錢暉,馮斌
(國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院,湖南 長沙410007)
2006 年6 月天頂#1 主變在預(yù)防性試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)變壓器主絕緣試驗(yàn)結(jié)果存在異常,高、中、低壓3個(gè)線圈絕緣電阻與前次預(yù)試結(jié)果比較出現(xiàn)嚴(yán)重下降,高壓和中壓線圈的吸收比和極化指數(shù)不合格;高、中、低壓線圈的介損超標(biāo);油介損由1.05%增長至6.28%,為保證設(shè)備的安全,該主變更換新油的處理措施,但換油后變壓器的絕緣電阻提高不明顯,油介損仍高達(dá)2.22%。
為查明該變壓器絕緣下降、油介損升高的原因,對該臺變壓器新、舊油進(jìn)行理化、電氣等性能的全面分析,發(fā)現(xiàn)原變壓器油中銅含量達(dá)到10.3 mg/kg,腐蝕性硫嚴(yán)重超標(biāo),更換后的油運(yùn)行7 d后,油中銅含量仍有0.6 mg/kg,仍含有腐蝕性硫。
變壓器油中不可避免會存在雜質(zhì),如果雜質(zhì)中包含有帶電粒子,就會在電場作用下移動形成電流,在一定程度上導(dǎo)電。引起變壓器油的電導(dǎo)主要包括3 個(gè)部分,即離子電導(dǎo)、膠粒電導(dǎo)和電子電導(dǎo)。變壓器油中如果含有銅離子,銅離子本身作為活性帶電離子,有增加電泳電導(dǎo)的傾向,在電場作用下,銅離子將激活周圍的烴分子產(chǎn)生游離基團(tuán),使這些基團(tuán)在電場中作定向運(yùn)動,使油介損升高。同時(shí)銅離子的存在,使變壓器油氧化過程中產(chǎn)生的過氧化物ROOH 分解成RO-或OH-,這2 種離子在油品中進(jìn)一步反應(yīng)生成帶電膠粒,從而進(jìn)一步增加電泳電導(dǎo)。銅離子自身也能與變壓器油的氧化產(chǎn)物作用生成有機(jī)皂化物,這些皂化物也會導(dǎo)致電泳電導(dǎo)現(xiàn)象的產(chǎn)生,從而增加變壓器油的介損〔1〕。通過試驗(yàn)還發(fā)現(xiàn)當(dāng)變壓器油中銅含量達(dá)到0.5 mg/kg時(shí),油介損開始出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象,油中銅含量越高,油介損越不穩(wěn)定。這是由于金屬微粒的干擾,使油的介電性能受到不同程度的影響,隨著油的粘度及溫度變化,常出現(xiàn)“聚集”、 “聚沉”過程,使得油的介質(zhì)損耗因數(shù)變化很大,呈現(xiàn)出很不穩(wěn)定現(xiàn)象。
當(dāng)油中銅含量達(dá)到一定值時(shí),隨著絕緣油在變壓器內(nèi)循環(huán),金屬銅可能會逐漸吸附在油箱、圍屏、繞組、鐵芯及夾件等組件表面,沉積覆蓋達(dá)到一定程度,就可能引起繞組匝間絕緣下降甚至擊穿、夾件絕緣電阻下降甚至閃絡(luò)等故障。同時(shí)如果變壓器油中含有腐蝕性硫,銅離子會與腐蝕性硫發(fā)生反應(yīng),生成硫化亞銅沉積在絕緣紙的內(nèi)層〔2〕,對絕緣紙產(chǎn)生污染滲透,使絕緣紙擊穿強(qiáng)度下降,同時(shí)硫化亞銅的沉積也使線圈繞組之間逐漸形成“小橋”,從而降低了繞組內(nèi)線圈的絕緣強(qiáng)度。
由于變壓器絕緣下降是由油中銅含量高引起的,如果能找到一種吸附劑有效吸附油中金屬銅含量,則可以有效提高變壓器絕緣電阻。為此實(shí)驗(yàn)室選擇了3 種不同含量的變壓器油,分別采用活性氧化鋁、A 型硅膠、801、硅鋁聚合物共4 種吸附劑進(jìn)行銅含量吸附小型試驗(yàn),吸附劑比例4%,試驗(yàn)結(jié)果見表1。
表1 吸附劑吸附銅含量試驗(yàn)結(jié)果 mg/kg
試驗(yàn)表明活性氧化鋁及硅鋁聚合物2 種吸附劑吸附效果最佳,A 型硅膠吸附效果差。進(jìn)一步考察吸附后油質(zhì)狀況,發(fā)現(xiàn)硅鋁聚合物吸附劑吸附后油的抗氧化性能基本維持不變,而其余3 種吸附劑吸附后油的抗氧化性能不同程度地有所下降。因此篩選出硅鋁聚合物吸附劑是最佳的吸附劑。
溫度對吸附能力影響的試驗(yàn)表明,采用銅含量3.1 mg/kg 的某變壓器油,在30 ℃,50 ℃,60 ℃油溫下,加入3%的硅鋁聚合物吸附劑,試驗(yàn)過程中未使用磁力攪拌器進(jìn)行連續(xù)攪拌,靜態(tài)吸附能力及吸附速度試驗(yàn)結(jié)果如圖1 所示。試驗(yàn)表明吸附時(shí)油溫從30 ℃至60 ℃,溫度越高,吸附效率越高,但油溫在50 ℃或60 ℃時(shí),吸附效率尤其是在吸附前期相差不大,因此實(shí)際處理時(shí),油溫需達(dá)到50~60 ℃才能取得較好的效果。
變壓器油中的銅含量通過吸附處理可以得到有效降低,但變壓器油本身的理化性能并未發(fā)生改變,而處理后變壓器絕緣紙、線圈等中殘存的銅在運(yùn)行中會釋放出來,在油的氧化過程中將作為催化劑,與變壓器本身所含有的銅鐵等材料一起,加速油的氧化反應(yīng),促使金屬銅的溶解,產(chǎn)生含銅的螯合物,導(dǎo)致銅含量不斷增長。金屬減活劑的作用在于它能與金屬離子生成螯合物,或在金屬表面生成保護(hù)膜,因而它不僅抑制了金屬或其離子對氧化的催化作用,成為有效的抗氧劑,同時(shí)也是一類很好的銅腐蝕抑制劑〔3〕。
試驗(yàn)考察了苯三唑型和噻二唑型2 種金屬減活劑對變壓器油中銅含量的抑制效果,試驗(yàn)用油為銅含量為0.3 mg/kg 的變壓器油,采用開口老化杯法進(jìn)行,金屬減活劑添加比例均為0.03%,金屬減活劑篩選試驗(yàn)結(jié)果見表2。
表2 金屬減活劑篩選試驗(yàn)
試驗(yàn)結(jié)果表明,添加苯三唑型金屬減活劑更能有效阻止銅與變壓器油反應(yīng)產(chǎn)生銅離子,并大大提高油的抗氧化性能,主要是由于苯三唑型金屬減活劑能在金屬表面生成化學(xué)膜,阻止金屬及其離子進(jìn)入油中,減弱其對油品的催化氧化作用,這種化學(xué)膜還能防止活性硫、有機(jī)酸或自由基對金屬表面的攻擊,從而達(dá)到保護(hù)金屬表面的作用。
試驗(yàn)還發(fā)現(xiàn)在一定溫度(50 ~60 ℃)下,添加有0.01% ~0.03%苯三唑型金屬減活劑的變壓器油在放入銅片的情況下,經(jīng)過一段時(shí)間可以降低油中金屬銅含量1.0 mg/kg 以上。由此可以預(yù)期,在運(yùn)行變壓器油中添加苯三唑型金屬減活劑是可以降低并抑制變壓器油中銅離子的產(chǎn)生的,這是因?yàn)樽儔浩鬟\(yùn)行油溫一般也在50 ~60 ℃,變壓器本身含有大量的銅質(zhì)材料,這樣在變壓器的運(yùn)行過程中,所添加的金屬減活劑就能發(fā)揮降低油中銅含量的作用。進(jìn)一步的試驗(yàn)表明油中添加少量苯三唑型金屬減活劑還能大大降低變壓器油介損,改善變壓器油的電氣性能〔4〕。
2009 年6 月懷化電業(yè)局在新街#1 主變(型號SSZ9-31500/110)的例行試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)變壓器整體絕緣水平嚴(yán)重下降,高、中、低壓線圈絕緣電阻與2006 年結(jié)果比較下降了50% ~69%,分別為1 700 MΩ,1 600 MΩ,1 500 MΩ,油介損由0.425%升至0.895%,升高1 倍以上,通過檢測發(fā)現(xiàn)油中銅含量為0.7 mg/kg,同時(shí)變壓器油中存在腐蝕性硫。
為了盡快恢復(fù)該變壓器的絕緣性能,對變壓器油采取了吸附凈化及添加苯三唑型金屬減活劑聯(lián)合處理的方法進(jìn)行處理,經(jīng)過96 h 的處理,油介損降為0.178%,高、中、低壓線圈絕緣電阻提高6~10 倍,分別達(dá)到17 000 MΩ,11 000 MΩ,10 000 MΩ,油中銅含量為0.1 mg/kg,處理后變壓器油腐蝕性硫試驗(yàn)合格。
采用新方法處理節(jié)約檢修費(fèi)用17 萬元,節(jié)約檢修時(shí)間4 d,處理后該主變迅速投入正常運(yùn)行,2010 年5 月進(jìn)行油介損跟蹤分析,介損為0.078%,油中銅含量降為0,目前主變一直處于良好的運(yùn)行狀態(tài)中。
毛家塘變電站#1 主變是2001 年7 月出廠,10月投運(yùn)的220 kV 變壓器,其型號為SFPS9 -120000/220,油重33 t。
2006 年2 月及2009 年12 月電業(yè)局分別對主變進(jìn)行了2 次絕緣電阻測試,發(fā)現(xiàn)變壓器整體絕緣均不佳,其中2006 年高、中、低壓線圈絕緣電阻分別為2 100 MΩ,3 000 MΩ ,2 000 MΩ;2009 年高、中、低壓線圈絕緣電阻分別為1 390 MΩ,1 330 MΩ,1 120 MΩ;2009 年與2006 年絕緣電阻結(jié)果相比下降了35% ~56%,2009 年油介損達(dá)到1.26%。
2007 年首次對該主變進(jìn)行油中金屬含量分析,銅含量為1.4 mg/kg,2009 年7 月再次對其進(jìn)行油中金屬含量的跟蹤檢測發(fā)現(xiàn),其銅含量有上升趨勢,達(dá)到2.2 mg/kg。
為提高該變壓器的絕緣性能,于2009 年12 月對該變壓器油采用吸附凈化及添加少量金屬減活劑的方法進(jìn)行處理,經(jīng)過120 h 的處理,主變整體絕緣水平大大提高;高、中、低壓線圈絕緣電阻分別達(dá)到6 330 MΩ,4 866 MΩ,2 670 MΩ;分別上升356%,234%,132%;油介損 由 1.26% 降 至0.2%,油中銅離子含量降為0.2 mg/kg,處理取得了圓滿成功。2010 年7 月進(jìn)行了油介損及銅含量跟蹤檢測,油介損為0.051%,油中銅含量為0.1 mg/kg,目前主變運(yùn)行良好。
湘西電業(yè)局梅花#2 主變 (型號為SSZ9 -20000/110)從2004 年開始的歷次電氣試驗(yàn)均發(fā)現(xiàn)主變整體絕緣呈明顯下降趨勢,2010 年9 月,高、中、低壓繞組絕緣電阻已降至的1 500 MΩ,1 730 MΩ,1 300 MΩ;油介損超標(biāo)達(dá)到4.729%,嚴(yán)重影響變壓器的安全運(yùn)行,檢測油中銅含量達(dá)到6.1 mg/kg,油中含有腐蝕性硫。2010 年9 月對該主變進(jìn)行了吸附凈化及添加少量金屬減活劑處理,處理后主變高、中、低壓三側(cè)繞組及鐵芯絕緣電阻值顯著提高至7 500 MΩ,5 500 MΩ,5 470 MΩ;主變絕緣性能恢復(fù)良好,主變油介損降至0.074%,油中銅含量降至0.1 mg/kg,變壓器油腐蝕性硫試驗(yàn)合格。
1)變壓器油中銅含量升高會導(dǎo)致變壓器絕緣下降。
2)硅鋁聚合物吸附劑能有效吸附變壓器油中的銅含量。
3)變壓器油中添加少量苯三唑型金屬減活劑可有效抑制銅的產(chǎn)生。
4)采用硅鋁聚合物吸附并添加少量苯三唑型金屬減活劑的聯(lián)合處理方法能有效處理由于銅含量升高導(dǎo)致絕緣下降的變壓器,現(xiàn)場處理效果良好,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
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