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        確保矸石電廠循環(huán)流化床鍋爐安全運行的措施

        2014-01-30 20:59:11李劍峰兗礦集團設(shè)計研究院
        中國特種設(shè)備安全 2014年3期
        關(guān)鍵詞:床溫煤矸石煤泥

        李劍峰 兗礦集團設(shè)計研究院

        循環(huán)流化床鍋爐主要是針對劣質(zhì)煤而設(shè)計的,適應(yīng)矸石、低揮發(fā)分的煤種。同時,由于具有低溫燃燒的特點,抑制了氮氧化物的生成,同時在燃料中添加石灰石等,可以在爐內(nèi)脫硫?;谝陨咸攸c,這種鍋爐主要建于坑口電站。但是由于爐內(nèi)循環(huán)流化燃燒,對鍋爐內(nèi)部磨損比較嚴重,還有因為低溫燃燒對燃燒不好控制,這兩點一直是制約這種鍋爐發(fā)展的瓶頸。近幾年來,兗州礦業(yè)(集團)有限責任公司針對各煤矸石熱電廠循環(huán)流化床鍋爐運行實踐中存在的問題進行了深入的研究,取得了一些參考價值的成果。

        1 提高循環(huán)流化床鍋爐運行周期的措施

        兗州礦業(yè)(集團)公司濟寧二號煤礦煤矸石熱電廠配備有3臺UG-75/5.3-M16型、次高壓循環(huán)流化床鍋爐,設(shè)計燃料為全燒煤泥、全燒中煤、中煤與煤泥混燒。針對燃燒中暴露出來的一些問題,在改造埋管防磨、省煤器、空氣預(yù)熱器和一級分離器脫落的基礎(chǔ)上,加強運行管理及合理控制運行參數(shù),各臺鍋爐運行周期從最初的20d左右逐步提高到120d以上,最高達158d,創(chuàng)下同類型鍋爐的最長記錄。

        1)制定嚴格的運行參數(shù)考核制度,將鍋爐運行參數(shù)作為小指標考核的重要內(nèi)容,嚴禁超參數(shù)運行。

        2)根據(jù)鍋爐床溫和蒸汽溫度情況,盡量保證鍋爐返料全部投入,以此來降低床溫。在此基礎(chǔ)上,通過加大減溫水量來控制蒸汽溫度。原來鍋爐運行時沸騰段溫度偏高,爐膛上部及出口溫度偏低,整個爐膛溫度場分布不均勻,對此根據(jù)冷態(tài)試驗時確定的臨界風量,在保證床層流化良好的狀態(tài)下,降低運行時的一次風量,提高運行時的二次風量,使二次風的比例占總風量30%以上,爐膛上下溫度偏差控制在100℃以下。

        3)負荷調(diào)整靠改變?nèi)剂狭?、風量和二級返料量來完成。一次風量主要保證正常的流化及穩(wěn)定床溫,用二次風控制鍋爐總風量,保證鍋爐出口過??諝庀禂?shù)為1.2,防止出現(xiàn)鍋爐負荷調(diào)整時只調(diào)煤不調(diào)風,或只調(diào)一次風不調(diào)二次風現(xiàn)象。

        4)為了防止沸騰高溫結(jié)焦和低溫滅火,保證形成較低的氮氧化物和硫氧化物,運行人員時刻監(jiān)視床料沸騰狀況和床溫變化,影響床溫的因素主要是燃料品質(zhì)、風量及二級返料量。運行中燃料的品質(zhì)經(jīng)常變化,即使燃料量不變也常常引起床溫的變化,因此即使穩(wěn)定工況也要注意床溫的變化。另外需要特別注意返料量及溫度的變化。

        5)控制循環(huán)灰量,盡量提高循環(huán)倍率。循環(huán)量與燃料品質(zhì)、燃料的粒度組成、風速和分離器效率等因素有關(guān)。循環(huán)量的大小直接影響燃燒效率、電耗、磨損和負荷等,運行中應(yīng)綜合各個方面的因素,經(jīng)試驗確定循環(huán)倍率的大小。

        6)當料層較低時,采用添加石灰石的辦法,提高鍋爐的料層。增加物料和埋管的接觸面積和頻率,提高埋管熱傳遞效率。通過埋管吸熱降低密相區(qū)溫度,從而降低沸騰段溫度。

        7)保證3臺給料機給煤均勻穩(wěn)定。保持爐膛左右兩側(cè)溫差不超過50℃,減少受熱面的熱偏差,提高受熱面的運行壽命。

        8)多臺鍋爐并列運行期間,根據(jù)各臺鍋爐工況,統(tǒng)一協(xié)調(diào)各臺鍋爐運行負荷。目的是保證各臺鍋爐均勻出力,保證鍋爐正常運行期間各參數(shù)不超標,同時在負荷波動時鍋爐參數(shù)也不超標。

        2 煤泥煤矸石混燒的異比重循環(huán)流化床鍋爐控制

        兗州礦業(yè)(集團)公司興隆莊煤礦煤泥煤矸石熱電廠對煤泥煤矸石混燒的異比重循環(huán)流化床鍋爐控制經(jīng)驗進行了總結(jié)。

        所謂異比重循環(huán)流化床(CFB)鍋爐是指鍋爐內(nèi)的固態(tài)物料(主要指燃料)比重不同。其特點是比重越大產(chǎn)生的浮力也越大,燃燒的效果就越好。

        2.1 異比重循環(huán)流化床鍋爐燃燒控制困難

        國內(nèi)煤炭行業(yè)常采用的原煤和煤泥混燒的CFB鍋爐也是異比重循環(huán)流化床(CFB)鍋爐中的一種。采用原煤和煤泥混燒的異比重循環(huán)流化床鍋爐最大優(yōu)點是利用原煤的比重比煤泥大,因此產(chǎn)生的浮力也大,可使煤泥懸浮在原煤(煤矸石)上方得到充分燃燒。從控制角度來說,混燒型的異比重循環(huán)流化床鍋爐燃燒控制比普通循環(huán)流化床鍋爐復(fù)雜得多。

        1)煤泥和煤矸石熱值不同。煤泥燃燒熱值較高,煤矸石燃燒熱值比煤泥低很多。而燃燒過程中,煤泥和煤矸石的搭配比例是不斷變化的,煤泥和煤矸石混燒時進入爐膛總的燃料熱值難以正確計算,一般的PID調(diào)節(jié)系統(tǒng)難以對這種類型的CFB鍋爐實現(xiàn)燃燒自動控制。

        2)按照傳統(tǒng)的觀念,主汽壓力的穩(wěn)定主要靠進入爐膛的燃料量來保證的。但是從目前的檢測技術(shù),進人爐膛的煤泥量和煤矸石量,均難以準確計量,因此進入爐膛總的燃料量也難以準確計量。

        3)一般來說,風量應(yīng)當和進入爐膛的燃料量成比例,加多少燃料就得配多少風。但是這種混燒型的CFB鍋爐,進入爐膛的燃料量既然難以正確估算,那么風量與燃料量的匹配自然也成為問題了。

        4)通常情況下,煤泥和原煤混燒的CFB鍋爐密相區(qū)內(nèi)有埋管受熱面。埋管受熱面受床溫和床層高度的影響很大,因此鍋爐燃燒調(diào)節(jié)系統(tǒng)還必須把這兩個重要因素也考慮進來,以利于負荷控制。因此,要想使煤泥和煤矸石混燒的異比重CFB鍋爐實現(xiàn)燃燒自動控制,就必須突破傳統(tǒng)的觀念,尋找新的先進的DCS控制策略。

        2.2 煤泥和煤矸石混燒的異比重CFB鍋爐控制策略。

        1)以主蒸汽母管壓力穩(wěn)定作為蒸汽負荷供需平衡(能量平衡)的標志。設(shè)置母管壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)對并列運行的各臺鍋爐下達不同的鍋爐負荷指令,有效地控制了各臺鍋爐汽壓波動的互相干擾,維持了主蒸汽母管壓力穩(wěn)定。

        2)由于進入爐膛的煤泥量和原煤量實際上無法準確測量,因此他們用熱量信號——蒸汽流量加汽包壓力的微分來代表進入爐膛的燃料量,以鍋爐負荷指令作為設(shè)定值來同時控制給煤機的轉(zhuǎn)速及煤泥輸送泵的運行頻率。主蒸汽流量反映了需要給燃料量的多少,汽包的下降管和上升管作為直接的受熱面,汽包壓力(飽和蒸汽壓力)的微分直接反映了需要給燃料量的速度。兩者的結(jié)合有效地克服滯后時間長的特點。

        3 提高鍋爐循環(huán)倍率的技術(shù)措施

        兗州礦業(yè)(集團)公司第六工程處針對東灘煤礦煤泥熱電廠UG-75/5.3-M16循環(huán)流化床鍋爐出力不足、實際運行熱效率低的現(xiàn)象進行了改造,延長了鍋爐穩(wěn)定運行的時間。

        原爐設(shè)計的爐膛內(nèi)煙氣循環(huán)流速為4.4m/s,基本滿足循環(huán)流化床鍋爐的設(shè)計要求,可以保證煙氣對灰的攜帶上升能力;但爐內(nèi)一級導槽分離器本身分離效率極低,分離下來的灰沒有專門通道,分離下來的部分飛灰被快速上升的煙氣二次攜帶,造成一級導槽分離器分離效率低于80%。當鍋爐燃煤泥時,煙氣中細灰粒徑分布很不均勻,大量的是極細的飛灰。低效率的下排氣旋風分離器對這種飛灰的捕捉能力十分有限,無法保證鍋爐較高循環(huán)倍率所要求的灰量。

        提高鍋爐的循環(huán)倍率、建立爐內(nèi)熱灰循環(huán)系統(tǒng)和大幅度提高爐膛內(nèi)的熱灰濃度是循環(huán)流化床鍋爐的特征和運行要求。循環(huán)流化床鍋爐爐膛內(nèi)的傳熱程度是由爐內(nèi)含灰的熱煙氣對水冷壁的輻射、對流和熱傳導的綜合體現(xiàn),提高熱煙氣中的灰濃度也就提高爐膛綜合傳熱系數(shù)。循環(huán)流化床鍋爐循環(huán)倍率的提高是由熱灰循環(huán)系統(tǒng)中三個主要因素來保證:爐膛內(nèi)煙氣的高循環(huán)流速以保證煙氣對灰的攜帶上升能力;高效率低回分離裝置,以提高煙氣中細灰的分離率,保證鍋爐高循環(huán)倍率所要求的灰量,減輕尾部受熱面的磨損;高性能的細灰返送裝置,將灰分離裝置捕捉下來的細灰及時返送回爐膛進行循環(huán)燃燒,確保熱灰循環(huán)系統(tǒng)的暢通。為此對分離器和返料器進行改造。

        1)分離器。根據(jù)原爐結(jié)構(gòu)布置條件,對一級導槽分離器不做結(jié)構(gòu)上的變動,將二級中溫下排氣旋風分離器改造為上排氣旋風分離器,分離效率可達98%,煙氣中大于50μm的細微顆粒都可捕捉下來,完全可保證改造后循環(huán)流化床鍋爐15~20倍循環(huán)倍率所要求的灰量。將省煤器移位后,鍋爐上留出足夠空間可布置按標準要求設(shè)計的上排氣旋風分離器。

        2)返料器。在旋風分離器與鍋爐爐膛間布置U型返料器,這種成熟的非機械式自平衡返料技術(shù)可根據(jù)旋風分離器分離下來的灰量自動調(diào)節(jié)返料量。采用高效率的上排氣旋風分離器和返料器,除可大幅度提高鍋爐循環(huán)倍率以增強鍋爐出力能力外,另一個顯著優(yōu)點是通過分離和循環(huán)燃燒大大延長50μm以上灰粒的燃燒時間。一般情況下,50μm以下的碳粒在一次性通過10m多高的爐膛內(nèi)即可燃盡,鍋爐的燃燒效率可達95%~99%,飛灰的含碳量可控制在6%以下,筒體不完全燃燒損失大大降低。

        4 循環(huán)流化床鍋爐煙氣脫硫運行的優(yōu)化

        兗州礦業(yè)(集團)公司濟寧三號煤礦煤泥煤矸石熱電廠對于在循環(huán)流化床鍋爐煙氣脫硫運行中所采取的優(yōu)化措施。

        4.1 提供適宜的脫硫劑和脫硫環(huán)境

        1)倉儲中心加強石灰石粉的質(zhì)量控制,嚴格按規(guī)程要求進貨,運行人員及時反饋信息,確保脫硫劑品質(zhì)。

        2)將鍋爐床溫控制在830~930℃的脫硫劑最佳溫度,通過降低一次風和床料厚度,減少鍋爐磨損并提高床溫,確保各種負荷工況下床溫穩(wěn)定,有利于石灰石脫硫的正常反應(yīng)。

        4.2 堵管的判斷及處理

        1)每班利用測溫槍對爐側(cè)石灰石分支管的閥門前后進行測溫并記錄,根據(jù)閥門前、后溫差來判斷分支管道的通暢程度。

        2)每小時巡檢時注意檢查石灰石倉本體輸送母管就地壓力表,并利用小錘敲擊管道,通過管道聲音清脆和發(fā)悶來判斷石灰石母管內(nèi)料的多少。壓力高于0.1MPa不下降且管道聲音很實,證明堵管,應(yīng)進行吹堵或手動排堵。

        4.3 空倉與下料不暢的判斷與處理

        1)煙氣實時監(jiān)測顯示氧量無明顯下降但二氧化硫濃度呈較快上升趨勢時,可判斷下料倉空倉或石灰石大倉下料不暢,應(yīng)就地檢查,敲擊石灰石下料倉,并CRT畫面上調(diào)整上、下進料倉的給料時間,程控不能滿足時及時將程控運行改為手動下料,同時打開上下進料閥十幾秒后關(guān)下進料閥,利用壓縮空氣反串和大倉內(nèi)石灰石重力可使下料暢通。

        2)煙氣實時監(jiān)測顯示氧量無明顯下降但二氧化硫濃度呈較快上升趨勢時,也可判斷為斜腿處下料不暢,就地敲擊斜腿內(nèi)側(cè)及下進料倉與斜腿連接處上部下料處直至下料通暢;若長時間敲擊無效果,可停止旋轉(zhuǎn)給料閥和進氣閥,打開吹堵閥吹掃十幾秒,利用較高壓縮空氣吹通斜腿,然后停止吹堵閥,開進氣閥,旋轉(zhuǎn)給料閥正常運行。

        4.4 升負荷或燃燒工況急劇變化時的判斷及處理

        在線監(jiān)測顯示氧量明顯下降且二氧化硫濃度呈急劇上升趨勢時,可以判斷主要是集控人員操作調(diào)整鍋爐燃燒引起二氧化硫濃度波動。電除塵人員應(yīng)及時就地檢查石灰石輸送系統(tǒng)是否正常并進行處理,同時聯(lián)系集控室詢問崗位人員是哪臺鍋爐進行了調(diào)整、爐前進料情況如何,并對相應(yīng)鍋爐是石灰石系統(tǒng)進行調(diào)整旋轉(zhuǎn)給料閥頻率,及時將排放濃度恢復(fù)正常。電除塵崗位人員不要盲目加大旋轉(zhuǎn)給料閥的頻率,應(yīng)根據(jù)氧量下降幅度判斷是否機組有斷煤、煤泥空倉等異常情況或機組同時升負荷,及時聯(lián)系集控室;先加風,后加煤,控制改變工過程中尾部煙道的氧量不能低于2.5%或在線監(jiān)測氧量不能低于4.0%,因為石灰石脫硫過程中需要一部分氧氣,氧量過低不利于生成穩(wěn)定的硫酸鹽,而是生成易分解的亞硫酸鹽,造成二氧化硫濃度超標。

        5 煤泥循環(huán)流化床鍋爐提高煤泥燃用量的措施

        兗州礦業(yè)(集團)公司濟寧三號煤礦煤泥煤矸石熱電廠通過在循環(huán)流化床鍋爐增設(shè)煤泥中部給料系統(tǒng),極大地提高了煤泥的燃用量,不但使床壓比較容易控制,而且減少了飛灰含碳量,還減少了鍋爐受熱面磨損,節(jié)約了能源,降低了發(fā)電成本。

        5.1 濟三礦煤泥的特點

        該礦的煤泥絕大部分小于0.5mm,其中86.86%小于0.25μm。

        1)當水分低于20%時近似呈固態(tài),20%~28%時呈泥狀,具有較好塑性,但抗變形能力很差,幾乎沒有流動性;接近30%時呈糊狀,開始具有流動性;超過35%時呈泥漿狀,有良好的流動性。無論泥狀還是漿狀的煤泥都有很強粘性。

        2)在沸騰燃燒過程中,由于煤泥漿快速成焦,形成具有一定強度和耐磨性的凝聚團,并伴有炸裂破碎。特征直徑越大,顆粒平均直徑越大,表明破碎后較大顆粒成分較大,破碎程度較輕。

        3)影響煤泥結(jié)團特性的主要因素有鍋爐床溫、煤泥水分和沸騰風速。凝聚團的強度隨床溫增加而增加,特別是在600~700℃范圍內(nèi),凝聚團強度有一顯著增長的區(qū)域。另一方面,由于加熱速率快,揮發(fā)物析出劇烈,凝聚團的破碎程度隨床溫的增加而略顯嚴重,存在20%~25%的最佳水分范圍。低于或高于這個范圍時,煤泥凝聚團的強度降低,而破碎也嚴重。運行風速也存在一個最佳值,過高或過低的風速都會使結(jié)團質(zhì)量下降。

        4)煤泥凝聚團的燃燒過程大體上可分為水分蒸發(fā)、揮發(fā)物析出燃燒、焦炭燃燒和燃盡互存重疊幾個階段。水分蒸發(fā)階段僅占總?cè)紵龝r間的百分之幾,之后揮發(fā)份迅速析出,其最終析出量隨爐溫的增加而增加。煤泥團燃燒時,其揮發(fā)份燃燒與焦炭燃燒是相互重疊的。當90%的揮發(fā)份析出時,在焦炭的燃燒過程中灰層擴散阻力為主要控制因素。高灰煤泥團在沸騰爐內(nèi)燃燒時,利用床料與煤泥團的不斷摩擦可以減輕灰層對燃燒的影響,隨著灰殼的減薄使氧氣易于向焦核擴散,因而使其具有較高的燃盡度。

        5.2 擴容煤泥系統(tǒng)組成

        認真分析了煤泥燃料的特性及進口煤泥系統(tǒng)存在的問題,最終確定了煤泥中部給料的方案。在擴容的煤泥系統(tǒng)中,煤泥通過MNS30/18柱塞泵,經(jīng)高壓管道連接的煤泥旋轉(zhuǎn)給料機進入爐膛;1臺爐配1臺泵帶2套給料機。給料機距離布風板約3.6m,水平布置在前墻原風水冷渣器回料口,正下方即是二次風,有利于煤泥下落過程中吹散和燃燒;煤泥在給料過程中通過螺旋片被切割成小塊,利于燃盡(有資料表明,煤泥成型對煤泥的燃燒特性影響較大,餅狀及柱狀煤泥更有利于燃盡)。單套旋轉(zhuǎn)給料機最大出力30t/h。該系統(tǒng)在泵房內(nèi)設(shè)有切換閥,2套泵送系統(tǒng)互為備用。

        6 結(jié)束語

        煤礦最大的污染是矸石山和煤泥,利用這些劣質(zhì)燃料發(fā)電是廢物綜合利用的有效手段之一。煤礦的煤種中有的是高硫高灰分煤,有的揮發(fā)分高但灰熔點極低,在常規(guī)煤粉鍋爐上燃用時常出現(xiàn)SO2排放濃度高、燃燒不穩(wěn)、易滅火放炮、低負荷性能差、燃燒器噴口周圍爐膛內(nèi)容易結(jié)焦、受熱面容易積灰等問題。采用循環(huán)流化床鍋爐可以一并解決上述各種問題,而且在燃用劣質(zhì)燃料時通過粒子的再循環(huán)而獲得良好的碳燃盡率,這種能力在燃料中含有大量細粒子和輕質(zhì)物料時尤為重要,因此循環(huán)流化床鍋爐將在這些領(lǐng)域中保持強勁的勢頭。

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