劉思友
(云天化國際云峰分公司儀修廠,云南 宣威 655426)
噴碼機組成及工作原理如下。
(1)噴碼機結(jié)構(gòu)(如圖1所示)。其中控制箱包括線圈驅(qū)動板、通用串口電路板、低壓電源電路板;打印頭為7點打印。產(chǎn)品探測器分光電探測器和感應(yīng)探測器。
圖1 噴碼機結(jié)構(gòu)圖
(2)工作原理。加壓墨水經(jīng)噴嘴噴出形成墨線,在晶振的作用下斷裂成滴。墨滴經(jīng)過充電極后被充上電,充電墨滴經(jīng)過高壓電場后偏轉(zhuǎn)。若物體在垂直紙面方向運動,則若干個墨滴可以在其表面上形成點陣圖形。
打印頭的前部有一個帶有7個噴嘴的噴嘴板,墨水經(jīng)工作泵輸送到噴嘴板后面的一個集流腔中,一個端部帶有橡皮栓的活塞,被一個彈簧頂在噴嘴上,活塞通過導(dǎo)線與一部分鑲?cè)刖€圈的金屬芯相連。當線圈加電時,金屬塞芯被拉入線圈中,它向后拉活塞,打開噴嘴。當線圈斷電時,彈簧將活塞推回,關(guān)閉噴嘴。電路驅(qū)動板負責控制線圈的連續(xù)動作,使活塞連續(xù)開閉,從而實現(xiàn)字符的噴印。
(1)墨水瓶容易損壞。墨水瓶是塑料材質(zhì),加墨水時瓶蓋經(jīng)常打不開,經(jīng)常出現(xiàn)瓶蓋被撬壞。
(2)噴碼壓力不穩(wěn)定,導(dǎo)致噴碼質(zhì)量差。工作泵的作用是向墨水瓶內(nèi)提供穩(wěn)定的壓力空氣,如發(fā)生壓力波動、泵漏氣等,均會導(dǎo)致噴印數(shù)字粗細不均,清晰度差,同時造成墨水消耗量大。
(3)工作泵故障頻繁,使用周期短。
(4)計劃檢修不到位,噴頭經(jīng)常堵塞。
(5)噴頭位置不易調(diào)整。
針對上述問題,分廠積極組織技術(shù)攻關(guān),制定改造方案。
(1)用不銹鋼板自制墨水瓶代替原墨水瓶。自制墨水瓶鋼板厚度為2mm。如圖2所示。墨水瓶改造圖尺寸:長14cm、寬10cm、高30cm。
圖2 墨水瓶改造圖
(2)用儀表空氣減壓穩(wěn)壓后,代替工作泵。
儀表空氣清潔,含水極少,可代替泵供氣,但需控制好壓力。在氣路上安裝空氣過濾減壓閥,把0.6~0.7MPa的儀表壓力空氣經(jīng)過兩級減壓,把壓力穩(wěn)定在32kPa后供給噴墨使用。既能保證噴印質(zhì)量,又能減少墨水消耗。同時消減了工作泵的維護費用,并使噴碼機維檢工作量減少了70%。
(3)自制噴頭安裝支架。實現(xiàn)噴頭上下、左右可以隨意調(diào)整,同時可對噴頭的角度進行微調(diào)。
(4)在保證清晰度的情況下,將字號變小。原噴碼機字符高度27mm,字符寬度為9mm,現(xiàn)把字符高度調(diào)整為24mm,字符寬度為7mm。
(5)搞好預(yù)防性維護。制定《噴碼機維護、檢修規(guī)程》。定期清洗噴頭,既保證噴印質(zhì)量,同時也減少墨水浪費。
1.具體效果
9套噴碼機,改造后的第1臺現(xiàn)在已用20個月,最后1臺用了10個月,在使用中沒有更換過墨水瓶、空氣過濾器、減壓閥。噴碼機維護、檢修工作量減少了70%;提高了噴碼質(zhì)量,減少了墨水消耗。改造前,墨水消耗約為1 000瓶/年,改造后為800瓶/年;提高了生產(chǎn)效率,根本上杜絕了噴碼污包及民工翻包的情況。
2.經(jīng)濟效益
(1)節(jié)約維護費用21.6萬元/年。改造前,每年需更換墨水瓶及泵2套,每套1.2萬元,公司共有9套噴碼機,每年節(jié)約共計21.6萬元。
(2)節(jié)約墨水費:改造前,公司每年使用墨水1 000瓶左右,改造后,每年使用墨水800瓶,節(jié)約200瓶,若按照單價350元/瓶,共節(jié)約7萬元/年。
(3)減少噴碼污包損失26.4萬元/年:改造前,所有復(fù)肥產(chǎn)品每天噴碼看不清大約4%,每年公司生產(chǎn)化肥80萬t,每條編織袋成本2.8元,民工翻包費10元/t。全年減少編織袋損失共計17.92萬元;減少民工翻包費共計3.2萬元,合計21.12萬元。