摘要:空壓機(jī)使用電能將自然空氣冷干、處理成壓縮空氣。生產(chǎn)車(chē)間利用空壓氣進(jìn)行卷煙制品工藝制造??諌簷C(jī)組耗電居于大功率用電設(shè)備首位。文章從能源消耗首位設(shè)備入手,運(yùn)用minitab軟件對(duì)多層參數(shù)設(shè)定不合理造成的耗能高問(wèn)題進(jìn)行分析,提出如何選擇合適參數(shù)來(lái)在同樣耗能條件下產(chǎn)生更大的效率。
關(guān)鍵詞:空壓機(jī);minitab;耗能
中圖分類(lèi)號(hào):TS452 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2013)29-0082-02
1 目標(biāo)描述
降低單箱空壓氣耗電量,即一段時(shí)間內(nèi)空壓機(jī)組的總電能耗費(fèi)與本階段下的卷煙制品產(chǎn)量的比值,計(jì)算公式
如下:
P0=P/S
式中:
P0—單箱卷煙空壓氣耗電量(度/箱)
P—空壓機(jī)機(jī)組耗電量,具體是指一定階段下,在特定壓力和排氣范圍內(nèi)為卷煙制造產(chǎn)生壓縮空氣所耗的電能(kW/h)(度)
S—一定階段的卷煙產(chǎn)品產(chǎn)量(箱),每箱5萬(wàn)支
卷煙
2 空壓機(jī)工作過(guò)程
3 原因探索
針對(duì)單箱卷煙空壓氣耗電量高這一問(wèn)題,從設(shè)備現(xiàn)狀和能源管理入手,充分收集各種操作、維修經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)、想法等,共得到兩大方面因素:(1)空壓氣的浪費(fèi);(2)空壓機(jī)本身運(yùn)行效率低導(dǎo)致電能沒(méi)有合理做功來(lái)產(chǎn)氣。針對(duì)這兩大方面主要因素,尋求末端因素。
在實(shí)際工作中,空壓站按最大工作負(fù)荷而設(shè)計(jì),所以在用氣量少時(shí),啟動(dòng)1臺(tái)機(jī)組,用氣量大時(shí),啟動(dòng)2臺(tái)并聯(lián)運(yùn)行,系統(tǒng)將根據(jù)預(yù)設(shè)壓力值的下限與上限進(jìn)行自動(dòng)的加載和卸載,用來(lái)滿(mǎn)足用氣量,因此合適地設(shè)定壓力能保證負(fù)荷所需的空壓氣,可避免空壓氣的浪費(fèi)。
由于空壓機(jī)不能頻繁起動(dòng),造成當(dāng)外界用氣量較小時(shí),變頻器頻率下限設(shè)定太高,電機(jī)長(zhǎng)時(shí)間高速運(yùn)行在空載狀態(tài)??諌簷C(jī)在空載狀態(tài)、高能耗運(yùn)行時(shí),本身并不向(或者是非常少量)管道中供氣,對(duì)外輸出的能量近乎為零,該運(yùn)行狀態(tài)下能源浪費(fèi)嚴(yán)重。因空壓機(jī)采用變頻調(diào)速,因此改變空壓機(jī)變頻器的頻率即可改變空壓機(jī)的轉(zhuǎn)速,以此來(lái)降低空載狀態(tài)下電能耗的浪費(fèi)。
因此設(shè)定壓力和空壓機(jī)變頻器的頻率設(shè)定值不合理都會(huì)造成空壓機(jī)耗電量增大。
4 分析改進(jìn)
為了觀察壓力與耗電量之間的關(guān)系,每天調(diào)節(jié)空壓系統(tǒng)的設(shè)定壓力在0.71~0.65MPa,在不同壓力下分別收集當(dāng)天空壓機(jī)耗電量的數(shù)據(jù)和當(dāng)天的產(chǎn)量,計(jì)算出當(dāng)天的單箱空壓氣耗電量,采用回歸分析法,利用minitab軟件將以上數(shù)據(jù)輸入,利用“統(tǒng)計(jì)”-“回歸”進(jìn)行在線(xiàn)數(shù)據(jù)分析,分析結(jié)果如圖2所示。
通過(guò)minitab軟件分析,整個(gè)二次回歸方程的模型是顯著的,各變量系數(shù)也都是顯著的,得到回歸方程為:
單箱空壓氣耗電量(kW/h)Y=111.5-312.0供氣壓力設(shè)定值(MPa)+231.0供氣壓力設(shè)定值(MPa)×2
為了觀察頻率(頻率下限設(shè)定)與耗電量之間的關(guān)系,每天調(diào)節(jié)變頻器頻率下限參數(shù)在30~40Hz之間,分別收集此頻率下當(dāng)天空壓機(jī)耗電量和產(chǎn)量的數(shù)據(jù),共收集11天,計(jì)算出單箱卷煙空壓氣耗電量,用回歸分析來(lái)驗(yàn)證此處原因?qū)蜗淇諌簹夂碾娏坑绊懯欠耧@著。利用minitab軟件將以上數(shù)據(jù)輸入,利用“統(tǒng)計(jì)”-“回歸”進(jìn)行在線(xiàn)數(shù)據(jù)分析。分析結(jié)果如圖3所示。
通過(guò)擬合線(xiàn)圖分析得到的整個(gè)二次回歸方程的模型是顯著的,各變量系數(shù)也都是顯著的,得到回歸方程為:
單箱空壓氣耗電量(kW/h)Y=單箱空壓氣耗電量=
19.39-0.7775頻率下限設(shè)定值(Hz)+0.01136頻率下限設(shè)定值(Hz)×2
即:Y=0.01136×X×X-0.7775×X+19.36(X=供氣壓力、Y=單箱空壓氣耗電量)
尋找最優(yōu)值:
在獲得了方程后,下面尋找使Y達(dá)到最大值的條件,將上式右邊對(duì)X求導(dǎo)并令其為零:
2×0.01136×X-0.7775=0
解上述方程,得:X=34Hz
結(jié)合擬合線(xiàn)圖知,頻率X=34Hz時(shí),可使單箱空壓氣耗電量最?。?/p>
單箱空壓氣耗電量=0.01136×342-0.7775×34+19.36=
6.07MPa
5 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)分析在滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求的前提下,減小供氣壓力、空壓機(jī)輕載時(shí)改變電機(jī)的頻率自動(dòng)降低電機(jī)轉(zhuǎn)速,可以明顯降低單箱卷煙空壓氣耗電量。我們可以利用此種思想和方法來(lái)優(yōu)化生產(chǎn)過(guò)程中的參數(shù)設(shè)定,以此達(dá)到節(jié)能降耗、工藝改進(jìn)等目的。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介:唐培麗(1987—),女,河南漯河人,供職于河南中煙漯河卷煙廠,研究方向:電氣工程及其自
動(dòng)化。