楊啟堯
(貴州天?;び邢挢?zé)任公司,貴州 福泉 550501)
貴州天?;び邢挢?zé)任公司采用殼牌粉煤加壓氣化技術(shù)的大型煤化工裝置,年生產(chǎn)30萬t合成氨、20萬t甲醇、15萬t二甲醚項(xiàng)目。由次高壓給水泵為煤氣化裝置提供鍋爐給水,裝置設(shè)計(jì)能力為8.0MPa、144t/h。原配置為流量155m3/h、壓力7.88MPa的兩臺(tái)泵(1開1備),但在實(shí)際運(yùn)行中單臺(tái)泵運(yùn)行只能滿足煤氣化裝置60%的負(fù)荷,生產(chǎn)效率較低,而兩臺(tái)泵并聯(lián)運(yùn)行成本很高。為保證煤化工裝置能“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”地連續(xù)運(yùn)行,決定對(duì)該泵進(jìn)行技術(shù)改造。
1.改造前泵的性能參數(shù)見表1。
表1 改造前泵性能參數(shù)
2.運(yùn)行及維修情況
改造前該泵單臺(tái)運(yùn)行流量約96m3/h、出口壓力6.95MPa,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該泵的設(shè)計(jì)能力,需運(yùn)行兩臺(tái)才能滿足生產(chǎn)要求,成本高。而且煤化工裝置在初始開車時(shí)用水量約10m3/h,而回流管設(shè)計(jì)為直徑32mm管道,造成該泵初始開車時(shí)超過10h長期憋壓運(yùn)行(見圖1“紅色”泵性能曲線圖)。引起泵的振動(dòng)超標(biāo)高達(dá)180μm/s、軸承壽命縮短、口環(huán)間隙磨損增大、出口溫度上升氣化、平衡盤磨損等問題,導(dǎo)致泵的效率下降,故障多發(fā),影響生產(chǎn)。
圖1 改造前后泵性能曲線
經(jīng)統(tǒng)計(jì)該兩臺(tái)泵運(yùn)行3年共檢修12次,平均每季度停車檢修1次,其中更換軸承多達(dá)9次,更換機(jī)封為7次,其他原因檢修2次,共產(chǎn)生維修及備件費(fèi)為50余萬元。
1.改變泵的性能參數(shù)
提高泵的揚(yáng)程、流量和軸功率,詳細(xì)參數(shù)見表2。
表2 改造后泵性能參數(shù)
2.調(diào)整泵設(shè)計(jì)參數(shù)介質(zhì)溫度及對(duì)應(yīng)密度的取值
改造前DG型泵為節(jié)段式多級(jí)離心泵,輸送不含固體顆粒的清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體,其設(shè)計(jì)允許介質(zhì)溫度為≤105℃。而實(shí)際運(yùn)行工況的進(jìn)口溫度為158℃(常溫水密度ρ=1 000kg/m3),當(dāng)介質(zhì)溫度為T=158℃時(shí),密度ρ=909.3kg/m3(泵選型流量應(yīng)為165m3/h),原設(shè)計(jì)泵流量不能滿足設(shè)計(jì)要求。所以,對(duì)泵的壓力水頭和軸功率都有影響。
3.嚴(yán)格控制泵過流部位的間隙要求
改造前泵葉輪與密封環(huán)間隙較大,葉輪直徑為250mm,最大允許直徑間隙為1.5~2.5mm。加上轉(zhuǎn)子其他部位的跳動(dòng)允許值偏大(表3)。使得泵的機(jī)械損失和水力損失較大,導(dǎo)致效率降低。
表3 轉(zhuǎn)子各部位跳動(dòng)允許值 mm
改造后采用的DFJG型泵為兩端支承臥式多級(jí)離心泵,采用中心線支承方式。且嚴(yán)格控制各部位間隙,泵體密封環(huán)與葉輪密封環(huán)間隙為0.5~0.58mm,導(dǎo)葉套與輪轂密封環(huán)間隙為0.5~0.605mm,且平衡套與平衡鼓盤的間隙為0.5~0.565mm。
4.提高轉(zhuǎn)子各部位加工精度等級(jí)
葉輪口環(huán)處對(duì)內(nèi)孔的不同心度允差0.03mm,端面對(duì)內(nèi)孔跳動(dòng)允差0.015mm。且轉(zhuǎn)子靜平衡試驗(yàn)許用不平衡力矩為1.8N·mm(1.32g);轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡允許殘余不平衡量(ε)8.01×10-3mm,實(shí)際測試結(jié)果最大為4.55×10-3mm。
5.改變最小回流控制方式
改造前設(shè)計(jì)采用直徑32mm管道加雙截止閥控制回流,此結(jié)構(gòu)回流管偏小且雙截止閥阻力較大,造成泵憋壓運(yùn)行。
改造后該泵出口安裝最小回流閥(自動(dòng)再循環(huán)控制閥),有效保證泵在最小流量60m3/h時(shí)長期穩(wěn)定運(yùn)行,為該泵提供最經(jīng)濟(jì)、最可靠的保護(hù),能使泵在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)有小流量介質(zhì)再循環(huán),保證泵的最小流量,維持泵的穩(wěn)定運(yùn)行,并具有止回功能,防止介質(zhì)倒流(圖2)。
圖2 最小回流閥
6.改變聯(lián)軸器的連接方式
改造前泵聯(lián)軸器為剛性凸緣聯(lián)軸器,對(duì)中要求高,易引起振動(dòng)偏大。
改造后選用帶間隔軸的金屬疊片撓性聯(lián)軸器(圖3),它具有補(bǔ)償不對(duì)中能力和緩振性能,使得泵運(yùn)行平穩(wěn)。
圖3 帶間隔軸的金屬疊片撓性聯(lián)軸器
7.改變機(jī)械密封結(jié)構(gòu)及冷卻方式
改造前采用雙端面集裝式機(jī)械密封,外置工藝水冷卻。這樣,機(jī)封結(jié)構(gòu)復(fù)雜且備件貴,冷卻水進(jìn)入泵內(nèi)會(huì)污染鍋爐給水。
改造后采用單端面機(jī)械密封,引用鍋爐給水經(jīng)換熱器冷卻后返回作機(jī)封冷卻水,有效的保證了鍋爐給水不受污染(圖4、5)。
1.改造前兩臺(tái)泵10天運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(表4)
當(dāng)負(fù)荷工況不變時(shí),運(yùn)行10天向煤氣化裝置輸送合格鍋爐水39 563.7t,耗電量209 189kW·h。其中,每小時(shí)耗電量871.62kW·h,平均輸送鍋爐水164.85t/h。平均每6個(gè)月檢修1次,維修及消耗備件材料約為5萬元。
2.改造后單臺(tái)泵10天運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(表5)
圖4 單端面機(jī)械密封
圖5 機(jī)封冷卻水示意圖
表4 改造前兩臺(tái)泵10天運(yùn)行數(shù)據(jù)
表5 改造后單臺(tái)泵10天運(yùn)行數(shù)據(jù)
在相同工況下,運(yùn)行10天,向煤氣化裝置輸送合格鍋爐水39 492.06t,耗電量為132 123kW·h,每小時(shí)耗電量為550.51kW·h,平均輸送鍋爐水164.55t/h。
3.泵改造前后性能曲線圖比較
如圖1所示:當(dāng)流量Q=150m3/h、揚(yáng)程H2大于H1,軸功率與泵效很接近;當(dāng)流量Q=180m3/h、揚(yáng)程H2明顯大于H1,軸功率與泵效則是改造后優(yōu)于改造前。再加上改造前泵的參數(shù)選擇、加工精度等方面的影響,造成泵實(shí)際運(yùn)行參數(shù)明顯低于設(shè)計(jì)參數(shù)。且改造后泵正常給水流量可達(dá)187m3/h,軸承振值一直穩(wěn)定在11μm左右、軸承溫度為45℃左右,該泵運(yùn)行工況穩(wěn)定良好。
在輸送鍋爐水量、揚(yáng)程等工藝參數(shù)相同的情況下,每小時(shí)節(jié)電321.12kW·h。若運(yùn)行300天,電價(jià)按0.5元/kW·h計(jì),每年可節(jié)約電費(fèi)約為115.56萬元,這是直接節(jié)能降耗成果。如果按影響煤氣化裝置停車或降負(fù)荷運(yùn)行造成的間接損失,每年可達(dá)300萬。泵改造后的綜合性能對(duì)運(yùn)行成本、維修費(fèi)、運(yùn)行穩(wěn)定性和可靠性以及泵高效率所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和節(jié)能效果非常顯著,為保證生產(chǎn)主裝置能“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”地運(yùn)行提供了強(qiáng)有力的保障。