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        Φ3.8×7.0+2.5m煤磨改造體會(huì)

        2014-02-08 04:17:58劉廣鐸
        四川水泥 2014年6期

        劉廣鐸

        (鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司,河北省 鹿泉市 050200)

        隨著國(guó)家“十二五”規(guī)劃及水泥行業(yè)節(jié)能減排形勢(shì)的日趨嚴(yán)峻,我公司煤磨電耗、煤粉水份高的問(wèn)題日益突出。 2013年初,與為電廠煤磨提供節(jié)能改造較有經(jīng)驗(yàn)的某公司合作,對(duì)1#煤磨系統(tǒng)進(jìn)行了改造,取得了較好效果?,F(xiàn)將相關(guān)技術(shù)問(wèn)題和幾點(diǎn)體會(huì)與同行一起分享,希望能起到拋磚引玉的作用。

        1 煤磨存在的問(wèn)題

        我公司兩條5000t/d窯均配置Φ3.8×7.0+2.5m風(fēng)掃煤磨,設(shè)備配置及運(yùn)行情況(1#煤磨)見表1。

        表1 1#煤磨設(shè)備配置及運(yùn)行情況

        存在的主要問(wèn)題:

        (1)電耗高,2012年平均電耗46.6度/t(含煤粉輸送及原煤破碎均化),較正常水平有較大差距。

        (2)改余熱發(fā)電后高溫風(fēng)機(jī)出口風(fēng)溫降低150℃,煤磨熱風(fēng)改由窯尾取風(fēng)至篦冷機(jī)取風(fēng),但取風(fēng)位置偏后及管道阻力增加,入磨風(fēng)溫偏低(250℃),入磨原煤水分偏高,造成煤粉水分較高。水份高下煤不暢影響煅燒,為使喂煤穩(wěn)定,始終保持煤粉高倉(cāng)位,開停磨次數(shù)頻繁甚至與窯同步運(yùn)行。1#煤磨近三年基本情況見表2。

        表2 1#煤磨2010~2012年基本情況

        2 改造方案及出現(xiàn)的問(wèn)題

        (1)保持煤磨烘干倉(cāng)長(zhǎng)度2.5m不變;拆除粗細(xì)倉(cāng)隔倉(cāng)板,將2.5m的粗倉(cāng)與4.5m的細(xì)倉(cāng)合并為一倉(cāng),粉磨倉(cāng)長(zhǎng)度增至7.25m;粉磨倉(cāng)更換為中波分級(jí)襯板;拆除原細(xì)倉(cāng)3道擋料圈。

        (2)研磨體由鋼球和鋼段更換為Ф20~60mm的鍛造球,重新級(jí)配,加球量由66.61噸降至49.5噸,降低鋼球加載量17.11噸。

        (3)煤磨引窯頭熱風(fēng)管位置向篦冷機(jī)高溫段移2米,達(dá)到一段的末端,出風(fēng)溫度400℃,可使入磨熱風(fēng)溫度達(dá)到350℃以上;加大入磨風(fēng)機(jī)能力,電機(jī)由75kW增大至90kW,風(fēng)機(jī)葉輪由Φ1650mm加大到Φ1790mm,提高風(fēng)機(jī)全壓和風(fēng)量。

        2013年初,利用大修機(jī)會(huì)對(duì)煤磨系統(tǒng)實(shí)施了上述改造。調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)磨尾漏料,選粉機(jī)電流高制約了產(chǎn)能發(fā)揮。分析原因?yàn)榧忧蛄繙p少粗粉循環(huán)量加大,磨尾螺旋套筒輸送能力不足造成漏料,選粉機(jī)也因處理能力不足表現(xiàn)出過(guò)載現(xiàn)象。螺旋套筒內(nèi)導(dǎo)料葉片由50mm提高到100mm以上,解決了磨尾粗煤粉堆積漏料問(wèn)題。選粉機(jī)過(guò)流問(wèn)題因合作廠家對(duì)水泥行業(yè)的動(dòng)態(tài)選粉機(jī)無(wú)經(jīng)驗(yàn),為了減少氣料干擾、提高分離效率,我們自行參考了LV導(dǎo)向葉片技術(shù),將原48片普通導(dǎo)向葉片拆除一半,對(duì)保留的24片進(jìn)行了改造,起到了一定的效果。LV導(dǎo)向葉片改造圖見圖1。

        圖1 LV導(dǎo)向葉片改造示意圖

        另外,雖然分級(jí)襯板的斜度達(dá)到了12°,但實(shí)踐證明仍不能滿足分級(jí)要求,鋼球反分級(jí)問(wèn)題未能得到解決。

        3 改造效果

        表3 改造效果對(duì)比

        (1)電耗明顯降低

        煤磨主電機(jī)電流由73A降低到56A(無(wú)電容補(bǔ)償),抵消風(fēng)機(jī)耗能的增加,系統(tǒng)電耗仍降低了近7度。

        (2)煤粉水分降低保證正常下料

        入磨風(fēng)溫提高到合理水平,風(fēng)量增加,煤粉水分降低1%,煤粉下料正常,并可安排煤磨避峰生產(chǎn),進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。

        (3)球耗成倍降低,但新球價(jià)格較高,費(fèi)用基本持平

        技改后,1#煤磨球耗由技改前102.89g/t(2009~2012年平均值)降至52.61g/t,但新鋼球價(jià)格較原普通鋼球平均價(jià)格高出一倍,使噸煤粉成本升高0.05元/t。

        4 二次改造解決瓶頸問(wèn)題

        2014年初針對(duì)選粉機(jī)的能力不足問(wèn)題,將Φ1500×900轉(zhuǎn)子的TLS1560選粉機(jī)改造為Φ2400×1150轉(zhuǎn)子的z700選粉機(jī),通風(fēng)阻力明顯降低,系統(tǒng)通風(fēng)量大幅增加,選粉機(jī)處理能力、選粉效率得以提高,解決了制約系統(tǒng)的瓶頸問(wèn)題,磨內(nèi)的反分級(jí)現(xiàn)象也顯著改善。

        2014年3月開窯半月,各技術(shù)指標(biāo)有明顯變化:臺(tái)時(shí)提高,風(fēng)機(jī)電耗明顯增加,但后排風(fēng)機(jī)會(huì)相應(yīng)降低。

        表4 選粉機(jī)改造后主要設(shè)備電耗對(duì)比

        5 改造體會(huì)

        (1)行業(yè)內(nèi)對(duì)煤磨電耗大多不夠重視,個(gè)別廠家甚至未對(duì)煤磨電耗單獨(dú)統(tǒng)計(jì),將其與熟料電耗合并統(tǒng)計(jì)。在追求精細(xì)化管理的今天,需要的是對(duì)單臺(tái)設(shè)備進(jìn)行電量統(tǒng)計(jì),分析耗能原因,降低能耗。此次改造的核心是降低效率較低的球磨機(jī)負(fù)荷和通風(fēng)阻力,增大循環(huán)負(fù)荷并提高選粉機(jī)的分離效率使系統(tǒng)重新平衡到一個(gè)更為高效的狀態(tài)。

        (2)煤磨水分對(duì)窯系統(tǒng)的影響各有不同認(rèn)識(shí),最直觀的應(yīng)屬下料不暢造成的喂煤波動(dòng),其他在生產(chǎn)實(shí)踐中并不明顯。至于水分在窯內(nèi)高溫下發(fā)生水煤氣反應(yīng),曾有前輩做過(guò)定性分析,個(gè)人認(rèn)為不符合能量守恒定律,核算時(shí)僅計(jì)算入窯煤粉溫度下的水分蒸發(fā)及將蒸氣加熱到一級(jí)出口時(shí)的熱耗即可,避免為降低1%~2%的水分過(guò)多投資或帶來(lái)安全隱患。

        (3)改造要以煤種、取風(fēng)點(diǎn)特性等實(shí)際情況為準(zhǔn),用數(shù)據(jù)做支撐。如論證初期認(rèn)為煤粉水分大應(yīng)該增加烘干倉(cāng)的長(zhǎng)度,但通過(guò)急停磨做磨內(nèi)水分曲線得知原煤表面水分在進(jìn)入烘干倉(cāng)2m后已基本烘干,若想進(jìn)一步降低水分需要進(jìn)入粉磨倉(cāng)磨細(xì)后才能更好烘干,故取消了延長(zhǎng)烘干倉(cāng)的方案,如有必要還可縮短為粉磨倉(cāng)提供空間。

        (4)改造前應(yīng)系統(tǒng)考慮問(wèn)題。因磨內(nèi)裝球量、選粉機(jī)能力及壓損、系統(tǒng)通風(fēng)等因素互相影響,所以前期方案研討時(shí)應(yīng)統(tǒng)一考慮,避免出現(xiàn)磨機(jī)減球后選粉機(jī)制約生產(chǎn)、選粉機(jī)改造后粗粉鉸刀能力不足成為瓶頸等。

        (5)利用磨音、磨機(jī)壓差等方式自動(dòng)控制喂料,減少人為因素,使磨機(jī)始終處于最佳狀態(tài)。另磨機(jī)補(bǔ)加球也利用類似方法實(shí)現(xiàn)精細(xì)控制,保證研磨體發(fā)揮良好效果。

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