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        RH爐真空加料返料閥的改進

        2013-10-21 11:54:30連和平
        中國設(shè)備工程 2013年11期
        關(guān)鍵詞:閥板旋轉(zhuǎn)軸汽缸

        連和平

        (安陽鋼鐵股份有限責任公司,河南 安陽 455004)

        一、引言

        RH爐真空加料返料裝置(以下簡稱返料裝置)是RH爐鐵合金加料系統(tǒng)中的設(shè)備,在鐵合金校準稱量、測試、錯誤稱量等情況下通過返料裝置可將稱量斗卸下的合金料,通過水平可逆匯總皮帶機,經(jīng)合金真空加料斗和錯誤料下料管,卸入錯誤料料箱中?,F(xiàn)有的返料裝置密封效果差,影響真空泵使用效果;另外,現(xiàn)有的返料裝置還存在合金料泄漏、閥板軸不動作及閥板卡死的問題,無法滿足連續(xù)作業(yè)的要求。

        二、RH爐返料裝置的結(jié)構(gòu)

        RH爐返料裝置主要由閥體、驅(qū)動裝置和閥板組成。該閥體為三通閥殼,其一端設(shè)有1個入料口,另一端設(shè)有第一出料口,該閥體斜下方設(shè)有第二出料口,該出料口為加錯料的排放口。閥體一側(cè)安裝有驅(qū)動裝置,驅(qū)動裝置由汽缸帶動旋轉(zhuǎn)臂旋轉(zhuǎn),近而帶動旋轉(zhuǎn)軸與閥板旋轉(zhuǎn),通過閥板的旋轉(zhuǎn),來實現(xiàn)第一出料口的通道與第二出料口的通道的開合,從而控制合金料的走向。其結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        三、原返料裝置主要存在的問題及原因分析

        在RH爐投產(chǎn)初期,由于生產(chǎn)工操作經(jīng)驗不足,經(jīng)常出現(xiàn)加錯料的情況;另外,稱量斗電子稱的校驗,均需要使用返料裝置。原返料裝置在實際使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)閥板軸不動作、閥板卡死及閥體漏氣等故障。不僅增加了維修工人的勞動,而且影響煉鋼生產(chǎn)的順行和真空泵抽真空效果。以下就故障的原因進行分析。

        圖1 真空加料返料裝置示意圖

        1.返料裝置閥板軸不動作

        由于返料裝置串聯(lián)在加料溜管中間,加料溜管的下面是真空槽,真空槽在頂槍的烘烤下溫度可高達1 400℃左右,真空槽在烘烤過程中散發(fā)的熱量和水汽被返料裝置所吸收,閥板軸在高溫下膨脹,由于翻板軸兩端均固定,導(dǎo)致閥板軸卡死。另外由于驅(qū)動氣缸驅(qū)動力量過小,當旋轉(zhuǎn)軸不動作時,經(jīng)常需要維修工人使用大錘敲打旋轉(zhuǎn)臂,閥板軸才能動作。以上故障均發(fā)生在需返料的生產(chǎn)過程中,每次處理約需2h,嚴重時曾導(dǎo)致生產(chǎn)被迫中斷。

        2.返料裝置閥板卡死

        RH爐的主要功能之一是對鋼水進行成份微調(diào),該工藝要求在真空處理過程中將鐵合金、鋁粒及碳粉加入到鋼水中。閥板側(cè)面與閥體之間的間隙原設(shè)計為10mm,閥板側(cè)面直線度加工嚴重超差,而鋁粒的直徑在10mm左右,鐵合金碎塊及鋁粒由下料溜管經(jīng)過返料裝置時,極易卡到閥板側(cè)面與閥體之間的縫隙里,使閥板與閥體的摩擦力大大增加,當摩擦力大于汽缸的驅(qū)動力時,將導(dǎo)致閥板卡死。閥板卡死后,需打開閥體上部的檢修孔,將卡死的合金料及鋁粒清出。

        3.返料閥閥體漏氣

        RH爐真空系統(tǒng)煉鋼過程中真空度要求在67Pa以下,由于返料裝置是串聯(lián)在真空加料系統(tǒng)中的,所以要求其在真空狀態(tài)下工作無泄漏;真空系統(tǒng)在進行正壓檢漏過程中發(fā)現(xiàn)返料裝置存在多處漏氣:閥體焊縫漏氣、閥體側(cè)面螺栓孔漏氣、旋轉(zhuǎn)軸處漏氣、閥體法蘭和溜管法蘭之間的密封漏氣。

        四、返料裝置的改進措施

        1.返料裝置閥板軸不動作的改進

        為了使旋轉(zhuǎn)軸適應(yīng)一定的溫度與力的變化,將翻板旋轉(zhuǎn)軸的兩端軸承分別支承于軸承座上,并將旋轉(zhuǎn)軸一端的軸承固定,另一端的軸承為游動。另外,在閥板軸的另一側(cè)增加1套相同的汽缸,力矩明顯增加,為保證兩個汽缸伸縮的同步,將兩臺汽缸共用1套氣源閥臺,并采用閉環(huán)回路控制系統(tǒng)。改進后閥板軸裝配示意圖如圖2所示。

        2.返料裝置閥板卡死的改進

        圖2 閥板軸示意圖

        在返料裝置閥板卡死的處理過程中發(fā)現(xiàn)卡死在閥板側(cè)面和閥體之間的合金料及鋁粒直徑均在10mm左右,故將閥板側(cè)面與閥體的間隙改為5mm,并將閥板側(cè)面直線度加工精度控制在1mm之內(nèi),避免了合金碎塊及鋁??ㄔ谠撻g隙內(nèi)。為進一步保證返料裝置閥板無泄漏,在閥板側(cè)面加裝橡膠板,對閥體側(cè)面起到清潔作用。

        3.返料閥閥體漏氣的改進

        (1)閥體制造完畢后對閥體進行正壓試驗,對漏氣點進行補焊。

        (2)將閥體側(cè)面螺栓孔由通孔改為盲孔,閥板側(cè)面蓋板與閥體結(jié)合面之間增加密封墊。

        (3)旋轉(zhuǎn)軸兩端設(shè)置唇形密封圈,密封圈采用耐高溫的硅橡膠,并在唇口涂上耐高溫潤滑脂,使旋轉(zhuǎn)軸具有很好的密封性。

        (4)對閥體法蘭和溜管法蘭之間的密封墊進行更換,螺栓緊固過程要對稱,用力要均勻。

        五、改造效果

        經(jīng)過上述措施的采用,新制作的備件已上線使用1年,實踐證明,效果良好,返料裝置未發(fā)生旋轉(zhuǎn)軸不動作,閥板卡死及閥體漏氣的故障,為真空狀態(tài)下生產(chǎn)過程中的返料提供了設(shè)備保障,降低了維修工人的勞動強度。

        [1]煉鋼-連鑄新技術(shù)800問[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2003.[2]現(xiàn)代機械設(shè)計手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,1996.

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