王素榮
(萊蕪鋼鐵集團有限公司,山東 萊蕪 271104)
轉爐煤氣是煉鋼過程中的重要副產能源,提高轉爐煤氣回收量,不僅能降低生產成本,而且能降低鋼廠污染物排放總量,實現(xiàn)清潔生產。
隨著公司ccpp發(fā)電項目的投產,外網壓力高對轉爐煤氣回收的影響已不再明顯,真正的瓶頸環(huán)節(jié)在于轉爐煤氣回收系統(tǒng)存在較大的缺陷。通過分析,公司采取了多項措施,提高了煤氣回收率,改變了老區(qū)煤氣產量較低的現(xiàn)狀。
以往,為確保煤氣成分及安全,把煤氣回收時間設置在煉鋼開始后3.5min,通過調研,發(fā)現(xiàn)在煉鋼開始2.5min后,煤氣成分基本合格,在與氣柜內煤氣充分混合后能達到較理想的成分值。通過延長煤氣回收時間,每爐比以往可多回收煤氣600m3左右。
煉鋼廠氣柜是容積為2萬m3干式煤氣柜,當4座轉爐正常冶煉時,煤氣發(fā)生量約為3.5萬m3。氣柜本身雖自帶放散裝置,也很難滿足需求。很容易造成煤氣的沖頂事故,安全隱患嚴重,應對措施如下。
(1)將煤氣柜柜容指示信號引至轉爐煤氣回收PLC系統(tǒng)中。
(2)當柜容到18 000m3時,在自用微機發(fā)出回收終止信號,煤氣回收系統(tǒng)收到信號后,終止回收。
(3)每月校正1次自動放散系統(tǒng),保證其可靠性。
4座轉爐的煤氣發(fā)生量約為3.5萬m3/h。而AI-400型加壓機2臺同開時,輸送量只能達到2.8萬m3/h,造成轉爐煤氣的放散及大量能源浪費。為此,制定以下措施。
(1)加大加壓機葉輪,增加煤氣的輸送量。
(2)選用較大的聯(lián)軸器,替換原來的小聯(lián)軸器以增強其承載能力。
(3)操作中,限制變頻器電流<350A,防止事故發(fā)生。
上述措施在1號加壓機進行試驗,在外網壓力0.01MPa時,比改造前平均增加了煤氣輸送量3 000m3/h,效果良好。
靜電除塵器的除塵效果好,易于維修。以往由于含塵量較高,每月都需要對加壓機轉子進行積灰清理。通過較好的設定除塵器的二次電壓及電流,使加壓機轉子的清灰周期延長至3個月,為煤氣的加壓輸送提供了有力保障。
利用中修,完善軟硬件設備,定期對設備殺毒。對設備或線路損壞、插頭松動、線路干擾等情況要及時處理。將一些不必要的端口和服務關閉。消除設備隱患,降低網絡故障率,保證網絡通信正常,實現(xiàn)生產爐數的全回收。
改造前,風機的運行信息依靠操作工去獲得,可靠性差。改造后,將風機運行模擬信號接入PLC,由PLC來控制,并增加風機壓力、溫度、軸承振動3組模擬量的畫面輸出,方便實時監(jiān)控,從而提高了風機效率及煤氣回收率。
使用交叉索引,對畫面及變量進行優(yōu)化,交叉索引是通過表格列出項目中定義的變量、畫面和函數,搜索哪些是使用的已存在的,哪些是未使用的已存在的,哪些是使用的不存在的,及時的對變量進行添加或刪除。同時可對一些不用的畫面進行刪除,提高了運行速度,減少了故障,提高了工作效率及回收自控系統(tǒng)的控制水平、穩(wěn)定性、可靠性和精確性。
減少故障率,確保煤氣正常回收。
采取多種措施同時,對事故處理采取“三不放過”(查不出原因不放過、找不出責任不放過、提不出措施不放過)的原則,積極總結經驗教訓。并根據設備狀況和煉鋼廠的要求,不斷將控制系統(tǒng)進行完善,滿足生產需要。對煤氣產量和放散量及放散原因做到及時分析、快速反應、制定對策,優(yōu)化維護手段,加強設備維護,延長設備維修周期。