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他虛心好學(xué)、潛心鉆研,立足班組提升員工素質(zhì),立足崗位創(chuàng)建精品部位。 多年來,他扎根礦山,苦練崗位技術(shù),推動企業(yè)安全高效發(fā)展,成為企業(yè)響當(dāng)當(dāng)?shù)摹凹夹g(shù)狀元”。 他就是河北蔚州礦業(yè)公司單侯礦皮帶隊運行班副班長劉蘇。
入礦后,為快速提高技能水平,劉蘇自創(chuàng)了“三差”學(xué)習(xí)法,即“找差”“詢差”“比差”。 時時處處對照先進找差距,對照標(biāo)準(zhǔn)找不足,不斷學(xué)習(xí),不斷借鑒,不斷提升,迅速成長為一名技術(shù)骨干。
在工作中,劉蘇對技術(shù)有一股“闖”勁,對難題更有一股“韌”鉆。 他針對原煤在井下運輸過程中過皮帶轉(zhuǎn)載點時,因兩級輸送帶之間落差過大而造成大量粉碎,致使原煤中粉煤含量過高的問題,提出了“皮帶緩沖板改造方案”,用角鐵及鋼板焊接成型,通過復(fù)合彈簧、沿著皮帶方向呈45°傾斜安裝在皮帶架子上,再在緩沖板上放上一層由廢舊皮帶制作的緩沖層,從而形成皮帶緩沖板, 使上一級皮帶的原煤先落到緩沖板上,經(jīng)緩沖板45°緩沖再落到下一級皮帶。 實踐證明該緩沖板有效增大了緩沖力,減小了落差,使塊煤過轉(zhuǎn)載點時的破碎率大幅度減小,提高了出塊率,降低了原煤中粉煤的含量。
他針對皮帶在運轉(zhuǎn)時底皮帶上部與上皮帶底部接觸托輥部位通過振動產(chǎn)生了大量煤塵的問題,提出對底皮帶噴霧系統(tǒng)進行改造,利用杠桿原理,將供水閥附裝在抱閘電機外,通過抱閘的啟動閉合控制管路的開關(guān),并將噴霧裝置更換為滴灌膠管,利用滴灌膠管滴水分布均勻、速度可調(diào)節(jié)的特性,使整條皮帶的表面均勻濕潤,避免因噴霧不均勻?qū)е碌钠芷?一經(jīng)應(yīng)用,不僅提高了防塵效果,減少了人工調(diào)節(jié)噴霧工作量,而且延長了皮帶使用壽命,降低了材料費用。除此之外,近兩年來,他還先后完成了《西三皮帶機頭加縱撕》《速度保護架子制作》等創(chuàng)新項目10 余項,累計創(chuàng)效60 余萬元。
2011 年, 單侯礦井下皮帶系統(tǒng)實現(xiàn)了自動化,接入了大量傳感器和plc 系統(tǒng)。 為確保班組能夠盡快適應(yīng)新技術(shù)、設(shè)備,劉蘇利用業(yè)余時間自學(xué)電腦操作、微電子技術(shù)、plc 編程等專業(yè)知識,在短時間內(nèi)便帶領(lǐng)班組全面掌握了整個皮帶自動化系統(tǒng)的操作要領(lǐng)。 在2013 年1 月份,皮帶隊領(lǐng)導(dǎo)班子決定將西皮二部打造成精品部位,并將這一任務(wù)交給了年輕的劉蘇。 他以礦為家,白天上早班看現(xiàn)場,晚上在宿舍查資料,制定詳細的打造精品部位工作計劃和實施措施。 在1個月的工期中,他帶領(lǐng)班組人員克服生產(chǎn)任務(wù)重、工作人員緊等實際困難,堅持高標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建。 他們將西翼二部皮帶巷水溝、泵窩、地面平整硬化;機頭機尾防護欄、護罩清理、刷漆;各種保護、電纜安裝、吊掛整齊;控制硐室及硫化硐室、巷道的安全牌板重新噴刷、布置,而且對滅塵管路及各種噴霧進行了自動噴霧改造, 對搭接皮帶實施了順煤流智能控制和連鎖控制改造。 該工程完工后,不僅成為了全礦的精品部位,而且實現(xiàn)了西皮二部的完全自動化, 年節(jié)省費用10 萬元以上。