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        實(shí)現(xiàn)TCS冗余系統(tǒng)的數(shù)字化控制策略

        2013-12-01 10:09:26
        自動化儀表 2013年12期
        關(guān)鍵詞:故障信號系統(tǒng)

        申 敏

        (山鋼股份萊蕪分公司自動化部,山東 萊蕪 271104)

        0 引言

        生產(chǎn)過程自動化、連續(xù)化、高精度化是鋼鐵企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量、保證生產(chǎn)過程優(yōu)化控制的重要環(huán)節(jié)。鋼鐵企業(yè)自動化控制系統(tǒng)—般由過程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)完成。影響系統(tǒng)穩(wěn)定可靠性的因素有很多,其中,檢測元件故障率高和維修效率低成為制約生產(chǎn)順行的瓶頸因素。因此,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠性、降低廢鋼率,是軋鋼企業(yè)首要考慮的問題。

        在現(xiàn)代軋鋼自動化控制領(lǐng)域,采用循跡控制系統(tǒng)(traction control system,TCS)控制技術(shù)、靜態(tài)自動增益控制(automatic gain control,AGC)、動態(tài) AGC、液壓輥縫控制(hydraulic roll gap control,HGC)相結(jié)合的方式,計(jì)算輥縫位置和靜態(tài)補(bǔ)償量,并根據(jù)輥縫校準(zhǔn)時采樣軋制力點(diǎn)與軋輥、機(jī)架形變量構(gòu)造的彈性曲線,計(jì)算實(shí)時形變補(bǔ)償量,可迅速實(shí)現(xiàn)精軋機(jī)過程控制。TCS系統(tǒng)在響應(yīng)速度、精度等方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢,滿足現(xiàn)代軋鋼企業(yè)自動化控制的要求。

        本文在充分研究現(xiàn)有TCS控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,將帶前饋的回路調(diào)節(jié)控制、熱備冗余技術(shù)、編碼器預(yù)警診斷技術(shù)應(yīng)用到該系統(tǒng)中,并通過現(xiàn)場的應(yīng)用驗(yàn)證了該策略的可行性。

        1 基本功能描述

        大H型鋼TCS控制系統(tǒng)是由德國Eckelmann公司開發(fā)的液壓高速控制系統(tǒng),控制周期為3 ms。主控系統(tǒng)是以Windows XP RTX 5.5高速實(shí)時系統(tǒng)以及E.Pro BAS-MP V2.04軟件作為系統(tǒng)運(yùn)行平臺。采用基于IEC 61131標(biāo)準(zhǔn)的LogiCAD/32圖像編輯軟件、基于電參數(shù)分析系統(tǒng)(electric data analysis system,EDAS)的就地診斷和參數(shù)化工具DIPAS,以及ProDB數(shù)據(jù)庫處理軟件程序進(jìn)行程序開發(fā),以快速獲得和記錄過程數(shù)據(jù)和重要參數(shù),實(shí)時跟蹤錯誤狀態(tài),動態(tài)診斷報警和故障信息。

        TCS系統(tǒng)現(xiàn)場執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要由現(xiàn)場伺服閥、先導(dǎo)閥來執(zhí)行輸出,線性磁尺、壓力傳感器用來實(shí)現(xiàn)反饋。它們與TCS程序運(yùn)算控制單元共同組成了一個閉環(huán)系統(tǒng)[1-3]。

        2 通信及硬件配置

        TCS冗余系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)是在滿足硬件系統(tǒng)的初始標(biāo)準(zhǔn)——德國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(DIN)和德國電工組織規(guī)范(VDE)的基礎(chǔ)上,對冗余檢測元件的信號模板配置、電源供應(yīng)及硬件連鎖進(jìn)行完善和改進(jìn)。

        2.1 通信網(wǎng)絡(luò)

        TCS的通信方式主要包括TCP/IP協(xié)議和Profibus-DP開放式現(xiàn)場總線協(xié)議這兩種協(xié)議,用于傳感器和執(zhí)行器級的高速數(shù)據(jù)傳輸。采用TCP/IP協(xié)議,TCS工控機(jī)通過TCS交換機(jī)和一級交換機(jī)與一級PLC交換數(shù)據(jù)。一方面,TCS工控機(jī)與PDA工控機(jī)通過光纖傳輸,實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集、存儲、傳輸和歷史趨勢查看等功能;另一方面,由于在TCS工控機(jī)中設(shè)有專門的DP通信模板,且采用Profibus-DP協(xié)議,因此通過DP-DP中繼器與一級系統(tǒng)通信。TCS的通信網(wǎng)絡(luò)圖如圖1所示。

        圖1 通信網(wǎng)絡(luò)配置圖Fig.1 Configuration of communication network

        以太網(wǎng)通信方式主要用于傳輸模式數(shù)據(jù)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)和設(shè)定數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)主要是一級PLC控制軋制狀態(tài)以及設(shè)定軋機(jī)設(shè)備數(shù)據(jù)和軋鋼時設(shè)定的各種參考值,如軋機(jī)平輥液壓缸面積、軋機(jī)平輥間無軋輥時的最大距離、各道次參考輥縫、各道次參考軋制力等。Profibus-DP通信方式主要傳輸實(shí)時數(shù)據(jù),如軋機(jī)軋制實(shí)時軋制力和實(shí)時輥縫等[4-6]。

        2.2 硬件配置

        控制系統(tǒng)的硬件平臺使用Commel FS-978作為CPU中央處理模板,使用PX-20S3-R2 V2.0綜合模板作為硬件背板。系統(tǒng)分別采用由ADDI-DATA公司生產(chǎn)的 APCI-1710、SST 5136-PFB-PCI及 APCI 3120-16-8模板進(jìn)行SSI磁尺脈沖信號、遠(yuǎn)程200站數(shù)字量信號、壓力傳感器和伺服控制器模擬量信號的數(shù)據(jù)傳輸,同時采用IBA FOB I/OS模板來完成與PDA系統(tǒng)的實(shí)時信息通信??刂葡到y(tǒng)的硬件組態(tài)是在LogiCAD 32軟件中進(jìn)行的。

        在該冗余系統(tǒng)中,由于需要增加現(xiàn)場檢測元件,因此需要增加模板數(shù)量,重新對硬件進(jìn)行配置。在串列軋機(jī)上共有24個主通道壓力傳感器、24個副通道壓力傳感器、22個主通道線性磁尺、20個副通道磁尺、86個先導(dǎo)閥以及42個伺服閥。針對增加的20個副缸磁尺和24個壓力傳感器,需增加APCI-1710模板一塊,共12個通道,用于處理冗余磁尺的脈沖信號;增加APCI 3120-16-8模板一塊,用于處理壓力傳感器的模擬量信號。同時,為了數(shù)據(jù)記錄的需要,新增PDA記錄模板IBA FOB I/OS一塊。

        在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)下,在整個白酒行業(yè)爆冷的時局下,江小白通過品類創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新改變了年輕群體對白酒業(yè)的消費(fèi)認(rèn)知,實(shí)現(xiàn)了從零到億的飛躍,它的營銷創(chuàng)新方式值得整個白酒行業(yè)學(xué)習(xí)與借鑒。

        冗余模板添加完成后,需在硬件中添加相應(yīng)的冗余元件型號。之后,需要對所有的冗余元件進(jìn)行相應(yīng)的信號轉(zhuǎn)換、電源供應(yīng)等現(xiàn)場處理。

        在LogiCAD 32中打開RT-page,修改現(xiàn)有的硬件配置。修改后需要與目標(biāo)系統(tǒng)的初始化文件進(jìn)行匹配并且重新啟動配置生效。Profibus模板的初始化文件可以自動生成并且下裝到目標(biāo)系統(tǒng)中。利用鼠標(biāo)右鍵打開Profibus模板右鍵菜單并且選擇生成初始化文件Generate ini file,完成冗余系統(tǒng)的硬件配置。

        3 數(shù)字化控制策略

        3.1 反饋校正

        TCS閉環(huán)控制回路校正原理圖如圖2所示。

        圖2 TCS閉環(huán)控制回路校正原理圖Fig.2 The control system with correction device

        用反饋校正裝置包圍待校正系統(tǒng),從而使對動態(tài)性能改善有重大妨礙作用的環(huán)節(jié)形成一個局部反饋回路。在局部反饋回路的開環(huán)幅值遠(yuǎn)大于1的條件下,局部反饋回路的特性主要取決于反饋校正裝置,而與被包圍部分無關(guān)。適當(dāng)選擇反饋校正裝置的形式和參數(shù),可以使已校正系統(tǒng)的性能滿足給定指標(biāo)的要求。這是反饋校正的基本原理,TCS冗余系統(tǒng)正是利用了這一原理,實(shí)現(xiàn)了整個控制系統(tǒng)的閉環(huán)控制回路中的校正。

        冗余系統(tǒng)以1∶1的形式進(jìn)行冗余,兩個磁尺一主一從,參與控制的磁尺為主。系統(tǒng)有主回路和副回路之分,一般主回路只有一個,而副回路可以是一個或多個。主回路的輸出作為副回路設(shè)定值修正的依據(jù),副回路的輸出作為真正的控制量作用于被控對象。

        系統(tǒng)的主反饋回路接通以后,被局部反饋包圍部分的傳遞函數(shù)為:

        校正后系統(tǒng)特性基本與被反饋校正裝置包圍的環(huán)節(jié)無關(guān)。當(dāng)|G2(s)GC(s)|<<1時,有:

        校正后系統(tǒng)特性與待校正系統(tǒng)特性一致。因此,可以選擇反饋校正裝置的參數(shù),使已校正系統(tǒng)的特性發(fā)生期望的變化。

        反饋校正具有如下特點(diǎn):①削弱非線性特性的影響,有助于削弱被包圍環(huán)節(jié)非線性影響的功能;②減小系統(tǒng)的時間常數(shù),降低系統(tǒng)對參數(shù)變化的敏感性。

        TCS系統(tǒng)采用位置控制閉環(huán)回路和壓力控制閉環(huán)回路相互耦合的串級控制,壓力控制回路作為被局部反饋包圍部分回路,位置控制作為串級控制的主控制回路。在串列軋機(jī)每道次軋制完成之后,在TCS內(nèi)部通過對現(xiàn)場測量傳回的參數(shù)進(jìn)行一系列復(fù)雜的計(jì)算,得到下一道次的輥縫數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)本道次輥縫控制。由現(xiàn)場壓力傳感器、線性磁尺測量的數(shù)據(jù)經(jīng)傳感變送給TCS內(nèi)部,經(jīng)程序比較后將控制偏差傳給調(diào)節(jié)器,從而控制調(diào)節(jié)閥的開口度,實(shí)現(xiàn)對液壓缸行程量的控制。

        3.2 死區(qū)補(bǔ)償

        在冗余系統(tǒng)調(diào)試前期,對主從磁尺的信號進(jìn)行細(xì)致的對比分析,發(fā)現(xiàn)冗余磁尺信號的低頻波動范圍在2 mm之內(nèi),這樣大的低頻波動會使控制系統(tǒng)的輸出進(jìn)入無序的低頻振蕩中,從而降低系統(tǒng)的控制精度。這是由冗余磁尺的配套安裝設(shè)備決定的。為了提高冗余磁尺信號的穩(wěn)定性和控制精度,在冗余系統(tǒng)中針對冗余信號增加了比例控制器。采用比例控制器是一種比較理想的選擇。

        由于“死區(qū)”的影響,系統(tǒng)會存在靜差,且靜差的大小會隨“死區(qū)”環(huán)節(jié)參數(shù)的變化而變化。為了消除死區(qū)的影響,通常用“死區(qū)逆模型”來補(bǔ)償控制器的輸出,即建立補(bǔ)償器輸出與偏差信號的函數(shù)關(guān)系。對象的傳遞函數(shù)為:

        當(dāng)控制器采用P控制時,死區(qū)參數(shù)為bl=-0.5、br=0.2、m=1,其中 bl、br為死區(qū)參數(shù)的真實(shí)值,m 表示傳遞函數(shù)的階數(shù)。輸入單位階躍信號時系統(tǒng)的輸出仿真結(jié)果如圖5所示(仿真中ε=0.005)。

        圖3 仿真輸出結(jié)果Fig.3 the result of simulation output

        圖3中,曲線1為系統(tǒng)不出現(xiàn)死區(qū)時的正常輸出,曲線2為有死區(qū)環(huán)節(jié)且加入補(bǔ)償環(huán)節(jié)后系統(tǒng)的響應(yīng)輸出,曲線3為有死區(qū)環(huán)節(jié)但是無補(bǔ)償下系統(tǒng)的輸出。

        由圖3可知,在沒有加入補(bǔ)償時,死區(qū)的出現(xiàn)使系統(tǒng)的動態(tài)特性發(fā)生了很大的變化,系統(tǒng)的響應(yīng)時間變慢,且穩(wěn)態(tài)輸出完全偏離理想值,靜態(tài)偏差相當(dāng)大。當(dāng)加入補(bǔ)償環(huán)節(jié)之后,系統(tǒng)的響應(yīng)速度明顯變快,超調(diào)量變小,調(diào)節(jié)時間變短,穩(wěn)態(tài)響應(yīng)最終趨近于無死區(qū)時系統(tǒng)的輸出。這說明當(dāng)死區(qū)和控制器的參數(shù)發(fā)生變化時,加入補(bǔ)償器后系統(tǒng)的輸出仍能滿足要求。試驗(yàn)結(jié)果說明該補(bǔ)償效果顯著。

        3.3 編碼器預(yù)警診斷技術(shù)

        系統(tǒng)的控制程序由LogiCAD軟件進(jìn)行編寫和編譯。使用LogiCAD編寫的控制程序,被編譯轉(zhuǎn)化成C代碼程序并上傳到工控計(jì)算機(jī),C代碼程序可以實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的邏輯控制,并且使得處理數(shù)據(jù)量大大增加。因此利用編碼器自帶預(yù)警功能,將信號引入TCS,通過C代碼程序進(jìn)行邏輯轉(zhuǎn)換和分析,可使系統(tǒng)一旦發(fā)現(xiàn)問題立即發(fā)出報警,提醒維護(hù)人員哪臺編碼器故障。

        系統(tǒng)產(chǎn)生三種報警:靜態(tài)錯誤、事件錯誤和警報。報警等級分一般故障和緊急故障。一般故障發(fā)出后系統(tǒng)跳過本警告且軋鋼繼續(xù);緊急故障發(fā)出后系統(tǒng)自動將此編碼器從網(wǎng)絡(luò)中刪除,轉(zhuǎn)入冗余備用系統(tǒng),軋鋼繼續(xù)。系統(tǒng)以警告的形式提供故障信息,事件和靜態(tài)信息在維護(hù)系統(tǒng)上顯示。信息分析將存檔,用戶通過存檔文件可以查看歷史記錄[7-9]。

        為了保證軋鋼精度,要求控制系統(tǒng)的控制周期非常短,目前的控制周期是3 ms。SSI磁尺在300 mm之內(nèi)的測量精度是3.7 kHz??刂葡到y(tǒng)通過統(tǒng)計(jì)單位時間內(nèi)磁尺反饋信號高峰值的數(shù)量來監(jiān)控磁尺工作狀態(tài)。具體方法是:在兩次掃描周期(3 ms)之間磁尺的信號峰值超過3 mm后,系統(tǒng)會維持當(dāng)前信號5個掃描周期,控制系統(tǒng)發(fā)出報警,但不會中止運(yùn)行;如果信號峰值在3 s內(nèi)持續(xù)出現(xiàn)或者3 s內(nèi)出現(xiàn)20次以上,系統(tǒng)就會發(fā)出故障報警并中止運(yùn)行。此時磁尺的運(yùn)行狀態(tài)已經(jīng)不能滿足系統(tǒng)控制要求。當(dāng)磁尺的信號小于等于0時,系統(tǒng)顯示磁尺出現(xiàn)故障并報警。

        診斷工具可以在WINHmi畫面用<F12>鍵打開,或者通過執(zhí)行iosdiag.exe文件在C:ProLcExtin C:ProLcExtin路徑下啟動。輸入信號在任何時候都可以讀取,但輸出信號的寫入只能在運(yùn)行診斷操作的時候進(jìn)行。

        冗余系統(tǒng)延伸了原控制系統(tǒng)的在線診斷功能,不僅添加了冗余元件的在線監(jiān)控,而且增加了元件在線診斷主從處理機(jī)制。如當(dāng)在線診斷功能始終運(yùn)行時,為了減少冗余元件的報警及故障報警對系統(tǒng)的影響,控制系統(tǒng)只顯示主磁尺的故障報警,而對從磁尺只顯示狀態(tài)監(jiān)控的報警信息。

        4 結(jié)束語

        TCS冗余系統(tǒng)的數(shù)字化控制策略的實(shí)現(xiàn),克服了進(jìn)入副回路的二次擾動,增強(qiáng)了負(fù)荷變化的適應(yīng)性,提高了系統(tǒng)的控制質(zhì)量、控制精度和工作效率,同時為日常的維護(hù)工作提供了便利條件。冗余檢測元件被安裝在液壓缸外,首先做到了與介質(zhì)分離,一旦磁尺發(fā)生故障,程序作出判斷,將自動切換到冗余磁尺,節(jié)省了大量的故障處理時間。檢測元件的熱備冗余,既改善了檢測元件的工作環(huán)境,又做到了拆裝方便,實(shí)現(xiàn)了元件快速更換及故障的快速處理。

        [1]胡壽松.自動控制原理[M].5版.北京:科學(xué)出版社,2007:282-310.

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