李云升
【摘 要】本文介紹了開灤錢家營礦選煤廠塊煤三產(chǎn)品重介立輪分選機(jī)重介密度自動控制系統(tǒng)工作的特點,簡介了密度、液位自動控制裝置的構(gòu)成、原理,WINcc上位機(jī)管理網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)成。
【關(guān)鍵詞】PLC;懸浮液密度;介質(zhì)桶液位;SIEMENS網(wǎng)絡(luò);WINCC
0.概述
開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司錢家營礦業(yè)分公司選煤廠是從波蘭引進(jìn)的年處理能力為400萬噸,采用重介—浮選聯(lián)合工藝的大型煉焦煤選煤廠,其中150—13mm粒級塊煤進(jìn)入三產(chǎn)品重介質(zhì)立輪分選機(jī);13—0.5mm粒級末煤進(jìn)入Φ840兩產(chǎn)品旋流器進(jìn)行主、再洗;小于0.5mm粒級煤泥浮選,重介處理量約占總?cè)胂戳康?0%。原重介自動化控制系統(tǒng)是隨選煤廠同步引進(jìn),密度、液位測量儀表、控制裝置全部由氣動單元組成,氣源凈化裝置較為復(fù)雜,控制精度和響應(yīng)速度較慢。煤炭科學(xué)研究總院唐山分院與錢家營礦業(yè)分公司選煤廠于2003年進(jìn)行了重介自動化的改造,并于2004年投入使用。
1.網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成
1.1自動化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成
系統(tǒng)的控制核心由SIEMENS(西門子)SIMATIC S7-300 PLC構(gòu)成,可實現(xiàn)Profibus或MPI網(wǎng)絡(luò),在洗煤廠調(diào)度室設(shè)置研華PⅢ800工控機(jī)(WINCC軟件)與密度自動控制裝置中的S7-300 PLC形成網(wǎng)絡(luò),數(shù)據(jù)共享。另外,密度自動控制裝置上的人機(jī)界面采用SIEMENS TP-27 10.4吋彩色觸摸屏,該觸摸屏也加入到網(wǎng)絡(luò)中,享有網(wǎng)絡(luò)功能。構(gòu)成見圖1
圖1 控制系統(tǒng)構(gòu)成原理示意圖
1.2網(wǎng)絡(luò)功能
通過SIEMENS 網(wǎng)絡(luò)在TP-27觸摸屏上顯示的參數(shù),均可在廠調(diào)度室的微機(jī)上顯示,觸摸屏上給定的數(shù)據(jù)在調(diào)度室的微機(jī)上同樣可以給定,如密度給定值、液位控制的上、下限值,懸浮液密度的報警值。在調(diào)度室微機(jī)上可打印生產(chǎn)過程中的給定值和實際值,有利于生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析及管理。通訊采用SIMATIC NET PROFIBUS電纜,數(shù)據(jù)傳輸速率可達(dá)12M位/秒。重介自動化部分作為選煤廠底層控制和生產(chǎn)過程密切相關(guān),它們即可獨立工作,也可和上位機(jī)或PLC構(gòu)成集中控制系統(tǒng)。本系統(tǒng)采用SIEMENS WINCC作監(jiān)控軟件。
2.密度、液位穩(wěn)定控制的工作原理和構(gòu)成
2.1三產(chǎn)品重介質(zhì)立輪分選機(jī)系統(tǒng)流程
生產(chǎn)工藝過程包括兩臺三產(chǎn)品重介質(zhì)立輪分選機(jī),4個合格介質(zhì)桶,兩個稀介質(zhì)桶,一個高密度介質(zhì)桶。密度的控制由2.0循環(huán)自動加介、自動蝶閥加水完成,液位的控制由弧形篩下懸浮液分流、自動加介、自動加水完成。當(dāng)懸浮液密度低于人工給定值時,自動連續(xù)控制加介量,當(dāng)懸浮液密度高于人工給定值時,自動連續(xù)控制加水量;當(dāng)合格介質(zhì)桶液位高于人工給定值上限時,自動連續(xù)控制分流量,當(dāng)合格介質(zhì)桶液位低于人工給定值下限時,自動連續(xù)控制加介量、加水量,在穩(wěn)定懸浮液密度的前提下快速回升液位。高密度介質(zhì)的添加是通過2.0密度循環(huán),控制加介分流箱的加介量實現(xiàn)的。
2.2密度、液位自動控制裝置的工作原理
根據(jù)塊煤分選系統(tǒng)工藝流程的特點,進(jìn)行了密度液位自動控制裝置的設(shè)計,在調(diào)節(jié)程序的設(shè)計上,采用了分階段的PID程序控制,SIEMENS STEP7 帶PID調(diào)節(jié)塊。對于生產(chǎn)中出現(xiàn)的實際值與給定值偏離較大時,程序中加強(qiáng)了特殊功能的調(diào)節(jié)作用,這樣使得自動控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì)無論在響應(yīng)速度上還是在穩(wěn)定性上都得到了統(tǒng)一體現(xiàn)。系統(tǒng)調(diào)試過程為首先確定控制段的分隔點,然后確定P、I、D參數(shù)。儀表的調(diào)試為首先調(diào)試同位素密度計、超聲波液位計,然后調(diào)試自動分流箱、自動加水閥門的位置。密度控制原理見圖2,液位控制原理見圖3
2.3密度、液位信號的測量
密度的測量采用Amdel 數(shù)字濃度計,為非接觸式測量儀表,安裝于懸浮液上料管道上,其標(biāo)定采用兩點曲線法確定M值,選擇具有代表性的點即接近于分選機(jī)懸浮液密度的工作點確定STD和S1,其它值按照說明書要求比照具體情況輸入。懸浮液密度測量精度可達(dá)到±0.002克/厘米3。
液位測量采用SIEMENS MILLTRONICS超聲波液位計,為非接觸式測量儀表,其具有較高的測量精度,但在安裝上須采取必要的保護(hù)措施,創(chuàng)造較好的測量環(huán)境,即按照超聲波的波束角確定保護(hù)管的直徑。液位測量精度為±10mm。
2.4執(zhí)行部分
執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用了14臺DKJ-210C-X角行程電動執(zhí)行器,用于控制加介、加水、懸浮液分流,該執(zhí)行器具有電氣和機(jī)械雙限位保護(hù),可杜絕操作上的失誤,減少事故的發(fā)生。DKJ-210C-X角行程電動執(zhí)行器采用220V電源,單相伺服電機(jī),正、反調(diào)節(jié)靈活,具有良好的調(diào)節(jié)性能。
3.使用效果
采用315PLC+TP27觸摸屏+WINcc上位機(jī)構(gòu)成洗煤廠閉環(huán)控制系統(tǒng)將使控制系統(tǒng)的可靠性和功能得到進(jìn)一步的加強(qiáng),經(jīng)過幾年來的運行,較之原波蘭引進(jìn)的重介自動化相比,密度、液位測量準(zhǔn)確,控制指標(biāo)穩(wěn)定,密度控制范圍基本在給定值的±0.0075內(nèi)。
圖5為給定密度、測量密度、介質(zhì)桶液位8小時運行曲線。直線為人工給定密度值(紅色),疊加在直線上的曲線為懸浮液密度值(綠色),下面的曲線為介質(zhì)桶液位值(黑色)。