【摘 要】能源的短缺是制約人類社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題,我國(guó)目前積極推進(jìn)節(jié)能降耗工程建設(shè),落實(shí)節(jié)約能源基本國(guó)策。鍋爐排煙熱損失是鍋爐系統(tǒng)最大的熱損失,降低排煙熱損失可以充分利用煤炭資源,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。本文立足于研究提高鍋爐磨煤機(jī)出口溫度的可行性,確定出燃燒實(shí)際煤種安全運(yùn)行時(shí)能承受的最高磨煤機(jī)進(jìn)口熱空氣溫度,最大限度的利用空預(yù)器中煙氣換熱量,降低排煙損失,提高鍋爐經(jīng)濟(jì)性。
【關(guān)鍵詞】鍋爐磨煤機(jī) 出口溫度 提高 經(jīng)濟(jì)性
一、前言
磨煤機(jī)出口溫度與鍋爐經(jīng)濟(jì)性和安全性密切相關(guān),提高磨煤機(jī)出口溫度,一次風(fēng)中熱風(fēng)量增加,增加了空氣預(yù)熱器煙氣—空氣換熱量,降低了排煙損失,提高了鍋爐經(jīng)濟(jì)性。磨煤機(jī)進(jìn)口溫度的提高,又降低了鍋爐運(yùn)行的安全性。電廠磨煤機(jī)出口溫度一般控制在65-75℃,以防低溫結(jié)露和高溫起火,因此確定更優(yōu)的磨煤機(jī)出口溫度,一定能提高鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
二、試驗(yàn)部分
(一)設(shè)備概況。浙江大唐國(guó)際烏沙山發(fā)電公司選用哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司與三井巴布科克(MB)公司合作設(shè)計(jì)、制造的超臨界本生(Benson)直流鍋爐,型號(hào):HG-1890/25.4-YM4。一次中間再熱、變壓運(yùn)行,帶內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動(dòng)系統(tǒng),固態(tài)排渣、單爐膛平衡通風(fēng)、Π型布置、全鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)、露天布置。
(二)制粉系統(tǒng)。制粉系統(tǒng)為中速磨直吹系統(tǒng),配置6臺(tái)HP1003型中速磨煤機(jī),燃燒設(shè)計(jì)煤種時(shí),BMCR工況下5臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)備用。燃燒方式為前后墻對(duì)沖燃燒,采用30只低NOX軸向旋流燃燒器(LNASB),前后墻各15只,分三層對(duì)稱布置。
磨煤機(jī)出口空氣煤粉混合物的溫度應(yīng)根據(jù)煤種、制粉系統(tǒng)的型式及干燥介質(zhì)、磨煤機(jī)的型式以及制造廠家的規(guī)定控制在限定范圍內(nèi)。出口溫度過(guò)低,則影響著火,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致堵磨;出口溫度過(guò)高,則會(huì)造成磨煤機(jī)內(nèi)著火,引起爆炸。磨煤機(jī)出口溫度應(yīng)根據(jù)煤種的變化適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整。
(三)鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整的試驗(yàn)研究。煤粉氣流的初始溫度越高,煤粉著火所需的著火熱越少,著火越容易,同時(shí)降低了火焰中心高度,減少了煤粉在爐膛內(nèi)的停留時(shí)間,降低鍋爐的飛灰含碳量,一定程度上提高了鍋爐的經(jīng)濟(jì)性。但過(guò)高的煤粉氣流溫度,又容易引起煤粉的自燃,導(dǎo)致磨煤機(jī)被迫停運(yùn),同時(shí)著火過(guò)早,又可能引起燃燒器周?chē)Y(jié)焦,甚至燒毀燃燒器噴口。因此,選擇合適的磨煤機(jī)出口溫度至關(guān)重要。
直吹式制粉系統(tǒng)出力的變化(風(fēng)煤比)是影響磨煤機(jī)出口溫度的一個(gè)關(guān)鍵性因素。改變風(fēng)煤比或干燥劑進(jìn)口溫度都可達(dá)到調(diào)節(jié)作用,但為了使制粉系統(tǒng)更經(jīng)濟(jì),在煤質(zhì)允許的條件下,應(yīng)盡量使用提高干燥劑入口溫度的方法調(diào)節(jié)磨煤機(jī)出口溫度。
三、提高磨煤機(jī)出口溫度的經(jīng)濟(jì)性分析
提高磨煤機(jī)出口溫度,可降低煤粉含水量,降低鍋爐飛灰含碳量,降低排煙溫度。同時(shí),提高入爐一次風(fēng)粉溫度,有利于煤粉氣流著火。
(一)磨煤機(jī)出口溫度提高,降低飛灰含碳量分析。在保證磨煤機(jī)安全運(yùn)行的前提下,將磨煤機(jī)出口溫度提高到100℃,使進(jìn)入爐膛的煤粉著火提前,煤粉在爐膛內(nèi)燃燒的剛性提高,同時(shí),加強(qiáng)燃燒配風(fēng)調(diào)整,防止出現(xiàn)貼壁燃燒,注意噴口結(jié)焦情況;由于煤粉著火提前,縮短了煤粉在爐膛內(nèi)燃燒時(shí)間,使煤粉燃燼率得到提高,有效降低了飛灰含碳量;尤其在機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行期間,不但增加了鍋爐的穩(wěn)燃性,在降低飛灰含碳上更為明顯。
(二)磨煤機(jī)出口溫度提升,降低排煙溫度分析。提高磨煤機(jī)出口溫度,在磨煤機(jī)風(fēng)量控制上,必然會(huì)減少了磨煤機(jī)冷一次風(fēng)量,熱風(fēng)門(mén)開(kāi)度增大,熱風(fēng)利用效率提高,進(jìn)而,提高空預(yù)器換熱效率,有效降低排煙溫度(據(jù)經(jīng)驗(yàn)估計(jì),磨煤機(jī)出口溫度每提高10℃可降低排煙溫度2℃以上。
(三)出口溫度提升,磨煤機(jī)出力提高分析。提高磨煤機(jī)出口溫度,通過(guò)增加熱風(fēng)用量,相當(dāng)于提高了磨煤機(jī)干燥出力,使磨煤機(jī)總出力提高,達(dá)到降低制粉單耗的目的。
(四)出口溫度提高,有利于再熱汽溫度指標(biāo)控制的機(jī)動(dòng)性,達(dá)到有效降低末再管壁超溫。隨著磨煤機(jī)出口溫度的提高,進(jìn)入爐膛的煤粉著火提前,在爐膛內(nèi)燃燒時(shí)間縮短,屏再和墻再的輻射吸熱量增加,再熱汽溫度指標(biāo)控制機(jī)動(dòng)性提高,同時(shí),降低了煤粉在煙道的燃燒放熱時(shí)間,末再吸熱量降低,末再管壁超溫的現(xiàn)象可以得到有效控制。
四、磨煤機(jī)出口溫度提升的設(shè)備安全性分析
(一)磨煤機(jī)出口溫度提高,使進(jìn)入爐膛的煤粉著火提前,燃燒器噴口可能出現(xiàn)帯火現(xiàn)象。因此,加強(qiáng)對(duì)入口一次風(fēng)壓的關(guān)注,監(jiān)視噴口溫度,加強(qiáng)燃燒配風(fēng)調(diào)整,避免出現(xiàn)噴口帯火或貼壁燃燒的工況。
(二)磨煤機(jī)出口溫度對(duì)于燃用高揮發(fā)風(fēng)煤種時(shí),可能出現(xiàn)磨煤機(jī)的自燃或爆炸,因此要嚴(yán)格執(zhí)行試燒煤種的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,同時(shí)要保證磨煤機(jī)出口溫度保護(hù)的投入以及蒸汽滅火裝置投用正常。
(三)隨著磨煤機(jī)出口溫度的提高,磨煤機(jī)內(nèi)部整體溫度相應(yīng)上升,通過(guò)導(dǎo)熱,磨輥油封的潤(rùn)滑油溫度會(huì)有所上升,需要加強(qiáng)磨煤機(jī)潤(rùn)滑油站的運(yùn)行監(jiān)視,同時(shí)保證油站冷油器的可靠投用,保證潤(rùn)滑油溫度在40到45℃之間,盡量控制在45℃以下。
(四)提高磨煤機(jī)出口溫度需要關(guān)注磨煤機(jī)石子煤排放情況,保證石子煤定期正常排放。積渣太多,由于磨煤機(jī)內(nèi)部溫度高,可引起石子煤著火,進(jìn)而影響磨煤機(jī)的安全運(yùn)行,同時(shí)需要加強(qiáng)設(shè)備維護(hù),保證磨煤機(jī)冷熱風(fēng)自動(dòng)調(diào)節(jié)的可靠性。
五、結(jié)束語(yǔ)
從理論上分析,提高磨煤機(jī)出口溫度,有利于鍋爐燃燒和提高鍋爐效率。將磨煤機(jī)出口溫度由原來(lái)控制在75℃提高到95℃,是我們立足于充分分析磨煤機(jī)安全裕度的基礎(chǔ)上提出,其可能存在的負(fù)面影響也是可控的;并結(jié)合下階段安排的試驗(yàn)成果和節(jié)能成效,在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步深化提高。
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作者簡(jiǎn)介:
朱曉波(1977-)男,漢族,出生在山西,現(xiàn)就職于浙江大唐烏沙山發(fā)電有限責(zé)任公司。