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        焦?fàn)t煤氣制液化天然氣工藝技術(shù)研究

        2014-01-06 03:44:22白文杰李乃厚李棟柱
        中國科技信息 2014年23期
        關(guān)鍵詞:深冷焦?fàn)t煤氣工藝技術(shù)

        白文杰 李乃厚 李棟柱

        內(nèi)蒙古恒坤化工有限公司

        本文簡述了內(nèi)蒙古恒坤化工有限公司10 萬t/焦?fàn)t煤氣制液化天然氣工藝流程和特點(diǎn),介紹了焦?fàn)t煤氣制液化天然氣工藝技術(shù),并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題提出了解決方法。

        本文簡述了內(nèi)蒙古恒坤化工有限公司10 萬t/焦?fàn)t煤氣制液化天然氣工藝流程和特點(diǎn),介紹了焦?fàn)t煤氣制液化天然氣工藝技術(shù),并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題提出了解決方法。

        2013 年1 月1 日,內(nèi)蒙古恒坤化工有限公司焦?fàn)t煤氣制液化天然氣裝置成功開車。現(xiàn)將焦?fàn)t煤氣制液化天然氣工藝技術(shù)特點(diǎn)、運(yùn)行過程存在的問題及解決措施總結(jié)如下。

        1 焦?fàn)t煤氣制液化天然氣工藝簡介

        焦?fàn)t煤氣首先進(jìn)入氣柜中,經(jīng)沉降、緩沖、穩(wěn)壓后,經(jīng)壓縮、預(yù)處理后脫除焦油和奈,并脫除無機(jī)硫和部分有機(jī)硫等,再加氫轉(zhuǎn)化脫硫,將總硫脫至0.1ppm 以下,以滿足甲烷化催化劑對原料氣中硫含量的要求,依次進(jìn)入主甲烷化反應(yīng)器、副甲烷化反應(yīng)器,在催化劑的作用下,將氣體中的一氧化碳和二氧化碳轉(zhuǎn)化為甲烷,轉(zhuǎn)化后氣體中CO+CO2含量<50ppm,然后進(jìn)入干燥系統(tǒng),將水分脫至1ppm 以下,進(jìn)入深冷液化裝置,經(jīng)過液化分離,得到高品質(zhì)的液化甲烷產(chǎn)品。塔頂采出的氮?dú)錃庾鳛榻範(fàn)t煤氣凈化部分再生氣對凈化部分的分子篩再生,完成再生任務(wù)后可以匯入焦化廠的燃?xì)夤芫W(wǎng)為焦?fàn)t提供熱量。

        2 工藝獨(dú)具特點(diǎn)

        (1)這種工藝路線的焦?fàn)t煤氣經(jīng)甲烷化制液化天然氣項(xiàng)目,在國內(nèi)屬第一家。在其他裝置中,僅能做到從焦?fàn)t煤氣中提取甲烷組分進(jìn)行液化,而我廠則是將焦?fàn)t煤氣中的一氧化碳、二氧化碳、氫氣和多元烴均轉(zhuǎn)化為甲烷,從而將甲烷產(chǎn)量提高至85%。

        (2)焦?fàn)t煤氣制甲烷項(xiàng)目中螺桿壓縮機(jī)與往復(fù)式壓縮機(jī)的新型組合壓縮工藝,首先采用噴水螺桿壓縮機(jī)直接為焦?fàn)t氣提壓0.45MPa(g),進(jìn)行預(yù)凈化,脫除焦油和萘等雜質(zhì),然后用活塞式壓縮機(jī)將預(yù)凈化后較干凈的氣體加壓2.8MPa(g)進(jìn)入精脫硫工段。與傳統(tǒng)的往復(fù)式壓縮機(jī)提壓技術(shù)相比具有效率高、運(yùn)行穩(wěn)定的優(yōu)勢,提出了焦?fàn)t煤氣壓縮工藝技術(shù)的新途徑。

        (3)精脫硫采用三級加氫轉(zhuǎn)化、兩級氧化鋅脫硫的工藝,將總硫脫至0.1ppm。工藝流程包括預(yù)加氫、鐵鉬加氫轉(zhuǎn)化有機(jī)硫、鎳鉬加氫轉(zhuǎn)化有機(jī)硫和氧化鋅脫硫劑脫硫等部分,然后進(jìn)入甲烷化工段。

        (4)甲烷化采用虛幻壓縮機(jī)循環(huán)工藝流程,并有效的利用反應(yīng)放出的熱量發(fā)生低壓蒸汽,節(jié)省了冷卻水,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。甲烷化反應(yīng)器采用絕熱式固定床反應(yīng)器,兩塔串聯(lián),確保甲烷化氣質(zhì)量。

        (5)本裝置在制取合格液化天然氣的同時(shí)還聯(lián)產(chǎn)氫氣。通過采用低溫分離技術(shù),對焦?fàn)t煤氣中的有用組分甲烷和氫氣分別利用,不但節(jié)省了轉(zhuǎn)化設(shè)備和空分設(shè)備的投資,還提高了焦?fàn)t煤氣的綜合利用率,生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生廢氣。甲烷被分離出液化天然氣,氫氣又作為焦?fàn)t煤氣凈化部分再生氣對凈化部分的分子篩進(jìn)行再生,完成任務(wù)后可以匯入焦化廠的燃?xì)夤芫W(wǎng)為焦?fàn)t提供熱量,增加了氫氣利用的附加值,大大降低了裝置的綜合能耗。

        (6)制冷工序中采用帶有預(yù)冷器的混合冷劑制冷循環(huán)制冷工質(zhì)循環(huán)過程中冷劑組分和組分濃度參數(shù)選擇的合理與否,直接影響著液化流程的正常運(yùn)行和性能指標(biāo)。調(diào)整混合工質(zhì)的比例對優(yōu)化生產(chǎn),能耗的進(jìn)一步降低具有重大影響。

        (7)在天然氣回收系統(tǒng)中,采用在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平的變頻BOG 壓縮技術(shù),將BOG 處理后回收氣柜,徹底解決了BOG 量的不均衡問題,在根本上消除了生產(chǎn)裝置上的安全隱患。

        3 運(yùn)行情況

        精脫硫:原料氣經(jīng)過三級加氫轉(zhuǎn)化、兩級氧化鋅脫硫的工藝,可以控制總硫在0.1ppm,脫硫效果穩(wěn)定。

        甲烷化:采用 CO 甲烷化反應(yīng)、CO2甲烷化反應(yīng)完成反應(yīng),甲烷化后工藝氣組分中CO2的濃度小于50ppm(V/V%)。焦?fàn)t煤氣經(jīng)甲烷化轉(zhuǎn)化后,烷烴、烯烴均已完全轉(zhuǎn)化為甲烷。

        深冷液化系統(tǒng)運(yùn)行效果

        2013 年1 月1 日我廠天然氣項(xiàng)目投產(chǎn)出液后,深冷工段精餾塔釜取樣分析結(jié)果見表1。

        表1 液化天然氣組成

        深冷液化采用冷劑工質(zhì)制冷循環(huán)、氮?dú)庵评溲h(huán)、雙塔低溫精餾工藝技術(shù),制得產(chǎn)品純度是達(dá)到99%的高品質(zhì)液化天然氣,符合國家天然氣GB/T 17820-2012 標(biāo)準(zhǔn)的要求。

        4 運(yùn)行過程中遇到的工藝問題

        焦化配合煤多為弱粘結(jié)性煤,氧含量相對較高,煤裂解過程中生成CO2、CO 含量偏高,導(dǎo)致甲烷化出口 CO2含量高于 50ppm,CO2在深冷過程中形成干冰顆粒,堵塞系統(tǒng)。在試運(yùn)轉(zhuǎn)期間甲烷化出口CO2達(dá)標(biāo)生產(chǎn)出了合格液化天然氣,但由于煤氣組分的波動(dòng)較大,沒能實(shí)現(xiàn)長周期運(yùn)轉(zhuǎn)。

        甲烷化主要利用熱氣循環(huán)方式或補(bǔ)加蒸汽的方式來控制反應(yīng)放熱量和防止催化劑結(jié)碳。原設(shè)計(jì)中一級密封氣由壓縮機(jī)出口直接引入機(jī)組干氣密封系統(tǒng)。實(shí)際循環(huán)氣組分中的水蒸汽含量比設(shè)計(jì)中的高,循環(huán)氣壓縮機(jī)一級干氣密封出現(xiàn)帶液問題,導(dǎo)致干氣密封多次損壞。

        原設(shè)計(jì)中精脫硫一級加氫轉(zhuǎn)化器的兩條冷激線在脫碳之前,實(shí)踐生產(chǎn)中加入的冷激煤氣量較高且不穩(wěn)定,造成甲烷化出口CO2含量波動(dòng)較大,當(dāng)含量高于50ppm 時(shí),CO2就會(huì)在深冷過程中形成干冰顆粒,堵塞系統(tǒng)。

        焦?fàn)t煤氣氫碳比偏低且波動(dòng)較大,導(dǎo)致甲烷化產(chǎn)品氣不合格,無法進(jìn)入深冷液化,產(chǎn)品氣直接放空。

        預(yù)凈化活性炭過濾器負(fù)責(zé)去除原料氣中殘余的苯酚萘霧滴,使用一段時(shí)間后吸附劑飽和,吸附能力逐漸減弱,此時(shí)需要再生。原設(shè)計(jì)中過濾器再生用0.5MPa 的低壓蒸汽再生,但焦化提供的蒸汽壓力及溫度都達(dá)不到再生要求,吸附劑內(nèi)會(huì)有大量的水產(chǎn)生,損壞催化劑。

        5 技改措施及取得的效果

        針對CO2在深冷過程中形成干冰顆粒,堵塞系統(tǒng)的問題,我公司增設(shè)了脫碳裝置,利用MDEA 溶液調(diào)整原料氣組分,使CO2在 50ppm-3%(v%)的范圍內(nèi)可調(diào)。實(shí)現(xiàn)了 LNG 裝置的連續(xù)生產(chǎn)。

        在壓縮機(jī)出口一級密封氣增加一套干氣密封除液裝置,先經(jīng)過氣氣一級換熱,再通過循環(huán)水二級換熱,分離水通過自動(dòng)排水閥,排入集液罐后分離出殘余的有害氣體,再通過自動(dòng)排水閥排入地溝。這樣可以將密封氣因熱量損失而產(chǎn)生的水通過汽水分離器分離出來,使裝置連續(xù)運(yùn)行。

        將精脫硫預(yù)加氫和一級加氫轉(zhuǎn)化器的冷激線改到脫碳之后,保證了精脫硫后CO2含量低并保持穩(wěn)定,使干燥液化持續(xù)生產(chǎn)。

        針對原料氣氫碳比偏低問題,在脫氫塔出口增加一條氮?dú)錃馕矚饣厥展艿缹⒌獨(dú)錃馑腿霘夤?,提高氫氣在焦?fàn)t氣中的比例。改造完成后,深冷液化工段運(yùn)行穩(wěn)定。

        將低壓蒸汽改為中壓蒸汽,利用中壓蒸汽再生活性炭吸附劑,實(shí)踐證明中壓蒸汽再生可以滿足生產(chǎn)要求。

        6 總結(jié)

        內(nèi)蒙古恒坤化工有限公司在焦?fàn)t煤氣制液化天然氣工藝技術(shù)方面成功運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn),為后期投建同類LNG 生產(chǎn)裝置提供借鑒作用。同時(shí)項(xiàng)目的成功,標(biāo)志著世界焦?fàn)t煤氣制天然氣技術(shù)的新突破,也標(biāo)志著世界第一家焦化企業(yè)向清潔能源企業(yè)的成功轉(zhuǎn)變。

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