陳鵬飛 劉友權 鄧素芬 吳文剛 雷英全 張亞東 黃晨直
(1.中國石油西南油氣田公司天然氣研究院 2.中國石油西南油氣田公司蜀南氣礦)(3.中國石油川慶鉆探工程公司)
四川W、C區(qū)塊頁巖氣藏龍馬溪組石英質量分數為41%~55%,黏土質量分數為15%~40%,與Barnett頁巖儲層巖性相似,同屬于硅質/黏土質頁巖,巖石脆性指數較高,具體見表1[1-2]。
在頁巖氣藏的開發(fā)中,大排量、大液量體積壓裂是關鍵技術。體積壓裂建立的復雜裂縫網絡,增大了泄流裂縫的表面積,有利于維持產量[3-9]。依據Barnett頁巖經驗,選擇以滑溜水水平井分段壓裂為主的體積壓裂[10-11],通過國外資料調研及評價,滑溜水應具有以下性能:
(1)降阻率>65%;
(2)室內返排率>50%;
(3)CST比值<1。
表1 四川頁巖氣藏與美國頁巖氣藏對比Table 1 Comparison between the Sichuan shale and America shale
根據體積壓裂工藝要求、頁巖儲層特點,滑溜水主要由降阻劑、助排劑和防膨劑構成。
聚丙烯酰胺類降阻劑具有降阻性能高,使用濃度低,經濟等優(yōu)點,國外頁巖體積壓裂中降阻劑主要使用乳液聚丙烯酰胺[9-12]。
線型高分子鏈的伸展長度正比于它的相對分子質量的大小,即相對分子質量大者其分子鏈伸展時的長度也大,它的均方根末端距值也大。在諸多因素中,相對分子質量對降阻效果影響是極為明顯的[13](圖1),隨相對分子質量增加,降阻性能提高。
研發(fā)了乳液型聚丙烯酰胺降阻劑CT1-20,并對不同濃度CT1-20的降阻性能進行了評價,從圖2可知,CT1-20的質量分數增加時降阻性能提高。CT1-20的質量分數為0.04%時,降阻率50.6%;0.15%CT1-20降阻率65.1%;0.20%CT1-20降阻率69.3%。
圖3為降阻劑的速解性能評價。從圖3中可知,降阻劑CT1-20在30s內完全溶解,滿足頁巖氣藏體積壓裂連續(xù)混配的要求。
Laplace-Young毛細管壓力降方程式:Pc=2σcosθ/R,該方程式表明降低表面張力,增大接觸角可以降低毛細管壓力,提高液體返排率,降低水鎖傷害。研發(fā)了適合頁巖氣藏體積壓裂的微乳增能助排劑CT5-13。微乳增能助排劑在降低表面張力、改變接觸角、優(yōu)化地層潤濕性的同時改變了壓裂液在頁巖地層中的氣液驅替特性,使工作液均勻連續(xù)排出,有效提高巖心的滲透率。
采用儲層巖心、壓裂支撐劑模擬地層裂縫條件對微乳助排劑返排性能進行了評價,結果見圖4。
圖4表明,當助排劑質量分數在0~0.5%變化時,返排率先增大后降低。其中助排劑質量分數為0.3%時,返排率68.3%,返排性能最好。
壓裂常用防膨劑主要有氯化鉀、高分子陽離子聚合物及小分子陽離子類。氯化鉀成本高,不能滿足連續(xù)混配要求,高分子陽離子聚合物類對儲層傷害大。研制的小分子陽離子防膨劑加量小,具有同氯化鉀及陽離子型聚合物相當的防膨性能。利用毛細管吸收測定儀對N3井巖心的水敏性及小分子陽離子防膨性能進行了評價。
從圖5的實驗結果可計算出,N3井的CST比值為1.06,介于1~1.5之間,中度水敏,添加0.2%小分子陽離子防膨劑后CST比值小于1。
根據室內降阻、返排及防膨性能的評價結果,得到了適合四川 W、C區(qū)塊頁巖體積壓裂滑溜水配方,即:0.2% (w)CT1-20+0.3% (w)CT5-13+0.2%(w)小分子陽離子防膨劑(防膨劑由巖心CST值大小決定是否添加)。由表2可知,研發(fā)的體積壓裂滑溜水在現場5.5英寸的套管中,排量為8~10 m3/min時,降阻率65.5%~68.3%,W 區(qū)塊共計壓裂施工4井次,壓后平均返排率46.19%,C區(qū)塊共計壓裂施工4井次,壓后平均返排率27.93%,累計增加測試產量為6.24×104~11.35×104m3/d,施工取得了較好的效果。
表2 現場應用概況Table 2 Field application status
(1)根據四川W、C區(qū)塊頁巖儲層特點,研發(fā)了適合該區(qū)塊體積壓裂的滑溜水,由降阻劑、微乳增能助排劑、防膨劑組成。該配方的室內降阻率65.1%~69.3%,室內返排率68.3%,CST比值<1,可以滿足頁巖氣藏體積壓裂的要求。
(2)現場試驗表明,W、C區(qū)塊頁巖氣藏采用研發(fā)的滑溜水體積壓裂可行,在管徑5.5英寸的套管中,排量為8~10m3/min,降阻率為65.5%~68.3%,累計增加井口測試產量6.24×104~11.35×104m3/d,壓裂施工后 W 區(qū)塊平均返排率為46.19%,C區(qū)塊平均返排率27.93%,取得了較好的施工效果。
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