劉玉鳳
(中國石油大慶石化分公司煉油廠,黑龍江 大慶 163711)
2009年7月1日,大慶石化公司煉油廠污水車間深度水處理裝置建成投產(chǎn),采用以生化和強(qiáng)氧化技術(shù)為主,脫鹽技術(shù)為輔的工藝處理流程。裝置設(shè)計(jì)規(guī)模進(jìn)水500t/h,產(chǎn)品水380t/h。為了降低成本采用部分脫鹽處理,污水經(jīng)深度水
處理,排污廢水回到污水源頭再重新處理,RO濃水直排。污水車間深度水處理裝置工藝流程見圖1。停。
圖1 污水車間深度水處理裝置工藝流程
污水深度處理裝置自2009年7月投用1年來,相繼發(fā)生閥門襯膠脫落泄漏、臭氧管線斷裂泄漏及釋氣器脫落等問題,嚴(yán)重影響深度水處理的水質(zhì)及產(chǎn)量,裝置產(chǎn)水量由350t/h降到目前260t/h。
1.設(shè)計(jì)方面
(1)釋氣器管線常被堵。
溶氣罐出水經(jīng)溶氣泵以流量200m3/h分別向絮凝氣浮池及氣浮氧化池上釋氣器管線供水,溶氣罐內(nèi)有部分多面體球碎片隨水進(jìn)入系統(tǒng),堵塞釋氣器管線,影響出水量。
(2)BAF池進(jìn)水管線常被堵。
絮凝氣浮池污泥隨水可自流進(jìn)入BAF池底部,使12根進(jìn)水管線經(jīng)常堵塞。
(3)二氧化氯發(fā)生器及臭氧發(fā)生器經(jīng)常自停。
進(jìn)裝置新鮮水線只有1根,而取水點(diǎn)有5個(gè),造成二氧化氯發(fā)生器及臭氧發(fā)生器壓力低于0.15MPa,臭氧發(fā)生器自
(4)臭氧線導(dǎo)致泄漏或自燃。
臭氧系統(tǒng)管線全部為UPVC管,其各接頭泄漏嚴(yán)重,被迫停運(yùn)。
由于射流器的缺陷,造成二級(jí)濾器內(nèi)活性炭反串至臭氧管線內(nèi),導(dǎo)致管線堵死,造成臭氧線爆炸著火。
(5)氣動(dòng)球閥常被卡死。
(6)伴熱線凍線。
進(jìn)裝置1MPa蒸汽線只有1根,而取汽點(diǎn)有5個(gè),一、二級(jí)濾器蒸汽線和伴熱線存在爭(zhēng)量問題,冬季時(shí)后面4個(gè)取汽點(diǎn)伴熱線因壓力低經(jīng)常凍凝。
(7)一級(jí)濾器射流器形不成負(fù)壓,臭氧分解差。
(8)二級(jí)濾器入口臭氧線經(jīng)常倒入活性炭。
二級(jí)濾器工業(yè)風(fēng)射流器缺陷,造成濾器內(nèi)活性炭反串至臭氧管線內(nèi)。
(9)臭氧線冬季經(jīng)常發(fā)生凍凝。
絮凝氣浮池和氣浮氧化池使用的臭氧量由于有負(fù)壓,常出現(xiàn)倒流水,至U型彎處存水,堵塞管道。而且存水在冬季還會(huì)凍凝,使臭氧無法供給。
2.腐蝕問題
(1)釋氣頭腐蝕脫落。
絮凝氣浮池及氣浮氧化池共45根釋氣器管材質(zhì)是20#鋼。介質(zhì)中的雙氧水、臭氧及二氧化氯都是強(qiáng)氧化劑,對(duì)碳鋼管及釋氣頭腐蝕嚴(yán)重。
(2)一級(jí)濾器上腔蒸汽線彎頭被腐。
(3)UF膜風(fēng)管卡扣處經(jīng)常發(fā)生腐蝕泄漏。
(4)氣動(dòng)蝶閥門內(nèi)、外泄漏。
本裝置有氣動(dòng)蝶閥230個(gè),氣動(dòng)蝶閥內(nèi)、外泄原因是O型密封膠圈不耐酸堿。
(5)3臺(tái)PAC加藥泵常發(fā)生故障。
本裝置3臺(tái)PAC加藥泵選型不合理;轉(zhuǎn)子材質(zhì)是304不銹鋼,不耐氯離子腐蝕,常發(fā)生故障。
(6)二氧化氯管線、配電箱腐蝕嚴(yán)重。
3.工藝操作存在問題
(1)釋氣器管線經(jīng)常被污泥堵塞。
在停溶氣泵的瞬間,絮凝氣浮池和氣浮氧化池上的釋氣器管線容易產(chǎn)生虹吸現(xiàn)象,造成池底污泥被吸進(jìn)管線,堵塞管線,影響出水量。
(2)光激化氧化器漏水。
本裝置6臺(tái)光激化氧化器有5臺(tái)漏水,內(nèi)部的石英套管部分開裂是造成漏水的主要原因。
1.設(shè)計(jì)方面
(1)溶氣罐內(nèi)多面體球重新更換,釋氣器管線拆下疏通。
(2)BAF池進(jìn)水線各配1根吹掃風(fēng)線。
(3)二氧化氯發(fā)生器、臭氧發(fā)生器各配了1條專用水線。
(4)臭氧線由UPVC管線更換為304不銹鋼線100m。
(5)氣動(dòng)球閥球瓣的上、下墊材質(zhì)改成石墨。
(6)一、二級(jí)濾器蒸汽線和伴熱線各配1條專用線。
(7)一級(jí)濾器6個(gè)射流器入口孔徑變小。
對(duì)一級(jí)濾器6個(gè)射流器進(jìn)行小修,射流器入口孔徑變小后能形成負(fù)壓,使臭氧起到分解作用。射流器入口孔徑變小后,出水量也相應(yīng)減小,為此,在一級(jí)濾器總出水線和射流器出口之間加一跨線和閥門。
(8)二級(jí)濾器臭氧線入口增加止回閥。
(9)將現(xiàn)有4臺(tái)臭氧發(fā)生器出口匯總至2條總出口管線,其中1條總出口管線只供1級(jí)濾器使用,此管線內(nèi)負(fù)壓約為-0.03~-0.04MPa;另1條總出口管線供二級(jí)濾器、絮凝氣浮池及氧化氣浮池使用,管線內(nèi)壓力達(dá)0.05~0.1MPa,為正壓線。
2.防腐措施
(1)絮凝氣浮池、氣浮氧化池的釋氣器管線更換并重新進(jìn)行防腐處理。
(2)一級(jí)濾器上、下腔蒸汽線更換成厚壁管線。
(3)把UF膜進(jìn)風(fēng)軟管連接絲扣部分材質(zhì)全部更換成四氟,接管管壁加厚。
(4)氣動(dòng)蝶閥、UPVC閥門的丁氰橡膠材質(zhì)改成氟橡膠。
(5)PAC加藥泵轉(zhuǎn)子材質(zhì)升級(jí)為316L。
(6)二氧化氯間的管線材質(zhì)升級(jí),配電箱外移,增加墻壁軸流風(fēng)機(jī)。
3.工藝操作改進(jìn)
(1)每年9月,把絮凝氣浮池和氣浮氧化池上的釋氣器管線拆下,用工業(yè)風(fēng)吹掃暢通后再安裝上。
(2)對(duì)6臺(tái)光激化氧化器石英套管、紫光燈管進(jìn)行更換。
污水車間深度水處理裝置解決了制約生產(chǎn)的瓶徑,裝置產(chǎn)水量回到350t/h。此裝置經(jīng)過3年的運(yùn)行,截至2012年5月,累計(jì)節(jié)水466.1萬t,減少煉油廠污染物排放411t,煉油廠噸油耗水由2008年的0.92t降到目前的0.6t。污水深度水處理裝置在節(jié)水減排和減少環(huán)境污染方面取得了較大的社會(huì)效益。