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        600MW機組軸系振動大的分析與處理

        2013-10-11 08:55:50劉建民
        江西電力 2013年4期
        關鍵詞:動平衡軸系幅值

        劉建民,黃 峻

        (四川廣安發(fā)電有限責任公司,四川 廣安 638000)

        0 引言

        近年來,為了響應國家節(jié)能減排的能源方針,各大發(fā)電公司都大力建設了一批大容量高參數(shù)的汽輪發(fā)電機組,汽輪發(fā)電機組是火電廠的關鍵設備,一旦出現(xiàn)故障,往往會造成很大的經(jīng)濟損失;其中機組振動問題因振動故障的診斷及處理其難度大、重要性高,越來越引起人們的重視。實際機組的軸系振動與設計結構、制造、安裝及運行相關,通過對機組的振動故障分析總結,掌握具體機組的振動特點,為以后機組的運行維護提供參考。本文對廣安電廠5號機組軸系振動超標、振動不穩(wěn)定故障的處理進行了總結,為類似振動故障的診斷處理提供參考。

        1 機組概況

        廣安電廠5號機組為亞臨界600 MW機組,汽輪機為N600-16.67538/538型亞臨界中間再熱沖動式單軸三缸四排汽凝汽式汽輪機,發(fā)電機為QF?SN-600-2-22C型,水-氫-氫冷卻方式。整個軸系由高中壓轉子、A低壓轉子、B低壓轉子、發(fā)電機轉子組成,各轉軸間均為剛性聯(lián)軸器連接,每根轉子由2個軸承支承,軸系簡圖如圖1所示。

        圖1 軸系布置圖

        1、2號軸承為5瓦塊可傾瓦,軸承座為落地式結構,3、4、5、6號軸承為橢圓瓦,軸承座落在低壓缸上,7、8號軸承為橢圓瓦軸承,軸承座為發(fā)電機端蓋式結構。每個軸承處均安裝了兩個測量軸振的電渦流傳感器(見圖2)和一個測量瓦振的速度傳感器,機組配有TSI振動監(jiān)測系統(tǒng)。

        圖2 軸振傳感器布置圖

        2 振動現(xiàn)象

        該機在升速過程及過臨界轉速時軸系各測點振動較好,定速3 000 r/min時5號軸承X向振動幅值為76μm、7號軸承X向軸振幅值為86μm,其余軸振小于60μm。完成一系列試驗后,機組開始升負荷運行。機組并網(wǎng)升負荷,至13:40機組負荷升至337 MW,之后到15:00期間機組負荷基本穩(wěn)定,由于機組#7軸承X向軸振幅值達131μm,在15:00后機組緩慢降低負荷。機組空負荷3 000 r/min時以及帶337 MW負荷時的軸系振動數(shù)據(jù)見表1。

        表1 原狀態(tài)的軸系振動數(shù)據(jù)(幅值/μm,相位/°)

        機組帶負荷期間7號、8號軸振趨勢圖如圖3、圖4。

        圖3 7號軸振趨勢圖

        圖4 8號軸振趨勢圖

        3 振動分析

        該機組啟動升速至3 000 r/min時5X、6X、7X、8X軸振的頻譜圖如圖5所示。

        圖5 3 000 r/min空負荷時軸振頻譜圖

        從圖可知各軸承的振動均以工頻振動為主,其它分量較小。由表1可知,機組帶負荷337 MW工況下,7X、8X軸振幅值較空負荷工況增大了50μm以上,其它軸振測點幅值變化小于20μm。從圖3、圖4可見,發(fā)電機7X、8X軸振通頻幅值與工頻幅值是同步增大的,即主要是由于工頻振動幅值增大致使軸振幅值增大。從趨勢圖看,隨機組負荷的增加,7X、8X軸振幅值逐漸增大,當負荷穩(wěn)定后發(fā)電機軸振基本穩(wěn)定,當機組負荷減小時軸振幅值回落。

        機組的主要振動特征歸納如下:

        1)各軸承的振動均以工頻振動為主,其它分量較小。

        2)在3 000 r/min空負荷時5X振動偏大,7X軸振超過76μm。

        3)機組發(fā)電機軸振幅值隨負荷增加而增長,軸振與負荷有較強的相關性;發(fā)電機軸振增大期間汽輪機軸振幅值較穩(wěn)定。

        從以上振動特征看,振動頻譜主要分量是工頻,可以排除軸承失穩(wěn)或軸瓦緊力不足等。當振動以工頻為主時,從性質上講,屬于不平衡引起的強迫振動。振動幅值大小與以下幾個因素有關:1)軸系的不平衡量及分布;2)與共振點的避開程度;3)支撐系統(tǒng)的剛度、阻尼。

        由該機升降速過程中5X、7X軸振的Bode圖,可見機組在3 000 r/min附近軸振曲線變化較為平緩,無共振點。

        如果機組熱態(tài)標高變化很大,低、發(fā)轉子間軸承負荷分配變化,可能引起電機軸承油膜剛度減小,從而使電機軸承支撐系統(tǒng)的剛度、阻尼降低。該機帶負荷期間低壓缸真空度、排汽溫度、凝汽器水位都較穩(wěn)定,發(fā)電機氫壓也較穩(wěn)定,可以確定6號軸承與7號軸承的標高此期間不會出現(xiàn)較大變化。況且,如果低、發(fā)間兩軸承的標高變化較大,那么汽輪機6號軸承的振動幅值也會有較大的變化,但事實是汽輪機5號、6號軸振幅值較穩(wěn)定。因此,該機組發(fā)電機軸振變化的主要故障原因不是標高的影響。

        正常情況下,機組軸系不平衡量在額定轉速下應該比較穩(wěn)定,但如果發(fā)生轉子熱變形、轉動部件脫落或轉子靠背輪間滑移等情況,有可能發(fā)生不平衡量的改變。轉動部件脫落或轉子靠背輪間滑移發(fā)生時伴隨有振動突跳現(xiàn)象,而該機組發(fā)電機7號、8號軸振主要是隨負荷增加緩慢爬升的。極有可能的是轉子熱變形使軸系不平衡增大。

        綜合以上分析,可以判定發(fā)電機7號、8號軸振隨負荷增加緩慢爬升過程與發(fā)電機轉子熱不平衡的演變過程吻合,發(fā)電機轉子存在熱不平衡是主要故障源。

        導致發(fā)電機轉子熱不平衡的原因主要有轉子匝間短路、冷卻通道不暢、轉子本體材質不均等,它們都會引起振動隨勵磁電流或者有功的變化而增大或者減小。

        匝間短路引發(fā)振動的特點是:隨勵磁電流的增減而增減,一旦斷開勵磁,振動馬上就會消失。但由于匝間短路引起的轉子熱變形,振動與勵磁電流間有時滯。由于消除匝間短路工作量很大,在允許范圍內通?,F(xiàn)場盡量采用動平衡的方法來減小振動,使之運行到下次周期性大修時再作處理。

        通過對該機組發(fā)電機生產(chǎn)廠家了解,該發(fā)電機轉子在廠內動平衡時未進行過加熱試驗,由于熱彎曲產(chǎn)生的不平衡在制造廠家進行平衡試驗時不會表現(xiàn)出來,只有在機組投運后才會發(fā)生。

        現(xiàn)場處理發(fā)電機轉子熱彎曲的方法通常是首先檢查轉子冷卻介質堵塞情況。如果確系冷卻介質通道堵塞引起的熱彎曲振動,清理疏通后就可完全解決問題。如果是其它某種原因引起的,在現(xiàn)場很難徹底根治,主要采用動平衡的方法,使振動減小到運行可以容忍的情況。

        綜合以上分析,確定處理措施:1)檢查電機冷卻介質通道,并保證其暢通;2)現(xiàn)場動平衡減低軸系的不平衡量。降低軸系的不平衡量也是減小空負荷3 000 r/min時軸振幅值最有效的措施。

        4 振動處理

        經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)電機冷卻通路異常,決定采取現(xiàn)場動平衡方法降低該機組電機軸振幅值。若在電機轉子跨內加重需要拆卸電機上端蓋以及密封軸承等,必須進行排氫工作,周期較長。從該型號機組現(xiàn)場平衡的經(jīng)驗可知,在低發(fā)間靠背輪上加重可有效降低發(fā)電機軸振,但會明顯影響汽輪機B低壓轉子的軸振,鑒于此,經(jīng)分析后,選擇在汽輪機B低壓轉子末級葉輪平衡槽和低發(fā)間靠背輪平衡槽處加配重。通過一次現(xiàn)場動平衡后,機組啟動到3 000 r/min時的振動數(shù)據(jù)見表2。從表中數(shù)據(jù)看,電機7X、7Y、8X、8Y軸振有了很大的改善,汽輪機5X、5Y、6X、6Y軸振也有明顯減小,但5瓦、6瓦蓋振大于50μm?,F(xiàn)場進行了第二次平衡校正,在汽輪機B低壓轉子正、反末級葉輪平衡槽內對稱加重200 g平衡塊,機組重新啟動到3 000 r/min,振動數(shù)據(jù)見表3。

        表2 第一次加重后的振動值(幅值/μm,相位/°)

        表3 第二次加重后的振動值(幅值/μm,相位/°)

        從平衡后振動數(shù)據(jù)看,空負荷額定轉速時各測點的振動值優(yōu)良,考慮發(fā)電機軸振的熱變量,帶負荷后7X、8X軸振也不會超標(小于125μm),另一方面,從一些相關文獻報導,有時發(fā)電機轉子的熱矢量與初始狀態(tài)的不平衡量相關,軸振的幅值小則熱矢量變小,因此,下一步工作是機組帶負荷運行,待掌握機組帶負荷至額定工況過程中的振動數(shù)據(jù),若有振動超標再給出適當?shù)钠胶庹{整方案,利用機組正常停機機會實施,還可有效減少現(xiàn)場動平衡處理成本。機組帶負荷過程的振動見表4。

        表4 機組帶負荷過程的振動(幅值/μm,相位/°)

        掌握了機組帶全負荷過程中的振動數(shù)據(jù),確定了動平衡調整方案,在低發(fā)間靠背輪聯(lián)接螺栓上加重1 kg,以及汽輪機B低壓轉子汽輪機側末級葉輪平衡槽內加重420 g。利用機組正常停機機會,進行了最終的動平衡加重,加重后機組定速3 000 r/min以及帶負荷過程中各測點軸振優(yōu)良,低壓缸瓦振也較好,機組帶600 MW工況時的振動見表5。通過動平衡措施較好地解決了該機的振動問題,保障了機組正常運行,該機檢修后軸系振動一直處于優(yōu)良水平。

        表5 機組帶600 MW時的振動(幅值/μm,相位/°)

        5 結論

        通過對機組軸系振動數(shù)據(jù)和各運行參數(shù)的綜合分析,確定了發(fā)電機轉子存在熱變量是軸振隨負荷增加而增長的故障源。采用動平衡處理有效減小了軸系振動,保障了機組帶負荷正常運行。最終的動平衡調整方案利用了機組的正常起停機會,有效節(jié)省了處理成本。

        機組的振動是一個很復雜的領域,振動故障產(chǎn)生的原因很多,不僅要關注振動數(shù)據(jù),還要分析與軸系振動密切相關的一些參數(shù),找出可能的故障源,確定正確的處理措施。該機的處理經(jīng)驗可為類似振動故障的診斷及處理提供參考。

        [1]陸頌元.汽輪發(fā)電機組振動[M].北京:中國電力出版社,2000.

        [2]施維新.汽輪發(fā)電機組振動及事故[M].北京:中國電力出版社,1998.

        [3]周仁睦.轉子動平衡——原理方法和標準[M].北京:化學工業(yè)出版社,1996.

        [4]屈梁生.機械故障的全息診斷原理[M]北京:科學出版社2007.7.

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