關(guān)少輝 許志強(大慶油田有限責任公司天然氣分公司)
天然氣分公司深冷裝置普遍存在再生氣含水高問題,導致在冬季生產(chǎn)中,外輸氣露點過高造成管線水合物凍堵,不但影響裝置的正常生產(chǎn),而且會影響下游用戶的用氣。針對以上問題,分公司采取再生氣匯入壓縮機入口的辦法,雖然解決了凍堵問題,但壓縮機對此部分氣體的重復做功直接影響了壓縮機的效率,同時由于再生氣壓力遠高于壓縮機入口壓力,對壓縮機的吸氣量也會產(chǎn)生一定影響。為徹底解決再生氣含水問題,分公司開展了甘醇吸收、空冷器改造、分子篩干燥等脫水措施的研究,并新建了三甘醇吸收裝置。通過對比分析,優(yōu)選經(jīng)濟適用的再生氣脫水技術(shù)方案,在分公司其他深冷裝置上進行現(xiàn)場試驗。
通過大量的市場調(diào)研,吸收國內(nèi)外現(xiàn)有天然氣脫水裝置的成功經(jīng)驗,在北I-1深冷裝置上新建了三甘醇天然氣脫水裝置。該裝置設(shè)計緊湊,自成獨立系統(tǒng),運行穩(wěn)定,自動化程度高,天然氣經(jīng)脫水后,水露點最低可以達到-30℃。
三甘醇脫水是一個物理過程,利用甘醇的親水性,在吸收塔中甘醇與天然氣充分接觸,將天然氣中的水分吸收到甘醇溶液中,使天然氣含水量降低,從而實現(xiàn)天然氣脫水。吸收了水分的甘醇溶液,進入重沸器中加熱到196~198℃,將其中水分蒸發(fā),加上干氣汽提,可得到濃度大于99%以上的甘醇貧液,循環(huán)使用。其物理性質(zhì)見表1。
表1 三甘醇物理性質(zhì)
該脫水裝置中使用了20015SC-KIMRAY循環(huán)泵,此泵是由吸收塔壓力下的甘醇富液和少量氣體驅(qū)動的雙作用泵,運行中需消耗部分天然氣,消耗量為5~12m3/h。這部分氣在脫水裝置運行過程中不但被消耗掉,并且在后續(xù)的甘醇再生過程中直接排放至大氣中,存在污染問題。
脫水裝置的三甘醇循環(huán)量與外輸再生氣中的含水量成正比關(guān)系,而含水量取決于再生氣空冷器的冷凝效果?,F(xiàn)運行工況中,空冷器出口溫度一般控制在20~40℃,而冬季環(huán)境溫度低于零度,應(yīng)有效利用自然冷量減少外輸再生氣中的含水量。為了避免凝結(jié)水在空冷器中凝固凍堵管束,可應(yīng)用空冷器管束傾斜技術(shù)(圖1)。
原氣動循環(huán)泵不僅消耗天然氣,還會造成環(huán)境污染,甚至放空可燃氣體還存在安全隱患,因此可采用電動泵替代原循環(huán)泵。
圖1 空冷器管束傾斜安裝示意
應(yīng)用空冷器管束傾斜技術(shù)并降低冷凝溫度(預計降低到10℃)后,1×104m3再生氣中的含水量可由24.44 kg減少到7.07 kg,可減少約70%的三甘醇循環(huán)量,裝置耗電及其他物料消耗也可降低約70%。每年按運行150天計算,減少三甘醇補充量120 kg(圖2)。
采用電動泵替代原循環(huán)泵后,裝置減少耗氣1.95×104m3,結(jié)合三甘醇循環(huán)量減少,電加熱器與循環(huán)泵負荷都可降低,年可節(jié)電約36.5×104kWh。
圖2 再生氣中含水量隨冷凝溫度變化規(guī)律
隨著安全生產(chǎn)、節(jié)能減排工作的展開,三甘醇脫水裝置在天然氣深冷裝置中將推廣應(yīng)用。通過降低再生氣冷凝溫度來減少循環(huán)量,以及應(yīng)用電動泵替代原循環(huán)泵都能有效減少裝置能耗,在解決再生氣含水高的前提下,對分公司的節(jié)能、降耗、平穩(wěn)運行起到積極的促進作用。