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        試論電廠汽輪機汽封改造的可行性

        2014-02-10 17:16:17夏曉林
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年4期
        關(guān)鍵詞:汽封改造汽輪機

        夏曉林

        摘 要:為提高汽輪機組運行安全經(jīng)濟性,電廠準備改造汽輪機汽封系統(tǒng)。本文分析了機組現(xiàn)時的經(jīng)濟性能和運行情況,根據(jù)當前最新的汽封技術(shù)編制了適用于機組的汽封改造方案,并對改造后所能取得的經(jīng)濟效益進行分析。結(jié)果表明汽封系統(tǒng)改造可以提高機組的安全性和經(jīng)濟性,是具有改造價值的。

        關(guān)鍵詞:汽輪機;汽封;改造;性能

        1 引言

        廣東紅海灣發(fā)電有限公司一期#1、#2機組為國產(chǎn)600MW超臨界壓力燃煤發(fā)電機組,三大主設(shè)備由東方電氣集團公司屬下的東方鍋爐廠、東方汽輪機廠、東方電機股份有限公司制造,容量及參數(shù)相互匹配。其中汽輪機型號為N600-24.2/566/566,型式為超臨界壓力、一次中間再熱、單軸、雙背壓、三缸四排汽、凝汽沖動式汽輪機。汽輪機軸封為傳統(tǒng)梳齒迷宮式汽封。現(xiàn)準備對汽輪機軸封系統(tǒng)進行改造,在保證安全運行的基礎(chǔ)上以提高機組運行效率。

        傳統(tǒng)梳齒汽封在運行過程中存在的問題:(1) 汽輪機起停過程中過臨界轉(zhuǎn)速時,轉(zhuǎn)子振動大,如果汽封安裝間隙較小,汽封齒容易磨損。(2) 容易出現(xiàn)彈簧片彈性不良,造成汽封間隙過大,漏汽損失增加。(3) 由于軸封漏汽量較大,蒸汽對軸的加熱區(qū)段長度有所增加,并且溫度也有所升高,使脹差變大,軸上凸臺和汽封塊的高、低齒發(fā)生相對位移而倒伏,造成漏汽量增加,密封效果得不到保證。(4) 汽封齒與軸發(fā)生碰磨時,瞬間產(chǎn)生大量熱量,造成軸局部過熱,甚至可能導(dǎo)致大軸彎曲。(5) 梳齒汽封環(huán)形腔室的不均勻性,是產(chǎn)生汽流激振的重要原因,而汽輪機高壓轉(zhuǎn)子產(chǎn)生的汽流激振一旦發(fā)生就很難解決,危及機組的安全運行。

        2 機組性能現(xiàn)狀分析

        為了解影響機組經(jīng)濟性的主要因素,收集相關(guān)數(shù)據(jù)以確定汽封改造方案廣東紅海灣發(fā)電有限公司前期對1號機組進行了能耗診斷試驗。

        3 熱耗率

        以試驗3VWO工況與設(shè)計THA工況進行對比分析,3VWO工況試驗結(jié)果見表 1。計算結(jié)果中額定參數(shù)下的熱耗率,是對試驗結(jié)果僅進行參數(shù)修正后的數(shù)據(jù),反映了包括汽輪機及其熱力系統(tǒng)在內(nèi)的整個汽輪機組的性能;而經(jīng)完整的系統(tǒng)修正、參數(shù)修正后(一、二類修正后)的熱耗率則表征了汽輪機本體的經(jīng)濟性。

        3VWO工況下,經(jīng)一、二類修正后汽輪機熱耗率為8159.98kJ/kWh,比設(shè)計值7564.00kJ/kWh高595.98kJ/kWh;額定參數(shù)下熱耗率為8197.30 kJ/kWh,比設(shè)計值高633.3 kJ/kWh。

        機組熱耗率與電功率關(guān)系曲線見圖 1。圖中設(shè)計值按照制造廠提供的熱平衡圖繪制。試驗低負荷工況均為滑壓運行,未進行主蒸汽壓力修正。由圖可以看出,一二類修正后熱耗率較設(shè)計值平均高約550kJ/kWh,熱耗率隨負荷降低而升高,高負荷區(qū)域升高的幅度比設(shè)計值略高,低負荷區(qū)域升高的幅度比設(shè)計值略低。

        對參數(shù)修正量的數(shù)據(jù)見表2,主要的參數(shù)修正源于凝汽器壓力,其中凝汽器壓力主要受循環(huán)水溫和凝汽器本身傳熱特性影響。

        4 缸效率

        汽輪機缸效率直接反映了通流部分的狀態(tài),是反映級組性能的重要指標。高、中壓缸效率的測量也較簡單而直接,低壓缸效率根據(jù)熱平衡計算得到,受熱力系統(tǒng)泄漏的影響較大。機組各缸效率見表 3。

        根據(jù)試驗數(shù)據(jù)分析可見:

        1) 高壓缸效率

        a) 由于高壓缸效率受閥位影響大,故對比高壓缸效率必須在相同閥位的條件下進行,VWO工況完全排除了調(diào)門節(jié)流影響,是重點對比的工況;

        b) VWO工況高壓缸效率為83.23%,比VWO設(shè)計值88.35%低5.12個百分點; 3VWO工況高壓缸效率為82.24%,比設(shè)計值86.73%低4.49個百分點;上述兩個閥點工況表征了高壓缸效率下降的幅度。

        c) 圖 2給出高壓缸效率隨電功率的變化關(guān)系曲線,隨著電功率的降低,高壓缸效率也逐步降低,這主要受高壓缸調(diào)節(jié)閥閥位的影響;各工況高壓缸效率試驗值均比設(shè)計值低4個百分點以上。

        2) 中壓缸效率

        a)試驗計算名義中壓缸效率,3VWO和VWO工況下分別比設(shè)計值偏低0.55和0.87個百分點;3VWO工況中壓缸實際效率為90.51%,比設(shè)計值低2.41個百分點;

        b) 圖 3 中壓缸效率曲線給出中壓缸效率隨電功率變化關(guān)系曲線,可以看出中壓缸效率基本不隨電功率的變化而變化。根據(jù)汽輪機通常的缸效率規(guī)律,若無設(shè)備嚴重損壞,中壓缸效率達到設(shè)計值得可能性較大;

        c) 可結(jié)合大修中的解體檢查,進一步確認中壓缸效率的實際情況,若無汽封間隙嚴重超標,則對中壓缸汽封改造的效益宜保守估計。

        3) 低壓缸效率

        a) 低壓缸效率不能直接測量,而是根據(jù)熱平衡計算,試驗中的所有誤差最終累計為低壓缸效率的計算誤差,因此試驗測量的低壓缸效率只能作為決策的參考;

        b) 試驗計算低壓缸效率,3VWO和VWO工況下分別比設(shè)計值偏低14.02和12.69個百分點;修正到設(shè)計排汽容積流量后,3VWO和VWO工況下修正后低壓缸效率分別比設(shè)計值偏低14.02和12.69個百分點13.72和12.53個百分點;

        c) 考慮熱力系統(tǒng)泄漏會造成低壓缸效率計算偏低,結(jié)合其它機組改造經(jīng)驗分析,低壓缸效率的試驗值大致反映低壓缸的實際情況。

        4)同類型機組普遍存在缸效率偏低的情況,且通過通流汽封間隙的調(diào)整可有效地提高缸效率,進而提高機組的經(jīng)濟性。

        a)汽輪機通流部分的基本原理指出,越是壓力高的級組汽封漏汽量對級效率的影響越大,因此高壓缸的汽封治理尤為重要;

        b)經(jīng)驗表明,高壓缸效率的降低受調(diào)節(jié)級效率降低的影響較大,綜合影響因素多,通過汽封改造可提高缸效率,但達到設(shè)計效率難度較大;

        c)低壓缸設(shè)計作功份額大,提高低壓缸效率對經(jīng)濟性的影響更明顯;

        d)各汽缸均為沖動式設(shè)計,隔板差壓較大,隔板汽封的汽封間隙的影響影響較大。

        5 軸封系統(tǒng)

        THA工況下設(shè)計高、中壓缸間漏汽量為28.452t/h,漏汽率為2.02%。試驗結(jié)果漏汽率為3.76%,比設(shè)計值大1.74個百分點,計算3VWO工況下漏汽量為58.249t/h。中壓缸實際效率3.76%,比設(shè)計值低0.79個百分點。

        高、中壓缸之間軸封漏汽量試驗的結(jié)果見表 4和圖 5。高、中壓合缸處的軸封漏汽量占再熱蒸汽流量的3.76%,比設(shè)計值(2.02%)偏大1.74個百分點。計算中壓缸實際效率比名義效率偏低1.86個百分點。

        由于試驗中BDV閥存在泄漏,實際由高壓缸漏出的流量應(yīng)大于此試驗值。同時考慮到機組設(shè)計有中壓缸冷卻蒸汽,上述高壓缸漏出的流量應(yīng)包含軸封的漏汽量與中壓缸冷卻蒸汽流量??紤]以上兩個因素,試驗結(jié)果不能認為是通過軸封的實際漏汽量。

        診斷試驗過程中,軸封母管壓力維持在30kPa(表壓)左右,同時發(fā)現(xiàn)在570MW負荷以下不能實現(xiàn)自密封。試驗中其它軸封漏量未能測量,但可同過軸加溫升簡單定性判定。3VWO工況時,軸封溢流閥開度為5.85%,軸加溫升為0.51℃,比設(shè)計值0.6℃略低,表明軸端汽封漏汽量數(shù)量級基本與設(shè)計值。

        6 改造部位的確定

        (1)高壓缸部分:汽輪機通流部分的基本原理指出,越是壓力高的級組汽封漏汽量對級效率的影響越大,高壓缸的汽封治理尤為重要。鑒于1號機組高壓缸效率比較低,建議對高壓缸調(diào)節(jié)級及第2-7壓力級隔板汽封及葉頂汽封進行全面升級改造;或者根據(jù)揭缸后汽封檢查結(jié)果,進行部分汽封升級改造和汽封間隙調(diào)整。

        (2)中壓缸部分:性能試驗結(jié)果表明:中壓缸運行效率與設(shè)計值偏差較小??紤]到1號機組中壓缸效率與設(shè)計值偏差較小,建議對中壓缸隔板進行全面升級改造,對于動葉葉頂汽封,可根據(jù)揭缸后汽封檢查情況,進行汽封間隙調(diào)整或者部分汽封升級改造。

        (3)低壓缸部分:低壓缸設(shè)計作功份額大,提高低壓缸效率對經(jīng)濟性的影響更明顯。性能試驗結(jié)果表明:低壓缸效率顯著低于設(shè)計值,較設(shè)計值低13.89%。因此,建議采用新型先進汽封對低壓缸隔板及動葉葉頂汽封進行升級改造。此處特別推薦在AB低壓缸正反5-7級(末三級)使用蜂窩汽封,以利用蜂窩汽封的除濕特點,減少濕蒸汽對動葉的沖蝕。

        (4)軸封部分:建議采用新型先進汽封(如自調(diào)整汽封)對高中壓缸平衡盤汽封進行升級改造。對于其他軸端汽封,從自密封系統(tǒng)的運行以及軸封加熱器的運行狀況推斷:機組軸端泄漏量處于良好的狀態(tài),因此可根據(jù)揭缸后檢查情況,對其他軸端汽封進行部分汽封升級改造或者汽封間隙調(diào)整。

        7 預(yù)期效果

        根據(jù)對汽輪機性能的分析,保守估計汽封改造后取得的效果見表 5。預(yù)計改造后可降低熱耗率77.7kJ/kWh左右,約相當于降低煤耗率2.91g/kWh左右。

        從長期效果看,新型式的汽封可在較長時期內(nèi)保持機組具有較高的經(jīng)濟性水平。在一個大修期內(nèi),汽輪機性能下降的速度將大大減緩。

        對于600MW機組,按發(fā)電煤耗率降低2.91g/kWh,年運行5500小時,負荷率80.0%計算,年可節(jié)約標煤約7664噸;按標煤價格800元/噸計算,年節(jié)約燃煤成本約613.2萬元。

        表 6給出了汽封改造方案的經(jīng)濟性收益預(yù)估。由表中可以看出,即便改造費用達到700萬元,也可在1.1年(13個月)左右收回投資。

        8 結(jié)束語

        綜上所述,機組汽輪機汽封改造方案在技術(shù)上是可行的,并且通過汽封改造可以有效改善機組的經(jīng)濟性運行狀況,具有較好的經(jīng)濟收益。因此,可以通過汽封改造實現(xiàn)節(jié)能降耗、提高機組運行經(jīng)濟性的目標。

        參考文獻

        [1]廣東紅海灣發(fā)電有限公司600MW超臨界機組集控運行規(guī)程.

        [2]廣東紅海灣發(fā)電有限公司 1號機組節(jié)能診斷試驗結(jié)果報告.

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