夏云永
(國(guó)網(wǎng)上海市電力公司檢修公司,上海 200063)
當(dāng)前,我國(guó)生產(chǎn)的電力變壓器,基本上只有一種結(jié)構(gòu)形式,即芯式變壓器,繞組也都是采用同心繞組。一般情況下,總是將低壓繞組放在里面靠近鐵芯處,將高壓繞組放在外面。高電壓、大容量變壓器一般采用糾結(jié)式繞組,這項(xiàng)繞組技術(shù)在近期已經(jīng)發(fā)展比較成熟,但以前相對(duì)較落后的工藝給設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)很多隱患,本文將從一個(gè)實(shí)例入手著重分析繞組工藝的改進(jìn)對(duì)設(shè)備性能提升帶來(lái)的影響。
某日公司變電檢修中心在進(jìn)行某變電站500kV變壓器油樣色譜分析試驗(yàn)的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)A相總烴為192uL/L(標(biāo)準(zhǔn)為150 uL/L),B相總烴為130.1 uL/L,并有上升趨勢(shì)。于是跟蹤主變油色譜,根據(jù)每日油樣檢測(cè)情況分析,A,B兩相總烴呈上升趨勢(shì),尤其以A相上升趨勢(shì)比較明顯,達(dá)5%/日,因乙炔含量幾乎沒(méi)有,可排除內(nèi)部放電,判斷為變壓器內(nèi)部局部高溫過(guò)熱引起,需要盡快對(duì)A,B相停電進(jìn)行檢查。
變壓器停電后,對(duì)變壓器的ABC三相進(jìn)行了常規(guī)實(shí)驗(yàn),并進(jìn)行了鉆芯檢查,排除一系列可能存在的問(wèn)題后,對(duì)變壓器分別測(cè)量上下串聯(lián)繞組直流電阻,測(cè)到結(jié)果顯示:B相下半部比上半部直阻大12.5mΩ(5.6%)。從測(cè)量得出初步結(jié)論,高壓線圈存在虛焊可能。將B相運(yùn)至車間進(jìn)行內(nèi)部斷股檢查,檢查發(fā)現(xiàn)線圈下部有一處焊點(diǎn)斷線,斷線處絕緣紙已發(fā)黑并爆開;同樣檢查A相,發(fā)現(xiàn)類似的問(wèn)題。由于現(xiàn)場(chǎng)不具備進(jìn)一步解體檢查條件,決定返廠進(jìn)行解體檢查。
在廠家車間,對(duì)變壓器線圈進(jìn)行處理。A相,經(jīng)過(guò)拆圍屏,排查線圈,檢測(cè)到一個(gè)故障點(diǎn),此故障點(diǎn)位于線圈低端,角環(huán)內(nèi)部??梢悦黠@地看到燒焦痕跡,角環(huán)上有對(duì)應(yīng)的黑點(diǎn),有明顯的放電跡象,拆掉角環(huán),完全拆除絕緣紙后,發(fā)現(xiàn)焊口已經(jīng)完全斷開,并有燒灼發(fā)黑痕跡。同樣,對(duì)B相進(jìn)行相同的處理,在低端類似位置發(fā)現(xiàn)類似的故障點(diǎn),拆除絕緣紙后,發(fā)現(xiàn)焊接處已經(jīng)斷裂。具體如圖1所示。
圖1 A,B相高壓線圈故障點(diǎn)圖
通過(guò)線圈解體,我們初步分析,原因可以分為內(nèi)因和外因。
內(nèi)因:焊接質(zhì)量不合格,焊接的時(shí)候質(zhì)量沒(méi)達(dá)標(biāo),焊頭沒(méi)焊透,焊接處焊料不夠充足。同時(shí)檢查其他焊接處,發(fā)現(xiàn)部分焊接處也存在焊接不足現(xiàn)象,焊接表面有坑坑洼洼??傊?,焊接質(zhì)量有問(wèn)題,這是造成故障的主要原因。
外因:短路外力的沖擊,變壓器承受短路電流沖擊,會(huì)造成局部電流過(guò)大,從而使溫度極具升高,造成焊料熔解,形成斷裂,產(chǎn)生放電。經(jīng)廠家介紹,此次采用的焊料的熔化溫度在640~800℃之間,因此局部溫度已經(jīng)達(dá)到這個(gè)溫度。
內(nèi)外因相互作用,惡性循環(huán),最終導(dǎo)致焊接點(diǎn)完全斷裂。故障發(fā)現(xiàn)得很及時(shí),如果繼續(xù)運(yùn)行,很有可能造成主絕緣擊穿,產(chǎn)生比較嚴(yán)重的后果。
分析線圈狀況,此變壓器原高壓線圈為全糾結(jié)式。全糾結(jié)式繞組是特殊的繞制方法,能夠使幾何相鄰線匝具有較大的電氣位置,此時(shí)在電容不變情況下增大了匝間電容所儲(chǔ)藏的電荷和能量,從而等值地增加了匝間電容,改善了起始電壓分布,改善了沖擊梯度。
該線圈是中部進(jìn)線、上下并聯(lián)的結(jié)構(gòu)。根據(jù)線圈磁力線的分布狀況,該線圈采用了2種規(guī)格的導(dǎo)線,在上下端部,由于軸向磁力較大,所以采用軸向2根并聯(lián)的組合導(dǎo)線(TPU),總共16段(上部末端和下部末端各8段),TPU導(dǎo)線規(guī)格為2×4.20×6.60mm,俗稱方線;在中間主體位置,幅向作用的磁力較大,所以采用幅向2根并聯(lián)的組合導(dǎo)線(TP),總共120段(上下半部各60段),TP導(dǎo)線規(guī)格為2×2.0×13.0mm,俗稱扁線。在具體的繞組過(guò)程中,由10根組合導(dǎo)線并聯(lián)繞制,做插花糾結(jié),在導(dǎo)線接頭處采用高頻釬焊。
整個(gè)線圈繞制過(guò)程中,由于采用全糾結(jié)式繞組,需要出現(xiàn)3種類型的焊接點(diǎn):方線與方線連接,方線與扁線連接,扁線與扁線連接點(diǎn)。如圖2所示,左邊的為方線與方線焊接點(diǎn),右邊為扁線與扁線焊接點(diǎn)。
圖2 線圈的不同焊接點(diǎn)
這次故障點(diǎn)出在方線與方線焊接點(diǎn)處,相同的焊接工藝和方法,為什么會(huì)現(xiàn)在在方線與方線的焊接點(diǎn),而沒(méi)有出現(xiàn)在另外兩種焊接點(diǎn)處呢?通過(guò)分析主要有3方面原因:(1)焊接質(zhì)量及質(zhì)量控制系統(tǒng)不過(guò)關(guān),質(zhì)量監(jiān)控不嚴(yán)格;(2)方線間的焊接點(diǎn)相對(duì)焊料要多,焊接難度要相對(duì)較大;(3)由于方線連接點(diǎn)位于線圈的頂端和低端,特別由于廠方工位設(shè)計(jì)的原因,導(dǎo)致在焊接下端繞組時(shí),操作困難,增加了出現(xiàn)問(wèn)題的隱患。
針對(duì)第1方面,焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)不健全,首先要提高操作工人的焊接質(zhì)量,同時(shí)增強(qiáng)在控制質(zhì)量方面的監(jiān)管,采用更加高效的方法確保焊接質(zhì)量的合格,從而使焊接能更加符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)于第2,3方面,方線間的焊接點(diǎn)相對(duì)操作困難,并且在線圈下端焊接工位相對(duì)操作困難的部位,恰恰全部是方線焊接點(diǎn),在困難的基礎(chǔ)上再加上困難,增加了出現(xiàn)焊接質(zhì)量問(wèn)題的隱患,如何能采用另外一種方法,能最大程度地減少焊接點(diǎn),排除出現(xiàn)問(wèn)題的可能性,這是需要考慮的問(wèn)題?;诖?,本文提出新的繞組工藝,在焊接工藝及焊料不變的情況下,能大大提高繞組的繞制質(zhì)量,在不改變電氣性能的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)繞組的機(jī)械強(qiáng)度,進(jìn)一步降低出現(xiàn)缺陷的風(fēng)險(xiǎn),確保變壓器更加安全。
通過(guò)對(duì)比分析,提出采用糾結(jié)連續(xù)式繞制方式,取代原來(lái)的全糾結(jié)式繞制方式。原來(lái)的全糾結(jié)繞制方式,也就是對(duì)整體線圈全部采用糾結(jié)式繞制,它的缺點(diǎn)比較明顯,就是由于焊點(diǎn)較多,在線圈機(jī)械強(qiáng)度的保證方面略顯不足。新采用的連續(xù)糾結(jié)式,將部分線圈進(jìn)行連續(xù)式繞制,其余部分線圈進(jìn)行糾結(jié)式繞制,將連續(xù)繞制和糾結(jié)繞制有機(jī)結(jié)合起來(lái),組成連續(xù)糾結(jié)式。
連續(xù)糾結(jié)式采用另外的組合導(dǎo)線,代替原來(lái)的方線和扁線。首先,在連續(xù)段采用組合換位導(dǎo)線,代替原來(lái)的組合導(dǎo)線,如圖3所示為組合換位導(dǎo)線,所謂組合換位導(dǎo)線是指以一定根數(shù)(奇數(shù))漆包線扁銅線組合成寬面相互接觸的兩列,按要求在兩列漆包銅扁線的上面和下面沿窄面做同一轉(zhuǎn)向的換位,并用電工絕緣帶作多層連續(xù)緊密包繞組成的導(dǎo)線,用于制造高電壓、大容量變壓器。組合換位導(dǎo)線經(jīng)過(guò)連續(xù)式繞制后,是沒(méi)有焊接頭的,這樣就大大減少了焊接頭的數(shù)量,起到非常明顯的效果。在新線圈中,連續(xù)段總有68段(上部末端和下部末端各34段),導(dǎo)線規(guī)格為13×1.37×6.95mm,為13根導(dǎo)線換位。其次,在糾結(jié)段,采用另一種尺寸規(guī)格的幅相2根并聯(lián)組合導(dǎo)線,共有56段(上下部各有28段),規(guī)格為2×2.38×12.9mm。
圖3 新線圈采用的組合換位導(dǎo)線
采用新線圈繞組后,相比較有以下方面優(yōu)點(diǎn):
(1)原線圈采用全糾結(jié),導(dǎo)線接頭較多,由于焊接全部采用人工操作,操作標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法統(tǒng)一,不可避免會(huì)出現(xiàn)焊接質(zhì)量問(wèn)題,從而會(huì)對(duì)變壓器的機(jī)械強(qiáng)度帶來(lái)隱患。采用新繞組后,大大減少了焊接點(diǎn),組合換位導(dǎo)線沒(méi)有焊接點(diǎn),它與新的組合導(dǎo)線的焊接點(diǎn)也僅有1處,并且這處焊接點(diǎn)在焊接時(shí)采用銅套焊接,大大增加了機(jī)械強(qiáng)度。
(2)采用組合換位導(dǎo)線,有這種導(dǎo)線自身的優(yōu)點(diǎn),它的優(yōu)點(diǎn)是使繞組中導(dǎo)線的附加損耗減少到最低的程度,而原先采用的組合導(dǎo)線沒(méi)有這方面的優(yōu)點(diǎn),使附加損耗減少,也就大大加強(qiáng)了變壓器的工作效率。
(3)在新線圈中,中部的組合導(dǎo)線依然會(huì)有焊接,但這種焊接是處于非常良好的工位展開,對(duì)提高工人的工作質(zhì)量和效率有很大的幫助,也從另外一個(gè)側(cè)面降低了線圈出現(xiàn)焊接質(zhì)量缺陷的可能。
本文通過(guò)對(duì)一臺(tái)大容量變壓器出現(xiàn)線圈缺陷實(shí)例的分析,找出產(chǎn)生這種缺陷的內(nèi)在和外在的根本原因,在此基礎(chǔ)上,尋找到另外一種線圈的繞制方法,通過(guò)新舊線圈的對(duì)比,發(fā)現(xiàn)新繞制線圈在某些方面的優(yōu)點(diǎn),從而為變壓器的更加可靠運(yùn)行提供保障。