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        基于觸摸屏的模具清掃機(jī)械手PLC控制系統(tǒng)

        2014-01-18 07:12:26張金姣吳斌方王君明
        關(guān)鍵詞:汽車座椅伺服電機(jī)限位

        張金姣,吳斌方,王君明

        (湖北工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,湖北 武漢430068)

        泡沫塑料有良好的減震性,有的具有高回彈性,常用于床墊、沙發(fā)坐墊、汽車座椅等方面。經(jīng)填充、增強(qiáng)等改性的泡沫塑料質(zhì)輕而耐高溫,因而用于航天設(shè)備中。本文以某汽車座椅用合綿(一種軟質(zhì)泡沫塑料)生產(chǎn)流水線上的成型模具為對象,闡述具有2個自由度的模具清掃機(jī)械手控制系統(tǒng)設(shè)計思路。

        1 控制要求

        該汽車座椅用合綿生產(chǎn)流水線共有30臺以一定速度運(yùn)行的小車(圖1),一次最多可以容納30種不同汽車座椅用合綿成型模具。要求清掃機(jī)械手能夠自動根據(jù)模具的形狀和尺寸調(diào)節(jié)動作幅度與順序,實現(xiàn)對模具型腔內(nèi)部的清掃工作;清掃機(jī)械手采用觸摸屏控制,能夠在觸摸屏上編輯模具序表,能夠用觸摸屏控制清掃機(jī)械手的所有動作;清掃機(jī)械手必須同時具有自動和手動兩種工作方式。

        圖1 某汽車座椅用合綿生產(chǎn)線清掃機(jī)械手位置示意圖

        2 主要硬件構(gòu)成

        模具清掃機(jī)械手控制系統(tǒng)主要由觸摸屏、可編程序控制器、控制縱橫兩個方向直線運(yùn)動的伺服電機(jī)及伺服驅(qū)動器組成。

        觸摸屏型號為MT8104iH,是威綸通科技有限公司生產(chǎn)的新一代人機(jī)界面,采用169寬屏設(shè)計。其主要性能指標(biāo):400MHzCPU,128MB內(nèi)存,10.4英寸,65 536色TFTLCD,分辨率800×600,使用軟件EasyBuilder8000。

        可編程序控制器選擇日本三菱公司的產(chǎn)品:FX2N-48MT(輸入24點(diǎn),輸出24點(diǎn),晶體管輸出型)。FX2N系列PLC是三菱公司近年推出的高性能小型可編程序控制器,其功能強(qiáng),速度快,質(zhì)量輕,能耗小,編程簡單,配置靈活[1]。

        機(jī)械手的位置控制采用松下MINASA4系列交流伺服電機(jī)MDMA022P1U及配套伺服驅(qū)動器MADDT1207003,電機(jī)電壓220V,額定功率200 W,額定轉(zhuǎn) 速 3 000r/min,編碼器 5 線制,2 500(p/r)。松下 MINASA4系列交流伺服電機(jī)性價比高,速度頻率快,超調(diào)整定時間短,可實現(xiàn)快速定位[2]。

        伺服驅(qū)動器主要參數(shù)設(shè)置:Pr02(控制模式選擇)=0,表示位置控制;Pr04(行程限位禁止輸入無效設(shè)置)=2,表示CCWL或CWL信號與COM-斷路,會發(fā)生Err38行程限位禁止輸入信號出錯報警;Pr40(指令脈沖輸入選擇)=0,表示脈沖通過普通光耦電路輸入;Pr41(指令脈沖旋轉(zhuǎn)方向設(shè)置)=0和Pr42(指令脈沖輸入方式)=3時,表示指令脈沖輸入采用“脈沖+方向”的形式[2],Pr4B(指令脈沖分倍頻分母)=1000,表示在Pr48或Pr49=0時電機(jī)每轉(zhuǎn)一圈所需的指令脈沖數(shù)[3],此值越小,速度越快。另外,Pr04、Pr41和Pr42參數(shù)設(shè)置值必須在控制電源斷電重啟之后才能修改、寫入成功。

        PLC外部接線圖如圖2所示[4-5]。另外,觸摸屏通過RS-232串行通信口與PLC實現(xiàn)通信,通過USB接口從上位計算機(jī)下載數(shù)據(jù)與程序。

        圖2 PLC外部接線圖

        3 軟件設(shè)計方案

        模具清掃機(jī)械手的控制系統(tǒng)分為手動和自動兩種工作方式,采用步進(jìn)順控法編程。S1是手動的初始步,由X4激活;S0為自動的初始步,由X5激活,受X軸與Y軸原位行程開關(guān)X7和X12限制,即自動控制開始的原始位置:X軸在SQ2處,Y軸在SQ5處。

        3.1 手動工作方式

        模具清掃機(jī)械手的手動工作方式,用于兩臺伺服電機(jī)在系統(tǒng)正式使用前的調(diào)試和系統(tǒng)突然出現(xiàn)故障后的回零,以及手動控制吸塵電機(jī)的通斷與吸塵電磁閥的開合。當(dāng)X2滿足時,通過按鈕SB3、SB4、SB5可以對橫軸(X軸)進(jìn)行正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)和回原點(diǎn)操作;當(dāng)X3滿足時,通過按鈕SB3、SB4、SB5可以對縱軸(Y軸)進(jìn)行正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)和回原點(diǎn)操作;同時,通過開關(guān)SA3控制吸塵電機(jī)的接通與斷開,通過開關(guān)SA4控制吸塵電磁閥的開合。

        3.2 自動工作方式

        汽車座椅用合綿生產(chǎn)流水線上的30臺小車最多可以容納30種不同的成型模具,因為模具的形狀、尺寸各不相同,清掃機(jī)械手的動作勢必不同。因此,在自動工作方式下,首先要在觸摸屏中建立30個模具的序表(圖3),分別用1~30代表30種不同的模具。該序表要反映汽車座椅用合綿生產(chǎn)線30臺小車上模具的安放順序,即依次通過清掃機(jī)械手的模具的順序。序表中可以是30個同一種模具,也可以是30個完全不同的模具,即使不足30個模具也可以(用0表示未安放模具的小車)。模具序號通過觸摸屏依次保存到PLC數(shù)據(jù)寄存器D201~D230中,按下重置按鈕X25,可以對模具序表進(jìn)行修改或重新設(shè)置。

        在自動工作方式下,編程的重點(diǎn)和難點(diǎn)就是模具的判定。PLC必須首先判定模具的編號,然后才能控制清掃機(jī)械手做出相應(yīng)的動作,以完成對模具型腔內(nèi)部的清掃。如圖4所示,PLC自動控制部分程序,數(shù)據(jù)寄存器D300通過X14(小車到行程開關(guān))對依次通過清掃機(jī)械手的小車進(jìn)行計數(shù),計數(shù)滿30時延時一段時間清零(T10設(shè)置時間,比相鄰兩輛小車通過X14所需時間稍小即可),表示一次循環(huán)結(jié)束,然后重新計數(shù);將D300中的數(shù)據(jù)傳送到變址寄存器Z1中,通過Z1改變地址(D200Z1)逐一讀取D201~D230中保存的模具編號,如果D200Z1中的模具編號為1,則激活步S11,如果D200Z1中的模具編號為2,則激活步S12,依此類推。步S11~步S40是機(jī)械手分別清掃1號模具~30號模具動作順序的起始步。M8000表明只要PLC在運(yùn)行狀態(tài)下,就不會停止對經(jīng)過機(jī)械手的模具編號進(jìn)行判定,而M5由M0和X15(模具到行程開關(guān))相與控制,表明只有小車上有模具且按下起動按鈕X23時,機(jī)械手才會產(chǎn)生動作。數(shù)據(jù)寄存器D301中保存的是模具的計數(shù)值,該值在觸摸屏界面上動態(tài)顯示(圖3)。

        圖3 觸摸屏自動操作界面

        因模具較多,且形狀不一、大小不等,程序較長,在此不針對具體模具設(shè)計清掃機(jī)械手的動作程序。采用步進(jìn)順控法,以S11,S12,S13,…,S40作為30個模具步進(jìn)順序的起始步,運(yùn)用DPLSY脈沖輸出指令按一定的運(yùn)動軌跡控制輸出脈沖的頻率和總數(shù),可以很方便地實現(xiàn)清掃機(jī)械手動作的編程。

        3.3 報警清除和急停處理

        當(dāng)機(jī)械手出現(xiàn)故障,觸動X軸前后限位開關(guān)SQ1、SQ2或Y軸前后限位開關(guān)SQ4、SQ6時,就會觸發(fā)行程限位禁止輸入信號出錯報警。這時,按下報警清除按鈕SB2,控制Y6和Y11得電120ms以上,就可以清除報警信號。在自動程序前面加上急停按鈕X0常開觸點(diǎn)控制的主控指令MC和程序結(jié)束時的主控復(fù)位指令MCR,在緊急情況下按下急停按鈕SB1可以使機(jī)械手所有動作馬上停止。

        圖4 自動控制部分程序

        4 結(jié)論

        汽車座椅用合綿生產(chǎn)線成型模具的清掃一般安排兩名工人一前一后完成。因為流水線小車以一定速度運(yùn)行,兩名工人幾乎沒有休息時間,加上燥熱的工廠環(huán)境,勞動強(qiáng)度非常大。用清掃機(jī)械手代替工人勞動,不僅使工人從繁重的勞動中解脫出來,而且清掃質(zhì)量高,速度快,大大提高了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量,降低了企業(yè)成本。

        [1] 廖常初.可編程序控制器的編程方法與工程應(yīng)用[M].重慶:重慶大學(xué)出版社,2008.

        [2] 盧建剛,陳小飆.Minus A4系列交流伺服電機(jī)的PLC控制[J].微計算機(jī)信息,2008,24(09):91-92.

        [3] 吉 鳳.基于PLC與伺服電機(jī)控制的機(jī)械手設(shè)計方案[J].工業(yè)技術(shù),2012(24):114-115,141.

        [4] 閆 飛.PLC與交流伺服在單軸控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].裝備制造技術(shù),2012(04):50-51,59.

        [5] 劉媛媛,張如萍,張正和,等.基于伺服電機(jī)和PLC的工作臺運(yùn)動控制[J].機(jī)械工程與自動化,2012(04):126-128.

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