朱 霞,陳淑杰,張 艷
(1.哈爾濱軸承集團(tuán)公司 小型球軸承分廠,黑龍江 哈爾濱 150036;2.哈爾濱軸承集團(tuán)公司 質(zhì)量控制部,黑龍江 哈爾濱 150036)
某型非標(biāo)準(zhǔn)圓柱滾子軸承在端面上有定位凸臺(tái)。使用過程中,對(duì)該凸臺(tái)的對(duì)稱度、平面度有著非常嚴(yán)格的工藝要求,而分廠對(duì)該項(xiàng)目的測(cè)量手段保證不了工藝要求,為此對(duì)測(cè)量系統(tǒng)和測(cè)量方法進(jìn)行了改進(jìn),提高了測(cè)量精度和生產(chǎn)效率,降低了廢品,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
該型圓柱滾子軸承在外圈端面上加工出一個(gè)定位凸臺(tái)(見圖1),對(duì)稱性工藝要求為0.015mm,凸臺(tái)幅高:3mm~5mm,該類型軸承在使用時(shí)需要凸臺(tái)(D面、C面)與電動(dòng)機(jī)機(jī)體定位環(huán)上的凹臺(tái)兩側(cè)面連接固定,因此對(duì)凸臺(tái)的尺寸精度、幾何精度和形位公差有著嚴(yán)格的要求。
在日常生產(chǎn)過程中對(duì)兩凸臺(tái)的內(nèi)、外直徑尺寸檢測(cè)只需要用游標(biāo)卡尺就能保證(凸臺(tái)內(nèi)、外直徑公差均為±0.03mm,而游標(biāo)卡尺的測(cè)量精度為0.02mm,使用帶儀表的游標(biāo)卡尺測(cè)量讀數(shù)很容讀出,同時(shí)凸臺(tái)內(nèi)、外徑與電機(jī)凹臺(tái)為間隙配合),D面、C面檢測(cè)手段是使用外徑千分尺對(duì)凸臺(tái)進(jìn)行測(cè)量,外徑千分尺的測(cè)量誤差為0.001mm,能夠滿足測(cè)量要求,但是由于凸臺(tái)幅高過短,只有3mm~5mm,從圖中 2 可以看出,外徑千分尺測(cè)點(diǎn)2與測(cè)點(diǎn)3雖然能夠與凸臺(tái)接觸,但是接觸部位非常小,圖2 中編號(hào)1件在測(cè)量時(shí)與軸承外圈端面容易發(fā)生干涉,測(cè)點(diǎn)2、測(cè)點(diǎn)3與凸臺(tái)寬度不能有效保證平行(測(cè)點(diǎn)2、測(cè)點(diǎn)3與凸臺(tái)寬度方向是點(diǎn)接觸),同時(shí)測(cè)量過程中檢測(cè)人員在使用外徑千分尺時(shí)每測(cè)量一次手的力量不同,測(cè)量取得的數(shù)值不一致,雖然采取多點(diǎn)測(cè)量取平均值且操作人員和檢驗(yàn)人員自檢和互檢,仍達(dá)不到工藝要求,同時(shí)對(duì)稱性用外徑千分尺檢測(cè)也無法達(dá)到規(guī)定要求。外徑千分尺、游標(biāo)卡尺示意圖見圖2。
圖1 某型圓柱軸承結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
圖2 外徑千分尺、游標(biāo)卡尺示意圖
為了保證凸臺(tái)對(duì)稱性達(dá)到工藝文件要求,減少?gòu)U品的產(chǎn)生,對(duì)測(cè)量系統(tǒng)和測(cè)量方法重新進(jìn)行了設(shè)計(jì)和安裝。在G903儀器底座上固定一個(gè)工字架(見圖3),工字架的平行差要求為0.008mm,平面度要求為0.005mm,將工件兩凸臺(tái)同時(shí)架在工字架平面上(兩凸臺(tái)的側(cè)面在數(shù)控鏜床上進(jìn)行加工,兩凸臺(tái)內(nèi)、外直徑在數(shù)控車床上加工),在軸承外圈另一端面放置一直角鐵,直角邊與軸承另一端面完全接觸,這樣就能保證軸承外圈在測(cè)量時(shí)固定不發(fā)生偏轉(zhuǎn),在工件外徑(外徑為終磨尺寸,以此作為定位基準(zhǔn))上安裝一塊千分表,工件前后運(yùn)動(dòng)找到最大值。
以某型號(hào)圓柱滾子軸承加工為例:軸承外徑尺寸:Φ60mm,凸臺(tái)寬度為:6mm,工字架高度:50mm,凸臺(tái)D面到外徑最大點(diǎn)的尺寸為工字架高度+軸承外圈二分之一直徑+二分之一凸臺(tái)幅高,即:50+60/2+6/2=83mm,用83mm的高度標(biāo)準(zhǔn)塊對(duì)表,在工件外徑(外徑為終磨尺寸,以此作為定位基準(zhǔn))上安裝一塊千分表,工件前后運(yùn)動(dòng)找到最大值。然后進(jìn)行測(cè)量把外圈D面放置在工字架上得到一個(gè)讀數(shù)為83.20mm,然后用同樣的方法測(cè)量到C面到外徑的尺寸為83.20mm,也就是留量為0.40mm。磨削時(shí)分多次進(jìn)行,首先磨削C面(磨量為0.10mm),磨削后進(jìn)行測(cè)量,校準(zhǔn)機(jī)床進(jìn)給量與測(cè)量系統(tǒng)的符合性是否一致,再用同樣方法磨削D面(磨量為0.10mm),C、D兩面同時(shí)進(jìn)行第一次粗磨后在測(cè)量系統(tǒng)上檢測(cè)尺寸和對(duì)稱性,以便在二次磨削時(shí)準(zhǔn)確調(diào)整機(jī)床進(jìn)給量,(為不使C、D兩面在加工和測(cè)量中混淆,在D面一側(cè)的滾道內(nèi)涂上紅色作為記號(hào)。)循環(huán)進(jìn)行多次磨削多次測(cè)量直至加工到工藝要要求的尺寸為止,加工時(shí)采用邊對(duì)稱磨削邊測(cè)量的方法使其C、D兩面尺寸差始終不大于0.015mm,既保證了工件對(duì)稱度的要求,同時(shí)根據(jù)每次測(cè)量尺寸來調(diào)整機(jī)床上的進(jìn)給機(jī)構(gòu),控制磨削尺寸,采取邊磨削邊測(cè)量的加工方法,保證了凸臺(tái)的寬度和對(duì)稱度的精度要求。
圖3 某型軸承凸臺(tái)測(cè)量裝置
改進(jìn)后的測(cè)量方法經(jīng)過一年來的實(shí)際應(yīng)用,操作者對(duì)該種方法的方便、快捷非常認(rèn)可,檢驗(yàn)人員對(duì)工件加工質(zhì)量和一次交檢合格率也十分認(rèn)可,減少了廢品數(shù)量,該測(cè)量方法已推廣到其他類型的軸承,解決了帶定位槽軸承的檢測(cè)難題,取得了良好的效果,目前此種改進(jìn)已得到全面推廣使用。
對(duì)某1型和某2型圓柱滾子軸承進(jìn)行對(duì)稱度測(cè)量,(用外徑千分尺和改進(jìn)后測(cè)量?jī)x器分別測(cè)量100套)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表1。
表1 測(cè)量方法改進(jìn)前后對(duì)稱度合格率對(duì)比統(tǒng)計(jì)表
通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,用改進(jìn)后的測(cè)量方法對(duì)套圈對(duì)稱度進(jìn)行測(cè)量,合格率均為100%,比原方法分別提高了6%和7% ,生產(chǎn)效率明顯提高。
通過對(duì)測(cè)量系統(tǒng)和測(cè)量方法進(jìn)行改進(jìn)、調(diào)整,既方便又準(zhǔn)確地測(cè)出凸臺(tái)不對(duì)稱的尺寸和需要磨削的余量,且提高了檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性,大大地提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,降低了磨削廢品,節(jié)約了材料和資金。