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        降低冰箱壓縮機(jī)機(jī)械噪聲的試驗研究

        2013-11-15 07:21:32徐建中姚思查誠林廖小寧徐延輝楊任平楊海線
        家電科技 2013年12期
        關(guān)鍵詞:拉毛曲軸箱測試數(shù)據(jù)

        徐建中 姚思 查誠林 廖小寧 徐延輝 楊任平 楊海線

        (華意壓縮機(jī)股份有限公司 江西省景德鎮(zhèn)市 333000)

        1 引言

        壓縮式電冰箱的制冷系統(tǒng)由壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器、干燥過濾器和毛細(xì)管組成。壓縮機(jī)是電冰箱制冷循環(huán)系統(tǒng)的重要部件,它好比人的心臟。電冰箱借助這個“心臟”,使制冷劑在系統(tǒng)的管道中不斷循環(huán)。壓縮機(jī)的噪聲直接影響著冰箱整機(jī)噪聲。

        隨著消費(fèi)者對冰箱噪聲要求越來越高,冰箱廠家對壓縮機(jī)噪聲控制也提出了更為嚴(yán)格的控制要求。噪聲問題一直是壓縮機(jī)設(shè)計和制造過程中比較難控制的環(huán)節(jié),其影響因素很多。本文著重介紹作者在降低冰箱壓縮機(jī)機(jī)械噪聲方面的試驗研究。

        2 冰箱壓縮機(jī)噪聲源分析

        2.1 冰箱壓縮機(jī)噪聲來源

        壓縮機(jī)的噪聲一般來源于以下6個方面:

        1)機(jī)械噪聲。主要是由不平衡的往復(fù)慣性力和旋轉(zhuǎn)慣性力造成。它使支撐彈簧,排氣管等加大振動而產(chǎn)生噪聲,它還使曲柄連桿機(jī)構(gòu)的摩擦聲和沖擊聲加大。當(dāng)曲柄連桿機(jī)構(gòu)的配合間隙過大時,這種噪聲會更顯著。壓縮機(jī)的零件表面粗糙度差,尺寸精度和形位公差不好時,噪聲也會顯著增加。機(jī)械噪聲還包括氣閥開啟和關(guān)閉時產(chǎn)生的沖擊聲。氣閥的自激振動也產(chǎn)生噪聲。

        圖1

        圖2 小批抽測壓縮機(jī)噪聲頻譜

        圖3 噪聲大壓縮機(jī)活塞

        表1 測試數(shù)據(jù)

        表2 噪聲大壓縮機(jī)零件測試數(shù)據(jù)

        表3 零件配合度測試數(shù)據(jù)

        表4 重裝壓縮機(jī)噪聲測試數(shù)據(jù)

        圖4 重裝后抽測壓縮機(jī)噪聲頻譜

        2)氣流噪聲。氣流噪聲是指氣流通過各零件產(chǎn)生的噪聲。如通過吸氣管、消音器、閥組、氣缸、排氣管以及定子與轉(zhuǎn)子之間的氣流產(chǎn)生的噪聲。由于氣流存在著壓力脈動,所以它可能加大這些部位的振動,特別是排氣管的振動。

        3)壓縮機(jī)零部件的共振聲。零部件的共振聲主要發(fā)生在殼體、排氣管、消音器和支撐彈簧等處。

        4)潤滑油的噴射聲和油泡聲。

        5)殼體內(nèi)氣體的泄漏聲。

        6)電動機(jī)發(fā)出的電磁聲。

        2.2 噪聲測試對比

        就目前生產(chǎn)水平而言,各冰箱廠家對冰箱壓縮機(jī)噪聲控制基本在40dB(A)以下。本文所要研究的這款壓縮機(jī)要求噪聲≤40dB(A)、振動≤0.7m/s2。研發(fā)階段噪聲樣機(jī)噪聲基本控制在39 dB(A)以內(nèi),噪聲平均值為38.03 dB(A),振動平均值為0.33 m/s2,滿足設(shè)計要求。小批試制20臺,抽樣測試噪聲最高達(dá)44.7 dB(A),嚴(yán)重超標(biāo),與前期研發(fā)階段樣機(jī)對比,噪聲平均高出5.4dB(A),具體測試數(shù)據(jù)見表1。

        3 噪聲超標(biāo)原因分析

        根據(jù)經(jīng)驗,一般認(rèn)為頻率在900Hz附近的噪聲是由于壓縮機(jī)內(nèi)部氣流脈沖造成的,頻率在2000Hz附近的是由于氣閥造成的,超過3500Hz的部分是由于壓縮機(jī)機(jī)械摩擦造成的(摩擦副磨損異常)。如圖1所示。

        圖2為小批抽檢壓縮機(jī)噪聲頻譜。從頻譜可以看出,小批階段壓縮機(jī)噪聲在4kHz頻段超高,超過了40dB(A),是引起壓縮機(jī)整機(jī)噪聲超標(biāo)主要根源。

        對噪聲超標(biāo)3臺壓縮機(jī)開殼分析,經(jīng)測量儀檢測:曲軸、連桿等磨損正常,活塞末端存在嚴(yán)重拉毛(見圖3)。初步判斷活塞拉毛是造成壓縮機(jī)噪聲異常超標(biāo)的主要原因。

        4 活塞拉毛原因分析

        為了進(jìn)一步查找活塞拉毛原因,對開殼后壓縮機(jī)零件進(jìn)行精度檢測和控制。

        4.1 零件精度檢測

        檢查曲軸箱兩孔垂直度、缸孔圓度,以及缸頭扭矩大小對缸孔變形量,檢查活塞垂直度,活塞圓度、活塞圓柱度,數(shù)據(jù)均符合控制要求,具體測試數(shù)據(jù)見表2。

        4.2 零件配合度檢測

        在保證活塞和缸孔圓度、圓柱度、垂直度、粗糙度等合格的情況下,活塞與缸孔配合間隙必須嚴(yán)格按要求控制在7.5~9μm。如果配合間隙過小,零件難裝配容易造成零件表面損傷,導(dǎo)致摩擦阻力加大使壓縮機(jī)噪聲增加。通過分檢儀檢查該3臺壓縮機(jī)活塞與缸孔配合間隙,均符合工藝控制要求,說明零件配合度方面無問題,具體測試數(shù)據(jù)見表3。

        4.3 零件表面清潔度檢測

        檢查庫存的曲軸箱、活塞,由于長時間積壓,缸孔、活塞表面有較多灰塵。造成零件表面清潔度差,可能原因有:

        1)零件放置時間過長,特別是總裝生產(chǎn)時多余的泵體拆下的零件,因配合運(yùn)動副表面滴有裝配用油,容易粘灰塵。

        2)曲軸箱刷孔采用的鎳合金柱形刷未定期更換,造成零件表面污染。

        3)總裝車間曲軸箱擺放上層曲軸箱沒有加蓋板防塵,容易粘灰塵類雜質(zhì)。

        4)零件本身清洗沒有達(dá)到控制要求。

        4.4 針對以上四點(diǎn)的解決措施

        1)在裝配前必須對此類零件進(jìn)行重點(diǎn)檢查,如不符合裝配要求,則退回機(jī)加車間進(jìn)行返工處理。

        2)定期更換鎳合金柱形刷。

        3)對擺放上層的曲軸箱加蓋板防塵。

        4)提高零件清洗工藝要求并加強(qiáng)對零件清洗后的檢驗。

        5 驗證試驗

        為驗證零部件表面雜質(zhì)造成活塞拉毛,將該型號壓縮機(jī)庫存的曲軸箱進(jìn)行重新清洗,活塞進(jìn)行表面再次刷光處理,裝機(jī)后測試壓縮機(jī)在4kHz頻率段噪聲明顯降低至35dB(A)左右(見圖4),壓縮機(jī)單機(jī)噪聲均在40dB(A)以下,滿足控制要求,具體測試數(shù)據(jù)見表4。

        6 結(jié)論

        噪聲問題一直是壓縮機(jī)設(shè)計和制造過程中比較難控制的環(huán)節(jié),且影響因素眾多。本文通過對壓縮機(jī)機(jī)械噪聲方面的研究以及制造過程對零件精度控制,得出引起壓縮機(jī)噪聲超標(biāo)原因。同時指出在制造過程中需要嚴(yán)格控制零件精度、配合度、清潔度等,可以在一定程度上降低壓縮機(jī)機(jī)械噪聲,滿足設(shè)計要求。

        [1] 劉東 主編 小型全封閉制冷壓縮機(jī)[M],北京:科學(xué)出版社,1990;

        [2] 王毅 冰箱壓縮機(jī)噪聲及降噪分析.家電科技,2004年第4期;

        [3] 沈海波 巨小平 降低冰箱壓縮機(jī)噪聲的試驗研究.流體機(jī)械,2003年第31卷第7期。

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