徐國慶
(廣東鴻圖科技股份有限公司,廣東高要 526108)
圖1為乘用車發(fā)動機啟動電動機支架零件加工簡圖,零件為典型的壓鑄零件結構,材料為日本標準ADC12(對應為中國標準為YL112),年需求量為30萬件。
零件的工藝流程為:壓鑄→除澆口及披鋒→CNC加工→除加工毛刺→清洗→包裝→入庫。
零件的毛坯壓鑄方案采用350 t壓鑄機生產,一模兩件,分型面由基準D毛坯面與φ43 mm的毛坯面組合而成,沒有側面抽芯。
根據(jù)零件的毛坯壓鑄情況和加工的技術要求,零件機加工工藝方案,在實際生產中經歷了A方案和B方案兩個階段。
A方案夾具(圖2)為雙工位兩道工序進行加工:左工位OP10定位方式采用以基準D毛坯面和2-φ12 mm毛坯孔的一面兩銷方式,φ43 mm背面毛坯浮動輔助支撐加強剛性,加工φ36.5 mmR7 mm同軸孔系和φ43 mm、φ22 mm、2-M5;右工位OP20定位方式采用以φ36.5 mmR7 mm和φ70 mm端面,φ43 mm的一面兩銷方式,加工φ76.2 mm及端面,2-φ12 mm;因年需求量較大,夾具方案采用液壓夾緊方式保證效率。機床選用美國產HAAS VF1立式加工中心。
經過試制生產,在加工過程中出現(xiàn)了一些問題,主要體現(xiàn)在以下方面:
(1)左工位粗加工φ36.5 mmR7 mm同軸孔系采用復合鏜刀,在加工過程中,切削力比較大,工件表面出現(xiàn)振紋,造成了工件工廢。不得已改為多道工序加工,使加工節(jié)拍拖長了許多。統(tǒng)計此項工廢率約為10%。
(2)精加工鏜孔φ36.5 mmR7 mm軸承裝配孔時,經常出現(xiàn)超差現(xiàn)象,需要停機進行刀具調整,對質量和效率造成極大影響。統(tǒng)計此項工廢率約為5%。
(3)零件的加工以毛坯壓鑄分型面為基準D毛坯面定位,由于壓鑄的動模與定模分型面合模誤差約為0.2 mm,在壓鑄模具老化,但還沒有到使用壽命結束的情況下,同時,零件毛坯是一模兩件的原因,合模誤差會更大,達到0.4 mm,造成工件加工后端面與軸承裝配孔φ36.5 mmR7 mm毛坯端面92.3±0.2 mm尺寸的工程能力嚴重不足,需要全檢。統(tǒng)計此項工廢率約為5%。
根據(jù)約半年的在試制生產中反映的問題,分析產生的原因,初始方案沒有達到設計要求,需要進行重新設計和制作夾具,針對性制訂了機加工工藝B方案,解決了以上問題。
B方案分為數(shù)控車和加工中心兩道工序進行加工:OP10為液壓數(shù)控車夾具加工,定位方式采用以基準D背面毛坯面和2-φ12 mm毛坯孔的一面兩銷的方式,后推式夾緊方案;加工部位為φ36.5 mmR7 mm同軸孔系的粗精加工。OP20為立式加工中心雙工位橋式液壓回轉夾具,定位方式采用以φ36.5 mmR7 mm和φ70 mm端面,φ43 mm的毛坯凸臺組合定位夾緊的方式;加工部位為φ76.2 mm及端面,2-φ12 mm,轉臺回轉180°,加工 φ43 mm、φ22 mm、2 -M5。
B方案的工藝特點:
(1)修改原立式加工中心夾具加工工藝和定位方式,通過數(shù)控車的加工工藝,克服了原試制生產工藝方案在加工中所產生的3個問題,使加工質量和生產效率得到了很好的保證,機加工產品合格率由試制期間的70%,提高到99%,滿足了批量生產要求。
(2)在加工工藝和夾具設計中,對加工節(jié)拍和機床布局做了重點考慮,OP10數(shù)控車單個工件加工節(jié)拍是50 s(包括工件裝夾時間15 s),OP20為立式加工中心雙工位橋式液壓回轉夾具加工節(jié)拍是210 s(包括工件裝夾時間30 s),換算成單個工件加工節(jié)拍是105 s(包括工件裝夾時間),機床布局為OP10數(shù)控車一臺,配1名機床操作工,OP20立式加工中心兩臺,配1名機床操作工上下工件,工件去披鋒毛刺工序則獨立成一道專門的工序,進行分解加工,使機床加工效率和人員的匹配,達到最優(yōu)化。
下面就B方案夾具工作原理和結構重點論述。
圖3為OP10工序數(shù)控車床加工夾具設計裝配圖。該工序車床選用美國產(哈斯)HAAS SL10數(shù)控車床,夾具與機床主軸的連接通過法蘭1的短錐A6實現(xiàn)定位對中,法蘭1與夾具體3用4個螺釘11連接,夾具整體通過法蘭1用4個螺釘15與機床主軸端面連接。工件毛坯以基準D背面毛坯面貼近夾具定位板4,同時以2-φ12 mm毛坯孔插入彈性錐銷總成5共同實現(xiàn)一面兩銷的定位方式,通過壓板支柱6、壓板9、拉桿連接螺釘和鎖緊柱12與機床油缸活塞桿和連桿(裝配圖中未畫出)相連接,推動壓板9、壓板支柱6,后推式夾緊基準D,將工件可靠而快速裝夾。密封羊毛氈13保證工件在加工過程中,防止鋁屑和切削液進入機床主軸內。調整到合適的位置后,定位銷7配做連接夾具體3和夾具定位板4的相對位置。中心距調節(jié)螺栓2作用為調節(jié)夾具體3和法蘭1的相對位置,保證夾具車削中心和工件毛坯基準N的同軸度0.5 mm的技術要求。螺母10為鎖緊螺母,保證調整合適鎖緊固定后,夾具體3和法蘭1的相對位置,在加工過程中的可靠性。配重塊14的大小可以調節(jié),根據(jù)夾具在最高額定2 000 r/min轉速下運轉的動平衡要求,在上機調試前,必須先在動平衡機上將夾具的動平衡調整到±3 g以內,以保證加工時的效率。
夾具(見圖4)工作時,機床油缸活塞桿和連桿(裝配圖中未畫出)向左運動(如圖3所示),帶動相連接的夾具拉桿連接螺釘和鎖緊柱12、壓板支柱6、壓板9,向左運動,夾具處于松開狀態(tài),操作工將工件毛坯如裝配圖示位置裝入夾具,操作數(shù)控車床腳踏換向閥,即可將工件可靠地夾緊。由于夾具的剛性和動平衡很好,刀具采用PCD端面車刀,使加工中可以采用比較高的切削速度和進給量,從而獲得了加工中心加工A方案提高數(shù)倍的高效率的加工結果,使高速機床的優(yōu)勢得到充分發(fā)揮。
圖5為OP20工序立式加工中心四軸翻轉夾具設計裝配圖。該工序機床選用美國產HAAS VF3立式加工中心,夾具結構采用雙工位橋式液壓回轉夾具,工件實現(xiàn)一個加工周期一次出兩件成品的目的,減少了加工中程序中的換刀次數(shù)和時間。
工件定位采用φ36.5 mmR7 mm和φ70 mm端面,φ43 mm毛坯凸臺組合定位的方式;夾具裝夾結構采用杠桿方式,簡化了夾具結構,位于兩個工件中間主壓緊油缸先實現(xiàn)定位壓緊,輔助定位壓緊油缸在側面定位壓緊,加工部位為φ76.2 mm及端面,2-φ12 mm,轉臺回轉180°,加工 φ43 mm、φ22 mm、2 -M5。
工件通過φ36.5 mmR7 mm孔和φ70 mm端面與夾具上的夾具定位套6定位配合,工件軸向壓緊由緊固拉桿4、開口壓板14和軸向壓緊油缸9,在聯(lián)動壓板8的作用下,可實現(xiàn)兩個工件的同時壓緊;φ43 mm的毛坯凸臺側面輔助定位壓緊,由側向壓緊定位塊11和側向壓緊油缸10實現(xiàn)。夾具回轉板3為夾具主體,通過左右夾具連接板2與A軸尾座1、A軸轉臺7相連,安裝在夾具底板15上,夾具底板15使用時固定在機床臺面上。中心高調節(jié)板17需要裝配后配作,作用為調節(jié)左右夾具連接板2的中心高一致,保證夾具回轉板3水平。
夾具工作時,將工件放入夾具內,φ43 mm的毛坯凸臺側面與側向壓緊定位塊11接觸,操作手動換向閥16,高壓液壓油通過配油器18及管路(圖中未畫出),首先使軸向壓緊油缸9動作,通過聯(lián)動壓板8、緊固拉桿4、開口壓板14實現(xiàn)兩個工件軸向夾緊,然后高壓液壓油通過順序閥12,使兩個側向壓緊油缸10分別壓緊φ43 mm的毛坯凸臺側面,實現(xiàn)工件可靠定位和加強工件剛性。加工完成后,操作手動換向閥16,工件松開,取下開口壓板14,即可將成品工件取下。
B方案夾具經過多年的使用,均未出現(xiàn)異常,零件加工質量和效率圓滿地達到了圖紙的設計要求,使零件順利的投入量產生產中。隨后B方案夾具設計原理,應用在公司類似的多個零件的夾具設計中,也得到了很好的效果,設計方案對類似零件的數(shù)控加工夾具的設計和工藝編制具有一定的參考作用。
[1]楊叔子.機械加工工藝師手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2002.