才世杰
河南省同力水泥股份有限公司擁有一條2000t/d新型干法生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線作為我國早期開發(fā)的新型干法生產(chǎn)線已明顯落后于現(xiàn)在的大型新型干法生產(chǎn)線,為此,公司決定走差異化可持續(xù)的發(fā)展道路,充分發(fā)揮規(guī)模小、窯易于操控、可以靈活轉(zhuǎn)變的優(yōu)勢(shì),用該生產(chǎn)線生產(chǎn)油井水泥。
(1)由于油井生料所需要的鐵粉和砂巖量較生產(chǎn)普通生料時(shí)大得多,而現(xiàn)用的鐵粉秤和砂巖秤能力有限,所以生料磨產(chǎn)量因兩臺(tái)秤的影響而下降。
(2)生料細(xì)度偏粗,對(duì)窯系統(tǒng)影響較大。生產(chǎn)油井水泥生料過程中曾出現(xiàn)生料磨選粉機(jī)撒料盤磨損漏料,導(dǎo)致生料細(xì)度一度超過了28%。生料顆粒變粗后分解率下降、fCaO含量超標(biāo),過粗的生料顆粒形成“蛋核”,導(dǎo)致窯內(nèi)“結(jié)蛋”。
(1)生產(chǎn)過程中,轉(zhuǎn)子秤、粉研秤間隙調(diào)整不合適,導(dǎo)致頭、尾秤下煤不穩(wěn),有躥煤現(xiàn)象,爐溫波動(dòng)嚴(yán)重。
(2)由于出磨風(fēng)溫偏低,冬季生產(chǎn)時(shí)煤粉倉錐體部位結(jié)露、煤粉粘結(jié),進(jìn)一步導(dǎo)致頭尾煤下煤不穩(wěn)。
以上情況在生產(chǎn)普通水泥熟料時(shí)問題還不很突出,但對(duì)于燒結(jié)范圍較窄的油井熟料來講卻是致命的。
燒成系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備見表1。
(1)燒結(jié)范圍較窄,預(yù)熱器易堵塞,預(yù)熱爐爐壁易燒損。
表1 主機(jī)設(shè)備參數(shù)表
由于油井水泥熟料采用的是高飽和比、中硅率、低鋁氧率的配料方案,因此,油井水泥熟料AM低,F(xiàn)e2O3含量較高,液相出現(xiàn)較早,每當(dāng)C4AB下料管溫度達(dá)到820℃以上時(shí),極易發(fā)生堵塞和塌料現(xiàn)象,造成窯內(nèi)跑生料。而預(yù)燃爐內(nèi)因瞬時(shí)沒有生料,進(jìn)一步造成預(yù)燃爐溫度過高,爐內(nèi)顏色雪白刺眼,爐壁經(jīng)常燒壞。
(2)窯內(nèi)填充率大和入窯物料波動(dòng)大,造成回轉(zhuǎn)窯易結(jié)“大蛋”。
生產(chǎn)油井水泥熟料的過程中,有時(shí)候窯速偏低,油井水泥熟料液相量較大、粘度小,如果窯速低,則物料堆積,翻滾不靈活;轉(zhuǎn)換期間入窯物料波動(dòng)較大,KH值從0.84波動(dòng)到0.96;有時(shí)會(huì)出現(xiàn)十多個(gè)小時(shí)窯速都在2.2r/min的情況,在不按比例減少喂料量的情況下,這種操作大大提高了窯內(nèi)的填充率,增加了“結(jié)圈”“結(jié)蛋”的可能。
(3)由于液相粘度小、燒結(jié)范圍窄,物料粘結(jié)力下降,不容易掛窯皮,出窯熟料易產(chǎn)生飛砂料,對(duì)耐火材料的沖刷力增加,嚴(yán)重影響窯內(nèi)襯料的使用壽命。
圖1和圖2是我公司生產(chǎn)普通硅酸鹽熟料和G級(jí)高抗硫油井水泥熟料時(shí)的窯皮溫度分布情況對(duì)比。
從筒體溫度掃描上看,在生產(chǎn)普通熟料時(shí),從窯頭到燒成帶筒體溫度均勻分布在220~280℃左右。過渡帶筒體溫度在260~320℃左右,且燒成帶窯皮長度占窯長的35%。而窯從煅燒普通水泥熟料向煅燒特種水泥熟料轉(zhuǎn)產(chǎn)期間,容易出現(xiàn)較大波動(dòng)。從圖2中可以發(fā)現(xiàn),原來16~21m處的主窯皮全部垮掉,致使筒體溫度偏高,威脅到窯襯的使用壽命。掉窯皮時(shí)篦冷機(jī)一二段、錘破和斜車電流異常偏高,大塊窯皮能使錘破機(jī)堵塞跳停,造成停窯的事故。
(4)窯操作員有時(shí)會(huì)加大頭煤的用量,當(dāng)頭煤用量過大時(shí),頭尾煤比例失衡,尾煤加不進(jìn)去,導(dǎo)致分解爐溫度更加難以控制,爐溫波動(dòng)帶來窯況波動(dòng),形成惡性循環(huán)。
(5)生產(chǎn)油井水泥熟料的過程中,有時(shí)在堵塞或躥料后,重新投料時(shí)操作員認(rèn)為物料易燒,恢復(fù)較快,追求短時(shí)間內(nèi)使窯況恢復(fù)到正常狀態(tài),調(diào)整窯速較快,有時(shí)還會(huì)發(fā)生二次跑生料。
(1)更換了大流量的砂巖秤和鐵粉秤,滿足了生料磨的需求。
(2)在化驗(yàn)室調(diào)整配料之前,車間提前對(duì)生料磨進(jìn)行定檢,排除設(shè)備故障。在生產(chǎn)油井水泥熟料的前兩、三天,補(bǔ)加研磨體,保持較高的生料庫位。同時(shí),操作員應(yīng)適當(dāng)降低生料細(xì)度≤14%以下,為變料做好準(zhǔn)備。
(3)現(xiàn)場(chǎng)崗位人員應(yīng)加強(qiáng)巡檢力度,保持秤體各負(fù)壓系統(tǒng)暢通,穩(wěn)定喂煤量。
(4)轉(zhuǎn)換前利用檢修時(shí)間對(duì)粉研秤柔性分格輪更換耐磨羊毛氈墊,增強(qiáng)鎖風(fēng)效果,解決下煤不穩(wěn)的情況。
(5)為提高煤磨進(jìn)口溫度,將溫度達(dá)920℃左右的三次風(fēng)引入煤磨熱風(fēng)管,使磨機(jī)出磨風(fēng)溫達(dá)到了60~70℃,降低了出磨煤粉水分,有效防止了煤粉倉結(jié)露情況。
(1)由于原來設(shè)計(jì)C4AB下料口的撒料板角度和長度不太合適,擋風(fēng)比較嚴(yán)重,每當(dāng)窯尾系統(tǒng)拉風(fēng)小時(shí),會(huì)導(dǎo)致兩側(cè)三次風(fēng)抽不進(jìn)爐內(nèi),反而朝著窯頭方向流動(dòng),導(dǎo)致C4A和C4B來料被帶到三次風(fēng)管內(nèi),堵塞三次風(fēng)管道,影響爐內(nèi)熱工制度。這種情況在生產(chǎn)普通熟料時(shí)也會(huì)發(fā)生。
(2)我公司對(duì)預(yù)分解系統(tǒng)改造時(shí),由于受預(yù)熱器塔架空間的限制,不得不將C4AB下料管與垂直方向上做成大約θ=40°左右的傾角,且下料管較短僅為2m,如圖3所示。由于物料的勢(shì)能較小,一旦物料稍微粘結(jié),就會(huì)造成下料不暢。輕者用空氣炮打,造成塌料,重則導(dǎo)致物料在下料管內(nèi)堆積堵塞。塌落的物料倒流入三次風(fēng)管內(nèi),由此造成三次風(fēng)管堵塞,因三次風(fēng)量少造成分解爐內(nèi)氣體流場(chǎng)和煤粉燃燒急劇減弱,系統(tǒng)工況進(jìn)一步惡化。
圖1 生產(chǎn)普通硅酸鹽熟料的窯皮溫度分布情況
圖2 生產(chǎn)G級(jí)高抗硫油井水泥熟料時(shí)窯皮溫度最終的分布情況
(3)由于喂煤、喂料量波動(dòng)或窯況差時(shí)導(dǎo)致煤粉燃燒不充分,使得分解爐溫度急劇上升,四級(jí)溫度隨之升高(一般在高于820℃后),再加上油井熟料Fe2O3含量較高,達(dá)到了5.0%以上,當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)不完全燃燒時(shí),三價(jià)鐵被CO還原成二價(jià)鐵量會(huì)增大,物料極易在四級(jí)提前生成液相,發(fā)生堵塞。
(1)將原長度為600mm、斜度為35°的撒料板抽出,安裝上長約500mm、斜度為55°的撒料板,擴(kuò)大兩側(cè)三次風(fēng)入預(yù)熱爐出口面積,如圖4所示。在投料初期,通過在四級(jí)下料管內(nèi)插入高壓風(fēng),幫助物料下料順暢。
(2)將C4A和C4B的下料口分別向爐側(cè)移動(dòng)200mm,盡量讓C4物料進(jìn)入預(yù)燃爐內(nèi),讓物料拋撒到爐內(nèi)。在兩個(gè)三次風(fēng)管出口處,爐的徑向方向上各自砌一道豎的耐火磚墻(見圖5),以減小三次風(fēng)出口截面積,提高三次風(fēng)速,保證入爐物料能夠充分分散、懸浮,擴(kuò)大物料換熱面積,提高傳熱效率,從而穩(wěn)定分解爐工況條件,減少預(yù)燃爐塌料的發(fā)生。
(3)嚴(yán)格控制C4AB下料管溫度不超過800℃。
(4)將高壓風(fēng)管插入C4AB下料管內(nèi),破壞高溫物料粘結(jié)、結(jié)拱,確保下料順暢。
(5)對(duì)分解爐出口溫度控制操作要求“勤調(diào)整,小波動(dòng)”,盡量在目標(biāo)控制值的±5℃范圍內(nèi)波動(dòng)。
(6)維修人員一定要保證C4AB下料管空氣炮工作正常。
(7)在生產(chǎn)油井熟料前務(wù)必將預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮用高壓水槍清理一遍,盡量使系統(tǒng)壓力恢復(fù)到剛檢修完的狀態(tài),并制定生產(chǎn)油井熟料時(shí)的操作參數(shù),四班必須嚴(yán)格執(zhí)行。
我公司在生產(chǎn)G級(jí)高抗硫酸鹽型油井水泥熟料時(shí),選擇了以下配料方案:KH=0.90±0.01,SM=2.40±0.10,AM=0.75±0.10,C3S≥50% ,C3A≤3%,C4AF+2C3A≤24%。
油井熟料和普通熟料主要參數(shù)控制值如表2所示。
(1)有時(shí)為了控制游離鈣,將分解爐溫度控制得相對(duì)較高。如果過分追求更高的分解率,而燒成帶受火焰形狀限制不可能隨意拉長,勢(shì)必造成窯內(nèi)過渡帶延長,物料在900~1250℃之間停留時(shí)間過長。在這個(gè)溫度下,物料擴(kuò)散速度很快,又無法形成阿利特,就會(huì)造成貝利特和fCaO再結(jié)晶,形成粗大結(jié)構(gòu),降低物料的活性和晶格缺陷活性,這都會(huì)阻礙A礦的形成。嚴(yán)重時(shí)造成熟料過燒,又有大量的粉粒,即形成“飛砂料”。
圖4 改造后的撒料板
圖5 三次風(fēng)管入爐處截面示意
表2 油井熟料和普通熟料控制參數(shù)
(2)AM偏低,液相粘度低,表面張力低,使物料粘結(jié)成大顆粒的機(jī)會(huì)下降,從而形成飛砂料。
(1)適當(dāng)降低分解爐以及五級(jí)下料管溫度;開大三次風(fēng)閘閥,高溫三次風(fēng)使得尾煤燃燒充分,分解爐爐溫穩(wěn)定。
(2)噴煤管應(yīng)比正常往外拉,提高二、三次風(fēng)溫,提高燒成帶溫度。
(3)篦冷機(jī)一段要實(shí)現(xiàn)厚料層操作。穩(wěn)定而高的料層厚度有助于提高二次風(fēng)溫,為燃燒創(chuàng)造條件,提高火焰溫度。
操作中要控制煤粉細(xì)度≤8%,生料細(xì)度≤14%,盡可能用物料先穩(wěn)定分解爐出口溫度,穩(wěn)定拉風(fēng)量,緩慢提高窯速,保證熟料結(jié)構(gòu)致密,結(jié)粒細(xì)小均勻,嚴(yán)格控制fCaO的含量<1%。
表3 油井水泥熟料與普通硅酸鹽水泥熟料化學(xué)成分分析,%
表4 油井水泥熟料與普通硅酸鹽水泥熟料率值和礦物組成,%
表5 油井水泥熟料與普通硅酸鹽水泥熟料的物理、力學(xué)性能指標(biāo)
圖6 2010年9月27日9:00油井熟料生產(chǎn)期熟料的XRD圖譜
圖7 2010年9月27日9:00油井熟料生產(chǎn)期熟料的SEM照片及EDS分析
通過不斷摸索,當(dāng)熟料SM=2.40±0.10、AM=0.75±0.10、KH 在0.91~0.92之間時(shí),不但可以緩解預(yù)熱器結(jié)皮現(xiàn)象,而且窯況會(huì)相對(duì)穩(wěn)定,fCaO也好控制。
此外,生產(chǎn)油井水泥熟料的過程中,有時(shí)在堵塞或跑生料后,在重新投料時(shí),操作員要有耐心,調(diào)整窯速的速度不要過快,避免發(fā)生二次躥生。
通過以上改進(jìn)措施,我公司分別于2010年9月份、2011年9份和2012年3月以及2012年6月份四次成功生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)合格的G級(jí)高抗硫油井水泥熟料,并且通過改進(jìn)和優(yōu)化工藝參數(shù)后,在轉(zhuǎn)換成普通熟料時(shí)生產(chǎn)也更加穩(wěn)定。
(1)油井熟料與普通熟料的各物理、化學(xué)指標(biāo)和礦物力學(xué)強(qiáng)度對(duì)比如表3~5所示。
(2)油井熟料的XRD圖譜見圖6。
(3)不同熟料的SEM照片及EDS分析。通過對(duì)試樣進(jìn)行XRD、SEM等微觀分析,其礦物組成與化學(xué)分析基本一致。XRD分析顯示,各熟料的硅酸鹽礦物組成主要是C3S、C2S,中間相礦物主要是C3A、C4AF。四種熟料均有較強(qiáng)的C3S衍射峰,且熟料的C3A衍射峰均很弱。SEM照片顯示,油井水泥熟料(圖7)煅燒較好,阿利特礦物發(fā)育較為均勻,邊界清晰,中間相較多,這與配料時(shí)設(shè)定的SM低、液相量高是一致的?!?/p>