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        靖邊氣田集氣站放空系統(tǒng)運行分析

        2013-09-23 01:01:56溫立憲李柏鵬路曉蕓
        石油與天然氣化工 2013年3期
        關(guān)鍵詞:分液集氣站閃蒸

        溫立憲 許 勇 王 霄 李柏鵬 韓 娜 路曉蕓

        (長慶油田分公司第一采氣廠)

        1 集氣站放空系統(tǒng)簡介

        目前,靖邊氣田集氣站大多采用設(shè)計初期安裝的放空分液罐對放空天然氣進行初步氣液分離,然后進入火炬進行燃燒處理,以實現(xiàn)天然氣放空作業(yè)。集氣站內(nèi)放空作業(yè)有以下3種情況:①實際生產(chǎn)過程中,當(dāng)集氣站設(shè)備運行壓力高于安全閥設(shè)置壓力時,安全閥將自動開啟進行泄壓;②冬季生產(chǎn)過程中,采氣管線出現(xiàn)水合物凍堵,此時采取放空措施進行解除凍堵;③為將部分產(chǎn)水氣井井筒內(nèi)積液帶出,通過站內(nèi)放空增大差壓將積液帶出以確保氣井正常生產(chǎn)。集氣站生產(chǎn)流程見圖1。

        集氣站內(nèi)放空分液罐容積為1.35m3,主要由筒體、入口導(dǎo)流柵板、出口弦絲捕霧器組成。放空天然氣攜帶游離水進入分液罐內(nèi),由于氣液流速和流向突然改變,使得氣液得以初步分離,同時絲網(wǎng)捕霧器可將10~100μm或更小一點的液沫除去。氣液分離后的天然氣進入Φ159mm×8mm高為15m的放空直筒火炬,通過控制火炬頂部設(shè)置電子點火器將其引燃,放空分液罐和直筒火炬結(jié)構(gòu)示意圖見圖2、圖3。

        2 集氣站放空系統(tǒng)存在問題分析

        集氣站放空作業(yè)時操作人員嚴(yán)格控制放空速度,放空天然氣經(jīng)重力沉降氣液分離、絲網(wǎng)捕霧器攔截和聚集,分離后的天然氣中水含量極低。實際生產(chǎn)表明,采用放空分液罐和直筒火炬能夠滿足氣田開發(fā)初期集氣站放空作業(yè)。

        隨著靖邊氣田天然氣深入開發(fā),氣井產(chǎn)水量逐年增多,同時泡沫排水采氣等輔助增產(chǎn)工藝,使得氣井產(chǎn)水波動較大,產(chǎn)水量極不穩(wěn)定。在日常生產(chǎn)放空作業(yè)時,經(jīng)常出現(xiàn)高速氣流攜帶部分油水混合物由火炬筒噴出污染周邊環(huán)境,因此現(xiàn)有放空系統(tǒng)已不再適應(yīng)生產(chǎn)工況發(fā)生變化氣井的放空作業(yè)。

        2.1 氣井生產(chǎn)狀況變化

        氣田開發(fā)初期,氣井能量充沛,產(chǎn)水較少,隨著氣田開發(fā)的不斷深入,氣井產(chǎn)水量不斷增大,部分氣井?dāng)y液能力降低,依靠自身能量很難將井筒內(nèi)積液帶出。靖邊氣田于2000年開始泡沫排水采氣試驗,通過多年的不斷攻關(guān)研究,靖邊泡沫排水采氣工藝已非常成熟,通過向井筒內(nèi)注入起泡劑,與積液混合后,借助天然氣流的攪動,產(chǎn)生大量低密度含水泡沫,降低液體密度,減小了地層水的表面張力,使井底積液轉(zhuǎn)變成泡沫狀流體,減少液體沿油管壁上行時的“滑脫”損失,提高氣流垂直舉升能力,從而達(dá)到提高產(chǎn)水氣井的自噴帶液能力。以A集氣站1#氣井為例,該井于2004年實施泡沫排水采氣工藝以來,放空帶液時產(chǎn)水量約10~20m3/d,這種不穩(wěn)定產(chǎn)水給集氣站放空作業(yè)帶來很大的難度。

        2.2 放空系統(tǒng)分離設(shè)備現(xiàn)狀

        現(xiàn)有放空系統(tǒng)核心分離設(shè)備為放空分液罐。放空分液罐為主要氣液分離設(shè)備,根據(jù)氣液密度差異,利用重力沉降作用達(dá)到氣液分離的目的。如圖4所示,液滴在隨氣流水平方向的速度U運動的同時,在重力作用下以沉降速度Ut向下沉降。在水平速度U不變的情況下,液滴粒徑越大,沉降速度影響越大,受水平速度影響越少,逾先分離。以氣井進站壓力6.4MPa為例,說明放空天然氣放空分離情況。當(dāng)氣井進行放空解堵作業(yè)時,6.4MPa高壓原料氣經(jīng)過節(jié)流閥節(jié)流后瞬時流速可達(dá)370m/s,在高速流體的作用下,原料氣中含有的游離水被拉拽成細(xì)小液體,形成氣霧混合流?;旌虾罅黧w在經(jīng)過放空分液罐時,一方面由于節(jié)流元件的霧化作用,使得分離器中的液滴粒徑變小,受水平流速U的影響較大,受沉降流速Ut影響變小,液滴通過分離器的時間變短,部分液滴來不及分離便被帶出分液罐。另一方面,由于流體在順壓力梯度下流動,受到出口向上氣流拉拽作用,干擾了部分液滴向下沉降運動,被帶出分液罐。

        另外,放空分液罐的絲網(wǎng)捕霧器是由Φ0.25 mm的1Cr18NiTi不銹鋼絲手工纏繞制成。根據(jù)相關(guān)的腐蝕研究資料表明,當(dāng)溶液中的H2S質(zhì)量分?jǐn)?shù)為(10~200)×10-6時,該材料隨著 H2S質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,氧化膜開始破壞,腐蝕將逐漸加?。?]。地質(zhì)研究表明,靖邊氣田天然氣中H2S體積分?jǐn)?shù)為0.014%~0.098%,質(zhì)量濃度平均約為691mg/m3,局部質(zhì)量濃度較高,最高達(dá)到20g/m3[2-3]。由于上述客觀原因,隨著設(shè)備服役年限增長,高礦化度游離水及含硫天然氣對分液罐捕霧絲網(wǎng)的侵蝕造成大部分絲網(wǎng)破損嚴(yán)重,其捕捉細(xì)小液滴的能力被削弱。

        同時,由于放空火炬僅為Φ159mm×8mm的立管,結(jié)構(gòu)簡單,不具備氣液分離能力,若放空作業(yè)操作速度過快,高速氣流攜帶游離水進入火炬立管的機率增大,將影響火炬的正常燃燒。

        3 集氣站放空系統(tǒng)改造

        3.1 更換放空分液罐為雙筒式閃蒸分液罐[4]

        為減少放空過程中天然氣攜帶游離水情況,消除氣體流速控制不當(dāng)導(dǎo)致游離水進入放空火炬帶來的安全隱患。近年來,新建集氣站均采用雙筒式閃蒸分液罐,放空天然氣中攜帶的游離水沉積在積液包中,利用電動球閥控制閃蒸分液罐液位,進而很大程度上減少了放空氣體攜帶游離水情況。雙筒式閃蒸分液罐具體結(jié)構(gòu)見圖5。

        放空氣體從氣進口進入,在導(dǎo)流板的作用下,氣流作旋轉(zhuǎn)運動,氣體中的液滴向管壁聚結(jié),并隨氣流一起向下進入罐體內(nèi)的折流板中,折流板進一步吸收液滴的動能,減少液滴的反彈和霧化,最后向下積聚在罐體的底部積液包中。

        溶解有可燃?xì)怏w組分的凝液在閃蒸分液罐內(nèi)實現(xiàn)氣液分離過程;分離出的液相經(jīng)排液口排出;氣相則進入旋流管,沿螺旋隔板作強制旋流運動。由于強制的反復(fù)的旋流運動,氣體中的液滴在離心力作用下向旋流管內(nèi)壁聚結(jié),小液滴聚集成大液滴,氣量較小時,向下沉降進入罐體的底部;氣量較大時,這些聚集的大液滴,會隨氣流向上運動,進入固定閥罩,由于流通截面的擴大,流速降低,向下沉降落入水封液中,補充水封液。進入固定閥罩的氣流,通過固定閥罩和浮動閥罩之間狹小的環(huán)形縫隙,進入其頂部的封閉空間內(nèi),使封閉空間內(nèi)的壓力升高,當(dāng)壓力產(chǎn)生的向上作用力大于浮動閥罩的重量時,浮動閥罩向上運動,向上運動過程中,封閉空間的容積不斷擴大,減緩了向上運動的速度,隨著氣體流量的增加,浮動閥罩不斷地向上移動,直至固定閥罩上面的通氣孔被打開,氣體經(jīng)水封液上面的通氣孔從出氣口流出;氣體流量變化時,通氣孔的開度隨著變化,此時浮動閥罩內(nèi)外的壓差產(chǎn)生的向上作用力,正好等于浮動閥罩向下的重力,浮動閥罩受力平衡,通氣孔處于一定的開度。氣體經(jīng)水封液上面外環(huán)空間通過時,部分較大的液滴或霧狀液滴在慣性和離心力作用下,沖向吸收吸附層,吸收吸附層可以有效地吸收液滴的動能,避免液滴的反彈和霧化,使液滴吸附于吸收吸附層上面,并向下流入水封液中,水封液超過一定量時,經(jīng)回流管流入罐體的底部。若不進行放空和閃蒸作業(yè)時,罐體內(nèi)的氣量減少,氣壓降低,浮動閥罩依靠重力向下運動,支撐于支承板上,其下端沉沒于水封液中,罐體處于水封狀態(tài),通過以上過程就完成了閃蒸、分液和水封阻火的功能。

        雙筒式閃蒸分液罐具有集凝液閃蒸、可燃?xì)怏w分液、氣體阻火的水封功能于一體的優(yōu)點,其只有在集氣站進行放空作業(yè)或者在分離器排液過程中才承壓存液,設(shè)備本體上安全閥的起跳壓力設(shè)定為2.5 MPa,有效地保證了設(shè)備安全運行。

        3.2 更換直筒火炬為旋風(fēng)式氣液分離型火炬[5]

        為解決直筒火炬放空過程中攜帶液體嚴(yán)重的問題,經(jīng)調(diào)研論證選用旋風(fēng)式氣液分離型火炬代替原有直筒火炬。改型火炬的本體是由漸縮的筒體組成,放空天然氣沿底部直徑最大的筒體切向進入火炬內(nèi)部,切向進入的天然氣受筒體器壁的約束由上向下作螺旋運動,由于水滴和天然氣的密度差,導(dǎo)致游離水向心力大于氣體的向心力,水滴的質(zhì)量越大,向心力作用效果越明顯,從而實現(xiàn)氣體和水分的進一步分離,分離后的氣體由頂部排出,由母火引燃。同時,放空時打開火炬底部排污閥門及時排放分離出的污水,避免了積水過多導(dǎo)致天然氣攜帶水對火炬燃燒的不利影響。RH-II型火炬結(jié)構(gòu)見圖6。

        旋風(fēng)式放空分液火炬核心設(shè)備為旋風(fēng)分離器,放空天然氣在旋風(fēng)分離器內(nèi)的運動情況見圖7。分離因數(shù)KC是反映旋風(fēng)分離器的重要指標(biāo),表示離心沉降速度與重力沉降比值,其表示式如下:

        式中:uT為切向速度,m/s;R為軸心距,m。

        以50m/s放空速度核算旋風(fēng)分離器KC值(R為0.33m),計算得KC為770,即在6.4MPa氣井放空解堵時,旋風(fēng)分離器的分離效率為重力分離的770倍。

        4 集氣站放空系統(tǒng)改造效果評價

        為了評價集氣站放空系統(tǒng)的可行性,分別對“雙筒式閃蒸分液罐+旋風(fēng)式氣液分離型火炬”和“放空分液罐+旋風(fēng)式氣液分離型火炬”放空工藝模式進行效果評價。

        4.1 現(xiàn)場采用“放空分液罐+旋風(fēng)式氣液分離型火炬”放空系統(tǒng)

        為了評價放空分液罐的分離效率,分別選取A、B、C、D集氣站內(nèi)產(chǎn)水量較大的氣井進行放空試驗,利用進站總機關(guān)放空針閥控制放空帶液1h,分別在放空分液罐及旋風(fēng)式放空分液火炬底部排放污水,具體見表1所示。

        表1 “放空分液罐+旋風(fēng)式氣液分離型火炬”運行情況統(tǒng)計表Table1 Operational aspect of gas liquid separation venting tank and gas liquid separation cyclone torch

        從表1試驗數(shù)據(jù)可知,放空分液罐分離效率僅為60%左右,采用旋風(fēng)式放空分液火炬可將分液罐未分離徹底的游離水基本分離出來,但從火炬火焰燃燒情況判斷,由于放空分液罐分離效率較低,加之放空速度過快,采用“放空分液罐+旋風(fēng)式氣液分離型火炬”無法完全滿足產(chǎn)水量較大氣井的放空需求。

        4.2 現(xiàn)場采用“雙筒式閃蒸分液罐+旋風(fēng)式氣液分離型火炬”放空系統(tǒng)

        為評價雙筒式閃蒸分液罐氣液分離效率,必須對其進出口水含量進行測定,鑒于氣井放空過程中天然氣含水量較多,成分復(fù)雜,不能滿足目前儀器測量及化學(xué)測量天然氣水含量方法必要條件,通過對放空系統(tǒng)由雙筒式閃蒸分液罐與旋風(fēng)分離器配套組成的E、F、G、H集氣站冬季生產(chǎn)放空帶液情況進行統(tǒng)計來評價雙筒式閃蒸分液罐的分離效率(見表2)。

        從表2可知,雙筒式閃蒸分液罐的氣液分離效率在85%以上。從現(xiàn)場生產(chǎn)情況來看,旋風(fēng)式放空分液火炬出口處天然氣燃燒充分,火炬頂部無液體噴出,可認(rèn)為閃蒸分液罐和旋風(fēng)式放空分液火炬已完全將放空天然氣中的液體分離。

        表2 雙筒式閃蒸分液罐運行情況統(tǒng)計表Table 2 Operational TAB of double drum flash tank

        通過上述實驗及統(tǒng)計分析,由于雙筒式閃蒸分液罐氣液分離效率在85%以上,加之配套使用旋風(fēng)式放空分液火炬能完全消除放空攜液環(huán)境污染問題。

        5 結(jié) 論

        采用雙筒式閃蒸分液罐和旋風(fēng)式放空分液火炬相結(jié)合的放空工藝模式能夠很好地適應(yīng)集氣站產(chǎn)水量大、出水不穩(wěn)定氣井的放空作業(yè),有效避免了放空過程中氣井采出水對周邊環(huán)境的污染問題,杜絕了由于火炬熄滅導(dǎo)致含H2S天然氣擴散對周圍居民人身帶來的安全風(fēng)險,具有明顯的社會效益,建議推廣應(yīng)用。

        [1]陳志軍,李健,劉亞茹,等.集氣站分離器使用效果評價及改進[J].石油化工設(shè)備,2007,36(6):104-106.

        [2]萬征平,陳亞凌,劉學(xué)蕊,等.三甘醇脫水過程中吸附硫化氫研究及環(huán)境保護技術(shù)研討[J].石油化工應(yīng)用,2012,31(4):91-93.

        [3]謝軍雄,李臻,羅光文,等.三甘醇脫水裝置尾氣達(dá)標(biāo)排放措施研究[J].石油與天然氣化工,2011,40(1):32-36.

        [4]劉祎,張慶芳,王登海.閃蒸分液水封可燃?xì)怏w放空多功能罐.中國,ZL 200620078546.X[P].2007-04-11.

        [5]馮叔初,郭揆常.油氣集輸與礦場加工[M].山東東營:中國石油大學(xué)出版社,1992年.

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