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        低壓缸汽封改造及內(nèi)缸面開槽經(jīng)濟性研究

        2013-10-11 08:55:50紀(jì)
        江西電力 2013年4期
        關(guān)鍵詞:汽輪機效率

        吳 紀(jì)

        (江西贛能股份有限公司豐城二期發(fā)電廠,江西豐城 331100)

        0 引言

        目前節(jié)能降耗是現(xiàn)在發(fā)展的趨勢,特別是受整體經(jīng)濟形勢的影響,占各火電廠發(fā)電成本80%以上的煤碳價格不斷走高,國內(nèi)各火電廠紛紛控制發(fā)電成本,把降低機組熱耗作為主要工作。而對汽輪機本體而言,有節(jié)能降耗空間的只有各蒸汽級間的內(nèi)漏,降低汽輪機級間內(nèi)漏方法除了消除汽缸中分面的間隙外,另一個重要手段就是對傳統(tǒng)汽封進(jìn)行改造。

        1 設(shè)備概述

        某廠5號機汽輪機為上汽廠生產(chǎn)的引進(jìn)192型機組,機組型號為N700-24.2/566/566。本機組為超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸、四排汽凝汽式汽輪機。根據(jù)上汽廠提供的資料,整個汽輪機通流部份共48級葉片,其中高壓缸為Ⅰ+11級、中壓缸為8級、低壓缸為4×7級。高壓缸各級總的內(nèi)功率占機組總功率的35.38%,中壓缸各級總的內(nèi)功率占機組總功率的23.52%,A/B低壓缸各級總的內(nèi)功率占機組總功率的41.11%。

        2 改造前存在的問題

        2.1 5號機改造前性能試驗數(shù)據(jù)

        在2011年5月,某電力研究院對汽輪機進(jìn)行改造前的性能試驗,試驗數(shù)據(jù)如下:

        表1 改造前性能試驗測得機組性能

        缸內(nèi)效率對熱耗的影響:在660 MW工況下,高壓缸內(nèi)效率為84.96%,低于設(shè)計值2.31%(設(shè)計值:87.27%),使機組熱耗增加37.30 kJ/(kW·h)。

        中壓缸內(nèi)效率為91.94%,低于設(shè)計值1.44%(設(shè)計值:93.38%),使機組熱耗增加29.58 kJ/(kW·h)。

        低壓缸內(nèi)效率為87.50%,低于設(shè)計值1.85%(設(shè)計值:89.35%),使機組熱耗增加60.86 kJ/(kW·h)。從上面的數(shù)據(jù)可以看出,低壓缸的效率降低對機組熱耗的影響最大。

        2.2 實時監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)機組耗差對比

        在2010年11月,通過康派系統(tǒng)(機組實時監(jiān)測系統(tǒng))內(nèi)的耗差分析系統(tǒng),對不同負(fù)荷的運行情況進(jìn)行分析。

        表2 改造前實時監(jiān)測系統(tǒng)測得機組性能g/kW·h

        從上面的數(shù)據(jù)可以看出,由于低壓缸內(nèi)效率低,引起機組煤耗的增加達(dá)到了14.6~16.1 g/(kW·h),所以對低壓缸的改造是勢在必行。

        3 汽輪機低壓缸蜂窩汽封改造及低壓內(nèi)缸面開槽

        3.1 改造前低壓缸解體情況介紹

        A、B缸間隙如圖1、圖2所示。

        圖1 A缸間隙

        圖2 B缸間隙

        汽輪機原來安裝的汽封為普通的梳齒形汽封,在低壓缸部分的汽封全部為平齒汽封,就是說低壓轉(zhuǎn)子與汽封配合處全部為平的,汽封齒成只有一排平齒。在對汽缸大修解體時發(fā)現(xiàn),低壓缸的汽封齒磨損嚴(yán)重,而且磨損不均勻,有的地方汽封齒已經(jīng)磨平,而有的地方汽封齒卻基本沒有碰到。由于低壓內(nèi)缸的嚴(yán)重變形,整個內(nèi)缸成了一個橢圓形。低壓內(nèi)缸缸面在緊全部螺栓后發(fā)現(xiàn)最大間隙A缸有1.95 mm、B缸有3.0 mm間隙。

        在低壓缸解體時,低壓內(nèi)缸進(jìn)汽有間隙的部位明顯有漏汽。從以上分析出情況可以看出,5號機低壓缸效率低的原因:一是低壓缸汽封磨損嚴(yán)重;二是低壓內(nèi)缸缸面的間隙大。

        3.2 蜂窩汽封與傳統(tǒng)梳齒汽封對比

        3.2.1 傳統(tǒng)梳齒汽封的特點

        1)傳統(tǒng)梳齒型汽封的不足之處:路徑還不夠曲折,對氣流的阻礙作用不夠強。氣流通過每個高低齒時體積膨脹得很快,沒有形成必要的膨脹阻力。

        2)在安全上,由于材質(zhì)是1Cr13、2Cr13及15CrMoA,所以汽封間隙不能設(shè)計的太小,一般高壓側(cè)0.35~0.45 mm、中壓0.45~0.5 mm、低壓部分0.5~0.7 mm、葉頂1.2~2.5 mm、隔板0.75~1.1 mm。間隙過小,當(dāng)發(fā)生動靜碰磨時機組易發(fā)生振動。

        3)這種類似琴片式的小齒,在當(dāng)氣流以很高的動能和內(nèi)能(壓力、速度、和溫度)通過時還容易發(fā)生氣流的激振使汽封塊發(fā)生抖動,甚至發(fā)出刺耳的鳴叫聲。

        鑒于上述的情況,所以汽封間隙就不能設(shè)計的比較小,通流漏汽也就是自然的,也就引出了一系列其它問題,如真空度不夠、不凝氣增多等。

        3.2.2 蜂窩汽封特點

        高低齒式蜂窩汽封是蜂窩技術(shù)和迷宮汽封的完美結(jié)合,其密封效應(yīng)是迷宮效應(yīng)和蜂窩效應(yīng)的綜合組成,具有高效性、穩(wěn)定性和安全性,主要設(shè)計思想是在原疏齒結(jié)構(gòu)中,保留高齒,在低齒地方用蜂窩帶填滿。這些規(guī)整的蜂窩,都是經(jīng)過特殊工藝處理的。材質(zhì)是哈斯特鎳合金。這種合金有著比常規(guī)汽封環(huán)材料更好的耐磨性。由于厚度只有0.10 mm,不會對轉(zhuǎn)子造成損害。

        該結(jié)構(gòu)有以下特點:

        1)高齒依然保留,起節(jié)流密封效果,而氣流經(jīng)節(jié)流降壓后進(jìn)入蜂窩區(qū),進(jìn)一步加大密封作用,兩種密封技術(shù)綜合應(yīng)用,起到最佳的效果。

        2)設(shè)計中,蜂窩帶加工成比原來的低齒高出一部分,即軸先同蜂窩接觸而不同高齒接觸,從而保護軸不被磨損。

        3)在安裝過程中,由于高齒高度大于蜂窩帶,避免了蜂窩帶被異物撞擊損傷。

        4)在高壓側(cè),最外邊高齒起到了保護作用,防止了工質(zhì)對蜂窩帶邊緣的沖刷傷害。

        5)由于汽封帶使用了蛤斯特鎳基耐高溫合金制作,厚度只有0.10 mm,經(jīng)過熱處理后有較低的硬度,不會對與其接觸的轉(zhuǎn)子產(chǎn)生磨損,且汽封蜂窩帶在高度方向有較高的強度,與轉(zhuǎn)子接觸時不會被壓潰。

        6)蜂窩汽封比傳統(tǒng)汽封減少漏流50%~70%;也就是說,同樣的間隙下,蜂窩汽封漏流小。

        7)蜂窩汽封使用壽命為10年,滿足機組運行要求。

        由于蜂窩汽封密封效果好了,如果作整機改造汽輪機效率可提高1%~2%,是十分可觀的。

        3.3 改造范圍及過程控制

        3.3.1 改造范圍

        由于蜂窩汽封密封效果好,對兩臺低壓缸全部汽封進(jìn)行蜂窩汽封改造,包括5號機低壓A、B缸的葉頂汽封和隔板汽封總共48道。

        3.3.2 改造施工工藝控制

        為了提高改造的質(zhì)量,請具有相關(guān)改造資質(zhì)和技術(shù)的廠家進(jìn)行改造。改造前簽定改造的技術(shù)協(xié)議,對改造的技術(shù)細(xì)節(jié)做了規(guī)定,要求:1)蜂窩汽封的蜂窩帶之間的焊接材料必須全部采用進(jìn)口件,廠家應(yīng)提供進(jìn)口材質(zhì)的相關(guān)證明文件;2)蜂窩帶的釬焊及熱處理必須由有資質(zhì)的人員完成,完成后必須100%進(jìn)行光譜分析及硬度檢測,并提供相關(guān)證明文件。

        為了保證達(dá)到改造效果,對低壓汽封的間隙標(biāo)準(zhǔn)也做了規(guī)定,要求蜂窩汽封最后驗收標(biāo)準(zhǔn)為:廠家汽封間隙的下限為上公差,廠家下限-0.10 mm為下公差。全部汽封間隙在研磨及驗收的時候汽缸螺栓必須全部按扣缸的標(biāo)準(zhǔn)緊固螺栓,以消除汽缸變形對汽封間隙的影響。

        3.4 低壓內(nèi)缸缸間隙進(jìn)行開槽加盤根處理

        在揭低壓內(nèi)缸的時候發(fā)現(xiàn),低壓內(nèi)缸缸面在緊全部螺栓后發(fā)現(xiàn)最大間隙A缸有1.95 mm、B缸有3.0 mm。消除此間隙的方法有3種:1)將低壓內(nèi)缸返廠,由廠家重新對缸面進(jìn)行加工,但這樣低壓內(nèi)缸下焊接的抽汽管全部要割除,施工難度很大且費時;2)對有間隙的地方補焊再磨缸,由于廠有間隙的位置太多,工期會太長;3)在現(xiàn)在有間隙的缸面用專用小型銑床對低壓下缸缸面開一條槽,槽寬全部為8 mm,槽的深度根據(jù)此處的間隙不同而不同,最長的低壓內(nèi)缸進(jìn)汽口處達(dá)到了935 mm,全部有間隙處都開了槽。

        圖3為汽缸開槽位置及尺寸。每個缸開了4×4條槽,在槽里加裝帶鋼絲的8×8 mm石墨盤根。磨汽封時將盤根裝上,檢查壓緊的效果后,正式扣缸時換上新盤根。

        圖3 汽缸開槽位置及尺寸

        4 改造結(jié)果及經(jīng)濟分析

        2011年進(jìn)行了5號機低壓缸蜂窩汽封的改造工作,檢修完成后及時聯(lián)系了某電科院進(jìn)行了機組性能試驗,試驗數(shù)據(jù)見表3。

        表3 改造前、后額定工況試驗結(jié)果比較

        經(jīng)過改造,5號機低壓缸內(nèi)效率提升1.68%,熱耗率下降 51.03 kJ/(kW·h),折算供電煤耗下降2.01 g/(kW·h)。

        從上面試驗報告中的煤耗數(shù)據(jù)可以看出,改造后降低煤耗2.01 g/(kW·h),年單機發(fā)量按30億kW·h計算,標(biāo)煤單價按1 000元/噸(0.001元/g)計算,則通過改造后年節(jié)省發(fā)電成本為

        2.01×30 ×108×0.001=603(萬元)。

        5 結(jié)束語

        從上面的改造經(jīng)濟效益數(shù)據(jù)可以看出,改造后效益是可觀的,而改造過程中所需的改造費用不到200萬元,達(dá)到了節(jié)能降耗的效果。改造后機組運行平穩(wěn),首次開機也比較順利。

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