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        天車電氣系統(tǒng)變頻改造研究

        2014-02-24 08:31:48賈艷波張建樹
        科技視界 2014年11期
        關(guān)鍵詞:天車大車接觸器

        賈艷波 張建樹

        (中國二十二冶集團(tuán)有限公司 機(jī)電公司,河北 唐山064000)

        1 天車改造前存在問題

        在曹妃甸裝備制造廠有 10 臺 20/5 的天車,2 臺 32/5 天車,2 臺16+16 天車。 天車的交流異步電機(jī)啟動時沖擊電流大,設(shè)備沖擊嚴(yán)重,噪聲大,影響設(shè)備的使用壽命及定位精度。 同時天車的其他費用也很高,也不節(jié)能環(huán)保。 所以先對1 臺20/5 的天車進(jìn)行電氣系統(tǒng)變頻改造看看能否達(dá)到業(yè)主要求。 20/5 噸天車電氣控制系統(tǒng)的變頻改造,目的在于降低天車的使用成本和提高控制性能。 以此車為例,每年的設(shè)備更新費用可降低50%,檢修維護(hù)費用可降低80%,總計可以節(jié)約5500元左右的設(shè)備開支。 在日常運(yùn)行中可節(jié)約30%左右的電量,一年累計可以節(jié)省4000 元的電費。 日積月累,從長遠(yuǎn)來說,節(jié)省的開支相當(dāng)可觀。在控制性能方面,與傳統(tǒng)的切電阻系統(tǒng)相比,對電源的缺相、欠壓、過壓、過流等能夠做到及時準(zhǔn)確的檢測,并且能夠自動采取應(yīng)變措施保護(hù)電機(jī);還能快速響應(yīng)急變負(fù)載和及時檢知瞬時功率,實現(xiàn)最短時間內(nèi)平穩(wěn)地加減速,讓電機(jī)具有很快的動態(tài)響應(yīng),并且實現(xiàn)無級調(diào)速,提高了控制精度。

        天車傳統(tǒng)控制系統(tǒng)的構(gòu)成、存在的問題及產(chǎn)生的原因:

        1.1 天車主令控制系統(tǒng)的構(gòu)成

        原設(shè)計起重機(jī)電氣元件構(gòu)造由大車、小車、主起升、副起升、照明及警報系統(tǒng)構(gòu)成。 具體元件有主回路進(jìn)線開關(guān)(隔離開關(guān)、空氣開關(guān)),主進(jìn)線控制接觸器,照明變壓器,腳踏開關(guān)、電鈴,控制開關(guān),主回路及分子回路的過熱元件,主令控制箱,電機(jī)、抱閘及轉(zhuǎn)子切換電阻器。 原切換方式為主令切除轉(zhuǎn)子電阻, 從而控制電機(jī)轉(zhuǎn)速。 保護(hù)系統(tǒng)是通過限位控制主進(jìn)線接觸器達(dá)到保護(hù)目的。

        1.2 傳統(tǒng)控制系統(tǒng)容易出現(xiàn)的問題

        (1)起動電流過大,對電網(wǎng)沖擊大;

        (2)機(jī)械設(shè)備使用壽命過短, 電機(jī)連軸器、 鋼繩等機(jī)械易磨損;

        (3)接觸器、繼電器等電器元件的觸頭、線圈經(jīng)常燒壞;

        (4)電動機(jī)故障率高。 而維修起重機(jī)屬于高空作業(yè), 極不方便, 而且起重機(jī)故障很大程度上影響了生產(chǎn)進(jìn)度。

        1.3 產(chǎn)生故障的原因

        (1)拖動電動機(jī)容量大, 起動時電流對電網(wǎng)沖擊大, 而且電動機(jī)一直在額定轉(zhuǎn)矩下工作, 電能浪費嚴(yán)重。

        (2)天車升降、小車、大車起動、停止速度過快,而且都是慣性負(fù)載,機(jī)械沖擊也較大,機(jī)械設(shè)備使用壽命縮短,操作人員的安全系數(shù)較差,設(shè)備運(yùn)行可靠性較低。

        (3)天車每天需進(jìn)行大量的搬運(yùn)工作,由于繞線式電機(jī)調(diào)速是通過電氣驅(qū)動系統(tǒng)中的主要控制元件——交流接觸器并通過繼電器來接入和斷開電動機(jī)轉(zhuǎn)子上串接的電阻,切換十分頻繁,在電流比較大的狀態(tài)下,容易燒壞觸頭和線圈。同時因工作環(huán)境惡劣,轉(zhuǎn)子回路串接的銅電阻因灰塵、設(shè)備振動等原因經(jīng)常燒壞、斷裂。因而設(shè)備故障率比較高,維修工作量比較大。 同樣小車、大車的運(yùn)轉(zhuǎn)也存在上述問題。

        (4)在天車起升的瞬間,升降電動機(jī)有時會受力不均勻,易過載,直接造成電機(jī)損壞或者鋼絲繩斷裂。

        (5)為適應(yīng)天車的工況,操作人員經(jīng)常性的反復(fù)操作,導(dǎo)致起重機(jī)的電器元件和電動機(jī)始終處于大電流工作狀態(tài),降低了電器元件和電動機(jī)的使用壽命。

        2 天車電氣系統(tǒng)變頻改造后的構(gòu)造及優(yōu)勢

        2.1 天車電氣系統(tǒng)變頻改造后的構(gòu)造

        原設(shè)計控制方式有原來的主令切電阻調(diào)速,改成變頻調(diào)速。 原電機(jī)的轉(zhuǎn)子星點短封,同時在主鉤、副鉤、大車、小車主回路系統(tǒng)增加4臺變頻器,各變頻器進(jìn)線端加增足夠容量的空氣開關(guān)。 原主令控制器線路一組正反切換接點、 主令電阻切除接點更改到變頻控制單元模塊。 其中正反轉(zhuǎn)主令取正反兩接點接入變頻的正反控制,在變頻設(shè)置中設(shè)定輸入端子為正反控制輸出。 從主令控制器中可看出原設(shè)計有4段速,把主令接點引入到變頻頻段控制端子,考慮到使用需要,在變頻器中設(shè)定3 段速度就可以,分別為10、25、45HZ。這在低速的穩(wěn)定和高速的行駛中能確保安全,同時也使電機(jī)運(yùn)行曲線更平滑,機(jī)械設(shè)備更穩(wěn)定。由于變頻器有熱保護(hù)功能,為了節(jié)省空間,原設(shè)計主鉤、副鉤、小車過熱取消,大車變頻器由于是帶兩臺電機(jī),變頻的熱保護(hù)功能不能實現(xiàn)分別保護(hù)兩臺電機(jī)的功能,所有大車熱保護(hù)繼續(xù)投入運(yùn)行系統(tǒng)對于抱閘系統(tǒng)的控制,增加4 個抱閘控制接觸器。 起升回路通過變頻器的多功能接點輸出,控制抱閘啟停。 對于行走回路可以使用主令控制器的另組接點控制抱閘的吸合,也可以通過變頻器的多功能接點輸出控制。 由于變頻器不可以頻繁啟停動作,建議將原設(shè)計的限位串聯(lián)到給變頻的正反控制回路中。 當(dāng)然在限位不經(jīng)常動作的使用環(huán)境,考慮到要盡少的變更原設(shè)計的問題,可以在保證不頻繁動作限位的情況下不更改限位回路,也就是通過限位控制主回路進(jìn)線接觸器從而實現(xiàn)限位保護(hù)。 所示圖1 主電源控制系統(tǒng)。

        圖1 主電源控制系統(tǒng)

        圖2 主、副鉤及大車電氣控制系統(tǒng)

        圖3 小車電氣控制系統(tǒng)

        圖4 主令接線圖

        針對轉(zhuǎn)子切電阻電氣系統(tǒng)中的不足,首先應(yīng)該改進(jìn)的是交流電動機(jī)的調(diào)速方式,改進(jìn)過程當(dāng)中首選變頻調(diào)速方式。因為變頻調(diào)速控制系統(tǒng)具有以下幾個優(yōu)點:

        (1)變頻器調(diào)速控制系統(tǒng)的保護(hù)功能強(qiáng)

        使用變頻器控制電機(jī)的運(yùn)行,可以進(jìn)行電機(jī)的軟啟動,而讓電機(jī)具有很快的動態(tài)響應(yīng)并且實現(xiàn)無級調(diào)速;對電源的缺相、欠壓、過壓、過流等都能做到很及時準(zhǔn)確的檢測而自動采取應(yīng)變措施保護(hù)電機(jī);

        (2)工作可靠性顯著提高

        原拖動系統(tǒng)是在運(yùn)動的狀態(tài)下進(jìn)行抱閘的,采用變頻調(diào)速后,可以在基本停住的狀態(tài)下進(jìn)行抱閘,閘皮的磨損情況大為改善;

        控制系統(tǒng)的故障率大為下降 原系統(tǒng)是由于十分復(fù)雜的接觸器、繼電器系統(tǒng)進(jìn)行控制的,故障率較高。 采用了變頻調(diào)速控制系統(tǒng)后,控制系統(tǒng)大大簡化,可靠性大為提高;停電減速功能 可以在意外停電時使起重機(jī)減速停止,消除了突然停車所帶來的隱患。

        (3)節(jié)能效果十分可觀

        繞線轉(zhuǎn)子異步電動機(jī)在低速運(yùn)行時, 轉(zhuǎn)子回路的外接電阻內(nèi)消耗大量的電能。采用變頻調(diào)速系統(tǒng)后,外接電阻內(nèi)消耗的大量電能可以完全節(jié)約, 而且在電機(jī)頻繁的啟動中。 這樣,每小時節(jié)省的電費相當(dāng)可觀。

        (4)調(diào)速質(zhì)量明顯提高

        采用了變頻調(diào)速系統(tǒng)后,調(diào)速平穩(wěn),能夠長時間低速運(yùn)行,具有很高的定位精度和運(yùn)行效率。

        3 改造后的工作報告

        在曹妃甸裝備制造廠正式投入使用, 得到了業(yè)主的高度贊許。 如圖5 所示。

        3.1 在節(jié)能方面

        系統(tǒng)所用變頻器,具有自動節(jié)能操作模式,能較大提高系統(tǒng)的功率因數(shù)和整機(jī)工作效率, 節(jié)能效果顯著,平均節(jié)電率可達(dá)30%以上,一年累計可以節(jié)省4000 元的電費。每年的設(shè)備更新費用可降低50%,檢修維護(hù)費用可降低80%,總計可以節(jié)約5500 元左右的設(shè)備開支。 日積月累,從長遠(yuǎn)來說,節(jié)省的開支相當(dāng)可觀。

        3.2 在控制性能方面

        與傳統(tǒng)的切電阻系統(tǒng)相比,天車采用變頻控制后使整機(jī)性能有較大的提高.如起升行走平滑,穩(wěn)定,被吊物件定位準(zhǔn)確.根據(jù)需要上下,前后,左右,操作都可以無級變速,適應(yīng)各種實用場合,加上變頻器自身保護(hù)功能齊全,如過流,過載,過壓等都能及時報警及停止,減少了天車故障,提高了安全性能。同時變頻器具有限流作用,可以減少啟動時對電網(wǎng)沖擊,有利于車間內(nèi)其它設(shè)備正常運(yùn)行。 有如下優(yōu)點:

        圖5 變頻改造完成后的控制柜

        (1)速范圍寬,可實現(xiàn)有精確控制定位要求的作業(yè);

        (2)軟啟動、軟停止的功能降低了機(jī)械傳動沖擊,可明顯改善鋼結(jié)構(gòu)的承載性能,延長了起重機(jī)的使用壽命;

        (3)高集成度組件及高可靠性低壓電器,有效解決原電氣系統(tǒng)接線復(fù)雜問題,不僅降低了系統(tǒng)故障機(jī)率,而且易維護(hù);

        (4)電動機(jī)在低速時,能200%力矩輸出,即使制動器松動或失靈時,也不會出現(xiàn)重物下滑,確保系統(tǒng)安全可靠;

        (5)具有快速的動態(tài)響應(yīng),不會出現(xiàn)溜鉤并真正實現(xiàn)“零速交叉”功能;

        (6)采用變頻調(diào)速系統(tǒng)后,可完全杜絕操作人員違章操作。

        通過此次20/5 噸變頻天車改造, 進(jìn)一步鍛煉了自身的設(shè)計與施工能力,加強(qiáng)了技術(shù)與人員儲備,為下一步在天車變頻改造領(lǐng)域開拓市場奠定了良好基礎(chǔ)。本次技術(shù)改造是將大車、小車、主鉤和副鉤系統(tǒng)全部改成變頻,當(dāng)然也可以根據(jù)需要,單獨對大車、小車、主鉤和副鉤系統(tǒng)中任意部分進(jìn)行改造。 相對來說,變頻控制對我們來說是一種投資較大、回報較慢的新興技術(shù),但是從長遠(yuǎn)來說,日積月累,節(jié)省的開支相當(dāng)可觀:在相同的使用條件下,可以節(jié)省30%左右的電量。 而且,可以節(jié)省大量的人工維護(hù)費用。

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