒特性相適應的特點,將篩孔改造為具有彈性變形的單面雙層棒條篩網(wǎng),篩網(wǎng)由一組相互平行的彈簧鋼棒條和固定梁組成,棒條采用60Si2Mn彈簧鋼,一端固定在方形梁上,另一端懸臂,長短交替排列,篩網(wǎng)分級粒度為5mm;懸臂棒條長度保持在260~280mm,棒條下方水平設置可活動可旋轉的自清理擊打管,便于隨振動篩同步振動,起到清理棒條的效果;篩面傾角30~35°的網(wǎng)狀篩面,每層略有重疊;篩面布料板采用聚酯陶瓷襯板。
(2)懸臂篩網(wǎng)結構特點。篩孔為開孔長條形,且棒條為彈簧鋼,一端固定,另一端懸臂,長短交替排列,懸臂棒條在激振器的振幅下會產(chǎn)生交變的二次振幅,使篩孔的形狀和尺寸大小不斷變化,因此不會出現(xiàn)不規(guī)則的燒結顆?;蚺R界篩孔顆粒易卡堵篩孔;自清理裝置擊打管,在振動時會猛烈地擊打篩網(wǎng),使篩孔處于動態(tài)高頻振蕩狀態(tài),將堵塞物及篩面上的附著物清理掉;篩面傾角加大到30°后,篩面上到物料在懸臂棒條的二次振幅下呈拋物線形式,物料流動速度較快;分層效果較好,較大顆粒的燒結塊與篩面的呈點狀接觸,在送料過程中基本上脫離了篩面,較小的燒結顆粒與篩面接觸便于分級,同時降低了單位面積的載荷;整體篩面呈30°布置,而每層棒條呈水平設置,這樣可保持物料在通過整個篩面上的厚度和流動速度基本相同,既保證了整個過篩面積的充分利用,又使篩孔形狀、尺寸、振動強度穩(wěn)定,使篩網(wǎng)磨損量變小、延長了使用壽命。
(3)改造后的焦丁篩(圖2)采用聚氨酯陶瓷管棒條,襯板采用高密度聚氨酯襯板,消除了焦粉對棒條和篩箱襯板的腐蝕磨 損。
(1)配套給料機的改進。給料機出口密封采用彈性密封條,襯板采用聚氨酯陶瓷塊襯板,進一步改善了除塵密封,延長了給料機壽命。
(2)供料、布料方式改造。在給料機出料口下部(篩箱后部)增設了水平布料板,利用振動篩的振動,類似給料機的功能,使料層在篩面均勻分布,料層厚度降低至50mm左右。提高了篩面的利用率,同時也避免了停機時料流下滑,造成計量不準確。
(3)振動方式改造。原振動篩驅動源電機、激振器為上振式,都在篩箱的上部,傳動連接采用萬向聯(lián)軸器,兩個激振器存在振動方面的不同步、故障率高、檢修維護更換篩網(wǎng)不方便的問題;改造后將電機、激振器改為下振式,2個激振器同軸連接,振動篩啟振時實現(xiàn)了同步,故障率低,基本實現(xiàn)了免維護。
(4)篩箱外形設計改進。篩箱預留了6個檢修觀察孔,便于檢查;振動篩各連接點采用彈性密封條密封,篩上防塵罩采用耐磨橡膠皮,可吸塵。這些改進不僅改善了除塵效果,而且減輕了篩箱重 量。
(5)電動機改型。由于篩箱重量的減輕,降低了電動機的運行負荷,將2臺11kW電機改為2臺5.5kW,降低了電能消耗。
改造后篩子如圖3所示。
圖2 改造后焦丁篩
圖3 改造后篩子
(1)提高了燒結篩的篩分效率,進一步優(yōu)化了燒結礦入爐顆粒指標。懸臂棒條振動篩篩分效果較好,經(jīng)粒度取樣分析分級檢驗,篩上物<5mm的量為1.21%;返礦粉>5mm量低于6%;篩分處理量可達600t/h;篩分效果優(yōu)于梳齒型礦篩,篩分效率達85%以上,保證了高爐精料操作,完全達到了高爐冶煉對燒結礦入爐粒度的要 求。
(2)因篩面設計為30°的傾角和篩網(wǎng)棒條產(chǎn)生的二次振幅,大顆粒的燒結礦呈拋物線形式在篩面上滾落,小顆粒物料直接接觸篩面,物料分層效果較好,減少了物料對棒條的滑動磨損量。
(3)降低了電能消耗。每年可節(jié)約電能約622 080kW·h,節(jié)約用電成本約28萬元/年。
(4)處理焦丁量明顯增加,高爐入爐焦丁量可達1 000kg/批以上。為進一步增加焦丁處理量、降低焦比創(chuàng)造了條件。
(5)設備運行狀況較好,基本實現(xiàn)了設備免維護。經(jīng)過1年多的運行,懸臂篩網(wǎng)使用壽命最長可達10個月以上,是原梳齒篩網(wǎng)壽命的2~3倍,降低了設備維護成本和勞動強度。