李 強(qiáng) 亓 磊 李 峰 汪 鑫 張成竹
(山鋼集團(tuán)萊蕪分公司 能源動力廠,山東 萊蕪 271104)
能源動力廠熱能車間配備有高溫、高壓C25-8.83/0.981-7型汽輪發(fā)電機(jī)組;正常運行時接受兩臺干熄焦鍋爐供汽,汽溫為535±510℃;汽壓為8.83±0.49Mpa,主要任務(wù)是利用干熄焦余熱生產(chǎn)工業(yè)用電和給苯加氫提供工業(yè)用汽。
機(jī)組在運行一段時間后發(fā)現(xiàn),機(jī)組真空隨時間推移緩慢降低,且過冷度較大,在3℃左右。過冷度每增加1℃,機(jī)組的熱耗率就上升0.02%。同時,過冷度的增加也導(dǎo)致了凝結(jié)水的溶氧量加大,降低了管道及設(shè)備的壽命。凝結(jié)水過冷度是指凝結(jié)水溫度低于排汽壓力下飽和溫度的數(shù)值。凝結(jié)水產(chǎn)生過冷卻現(xiàn)象,說明凝氣設(shè)備工作不正常。凝結(jié)水過冷卻后,為了將其加熱到相應(yīng)于排氣壓力的飽和溫度,就要多消耗燃料。此外,由于凝結(jié)水的過冷卻,將使凝結(jié)水含氧量增加,從而加劇了對熱力設(shè)備和管道的腐蝕,降低了設(shè)備運行的安全性和可靠性。
凝結(jié)水的過冷度是指排氣壓力下的飽和水溫度與凝結(jié)水實際溫度的差值。凝結(jié)水出現(xiàn)過冷的主要原因有以下幾點:
1、凝汽器結(jié)構(gòu)上的缺陷。年初,車間對凝汽器進(jìn)行了全面的檢查消缺和改造,將0.7mm 的不銹鋼管更換為0.6mm 的不銹鋼管。改造后,機(jī)組的過冷度并未發(fā)生變化。
2、凝汽器水位高,部分銅管被凝結(jié)水淹滅產(chǎn)生過冷卻。干熄焦發(fā)電機(jī)組采用的是三臺變頻凝結(jié)水泵,調(diào)整參數(shù)為凝汽器的熱井水位,機(jī)組的熱井水位在650mm左右自動調(diào)整。
3、凝汽器汽側(cè)漏空氣或抽氣設(shè)備運行不良,造成凝汽器內(nèi)蒸汽分壓力下降而引起的過冷卻。干熄焦發(fā)電機(jī)組采用水環(huán)泵抽真空系統(tǒng),且一運一備。在機(jī)組正常運行時,將備用設(shè)備投入運行,及兩套抽真空系統(tǒng)同時運行。實驗中,隨著兩臺泵運行,凝汽器真空緩慢提升,過冷度下降至1.5℃左右。
4、凝汽器銅管破裂,大量循環(huán)水漏入。通過對凝結(jié)水質(zhì)的檢驗發(fā)現(xiàn),凝結(jié)水水質(zhì)合格,鈉、鉀離子等元素并未超標(biāo),故不存在循環(huán)水泄漏現(xiàn)象。
5、凝汽器冷卻水量過多,或水溫過低。通過右表可以看出,循環(huán)水的溫度壓力,對過冷度沒有影響。
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通過上述分析,凝汽器汽側(cè)漏空氣或抽氣設(shè)備運行不良,造成凝汽器內(nèi)蒸汽分壓力下降而引起的過冷卻,是影響過冷度的主要原因。通過對系統(tǒng)的真空嚴(yán)密性試驗檢查后,確認(rèn)系統(tǒng)無漏氣問題,因此確認(rèn)影響過冷度原因是抽氣設(shè)備運行不良。
干熄焦發(fā)電機(jī)組采用的是水環(huán)式抽真空系統(tǒng),該系統(tǒng)由水環(huán)真空泵及電機(jī)、換熱器、無壓氣水分離罐組成。通流介質(zhì)為凝汽器內(nèi)的汽氣混合物、除鹽水、工業(yè)水。其工作原理為:水環(huán)真空泵通過離心力作用,以除鹽水為密封及吸熱介質(zhì),將汽氣混合物自凝汽器中抽出,其中的蒸汽遇冷凝結(jié)成除鹽水,與剩余的空氣一起進(jìn)入到氣水分離罐中,不凝結(jié)的空氣自排氣管排入大氣中,升溫的除鹽水經(jīng)換熱器冷卻后,再次進(jìn)入到水環(huán)真空泵循環(huán)做功。在此工藝中,換熱器通過降低除鹽水的溫度,提升其吸熱凝氣的效率,從而增強(qiáng)水環(huán)真空泵抽空氣的能力。對抽氣系統(tǒng)進(jìn)行全面解體檢查,發(fā)現(xiàn)板式換熱器內(nèi)結(jié)垢較嚴(yán)重。由于板式換熱器通流面積較小為3.5mm,而冷卻水中泥沙含量較大,導(dǎo)致通流通道被堵塞,從而降低了冷卻效果。雖然解體清洗后,運行效果較好,但過冷度隨著運行時間持續(xù)緩慢增大,導(dǎo)致無法徹底消除隱患。
通過探討研究制定了自制管束換熱器代替原有的板式換熱器,從根本上解決此問題。
安裝步驟如下:
1.現(xiàn)場測量安裝位置大小,確認(rèn)自制換熱器外形尺寸。
2.計算換熱面積,確認(rèn)管束換熱器不銹鋼換熱管管徑、長度
3.繪制圖紙,加工各部件。
4.將加工后的部件通過焊接、脹管、打磨等方式對各部件進(jìn)行組裝。
5.對組裝好的管束換熱器進(jìn)行打壓試驗,通入1MPa左右的凝結(jié)水,檢查設(shè)備的嚴(yán)密性。
6.現(xiàn)場安裝。
改造完成后,凝汽器的真空提升至89kPa,過冷度降至1℃,圓滿的實現(xiàn)了既定目標(biāo)。
經(jīng)濟(jì)效益:過冷度每增加1℃,機(jī)組的熱耗率就上升0.02%。項目實施后,過冷度降低了2℃,降低熱耗率0.04%;降低了凝結(jié)水中的含氧量,提升了熱力設(shè)備的使用壽命。
安全效益:通過改造,降低了凝結(jié)水的過冷度,減少了水中的含氧量,不但降低了除氧器的工作效率,同時也降低了熱力管道及設(shè)備的腐蝕速度。增加了運行設(shè)備的穩(wěn)定性,保證了發(fā)電機(jī)組的安全運行,避免了管道破裂引起的人身安全。