(中國石化天津分公司技術(shù)質(zhì)量部,天津300271)
2#加氫裂化裝置2012年首次檢修后10月7日裝置開車一次成功,重石腦油產(chǎn)品餾程和硫含量合格,但是重石腦油氮含量卻持續(xù)超標(biāo),最高甚至超過了5×10-4%。天津公司成立攻關(guān)小組,經(jīng)過兩個多月的攻關(guān),查找原因,采取措施,終于解決了重石腦油氮含量超標(biāo)的這一難題。
對分餾、吸收穩(wěn)定系統(tǒng)可能造成重石腦油污染的掃線、水等逐點檢查加裝盲板,確認(rèn)流程正常,排除了物料互串導(dǎo)致重石氮含量超標(biāo)情況。
多次采樣分析精制油氮含量在8×10-4%以下(6.77×10-4%),排除了精制效果不足的情況。
如果高壓換熱器E101、E103內(nèi)漏將會使原料蠟油漏入反應(yīng)產(chǎn)物中,造成產(chǎn)品氮含量高。車間對重石腦油氮含量和低分油氮含量進(jìn)行采樣分析結(jié)果:低分油氮含量1.5×10-4%,重石腦油氮含量4.8×10-4%。可以排除高換泄漏的可能性。
采樣分析重石腦油相鄰產(chǎn)品氮含量,柴油氮含量0.95×10-4%,航煤氮含量0.88×10-4%,輕石腦油氮含量0.5×10-4%,說明其他產(chǎn)品氮含量均合格。也從另一方面證明了高壓換熱器不存在內(nèi)漏。低分油采樣分析結(jié)果氮含量小于0.5×10-4%,低分油數(shù)據(jù)正常。
采樣分析石腦油分餾塔進(jìn)料混合石腦油的氮含量,化驗結(jié)果5.2×10-4%,確認(rèn)此處進(jìn)料氮含量異常。
反應(yīng)系統(tǒng)操作需要進(jìn)一步優(yōu)化,有助于降低重石氮含量。
精制反應(yīng)器的主要作用是脫除原料中的硫氮氧化合物和重金屬從而提高產(chǎn)品的質(zhì)量和防止裂化催化劑中毒。提高精制反應(yīng)溫度從349℃到356℃,提高裂化反應(yīng)器溫度從360℃到366℃,后精制溫度從370℃提高到378℃,降低重石氮含量(見圖1)效果不明顯,2012年10月反應(yīng)系統(tǒng)參數(shù)見表1。
2.2.1 排查混合重石腦油進(jìn)料氮含量5.2×10-4%異常數(shù)據(jù)
表1 反應(yīng)系統(tǒng)操作參數(shù)
圖1 重石氮含量曲線(10月11日~10月18日)
石腦油分餾塔有兩路進(jìn)料,一路為分餾塔頂油,另一路為穩(wěn)定塔底油。首先對分餾塔頂油氮含量化驗分析,持續(xù)兩周都在0.5×10-4%以下,數(shù)據(jù)正常。
發(fā)現(xiàn)穩(wěn)定塔底油氮含量較高,數(shù)值為產(chǎn)品重石腦油氮含量兩倍的關(guān)系,并且隨重石氮波動。
至此,造成重石腦油氮含量超標(biāo)的原因鎖定在吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的內(nèi)部。
2.2.2 排查穩(wěn)定塔底油氮含量×10-4%,數(shù)據(jù)異常。
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穩(wěn)定塔底油氮含量超高,而外來物料只有吸收脫吸塔的三股進(jìn)料,即本裝置脫丁烷塔頂氣、塔頂液和聯(lián)合五車間蠟油加氫裝置膜分離尾氣。
措施一、化驗分析脫丁烷塔進(jìn)吸收塔干氣中氨含量結(jié)果小于1×10-4%,排除因干氣攜帶大量氨進(jìn)入吸收塔造成重石腦油氮含量超標(biāo)的可能。
措施二、為查找影響重石腦油氮含量高的源頭,10月19日聯(lián)合五車間蠟油加氫裝置膜分離系統(tǒng)切出1#裂化低分氣,繼續(xù)對穩(wěn)定塔底油氮含量和重石腦油氮含量進(jìn)行加樣跟蹤,數(shù)據(jù)1×10-4%~2×10-4%之間波動,沒有表現(xiàn)出與重石氮含量的關(guān)聯(lián)性。
措施三、10月21日聯(lián)合五車間蠟油加氫裝置膜分離尾氣全部切出,不進(jìn)入2#加氫裂化裝置。膜分離尾氣切出后穩(wěn)定塔底油氮含量快速降低,從2.5×10-4%降到1×10-4%以下。重石腦油氮含量也逐步下降,效果非常明顯,并且重石氮含量持續(xù)穩(wěn)定在0.5×10-4%~0.6×10-4%。
據(jù)此初步確定聯(lián)合五車間蠟油加氫裝置膜分離尾氣是影響2#加氫裂化重石腦油氮主要因素(見表2、圖2)。
表2 膜分離尾氣切出前、后數(shù)據(jù)對比
10月23日、10月25日膜分離尾氣又重新進(jìn)入2#加氫裂化裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng),重石腦油氮含量又開始逐步升高,達(dá)到1×10-4%左右,甚至出現(xiàn)2.5×10-4%以上數(shù)據(jù)。
此后,車間又對穩(wěn)定塔底溫度、石腦油分餾塔底溫度和緩蝕劑注入量等參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,但是對降低重石腦油氮含量效果不明顯。
圖2 重石氮含量曲線(10月19日~10月28日)
11月2日~9日將1#加氫裂化、2#加氫裂化、蠟油加氫、2#柴油加氫四套裝置循氫機(jī)干氣密封脫液由進(jìn)低分改至放空,經(jīng)過幾天觀察收效不大。
11月6日~9日調(diào)整低分氣脫硫塔、水洗塔、低分氣入膜前過濾器等設(shè)備相關(guān)參數(shù),蠟油加氫水洗塔水量提至2.0t/h;低分氣脫硫貧胺液流量85t/h降至80t/h;貧胺液流量80t/h降至75t/h。此期間重石腦油氮含量1.0×10-4%~1.2×10-4%,偶爾能達(dá)到小于0.5×10-4%指標(biāo)。
圖3 重石氮含量曲線(11月1日~11月14日)
2#加氫裂化裝置12月5日改變脫丁烷塔頂、穩(wěn)定塔頂緩蝕劑水溶液濃度,稀釋配比(水:緩蝕劑)由10:1改為20:1。緩蝕劑水溶液量增加一倍(純緩蝕劑注入量不變),觀察重石氮含量(見表3)緩慢下降,從0.8×10-4%降到0.7×10-4%左右。說明降低緩釋劑濃度,加大塔頂注水量有利于降低重石硫含量。
表3 重石氮數(shù)據(jù)
12月4日兩臺水洗泵P-601A/B同時運(yùn)行,流量控制2.8~3.2t/h。低分氣入膜分離單元前壓力1.6MPa提至1.75MPa。低分氣脫硫塔C301壓力1.76MPa提至2.0MPa。12月7日重石氮含量從0.7×10-4%逐步降到0.5×10-4%左右。
圖4 重石氮含量曲線(12月3日-12月31日)
加大蠟油加氫裝置膜分離尾氣單元水洗塔水洗量,并加大緩蝕劑水溶液稀釋濃度,12月7日開始,重石腦油氮含量持續(xù)不大于0.5×10-4%,此后重石腦油氮含量又先后出現(xiàn)了兩次短暫的超標(biāo),最大值在1.6×10-4%左右,但經(jīng)過及時調(diào)整,都在短時間恢復(fù)正常。
重石氮含量曲線見圖2,從趨勢上看,重石腦油氮含量逐步下降,12月10日~31日連續(xù)小于0.50×10-4%,合格率100%。
5.1 聯(lián)合五車間蠟油加氫裝置膜分離尾氣夾帶胺液,是造成2#加氫裂化重石氮含量超標(biāo)主要原因。
5.2 聯(lián)合五車間蠟油加氫裝置提高水洗塔水量,可以改善膜分離尾氣中夾帶胺液量,減輕對2#加氫裂化重石污染,降低氮含量。
5.3 2#加氫裂化穩(wěn)定塔頂緩蝕劑本身含氮物質(zhì),其注入量較少,基本不會對重石腦油氮含量造成很大的影響。但降低緩蝕劑水溶液濃度,水量增加有利于從塔頂回流液中脫除緩蝕劑,有利于降低重石腦油氮含量。