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        燃煤機(jī)組煙氣污染物超低排放研究

        2014-02-07 08:42:30盧泓樾浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司浙江蘭溪321100
        電力科技與環(huán)保 2014年5期
        關(guān)鍵詞:煙氣系統(tǒng)

        盧泓樾(浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 蘭溪 321100)

        自2013年開(kāi)始,霧霾在我國(guó)大范圍肆虐,火電廠燃煤機(jī)組排放的煙氣中的PM2.5,是導(dǎo)致大氣污染的一個(gè)重要原因[1]。為了進(jìn)一步落實(shí)大氣污染防治計(jì)劃,響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排政策,本文對(duì)提高國(guó)產(chǎn)600MW超臨界燃煤機(jī)組的煙氣處理能力使其達(dá)到天燃?xì)鈾C(jī)組排放標(biāo)準(zhǔn)[2]的可行性進(jìn)行了分析,最終得出在目前技術(shù)條件下,可以實(shí)施的結(jié)論。

        1 國(guó)產(chǎn)600MW超臨界燃煤機(jī)組煙氣排放

        1.1 國(guó)產(chǎn)600MW超臨界燃煤機(jī)組設(shè)備簡(jiǎn)介

        1.1.1 鍋爐

        鍋爐為北京巴威公司提供的超臨界壓力、一次再熱直流鍋爐,采用單爐膛,π形島式露天布置,平衡通風(fēng),前、后墻對(duì)沖燃燒方式,固態(tài)排渣,全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。

        1.1.2 脫硝系統(tǒng)

        脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原(SCR)技術(shù)[3],在設(shè)計(jì)煤種、600MW工況處理100%煙氣量條件下,脫硝效率不小于80%,采用2+1模式布置。脫硝反應(yīng)器布置在鍋爐省煤器和空預(yù)器之間,煙氣從省煤器引出,1臺(tái)爐配置2個(gè)反應(yīng)器,經(jīng)過(guò)脫硝后,煙氣接入空預(yù)器。

        1.1.3 電除塵

        每臺(tái)鍋爐配置浙江菲達(dá)機(jī)電集團(tuán)公司制造的靜電除塵器1套2臺(tái),電除塵型號(hào)為:2-FAA4×45M-2×147.6-150,每臺(tái)靜電除塵器為雙室4電場(chǎng)除塵器,設(shè)計(jì)入口煙塵濃度為26.8g/m3,保證除塵效率≥99.68%(設(shè)計(jì)煤種),除塵器本體阻力<200Pa,本體漏風(fēng)率<2%。該廠于2012年對(duì)干式靜電除塵器原工頻電源進(jìn)行了高頻電源改造,改造后靜電除塵器除塵效率要求≥99.68%。

        1.1.4 脫硫系統(tǒng)

        該電廠每臺(tái)機(jī)組原脫硫裝置采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,無(wú)旁路、有回轉(zhuǎn)式GGH,無(wú)增壓風(fēng)機(jī)。其中吸收塔采用帶托盤(pán)的逆向噴淋塔,設(shè)計(jì)配備3臺(tái)循環(huán)泵及3層標(biāo)準(zhǔn)型噴淋層,1層托盤(pán)。

        1.2 某電廠國(guó)產(chǎn)600MW超臨界燃煤機(jī)組環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況

        1.2.1 SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行情況

        該廠已對(duì)1、2、4號(hào)機(jī)組進(jìn)行了SCR脫硝裝置的加裝改造,圖1和圖2是近期2013年各月平均SCR系統(tǒng)進(jìn)、出口NOx濃度變化趨勢(shì),可以看出進(jìn)口濃度基本在350~400mg/m3,機(jī)組的SCR出口濃度基本低于100mg/m3,滿足現(xiàn)有排放標(biāo)準(zhǔn)要求,但距50mg/m3有一定的差距。

        圖1 2013年度各機(jī)組SCR進(jìn)口NOx濃度變化趨勢(shì)

        圖2 2013年度各機(jī)組SCR出口NOx濃度變化趨勢(shì)

        1.2.2 除塵系統(tǒng)運(yùn)行情況

        圖3顯示為該廠各臺(tái)機(jī)組靜電除塵器高頻電源改造完成后煙囪出口月平均煙塵排放濃度。從圖3中看出最大值在20mg/m3左右,根據(jù)月平均排放濃度數(shù)據(jù)計(jì)算得出年平均煙塵排放濃度為13mg/m3。

        圖3 2013年度4臺(tái)機(jī)組煙塵排放濃度

        1.2.3 脫硫系統(tǒng)運(yùn)行情況

        機(jī)組燃煤的實(shí)際分硫?yàn)?.6%~1.0%,脫硫裝置入口SO2濃度范圍為1326~2210mg/m3。由于該廠環(huán)評(píng)要求脫硫效率保證在90%以上,因此電廠一般運(yùn)行2臺(tái)循環(huán)泵,脫硫效率91.5%~92.5%,煙囪出口SO2濃度為99~188mg/m3。

        2 煙氣超低排放改造方案

        2.1 脫硝系統(tǒng)提效改造方案

        2.1.1 超低排放目標(biāo)

        SCR系統(tǒng)出口NOx的排放濃度從原設(shè)計(jì)的90mg/m3降低到50mg/m3以下,達(dá)到《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)中天然氣機(jī)組的NOx排放指標(biāo),實(shí)現(xiàn)超低排放。

        2.1.2 脫硝系統(tǒng)提效技術(shù)方案

        (1)鍋爐低氮燃燒器改造

        鍋爐廠對(duì)低氮燃燒器改造提出了兩種方案,方案一為NOx噴口標(biāo)高不變,在左右側(cè)墻各增加2只NOx噴口,燃燒器改造為巴威公司最新型的AireJet 低氮高效燃燒器,可以取得更好的低氮燃燒效果。方案二是調(diào)整NOx噴口的標(biāo)高,并重新設(shè)計(jì)NOx噴口,而燃燒器保持不變。經(jīng)測(cè)算能保證改造后省煤器出口NOx排放濃度低于280mg/m3。

        (2)SCR脫硝裝置提效方案

        脫硝系統(tǒng)提效改造考慮一定的余量,按入口NOx濃度330mg/m3,脫硝效率87%進(jìn)行設(shè)計(jì),改造后SCR 出口NOx濃度降低到50mg/m3以下。該機(jī)組脫硝裝置原設(shè)計(jì)初裝兩層催化劑,設(shè)計(jì)脫硝效率80%,預(yù)留第三層催化劑安裝空間。脫硝提效需增加催化劑體積,可采用在預(yù)留層增加催化劑或更換兩層原催化劑[4]。

        經(jīng)核算,SCR提效前后的還原劑消耗量有所減小,主要是因?yàn)樵邢到y(tǒng)設(shè)計(jì)要求從450mg/m3脫除到90mg/m3,脫除量為360mg/3(干基,6%O2);而本次改造由于低氮燃燒器的改造,脫硝系統(tǒng)入口濃度為330mg/m3(干基,6%O2),出口濃度要求達(dá)到50mg/m3,脫除量為280mg/m3,單位體積煙氣NOx脫除量相比原系統(tǒng)設(shè)計(jì)減少了22%左右,因此系統(tǒng)改造后還原劑消耗量相對(duì)之前會(huì)減少。

        綜上所述,在鍋爐實(shí)施低氮燃燒改造的基礎(chǔ)上,通過(guò)SCR脫硝裝置更換催化劑等措施,該廠機(jī)組煙氣的NOx排放可滿足超低排放要求,但改造后催化劑的阻力有所增加,引風(fēng)機(jī)的運(yùn)行電耗會(huì)上升。

        2.2 脫硫系統(tǒng)提效改造方案

        2.2.1 超低排放目標(biāo)

        脫硫裝置提效后,煙囪入口SO2排放濃度從111mg/m3降低到35mg/m3以下,實(shí)現(xiàn)超低排放。

        2.2.2 脫硫系統(tǒng)提效技術(shù)方案

        石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù)[5]是目前世界上最為成熟、應(yīng)用業(yè)績(jī)最多的脫硫工藝,單機(jī)容量已達(dá)1000MW,吸收塔脫硫效率最高可達(dá)到99%。因此,通過(guò)適當(dāng)控制燃煤含硫量,在燃煤電廠濕法脫硫裝置上使SO2排放值低于35mg/m3是可以實(shí)現(xiàn)的。影響脫硫效率的主要有液氣比、煙氣分布均勻性、吸收區(qū)高度、吸收塔漿池容量等因素,根據(jù)該廠的實(shí)際情況,可采用以下技術(shù)手段:

        (1)增加液氣比

        液氣比對(duì)脫硫效率有著重要的影響。在吸收塔設(shè)計(jì)中,循環(huán)漿液量的多少?zèng)Q定了SO2吸收表面積的大小,在其他參數(shù)恒定的情況下,提高液氣比相當(dāng)于增大了吸收塔內(nèi)的漿液噴淋密度,從而增大了氣液傳質(zhì)表面積,強(qiáng)化了氣液兩相間的傳質(zhì),提高了系統(tǒng)的脫硫效率。當(dāng)然,液氣比增大會(huì)促使循環(huán)泵流量和吸收塔阻力增大,從而增加電耗。

        (2)采用托盤(pán)提高脫硫效率

        吸收塔托盤(pán)能改善吸收塔內(nèi)煙氣分布,煙氣和漿液的流場(chǎng)分布直接決定著吸收塔內(nèi)的傳質(zhì)、傳熱和反應(yīng)進(jìn)行程度。對(duì)于無(wú)托盤(pán)塔,改善煙氣分布最有效的措施是增加托盤(pán),使進(jìn)入吸收塔內(nèi)的煙氣分布均勻,避免偏流問(wèn)題[6];而對(duì)于已有托盤(pán)的吸收塔,可以通過(guò)調(diào)節(jié)托盤(pán)開(kāi)孔率、加裝第二層托盤(pán)來(lái)達(dá)到目的。托盤(pán)塔相對(duì)于空塔的缺點(diǎn)是吸收塔阻力相對(duì)較高,相應(yīng)的引風(fēng)機(jī)電耗較高。

        雙托盤(pán)脫硫系統(tǒng)是在原有單層托盤(pán)的基礎(chǔ)上新增一層合金托盤(pán),從而起到脫硫增效的作用。該技術(shù)在脫硫效率高于98%或燃用高硫煤時(shí)優(yōu)勢(shì)更為明顯。雙托盤(pán)的氣流均質(zhì)作用:煙氣進(jìn)入吸收塔后,首先通過(guò)塔內(nèi)托盤(pán),并與托盤(pán)上的液膜進(jìn)行氣、液相的均質(zhì)調(diào)整,在吸收區(qū)域的整個(gè)高度上可以實(shí)現(xiàn)煙氣與漿液的有效接觸。雙托盤(pán)比單托盤(pán)氣液相均質(zhì)調(diào)整更為充分,氣相均布更好,脫硫增效明顯。

        雙托盤(pán)提高煙氣與漿液的接觸功效:由于托盤(pán)可保持一定高度液膜,增加了煙氣在吸收塔中與漿液的接觸時(shí)間,提高了吸收劑的利用率。雙托盤(pán)比單托盤(pán)多了一層液膜,氣液相傳質(zhì)更為充分,從而增加了脫硫效率。

        (3)拆除回轉(zhuǎn)式GGH

        回轉(zhuǎn)式GGH的漏風(fēng)對(duì)系統(tǒng)脫硫效率影響明顯,以2%漏風(fēng)率計(jì)算,在設(shè)計(jì)工況時(shí)原煙氣側(cè)向凈煙氣側(cè)泄漏的SO2形成的濃度約為35mg/m3,此時(shí)再對(duì)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行提效也無(wú)法滿足要求。為保證系統(tǒng)脫硫效率,將回轉(zhuǎn)式GGH拆除,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行脫硫提效改造,可以滿足超低排放要求。

        (4)脫硫系統(tǒng)提效技術(shù)方案

        按煙氣超低排放要求,煙囪出口SO2濃度需控制在35mg/m3以下,原有的脫硫裝置已無(wú)法滿足要求,必須進(jìn)行提效改造。根據(jù)場(chǎng)地條件、工期等原因,脫硫提效方案設(shè)計(jì)須考慮以下問(wèn)題:一是因現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地條件有限,只能新增一臺(tái)漿液循環(huán)泵,無(wú)法再增加更多的循環(huán)泵和吸收塔漿池;二是如再加高吸收塔,則吸收塔改造工程量較大,改造時(shí)間長(zhǎng),無(wú)法滿足停機(jī)時(shí)間要求。

        基于以上兩個(gè)因素,脫硫提效方案以新增1臺(tái)循環(huán)泵,吸收塔高度不增加為原則進(jìn)行設(shè)計(jì),方案如下:雙層交互式噴淋層+雙托盤(pán)方案,即將原有的三層標(biāo)準(zhǔn)型吸收塔噴淋層改造為雙層交互式噴淋層;同時(shí)增加一層吸收塔托盤(pán),與原有的托盤(pán)形成雙托盤(pán),在液氣比不增加的情況下,通過(guò)改善塔內(nèi)氣流分布,強(qiáng)化脫硫傳質(zhì)效果實(shí)現(xiàn)脫硫增效。

        改造后,脫硫裝置在鍋爐燃用設(shè)計(jì)煤種(含硫量≤0.8%)時(shí),開(kāi)3臺(tái)循環(huán)泵(三用一備)可滿足超低排放要求。

        綜上所述,脫硫系統(tǒng)在拆除回轉(zhuǎn)式GGH,采用雙托盤(pán)+雙層交互式噴淋系統(tǒng)的技術(shù)方案進(jìn)行提效改造后,在設(shè)計(jì)煤質(zhì)工況下可以滿足超低排放要求,且改造后增加了1臺(tái)備用漿液循環(huán)泵,大大提高了系統(tǒng)的可靠性。改造后,系統(tǒng)煙氣系統(tǒng)阻力和循環(huán)泵電耗均有所增加,電廠運(yùn)行費(fèi)用也會(huì)有所增加。改造采用的雙托盤(pán)技術(shù)和雙層交互式噴淋系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)外燃煤電廠脫硫工程中均有應(yīng)用實(shí)例,技術(shù)成熟可靠,改造的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。

        2.3 除塵提效改造方案

        2.3.1 超低排放目標(biāo)

        除塵系統(tǒng)提效后,煙囪出口的煙塵排放濃度從約30mg/m3降低到5mg/m3以下,滿足煙氣超低排放要求。

        2.3.2 除塵系統(tǒng)提效技術(shù)方案

        (1)除塵系統(tǒng)提效技術(shù)簡(jiǎn)介

        目前降低煙塵排放濃度、提高除塵系統(tǒng)效率的主流技術(shù)有濕式靜電除塵技術(shù)[7]、低低溫電除塵技術(shù)、旋轉(zhuǎn)電極式電除塵技術(shù)[8]以及電袋復(fù)合除塵技術(shù)等方式。

        濕式靜電除塵器通常布置在脫硫吸收塔后,可以有效去除煙氣中的煙塵微粒、PM2.5、SO3微液滴、汞及除霧器后煙氣中攜帶的脫硫石膏霧滴等污染物,是一種高效的靜電除塵器。與干式電除塵器通過(guò)振打?qū)O板上的灰振落至灰斗不同的是,濕式電除塵器是將水噴至集塵極上形成連續(xù)的水膜,流動(dòng)水將捕獲的煙塵沖刷到灰斗中隨水排出。由于沒(méi)有振打裝置,濕式靜電除塵器除塵過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生二次揚(yáng)塵,并且放電極被水浸潤(rùn)后,使得電場(chǎng)中存在大量帶電霧滴,大大增加亞微米粒子碰撞帶電的機(jī)率,可以在較高的煙氣流速下,捕獲更多的微粒。濕式靜電除塵器可明顯提高除塵和除SO3效果。

        低低溫電除塵技術(shù)通過(guò)降低電除塵器入口煙氣溫度,一般降到酸露點(diǎn)溫度以下,從而降低煙塵的比電阻[9],使除塵器性能提高,達(dá)到提高除塵效率效果。低低溫除塵技術(shù)可以有效防止電除塵器發(fā)生電暈,同時(shí)煙氣溫度降低后煙氣量降低,煙氣流速也相應(yīng)減小,在電除塵器內(nèi)的停留時(shí)間有所增加,電除塵裝置可以更有效地對(duì)煙塵進(jìn)行捕獲,從而達(dá)到更好的除塵效果[10]。另外,溫度降低到酸露點(diǎn)以下,煙氣中的SO3以H2SO4的微液滴形式存在,可以吸附于煙塵并與煙塵一起收集至集塵板,從而除掉大部分的SO3,同時(shí)煙塵中的堿性物質(zhì)可以中和硫酸液滴。低低溫電除塵、濕式電除塵在國(guó)內(nèi)電廠應(yīng)用尚處于起步階段,但在日本、美國(guó)等國(guó)家已經(jīng)成熟運(yùn)用較長(zhǎng)時(shí)間,技術(shù)成熟可靠。

        (2)除塵系統(tǒng)提效技術(shù)方案

        根據(jù)機(jī)組目前的實(shí)際情況,在脫硫系統(tǒng)拆除回轉(zhuǎn)式GGH后,要實(shí)現(xiàn)煙塵的超低排放,同時(shí)提高煙囪入口煙氣溫度至80℃以上,可采用的除塵提效技術(shù)方案:管式GGH+低低溫電除塵+一電場(chǎng)濕式電除塵器方案,即安裝管式GGH,并對(duì)原干式靜電除塵器進(jìn)行改造,在吸收塔出口增加一電場(chǎng)的濕式靜電除塵器。鍋爐空預(yù)器出口的煙氣經(jīng)過(guò)管式GGH 煙氣冷卻器降溫至90℃以下,然后進(jìn)入低低溫電除塵器,經(jīng)過(guò)除塵后通過(guò)引風(fēng)機(jī)進(jìn)入吸收塔,吸收塔出口的煙氣進(jìn)入一電場(chǎng)濕式靜電除塵器,除塵凈化后進(jìn)入管式GGH 煙氣加熱器升溫至80℃后通過(guò)煙囪排放。

        該方案在設(shè)計(jì)工況下(燃煤含灰量為20.09%,除塵系統(tǒng)入口煙塵濃度23.06g/m3),低低溫電除塵、脫硫吸收塔和濕式電除塵器的除塵效率分別為99.88%、50%、80%,煙塵排放濃度4.4mg/m3。

        綜上所述,拆除回轉(zhuǎn)式GGH后采用低低溫電除塵器+一電場(chǎng)濕電的方式可實(shí)現(xiàn)煙塵超低排放目標(biāo),滿足煙塵排放濃度≤5mg/m3的要求。

        3 結(jié)語(yǔ)

        借鑒國(guó)際的成功運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),該電廠國(guó)產(chǎn)600MW超臨界燃煤機(jī)組通過(guò)SCR裝置更換催化劑、低低溫電除塵系統(tǒng)改造、增設(shè)濕式電除塵器、吸收塔雙托盤(pán)加交互式噴淋系統(tǒng)改造、拆除回轉(zhuǎn)式GGH等多項(xiàng)技術(shù)措施后,煙氣主要污染物排放能夠達(dá)到天燃?xì)鈾C(jī)組排放要求(煙塵排放濃度≤5mg/m3,SO2排放濃度≤35mg/m3,NOx排放濃度≤50mg/m3),實(shí)現(xiàn)煙氣超低排放的目標(biāo)。

        [1] 陳曉雷.火電廠PM2.5治理技術(shù)探討[J].中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè),2012,7(2):30-34.

        [2]GB13223-2011,火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[S].

        [3]郝艷紅,邱麗霞.火電廠燃煤鍋爐煙氣處理系統(tǒng)分析及應(yīng)用[J].科技情報(bào)開(kāi)發(fā)與經(jīng)濟(jì),2006,16(7):166-167.

        [4]陳 靜,祝瑞芳,孫士英.火電廠煙氣中氮氧化物的控制與去除方法[J].黑龍江電力,2009,31(1):43-44.

        [5]董佩杰. 火電廠煙氣脫硫技術(shù)的探討[J].山西電力,2006,133(4):62-65.

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        [7]趙琴霞,陳招妹,周超炯.濕式電除塵技術(shù)及其在電廠的應(yīng)用前景探討[J].電力環(huán)保與科技,2012,28(4):24-26.

        [8]酈建國(guó),舒英鋼. 適應(yīng)新煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)的電除塵集成技術(shù)[J].山西電力石油石化節(jié)能與減排,2012,2(4):35-41.

        [9] 酈建國(guó),舒英鋼,朱建波,等.30mg/m3及更嚴(yán)格煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)下電除塵器適應(yīng)性研究和經(jīng)濟(jì)性分析[C].第14屆中國(guó)電除塵學(xué)術(shù)會(huì)議論文集,重慶:2011.

        [10]黎在時(shí).電除塵器的選型安裝與運(yùn)行管理[M].北京:中國(guó)電力出版社,2005.

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