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        液壓驅(qū)動車輛反拖工況下的發(fā)動機轉(zhuǎn)速穩(wěn)定性研究*

        2014-01-04 07:59:04胡軍科楊文彬陳賓
        鐵道科學與工程學報 2014年5期
        關(guān)鍵詞:排量閉式馬達

        胡軍科,韓 強,楊文彬,陳賓

        (1.中南大學機電工程學院,湖南長沙410012;2.金鷹重工技術(shù)中心,湖北 武漢430070)

        液壓驅(qū)動車輛閉式傳動系統(tǒng)以其結(jié)構(gòu)緊湊、易于布置并容易實現(xiàn)無級變速等優(yōu)點而被廣泛應用,尤其是在軌道作業(yè)等車輛上[1]。但液壓驅(qū)動車輛在急減速以及下坡道時存在發(fā)動機被反拖而導致的失速問題,在軌道車輛領(lǐng)域尤其突出,其主要原因在于軌道車輛慣性大、速度高,軌道線路下坡長度大。因此,對反拖工況下的發(fā)動機轉(zhuǎn)速穩(wěn)定性進行研究對提高車輛運行的平穩(wěn)性和安全性具有重要的意義。研究人員對閉式行走系統(tǒng)反拖工況進行了研究。張白海等[2]通過分析和實驗驗證了馬達的泵工況的存在;沈建軍等[3]通過實驗研究了泵排量對發(fā)動機反拖的影響;張曉靜[4]提出通過計算理想停車曲線下行駛變量泵的排量變化曲線方程,來達到反拖過程中抑制發(fā)動機轉(zhuǎn)速過度升高的目的;謝金龍等[5]提出了針對緊急制動時通過泵和馬達排量整體調(diào)節(jié)實現(xiàn)對發(fā)動機反拖控制;劉瑞國[6]提出通過設(shè)置電磁閥減小反拖工況下馬達出油口壓力來避免發(fā)動機反拖失速;從以上研究結(jié)果來看,對于解決發(fā)動機轉(zhuǎn)速反拖失速方法有2種:(1)減小反拖工況下液壓泵的排量,通過優(yōu)化液壓泵排量變化率,實現(xiàn)發(fā)動機轉(zhuǎn)速穩(wěn)定;(2)限制反拖工況下馬達出油口壓力。但是,方法(1)通過改變液壓泵和馬達的排量僅能一定程度抑制發(fā)動機失速情況,方法(2)限制反拖工況下馬達出油口壓力,這會在閉式系統(tǒng)中會造成大量節(jié)流損失,液壓系統(tǒng)發(fā)熱問題嚴重。本文針對上述研究結(jié)果的不足,以液壓驅(qū)動車輛某型鋼軌打磨車為研究對象,在分析發(fā)動機反拖失速機理的基礎(chǔ)上,找出失速的原因,提出了主動增加發(fā)動機的轉(zhuǎn)速來提高發(fā)動機的摩擦力矩以及在閉式回路變量泵傳動軸上串接輔助泵的方案,以提高發(fā)動機制動力矩,最后通過AMESim對系統(tǒng)進行仿真優(yōu)化,驗證了該方案的可行性。

        1 閉式行走系統(tǒng)液壓回路原理

        圖1所示是典型液壓驅(qū)動車輛某型鋼軌打磨車閉式行走系統(tǒng)的液壓原理簡圖。該型鋼軌打磨車是我國從國外引進的大型養(yǎng)路機械[7-8]。該軌道車輛由前后動力車提供行走動力,每個動力車有一臺發(fā)動機,有2個轉(zhuǎn)向架,2個轉(zhuǎn)向架4根軸都是動軸,全車共8根動軸,每根動軸上各有一個變量泵1和2個變量馬達4,全車行走系統(tǒng)共有8個變量泵,16個變量馬達。該型鋼軌打磨車閉式行走系統(tǒng)采用了變量泵-變量馬達容積調(diào)速回路,每根動軸上的2個變量馬達通過管路并聯(lián),與走行齒輪箱相連,共同驅(qū)動一根動軸,來提供走行、作業(yè)運行動力。變量泵為某公司的 A4V-125EP型通軸斜盤式軸向柱塞變量泵,最大排量125 ml/r,變量馬達為某公司的A6VM107EP型斜軸式變量馬達,最大排量107 ml/r。其中液壓泵通過比例電磁閥調(diào)節(jié)流入變量泵變量缸的流量和壓力,改變變量泵的排量、輸出油壓和旋轉(zhuǎn)方向。每根驅(qū)動軸上的兩臺馬達通過馬達各自比例電磁閥調(diào)控制馬達的排量、輸出轉(zhuǎn)速。

        圖1 典型液壓驅(qū)動車輛閉式行走系統(tǒng)液壓回路原理圖Fig.1 Diagram of hydraulic circuit closed system for type walking hydraulic drive vehicle

        2 發(fā)動機失速原因分析

        液壓系統(tǒng)動態(tài)容腔壓力公式為[9]:

        式中:Δp為容腔壓力變化值;Δq為容腔流量變化值;V為容腔體積;Ee為油液體積彈性模量。

        由式(1)可看出,當泵或者馬達瞬間轉(zhuǎn)速升高,泵或馬達進出口流量Δq發(fā)生突變,必然會引起系統(tǒng)壓力Δp突變,出現(xiàn)液壓系統(tǒng)高低壓側(cè)壓力互換,壓力突變反驅(qū)動液壓泵加速,相當于發(fā)動機的轉(zhuǎn)速相對加速,不能保持液壓系統(tǒng)正常的匹配,這種情況尤其在下長坡和突然減速停車的時候體現(xiàn)的比較明顯。

        對液壓泵和發(fā)動機整體而言,由剛體定軸轉(zhuǎn)動定律可得:

        式中:P泵為液壓泵油口壓差;D泵為液壓泵排量;T摩為發(fā)動機機械損失扭矩;J為發(fā)動機旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動慣量;ε為發(fā)動機旋轉(zhuǎn)部分角加速度。

        發(fā)動機機械損失扭矩是由發(fā)動機活塞環(huán)與缸壁間、各軸承與軸頸間、氣門傳動機構(gòu)的摩擦、附屬機構(gòu)消耗和泵氣損失等產(chǎn)生。當泵受到的反拖力矩小于發(fā)動機的機械損失扭矩時,發(fā)動機曲軸旋轉(zhuǎn)角加速度ε小于0,車輛處于發(fā)動機制動階段。當泵受到的反拖力矩大于發(fā)動機的機械損失扭矩時,發(fā)動機曲軸旋轉(zhuǎn)的角加速度ε大于0,發(fā)動機即被反拖加速旋轉(zhuǎn),出現(xiàn)失速問題。因此反拖工況下增大發(fā)動機能承受的最大反拖力矩,可以有效解決發(fā)動機反拖失速問題。

        3 失速解決方法

        3.1 主動提高發(fā)動機摩擦力矩

        發(fā)動機摩擦力矩是發(fā)動機在旋轉(zhuǎn)過程中機械摩擦損失、輔助機械(如機油泵、燃油泵、掃氣泵、冷卻水泵、風扇、配氣機構(gòu))驅(qū)動消耗和泵氣損失等摩擦損耗產(chǎn)生的機械損失力矩。發(fā)動機機械損失力矩中活塞組件摩擦損失所占比例約為50% ~80%,其余為軸承摩擦損失、氣閥機構(gòu)摩擦損失和其他損失等。四沖程柴油發(fā)動機的機械損失功率為[10]:

        式中:Pm為發(fā)動機平均機械損失壓力;Vh為發(fā)動機氣缸工作容積;i為發(fā)動機氣缸數(shù)目;n為發(fā)動機轉(zhuǎn)速。

        發(fā)動機平均機械損失壓力經(jīng)驗公式為[11]:

        式中:k1和k2為經(jīng)驗估算系數(shù);Cm為活塞平均運動速度。

        活塞平均運動速度為:

        其中:n為發(fā)動機轉(zhuǎn)速;S為發(fā)動機氣缸行程。

        發(fā)動機摩擦力矩和機械損失功率影響原因極為復雜,通過式(3)~(5)可以初略估算發(fā)動機摩擦力矩大小為:

        在工程實際中,往往通過實驗來測定其具體的精確結(jié)果,常用方法有示功圖法、倒拖法、滅缸法和油耗線法。文獻[12-13]擬合得出發(fā)動機機械損失功率與發(fā)動機轉(zhuǎn)速的關(guān)系為:

        式中:PM1為柴油機整機機械損失功率;K0,K1和K2為發(fā)動機損失功率擬合系數(shù);n為發(fā)動機轉(zhuǎn)速。

        由公式(7)推導得出發(fā)動機的摩擦力矩力矩與發(fā)動機轉(zhuǎn)速關(guān)系為:

        式(8)中第1項表明,發(fā)動機在啟動時要克服較大的啟動阻力矩,第3項表明隨著發(fā)動機從一定轉(zhuǎn)速增加,發(fā)動機機械損失力矩和發(fā)動機轉(zhuǎn)速幾乎成正比例。發(fā)動機轉(zhuǎn)速對發(fā)動機機械損失的影響主要體現(xiàn)在慣性力上,這主要是因為,當發(fā)動機轉(zhuǎn)速增加,活塞平均速度增大,泵氣損失加劇,機械損失力矩增大。由以上分析可以得到發(fā)動機摩擦力矩與轉(zhuǎn)速間的關(guān)系如圖2所示。

        圖2 發(fā)動機摩擦力矩隨發(fā)動機轉(zhuǎn)速關(guān)系曲線Fig.2 Relationship curve of engine friction torque with the engine speed

        從圖2可以看出:在啟動階段,發(fā)動機摩擦力矩隨著摩擦狀況的改善而較快減小,在中高速階段,發(fā)動機的摩擦力矩隨著發(fā)動機轉(zhuǎn)速增大而增大。因此在車輛急減速或者下坡工況時,通過主動增加發(fā)動機的轉(zhuǎn)速,可以顯著增加發(fā)動機的摩擦力矩,同時增大閉式行走系統(tǒng)馬達和泵的排量比,從而可以解決發(fā)動機由于被反拖而導致的失速問題,該方案理論上可行。

        3.2 在變量泵傳動軸上串接輔助泵

        由前面分析可知,導致發(fā)動機被反拖而失速的原因在于車輛在急減速或者下坡工況時,發(fā)動機的摩擦力矩無法徹底吸收車輛變速時的變化的動能,因此可以考慮在主變量泵傳動軸上串接輔助泵,通過獨立開式油路的溢流損失來吸收一部分的動能,則改進后的液壓原理圖如圖3所示。

        圖3 串接輔助泵原理簡圖Fig.3 Schematic of auxiliary pump scheme

        由圖3可以看出,在正常工況下,變量泵出油口C處壓力高于吸油口D處壓力,輔助制動泵模塊中電比例溢流閥5的輸入信號為0,在急減速或者下坡道時,液壓馬達6變?yōu)楸霉r,B口壓力大于吸油口A處壓力,此時輔助泵模塊工作,輔助泵排量增大,電比例溢流閥給定一定信號,變量泵反拖發(fā)動機和輔助泵。

        對變量泵、發(fā)動機、輔助泵總體而言,由牛頓第二定律得:

        式中:P輔為輔助泵油口壓差;D輔為輔助泵排量。

        當變量泵受到的反拖力矩小于發(fā)動機機械損失扭矩和輔助泵的設(shè)定力矩之和,發(fā)動機曲軸旋轉(zhuǎn)角加速度ε小于0,車輛即處于利用發(fā)動機機械損失扭矩和輔助泵溢流反拖制動階段,而馬達的泵工況慣性能量被輔助泵的電比例溢流閥和發(fā)動機機械損失消耗,發(fā)動機的反拖失速得以解決。系統(tǒng)慣性能量產(chǎn)生的熱量通過輔助制動泵所在的開式回路中的散熱器散去。

        以電比例溢流閥為研究對象[14],建立力學平衡方程:

        式中:Ki為比例電磁鐵比例系數(shù);Ie為比例電磁鐵驅(qū)動電流;m為閥芯質(zhì)量;F液為作用在閥芯上的軸向液壓力;B為閥芯與閥套間的黏滯阻尼系數(shù);x為閥芯位移(閥芯開度)。

        假定電比例溢流閥入口P處的流速為v1,壓力為P1(P1=p),錐閥出口T處的流速為v2,壓力為P2,錐閥口的開度為x,半錐角為α,閥座孔直徑d。在比例閥工作狀態(tài)時,錐閥開度x不大,則可認為v1=0,P2為大氣壓(P2=0),液流射流角θ=α。

        對于比例溢流閥,通過閥口的流量q可用下式表示:

        式中:Cq為流量系數(shù);A為閥口通流面;Δp為閥口前、后壓差(Δp=p);ρ為油的密度。

        當閥口開度為x時,閥芯與閥座間過流間隙高度為h=xsinα,一般,x?d,則,閥口的通流面積為:A= πdxsinα,所以:

        由式(12)可以看出,比例閥溢流流量與錐閥芯開度、負載壓力之間為非線性關(guān)系,為簡化起見,進行線性化處理,得到工作點(x0,p0)附近的壓力-流量特性:

        由于工作時液壓缸活塞桿勻速,即比例閥的溢流流量恒定,可知:

        在穩(wěn)定流動時,利用動量定理可知,作用在錐閥上的軸向推力

        式(15)右端第1項為錐閥底面的液壓力,第2項為液流流經(jīng)錐閥閥口的穩(wěn)態(tài)液動力,此力的方向使閥芯趨于關(guān)閉。因為

        Cv為流速系數(shù),則式(15)為:

        將式(16)線性化,得到:

        將式(10),式(14)和式(17)分別進行拉氏變換,聯(lián)立整理后得到比例壓力溢流閥的壓力-電流傳遞函數(shù):

        因系統(tǒng)中比例溢流閥的頻寬和液壓固有頻率相近,故將比例溢流閥簡化為典型的二階系統(tǒng)[15],比例溢流閥的二階振蕩環(huán)節(jié)的數(shù)學比例模型如下:

        則輔助泵的控制系統(tǒng)方框圖如圖4所示。

        圖4 輔助泵的控制系統(tǒng)方框圖Fig.4 Auxiliary pump control system block diagram

        由圖4可以看出,通過將發(fā)動機的轉(zhuǎn)速與給定轉(zhuǎn)速對比,并將差值作為PID控制器的輸入信號,對比例溢流閥進行控制,即可以很好的解決發(fā)動機的反拖失速問題。

        4 AMESim建模與仿真

        根據(jù)系統(tǒng)及其數(shù)學模型建立系統(tǒng)AMESim仿真模型。由于閉式行走系統(tǒng)控制回路是由補油泵獨立供油,且其油液流量較小,故在建立仿真模型時可以忽略液壓泵排量調(diào)節(jié)部分,直接給變量泵的排量調(diào)節(jié)信號,發(fā)動機模型主要研究反拖工況時曲軸受到負扭矩的速度和扭矩特性。建立基于AMESim的某型鋼軌打磨車閉式行走系統(tǒng)改進后液壓回路仿真模型如圖5所示。

        圖5 液壓驅(qū)動車輛閉式行走系統(tǒng)改進后AMESim仿真模型Fig.5 AMESim simulation model of improved hydraulic driving vehicle closed walking system

        仿真關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置如下:發(fā)動機初始轉(zhuǎn)速設(shè)置為1 800 r/min,發(fā)動機自由端增速齒輪箱轉(zhuǎn)速比為1.265,補油泵排量為 25.5 ml/r,安全閥壓力 40 MPa,補油泵溢流閥壓力2 MPa,輔助制動泵排量為50 ml/r,最高工作壓力35 MPa,液壓變量泵與變量馬達機械效率為0.9,容積效率為0.95,軌道作業(yè)車輛質(zhì)量 256 000 kg,車輛基本阻力 W0為 2.104 N/kN。設(shè)定仿真時間為5 s,步長為0.001 s。

        由以上理論分析可知,在車輛急減速或者下坡時,通過主動增大發(fā)動機的轉(zhuǎn)速,并增大閉式行走系統(tǒng)馬達和泵的排量比,可以顯著地增大發(fā)動機的摩擦力矩,因此在仿真時間2.5 s時,將發(fā)動機的轉(zhuǎn)速增加到1 950 r/min,則仿真結(jié)果如圖6所示。

        圖6 主動提高發(fā)動機摩擦力矩仿真結(jié)果Fig.6 Initiative to improve the engine friction torque scheme simulation results

        由仿真結(jié)果可以看出,在初始條件下,當車輛急減速時,發(fā)動機的轉(zhuǎn)速由1 800 r/min迅速增加到2 230 r/min,即發(fā)動機的轉(zhuǎn)速變化為430 r/min,因此發(fā)動機被反拖而失速現(xiàn)象較為嚴重。當仿真時間2.5 s時,將發(fā)動機轉(zhuǎn)速提高到1 950 r/min時,發(fā)動機轉(zhuǎn)速變化約為100 r/min,可見增大發(fā)動機的轉(zhuǎn)速,并相應地增大閉式行走系統(tǒng)馬達和泵的排量比,能夠很好地解決發(fā)動機的反拖失速問題,驗證了理論分析的正確性。

        然而,從圖6也可以看出,通過主動增加發(fā)動機的轉(zhuǎn)速,并相應地增大閉式行走系統(tǒng)馬達和泵的排量比的方案對車輛動能的吸收能力有限,這種方案在車輛動能較大時也不能很好地解決發(fā)動機的反拖失速問題,而當在主變量泵軸上串接輔助泵時,理論上通過自動調(diào)節(jié)電比例溢流閥的電信號,通過溢流損失就能完全地吸收車輛在急減速以及下坡時的機械能。相應的仿真結(jié)果如圖7所示。

        由仿真結(jié)果可以看出,改進后系統(tǒng)可以根據(jù)工況特性,動態(tài)調(diào)節(jié)輔助泵的溢流壓力,可以有效地解決發(fā)動機的反拖失速問題。發(fā)動機轉(zhuǎn)速能夠穩(wěn)定在1 800 r/min,說明發(fā)動機和輔助泵組成新負載后,通過自動控制來調(diào)節(jié)比例溢流閥的壓力,能夠完全吸收車輛的的動能變化量,驗證了前面的理論分析。

        圖7 串接輔助泵發(fā)動機轉(zhuǎn)速變化曲線Fig.7 Engine speed curve of the connected auxiliary pump scheme

        5 試驗

        在某公司模擬實驗裝置中模擬車輛急減速時,車輛反拖發(fā)動機致發(fā)動機出現(xiàn)嚴重不正常工況,最終導致發(fā)動機轉(zhuǎn)速被反拖過高。調(diào)試過程中,對發(fā)動機的轉(zhuǎn)速進行實時測量,對改進前和2種改進方案改進后的發(fā)動機轉(zhuǎn)速進行數(shù)據(jù)采集并處理,如圖8所示。

        圖8 改進前后發(fā)動機轉(zhuǎn)速實驗曲線Fig.8 Experimental curves of engine speed of improved and before

        由測試圖8可以看出,改進前,在車輛急減速時發(fā)動機轉(zhuǎn)速被反拖失速很大,而在方案一:主動提高發(fā)動機轉(zhuǎn)速和摩擦力矩時,發(fā)動機被反拖幅度明顯下降,在采用方案二:串接輔助泵后,發(fā)動機在車輛急減速時轉(zhuǎn)速沒有出現(xiàn)反拖失速現(xiàn)象,發(fā)動機的穩(wěn)定性大大提高,充分驗證了本文所提方案的可行性。

        6 結(jié)論

        (1)發(fā)動機被反拖而導致失速的主要原因在于發(fā)動機的摩擦力矩的摩擦功不能完全吸收車輛變化的動能。

        (2)在急減速或者下坡工況時,通過主動增大發(fā)動機的轉(zhuǎn)速,并相應地增大閉式行走系統(tǒng)馬達和泵的排量比,能夠顯著增加發(fā)動機的摩擦力矩,但對解決發(fā)動機的反拖失速能力有限,在慣性能較大的場合不適用。

        (3)在主變量泵傳動軸上串接輔助泵,發(fā)動機和輔助泵組成新的負載,通過自動調(diào)節(jié)比例溢流閥的壓力即可很好地吸收車輛變化的動能,能夠使發(fā)動機的轉(zhuǎn)速保持穩(wěn)定。

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