孫博文
(沈陽黎明航空發(fā)動機集團有限責(zé)任公司,遼寧 沈陽110043)
8200 型扭矩倍增器出廠說明書中對其輸入端扭矩示值誤差范圍規(guī)定為±5%。根據(jù)現(xiàn)場使用要求,其裝配穩(wěn)定性應(yīng)在輸入扭矩值波動的±2%內(nèi)。通過對8200輸入端扭矩值兩年內(nèi)(2008 年7 月~2010 年10 月)的穩(wěn)定性結(jié)果所做的分析,8200 輸入端扭矩值的穩(wěn)定性不符合±2%,而且扭矩值的變化為不規(guī)則變化,并非都是由機械磨損造成的線性變化。
校準(zhǔn)8200 型扭矩倍增器時所使用的設(shè)備為0.5 級的扭矩測量儀,每次校準(zhǔn)時,首先將8200 固定在扭矩測量儀上,并預(yù)扭至少3 次,然后開始校準(zhǔn)。表面上看校準(zhǔn)8200 的過程沒有什么問題。但每個周期校準(zhǔn)結(jié)果變化較大的原因何在?
其實,每次校準(zhǔn)時都忽略了一個問題——8200 的安裝位置。安裝位置又與校準(zhǔn)結(jié)果有什么關(guān)系呢?首先應(yīng)了解8200 的內(nèi)部結(jié)構(gòu),見圖1。8200 是由齒輪傳動的方式將輸入端的扭矩進行放大,而輸出端的扭矩值經(jīng)過三次放大得到的。其中齒輪之間每個齒都有固定的齒與它配合。每次校準(zhǔn)8200 時,其校準(zhǔn)的位置跟上一次的校準(zhǔn)位置是不相同的。
選擇一臺新的8200 型扭矩倍增器。通過8200 輸入端、輸出端的中心劃一條直線,將此時校準(zhǔn)8200 的位置設(shè)為起始位置。并在輸出端的旋轉(zhuǎn)齒盤上做好標(biāo)記。旋轉(zhuǎn)輸入端使輸出端的標(biāo)記與起始直線的夾角依次為0°,30°,60°,90°,120°,150°,180°,210°,240°,270°,300°,330°。并在對應(yīng)角度位置測量輸出端扭矩值為的1200,1600,2000 Nm 時,對應(yīng)輸入端的扭矩值,校準(zhǔn)結(jié)果見表1。
圖1 8200 型扭矩倍增器齒輪傳動系統(tǒng)簡易圖
根據(jù)表3 中的測量數(shù)據(jù),以0°校準(zhǔn)位置的校準(zhǔn)結(jié)果為基準(zhǔn),將示值變化范圍上下限控制在該點的±2%,做出8200 輸入端扭矩值不同角度的穩(wěn)定性框圖,見圖2。
由圖2 可以得出以下結(jié)論:沒有使用過的8200 不存在機械磨損,所以3 條曲線的變化形式一致。不同角度校準(zhǔn)8200 時,輸入端扭矩變化不符合±2%的范圍。影響輸入端扭矩變化的主要原因不是機械磨損,而是變換位置后齒輪之間各個齒的咬合問題。
圖2 變換位置后8200 數(shù)據(jù)穩(wěn)定性圖
表1 不同角度輸入輸出對應(yīng)扭矩值
影響8200 示值變化的主要原因是齒輪之間的咬合位置,是否可以將8200 輸出端在不同位置時的測量結(jié)果都作為校準(zhǔn)結(jié)果?
首先通過8200 輸入端、輸出端的中心劃一條直線,并在輸出端的旋轉(zhuǎn)齒盤上、輸入端的旋轉(zhuǎn)盤上和8200 的中線做好標(biāo)記。將此位置規(guī)定為起始位置。然后開始空轉(zhuǎn)輸入端的旋轉(zhuǎn)盤,當(dāng)輸入端旋轉(zhuǎn)12 周后,其標(biāo)記與中心線重合,而輸出端旋轉(zhuǎn)齒盤上的標(biāo)記旋轉(zhuǎn)一周并超出中心線,與中心線產(chǎn)生6°的夾角。由此可以推出當(dāng)輸出端的齒盤旋轉(zhuǎn)60 周后,才有可能回到起始位置。也就是說輸出端的齒盤在旋轉(zhuǎn)第一周0°與第二周0°時,8200 齒輪配合不完全一樣。所以不可能對8200 輸出端在不同為位置的測量結(jié)果作為校準(zhǔn)結(jié)果。
8200 型扭矩倍增器在使用與校準(zhǔn)時首先規(guī)定一個位置零點,并在以后使用和校準(zhǔn)中都以該零點作為起始位置點。依照此方法對這臺新購進的8200 型扭矩倍增器進行校準(zhǔn),結(jié)果見表2。
根據(jù)表2 中的測量數(shù)據(jù),將示值變化范圍上下限控制在第一次測量點的±2%,做出8200 輸入端扭矩值同角度的穩(wěn)定性框圖見圖3。
圖3 同位置8200 數(shù)據(jù)穩(wěn)定性框圖
表2 同角度輸入輸出對應(yīng)扭矩值( 角度位置0°)
由圖3 得出通過限制位置零點的辦法,完全可以將8200 型扭矩倍增器的穩(wěn)定性控制在±2%以內(nèi)。
6.1.1 建立數(shù)學(xué)模型
式中:F校為8200 型扭矩倍增器輸入端的實測扭矩值;F標(biāo)為扭矩儀輸入端的標(biāo)準(zhǔn)扭矩值。
以2000 Nm 為例,數(shù)據(jù)見表1,由12 次校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的分散性引入的A 類不確定度u11為
6.1.2 由標(biāo)準(zhǔn)器引入的不確定度
校準(zhǔn)時采用的是0.5 級扭矩測量儀,8200 的標(biāo)準(zhǔn)放大比為1∶ 11.1,輸出2000 Nm 時的標(biāo)準(zhǔn)輸入扭矩為180.18 Nm,屬于均勻分布,包含因子k =。所以由輸出端引入的不確定度為
6.1.3 由輸入扭矩同軸度引入的不確定度
校準(zhǔn)時輸入端的扭矩傳感器在上,被校8200 在下,通過轉(zhuǎn)接器連接。校準(zhǔn)時其同軸度對輸入端校準(zhǔn)結(jié)果的影響為±0.5 Nm,屬于均勻分布,包含因子k。所以由同軸度引入的不確定度為
6.1.4 由加力過程中力的不均勻性引入的不確定度
本套校準(zhǔn)裝置是采用人員手動加力來實現(xiàn)校準(zhǔn)的,所以加力的不均勻性對校準(zhǔn)結(jié)果有一定的影響。通過實驗,稍快加力與稍慢加力的校準(zhǔn)結(jié)果相差大約為0.8 Nm。屬于均勻分布,包含因子。所以由加力過程中力的不均勻性入的不確定度為
6.1.5 由各個分量合成標(biāo)準(zhǔn)不確度uc
各個分量不相關(guān)則相關(guān)系數(shù)為0,由此合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度uc為:
6.1.6 擴展不確定度評定
本次不確定度采用簡易評定,其包含因子k =2,被測8200 型扭矩倍增器在不同角度輸出為2000 Nm時,輸入扭矩的擴展不確定度為
以2000 Nm 為例(數(shù)據(jù)見表2),由12 次校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的分散性引入的A 類不確定度u21為
同角度校準(zhǔn)時的B 類不確定度評定與不同角度的一致,則合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度uc2為
本次不確定度采用簡易評定,其包含因子k =2,被測8200 型扭矩倍增器在同角度輸出為2000 Nm 時,輸入扭矩的擴展不確定度為
通過兩次測量不確定度的評定,得出同角度校準(zhǔn)結(jié)果要比不同角度校準(zhǔn)結(jié)果的可靠性提高了7 倍。
8200 型扭矩倍增器穩(wěn)定性較差的主要原因是由于每次校準(zhǔn)時的位置變化。所以8200 型扭矩倍增器在日常使用時應(yīng)該注意以下幾點:①出廠時的使用范圍是1200 ~12000 Nm,所以在日常使用時1200 Nm 以下不應(yīng)該使用;②1200 ~12000 Nm 之間使用時,應(yīng)當(dāng)先將8200 的位置零點做好標(biāo)記;③輸入扭矩時,應(yīng)當(dāng)采用等級較高的扭矩扳子;④使用前應(yīng)對8200 型扭矩倍增器、扭矩扳子預(yù)扭,消除齒輪之間的間隙;⑤加力過程中應(yīng)均勻施加扭矩;⑥使用完畢后不能隨意轉(zhuǎn)動8200 型扭矩倍增器輸入端,避免其位置零點的變化。8200 型扭矩倍增器在日常校準(zhǔn)時應(yīng)該注意以下幾點:①針對日常使用時的位置零點進行校準(zhǔn);②校準(zhǔn)前應(yīng)將8200 型扭矩倍增器扭矩對好零點,至少3 次;③校準(zhǔn)過程中,加力平穩(wěn),一次性達到被測扭矩值,不能在被測扭矩點左右微調(diào)輸入扭矩值;④校準(zhǔn)結(jié)束后,要在報告中注明位置零點,不要隨意變化位置零點;⑤對低于出廠性能較多的扭矩倍增器應(yīng)在報告中注明。