田亞團(tuán),蔣仕良,李 杰,李 東
(1.中國石油化工股份有限公司天津分公司,天津 300271;2.山東華魯恒升化工股份有限公司,德州 253024)
某公司一臺氣化爐在運(yùn)行中發(fā)生超溫,導(dǎo)致器壁局部開裂,廠方對開裂部位進(jìn)行了挖補(bǔ)和更換壁板處理(見圖1),并對更換壁板后的四條焊縫進(jìn)行了相應(yīng)的檢測。超聲及TOFD 檢測發(fā)現(xiàn)HB2、HB3焊縫上共有10處內(nèi)部缺陷,其中HB2上有6處缺陷,HB3 上有4 處缺陷,最深缺陷距外壁為69.4mm,最長104.3mm,未作消缺處理。為了確定這些缺陷的活動狀況,筆者對該補(bǔ)焊部位的四條焊縫在高背景噪聲情況下進(jìn)行了在線聲發(fā)射檢測,對檢測數(shù)據(jù)通過濾波分析等數(shù)據(jù)處理,參考設(shè)備修復(fù)處理情況,最終確定,HB3 焊縫中的缺陷為活動缺陷,應(yīng)作為重點(diǎn)監(jiān)控對象[1-2]。
圖1 氣化爐現(xiàn)場挖補(bǔ)部位(白色線標(biāo)示)
該氣化爐為潔凈煤氣化生產(chǎn)裝置中的重要設(shè)備,主體材料為SA387Cr11C12+316L(修補(bǔ)部位為:SA387Cr11C12 +304L +316L),規(guī) 格 為φ2 820mm×16 202 mm×(84+4)mm 修補(bǔ)部位壁厚為:80+4+4mm,設(shè)計(jì)壓力為6.9 MPa,設(shè)計(jì)溫度為425℃,實(shí)際工作壓力為6.2~6.45MPa,工作溫度為270 ℃,介質(zhì)為O2、H2、CO、H2O、H2S、爐渣,2006年8月制造,2007年1月投用。2010年3月份廠方在巡檢中發(fā)現(xiàn)器壁有漏氣現(xiàn)象,拆除保溫層后,發(fā)現(xiàn)該部位存在一條長300mm、寬20mm 的裂口,且開裂部位附近有鼓凸現(xiàn)象,經(jīng)查閱DCS運(yùn)行記錄發(fā)現(xiàn),該氣化爐運(yùn)行中曾經(jīng)超溫達(dá)1 000℃。
事后,廠方抽取泄漏部位附近的材料進(jìn)行了拉伸、沖擊、金相等檢驗(yàn),最終分析開裂由超溫引起。根據(jù)材料的各項(xiàng)分析指標(biāo)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際綜合考慮,廠方最終選擇挖補(bǔ)法進(jìn)行修補(bǔ),挖補(bǔ)寬度為3 840mm,高度為1 400mm,修補(bǔ)部位焊縫編號為HB2、HB3、HA1、HA2(見圖1標(biāo)注)??紤]挖補(bǔ)后整體容器應(yīng)力分布問題,對四個焊口的開設(shè)方式做了相應(yīng)的調(diào)整,不同部位采用了不同的坡口方式,如圖2所示。焊接用焊材牌號為R307,采用內(nèi)打底外清根的焊接步驟進(jìn)行焊接,焊接前先對原器壁焊接部位進(jìn)行消氫處理,后對坡口兩側(cè)進(jìn)行150 ℃以上焊前預(yù)熱,焊后消氫處理,焊后,筒節(jié)進(jìn)行720 ℃整體熱處理,耐壓試驗(yàn)過程中,在四條焊道上均布應(yīng)力測試片,測得HB2、HB3兩條焊縫的應(yīng)力相對較高。
圖2 焊縫坡口方式
焊后廠方進(jìn)行的超聲波檢測發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部缺陷位置見圖中31~10 所示,其中HB2 上有6 處、HB3上有4處。缺陷大小見表1,2010年5月該容器在重新投用前未對這10處內(nèi)部缺陷進(jìn)行處理。
表1中缺陷位置前項(xiàng)字母表示缺陷所在焊縫,后項(xiàng)數(shù)字表示缺陷距本條焊縫零點(diǎn)的距離。
圖3 修補(bǔ)部位焊縫內(nèi)部缺陷分布
表1 埋藏缺陷超聲波檢測評級表
2010年6月,對該容器挖補(bǔ)部位四條焊縫進(jìn)行聲發(fā)射在線檢測,以確定其內(nèi)壁缺陷的活動情況及是否有新生缺陷。此次檢測采用美國物理聲學(xué)公司(PAC)的SAMOS 聲發(fā)射檢測系統(tǒng),主機(jī)型號為SAMOS-MAIN-48,檢 測 軟 件 為 AE-WIN-TBLOC,選取的探頭型號為R15I-AST,參考GB/T 18182-2000《金屬壓力容器聲發(fā)射檢測及結(jié)果評價方法》進(jìn)行檢測。因此次檢驗(yàn)為在線檢驗(yàn),設(shè)備工作溫度為270℃,超出探頭承受范圍,不能在容器器壁上直接布置探頭,故此次借助波導(dǎo)桿進(jìn)行檢測。檢測采用線性定位及區(qū)域定位兩種方式進(jìn)行,以判別缺陷活動位置。
在容器修補(bǔ)完后,廠方已在器壁上布置了相應(yīng)的波導(dǎo)桿,如圖4所示,波導(dǎo)桿長度為600 mm,此次檢測根據(jù)檢測需要選取相應(yīng)的波導(dǎo)桿進(jìn)行檢測,探頭布置選取A1,A2,A5,A6,A7,A8,A11,A12共計(jì)8個波導(dǎo)桿位置進(jìn)行檢測,線性檢測分四組,其中A1,A12對HA1焊縫進(jìn)行檢測;A2,A5對HB3焊縫進(jìn)行檢測;A6,A8對HA2焊縫進(jìn)行檢測;A7,A11對HB2焊縫進(jìn)行檢測。區(qū)域檢測分三組,其中A11波導(dǎo)桿處探頭針對缺陷1/2/3進(jìn)行檢測;A8波導(dǎo)桿處探頭針對缺陷4~6進(jìn)行檢測;A5波導(dǎo)桿處探頭針對缺陷7~10進(jìn)行檢測。
圖4 波導(dǎo)桿布放位置示意
檢測過程依據(jù)GB/T 18182進(jìn)行。檢測前,測得背景噪聲高達(dá)80dB,超過常規(guī)檢測值(40dB 以下)。為了獲得背景噪聲的信號特征值,在正式檢測前,采集15分鐘的背景噪聲信號作為標(biāo)準(zhǔn)分析數(shù)據(jù)。檢測中將儀器的門檻值設(shè)置為35dB,以期獲得更多的檢測過程數(shù)據(jù),為后期數(shù)據(jù)分析提供完整的數(shù)據(jù)庫。
檢測采用系統(tǒng)升降壓2次加壓循環(huán)方式,加載速率不大于0.5 MPa/min,第一次升壓由6.2 MPa升至6.3 MPa,保壓15min,再升壓至6.5 MPa,保壓30min,降壓至6.2MPa,保壓5min;第二次升壓由6.2 MPa升壓至6.5 MPa,保壓15min,卸壓檢測完成。
7月份在該容器停車檢修過程中,采用超聲波探傷對原檢測部位進(jìn)行復(fù)探,以判斷聲發(fā)射檢測數(shù)據(jù)的正確性,超聲波復(fù)探結(jié)果詳見表2所示。
表2 埋藏缺陷超聲波復(fù)探結(jié)果及評級
此次檢測背景噪聲信號幅值最高達(dá)到80dB,超過常規(guī)檢測要求,不能采用常規(guī)方法分析。數(shù)據(jù)分析中采用了數(shù)據(jù)濾波技術(shù)對背景噪聲進(jìn)行濾除,參考GB18182對檢測信號進(jìn)行分級。
經(jīng)過對采集的背景噪聲信號的分析,得出其信號特征有如下特點(diǎn):多數(shù)信號的平均頻率小于30;峰值頻率小于10kHz;信號的能量小于20[4]。
經(jīng)過對以上特征參數(shù)的濾波處理,得到此次聲發(fā)射檢測具體情況如下如圖5所示:
第一階段為6.2 MPa升壓至6.5 MPa,然后6.5 MPa保壓。
第一階段升壓過程中,HB3焊縫有大量源信號產(chǎn)生,信號較多部位集中在1 000,2 000,3 000mm三個部位,最高幅值為82dB;焊縫HB2有少量有效的信號源產(chǎn)生如見圖5(a),5(b)所示。焊縫HA1,HA2沒有有效的信號源產(chǎn)生。
第一階段保壓過程中,HB3焊縫有大量源信號產(chǎn)生,信號較多部位集中在1 200,2 200,2 800mm三個部位,最高幅值為82dB;焊縫HA2、HB2有少量信號源產(chǎn)生如圖5(c)所示,焊縫HA1沒有有效的信號源產(chǎn)生。
第二階段為6.3 MPa升壓至6.45 MPa,然后6.45 MPa保壓。
第二階段升壓過程中,HB3焊縫有大量源信號產(chǎn)生,信號較多部位集中在2 000,2 300,3 800mm三個部位,最高幅值為81dB 如圖5(e)所示;焊縫HA1、HA2、HB2沒有有效的信號源產(chǎn)生。
第二階段保壓過程中,HB3焊縫有大量源信號產(chǎn)生,信 號 較 多 部 位 集 中 在1 000,2 000,2 400,3 000,3 800mm 五個部位,最高幅值為78dB如圖5(f)所示;焊縫HA1、HA2、HB2 沒有有效的信號源產(chǎn)生。
依據(jù)GB18182評價HB3焊縫上1 000mm 附近源為活性中強(qiáng)度,為D 級源;2 000mm 附近的源為強(qiáng)活性中強(qiáng)度,為E 級源;3 000mm 附近的源為活性中強(qiáng)度,為D 級源;3 800mm 附近的源為弱活性中強(qiáng)度,為C級源。表明此四個部位均存在活性源。本次檢測,由于系統(tǒng)工藝調(diào)試的限制,未達(dá)到裝置滿負(fù)荷時的最高工作壓力,僅升壓至6.5MPa,如果繼續(xù)升壓,此三個活性缺陷源可能會擴(kuò)展,也可能有新的活性缺陷源產(chǎn)生。
超聲波復(fù)探結(jié)果與原廠方檢測數(shù)據(jù)對比,見表3所示,存在一定差異,考慮到檢測方法的差異,具體數(shù)值上會有一定的差異,在超聲波復(fù)探中,發(fā)現(xiàn)一新缺陷,從超聲波復(fù)探缺陷的位置來分析,與聲發(fā)射源區(qū)基本吻合,據(jù)此判斷,HB3 焊縫上由聲發(fā)射檢測評定的活動缺陷基本是由這些內(nèi)部未處理的缺陷,由此也證明,聲發(fā)射在高背景噪聲下檢測類似設(shè)備的缺陷是可行的,為了進(jìn)一步檢驗(yàn)聲發(fā)射檢驗(yàn)的可行性,還需進(jìn)一步做對比檢測,這樣才能更準(zhǔn)確地評價聲發(fā)射的可行性。
表3 兩組超聲波檢測數(shù)據(jù)對比
綜合以上分析,建議該氣化爐在運(yùn)行期間應(yīng)周期性地對其進(jìn)行聲發(fā)射在線監(jiān)測;監(jiān)測重點(diǎn)為HB3焊縫,運(yùn)行中嚴(yán)禁該容器超壓運(yùn)行,最高使用壓力應(yīng)不大于6.45MPa;停車檢修期間或另擇時機(jī)對該容器相應(yīng)部位進(jìn)行超聲波復(fù)驗(yàn),以繼續(xù)跟蹤原有缺陷的擴(kuò)展情況。
此次檢測,是聲發(fā)射在高噪聲背景下的一次實(shí)例應(yīng)用,也是一次新的嘗試,檢測后發(fā)現(xiàn)聲發(fā)射檢測技術(shù)與常規(guī)無損檢測方法發(fā)現(xiàn)的缺陷有良好的對應(yīng)關(guān)系。建議該容器在后期運(yùn)行過程中每季度對該部位進(jìn)行一次工作狀態(tài)下的聲發(fā)射在線檢測;建立氣化爐定期聲發(fā)射在線檢測數(shù)據(jù)檔案,對定期檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行更加詳細(xì)的對比分析,及時掌握氣化爐的健康狀況,以便更加有效地保證氣化爐的安全運(yùn)行,同時也為聲發(fā)射在類似工況下的在線檢測積累更多有價值的數(shù)據(jù)。
[1] 王春茂,祝衛(wèi)國,袁濤,等.基于聲發(fā)射和超聲TOFD的在線檢驗(yàn)技術(shù)研究及應(yīng)用[J].石油和化工設(shè)備,2009(3):20-22.
[2] 張穎,戴光,李偉,等.吸附塔聲發(fā)射定期在線檢測方法的研究與應(yīng)用[J].化工機(jī)械,2009,36(2):144-149.
[3] 張忠正,鞏建鳴,等.聲發(fā)射技術(shù)在焦炭塔檢驗(yàn)中的應(yīng)用[J].無損檢測,2010,32(2):143-148.
[4] 孫雷,沈建民,毛國鈞,等.壓力容器檢測中常見非缺陷信號分析[J].無損檢測,2008,30(8):550-552.