劉廣鐸
(鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司,河北省 鹿泉市 050200)
隨著國家“十二五”規(guī)劃及水泥行業(yè)節(jié)能減排形勢的日趨嚴(yán)峻,我公司煤磨電耗、煤粉水份高的問題日益突出。 2013年初,與為電廠煤磨提供節(jié)能改造較有經(jīng)驗的某公司合作,對1#煤磨系統(tǒng)進(jìn)行了改造,取得了較好效果?,F(xiàn)將相關(guān)技術(shù)問題和幾點體會與同行一起分享,希望能起到拋磚引玉的作用。
我公司兩條5000t/d窯均配置Φ3.8×7.0+2.5m風(fēng)掃煤磨,設(shè)備配置及運行情況(1#煤磨)見表1。
表1 1#煤磨設(shè)備配置及運行情況
存在的主要問題:
(1)電耗高,2012年平均電耗46.6度/t(含煤粉輸送及原煤破碎均化),較正常水平有較大差距。
(2)改余熱發(fā)電后高溫風(fēng)機出口風(fēng)溫降低150℃,煤磨熱風(fēng)改由窯尾取風(fēng)至篦冷機取風(fēng),但取風(fēng)位置偏后及管道阻力增加,入磨風(fēng)溫偏低(250℃),入磨原煤水分偏高,造成煤粉水分較高。水份高下煤不暢影響煅燒,為使喂煤穩(wěn)定,始終保持煤粉高倉位,開停磨次數(shù)頻繁甚至與窯同步運行。1#煤磨近三年基本情況見表2。
表2 1#煤磨2010~2012年基本情況
(1)保持煤磨烘干倉長度2.5m不變;拆除粗細(xì)倉隔倉板,將2.5m的粗倉與4.5m的細(xì)倉合并為一倉,粉磨倉長度增至7.25m;粉磨倉更換為中波分級襯板;拆除原細(xì)倉3道擋料圈。
(2)研磨體由鋼球和鋼段更換為Ф20~60mm的鍛造球,重新級配,加球量由66.61噸降至49.5噸,降低鋼球加載量17.11噸。
(3)煤磨引窯頭熱風(fēng)管位置向篦冷機高溫段移2米,達(dá)到一段的末端,出風(fēng)溫度400℃,可使入磨熱風(fēng)溫度達(dá)到350℃以上;加大入磨風(fēng)機能力,電機由75kW增大至90kW,風(fēng)機葉輪由Φ1650mm加大到Φ1790mm,提高風(fēng)機全壓和風(fēng)量。
2013年初,利用大修機會對煤磨系統(tǒng)實施了上述改造。調(diào)試時發(fā)現(xiàn)磨尾漏料,選粉機電流高制約了產(chǎn)能發(fā)揮。分析原因為加球量減少粗粉循環(huán)量加大,磨尾螺旋套筒輸送能力不足造成漏料,選粉機也因處理能力不足表現(xiàn)出過載現(xiàn)象。螺旋套筒內(nèi)導(dǎo)料葉片由50mm提高到100mm以上,解決了磨尾粗煤粉堆積漏料問題。選粉機過流問題因合作廠家對水泥行業(yè)的動態(tài)選粉機無經(jīng)驗,為了減少氣料干擾、提高分離效率,我們自行參考了LV導(dǎo)向葉片技術(shù),將原48片普通導(dǎo)向葉片拆除一半,對保留的24片進(jìn)行了改造,起到了一定的效果。LV導(dǎo)向葉片改造圖見圖1。
圖1 LV導(dǎo)向葉片改造示意圖
另外,雖然分級襯板的斜度達(dá)到了12°,但實踐證明仍不能滿足分級要求,鋼球反分級問題未能得到解決。
表3 改造效果對比
(1)電耗明顯降低
煤磨主電機電流由73A降低到56A(無電容補償),抵消風(fēng)機耗能的增加,系統(tǒng)電耗仍降低了近7度。
(2)煤粉水分降低保證正常下料
入磨風(fēng)溫提高到合理水平,風(fēng)量增加,煤粉水分降低1%,煤粉下料正常,并可安排煤磨避峰生產(chǎn),進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。
(3)球耗成倍降低,但新球價格較高,費用基本持平
技改后,1#煤磨球耗由技改前102.89g/t(2009~2012年平均值)降至52.61g/t,但新鋼球價格較原普通鋼球平均價格高出一倍,使噸煤粉成本升高0.05元/t。
2014年初針對選粉機的能力不足問題,將Φ1500×900轉(zhuǎn)子的TLS1560選粉機改造為Φ2400×1150轉(zhuǎn)子的z700選粉機,通風(fēng)阻力明顯降低,系統(tǒng)通風(fēng)量大幅增加,選粉機處理能力、選粉效率得以提高,解決了制約系統(tǒng)的瓶頸問題,磨內(nèi)的反分級現(xiàn)象也顯著改善。
2014年3月開窯半月,各技術(shù)指標(biāo)有明顯變化:臺時提高,風(fēng)機電耗明顯增加,但后排風(fēng)機會相應(yīng)降低。
表4 選粉機改造后主要設(shè)備電耗對比
(1)行業(yè)內(nèi)對煤磨電耗大多不夠重視,個別廠家甚至未對煤磨電耗單獨統(tǒng)計,將其與熟料電耗合并統(tǒng)計。在追求精細(xì)化管理的今天,需要的是對單臺設(shè)備進(jìn)行電量統(tǒng)計,分析耗能原因,降低能耗。此次改造的核心是降低效率較低的球磨機負(fù)荷和通風(fēng)阻力,增大循環(huán)負(fù)荷并提高選粉機的分離效率使系統(tǒng)重新平衡到一個更為高效的狀態(tài)。
(2)煤磨水分對窯系統(tǒng)的影響各有不同認(rèn)識,最直觀的應(yīng)屬下料不暢造成的喂煤波動,其他在生產(chǎn)實踐中并不明顯。至于水分在窯內(nèi)高溫下發(fā)生水煤氣反應(yīng),曾有前輩做過定性分析,個人認(rèn)為不符合能量守恒定律,核算時僅計算入窯煤粉溫度下的水分蒸發(fā)及將蒸氣加熱到一級出口時的熱耗即可,避免為降低1%~2%的水分過多投資或帶來安全隱患。
(3)改造要以煤種、取風(fēng)點特性等實際情況為準(zhǔn),用數(shù)據(jù)做支撐。如論證初期認(rèn)為煤粉水分大應(yīng)該增加烘干倉的長度,但通過急停磨做磨內(nèi)水分曲線得知原煤表面水分在進(jìn)入烘干倉2m后已基本烘干,若想進(jìn)一步降低水分需要進(jìn)入粉磨倉磨細(xì)后才能更好烘干,故取消了延長烘干倉的方案,如有必要還可縮短為粉磨倉提供空間。
(4)改造前應(yīng)系統(tǒng)考慮問題。因磨內(nèi)裝球量、選粉機能力及壓損、系統(tǒng)通風(fēng)等因素互相影響,所以前期方案研討時應(yīng)統(tǒng)一考慮,避免出現(xiàn)磨機減球后選粉機制約生產(chǎn)、選粉機改造后粗粉鉸刀能力不足成為瓶頸等。
(5)利用磨音、磨機壓差等方式自動控制喂料,減少人為因素,使磨機始終處于最佳狀態(tài)。另磨機補加球也利用類似方法實現(xiàn)精細(xì)控制,保證研磨體發(fā)揮良好效果。