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        余熱鍋爐蒸汽溫度串級(jí)自動(dòng)調(diào)節(jié)

        2013-09-20 07:11:48
        自動(dòng)化儀表 2013年8期
        關(guān)鍵詞:溫水余熱蒸汽

        陳 敏

        (四川啟明星鋁業(yè)有限責(zé)任公司,四川 眉山 620041)

        0 引言

        過(guò)熱蒸汽溫度是保證火力發(fā)電廠安全、高效、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要參數(shù),在發(fā)電廠生產(chǎn)過(guò)程中,整個(gè)汽水通道中溫度最高的是過(guò)熱蒸汽溫度。如果過(guò)熱蒸汽溫度過(guò)高,會(huì)使過(guò)熱器、蒸汽管道和汽輪機(jī)高壓缸承受過(guò)高的熱應(yīng)力,從而導(dǎo)致強(qiáng)度降低甚至損壞;而過(guò)熱蒸汽溫度偏低,則設(shè)備的熱效率將會(huì)降低,同時(shí)使通過(guò)汽輪機(jī)最后幾級(jí)的蒸汽濕度增加,引起葉片的磨損,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)a(chǎn)生水沖擊,造成葉片的損壞[1]。

        鍋爐過(guò)熱蒸汽及減溫系統(tǒng)的控制任務(wù)[1],就是使過(guò)熱器出口蒸汽溫度維持在允許的范圍內(nèi),并保護(hù)過(guò)熱器管壁溫度不超過(guò)允許的工作溫度。

        本文通過(guò)對(duì)影響余熱鍋爐溫度變化的主要因素,以及余熱鍋爐使用的表面式減溫器工作特性的研究,結(jié)合并借鑒部分電廠鍋爐主蒸汽溫度控制方式,選取合理的控制參數(shù)及控制模型,在以回轉(zhuǎn)窯煙氣余熱為主進(jìn)行發(fā)電的鍋爐上實(shí)現(xiàn)了主蒸汽溫度自動(dòng)調(diào)節(jié),并取得了較好的效果。

        1 鍋爐蒸汽系統(tǒng)對(duì)比分析

        1.1 發(fā)電廠蒸汽系統(tǒng)特性

        火力發(fā)電廠鍋爐采用燃料燃燒進(jìn)行加熱,爐水通過(guò)省煤器、水冷壁、過(guò)熱器、減溫器等熱交換設(shè)備后形成過(guò)熱蒸汽輸送到汽輪機(jī)。一般采用多級(jí)過(guò)熱器以及兩級(jí)噴水式減溫器,并分成甲乙(或左右)側(cè)。影響減溫效果及主蒸汽溫度的參數(shù)主要有[2]:蒸汽流量、燃燒工況、火焰中心位置、減溫水流量等。常用的減溫控制系統(tǒng)一般將一級(jí)過(guò)熱器出口溫度或主蒸汽流量、燃料信號(hào)等作為前饋信號(hào)實(shí)現(xiàn)減溫水自動(dòng)減溫,技術(shù)相對(duì)成熟。電廠鍋爐負(fù)荷及相關(guān)參數(shù)一般都相對(duì)穩(wěn)定,鍋爐主蒸汽溫度控制具有較大的自主性,但減溫系統(tǒng)較為復(fù)雜,甲、乙兩側(cè)及一、二級(jí)減溫器存在不平衡及溫度偏差,有一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題都會(huì)影響主蒸汽溫度調(diào)節(jié)的效果。

        1.2 余熱鍋爐蒸汽系統(tǒng)特性

        煅燒余熱鍋爐由回轉(zhuǎn)窯煅燒石油焦產(chǎn)生的余熱煙氣進(jìn)行加熱[3],其最大的特點(diǎn)是需要滿足回轉(zhuǎn)窯工藝生產(chǎn)需求,“燃燒”(即鍋爐接受的熱量)不受鍋爐控制,鍋爐進(jìn)口煙氣溫度及煙氣量受石油焦料量、石油焦揮發(fā)含量、煅燒帶位置/溫度、風(fēng)機(jī)負(fù)壓、旁通閘板開(kāi)度等諸多因素影響,加上煙氣余熱利用系統(tǒng)增加了導(dǎo)熱油加熱后,導(dǎo)熱油風(fēng)機(jī)負(fù)壓的變化也會(huì)對(duì)鍋爐進(jìn)口煙氣溫度及流量產(chǎn)生影響。其次,汽機(jī)負(fù)荷為手動(dòng)調(diào)節(jié),蒸汽流量及壓力等參數(shù)較電廠鍋爐參數(shù)波動(dòng)幅度更大且更頻繁。此外,余熱鍋爐采用一級(jí)表面式減溫器,分甲、乙兩側(cè),由一個(gè)減溫水調(diào)節(jié)門(mén)控制減溫水流量,在減溫水控制及效果驗(yàn)證方面比電廠鍋爐容易,但由于減溫水占整個(gè)鍋爐給水的比例較大(特殊情況下甚至可以關(guān)閉給水調(diào)節(jié)門(mén)),減溫水作用完后回流到汽包,而不是像電廠鍋爐減溫后進(jìn)入蒸汽系統(tǒng)。因此,減溫水和鍋爐給水存在嚴(yán)重的耦合現(xiàn)象。

        由于與燃料鍋爐存在生產(chǎn)工藝上的不同,以及余熱鍋爐減溫設(shè)備本身原因,導(dǎo)致余熱鍋爐減溫控制存在大滯后、大慣性等不足,且余熱鍋爐減溫系統(tǒng)的減溫水與鍋爐給水存在耦合現(xiàn)象,影響鍋爐水位的調(diào)節(jié)。回轉(zhuǎn)窯燃燒工況(鍋爐進(jìn)口煙溫)的變化是主蒸汽溫度擾動(dòng)的主要因素[3]。和噴水減溫方式的電廠鍋爐相比,主蒸汽溫度的慣性和滯后更大,對(duì)負(fù)荷的響應(yīng)能力要差很多,而且鍋爐完全處于被動(dòng)狀態(tài),因此不能簡(jiǎn)單地將火力發(fā)電廠成熟的控制技術(shù)移植到余熱鍋爐,必須根據(jù)余熱鍋爐特性選擇合適的控制系統(tǒng)。

        2 單級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)分析

        2.1 單級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        原主蒸汽減溫調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用單級(jí)PID調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)對(duì)象及反饋信號(hào)采用主蒸汽溫度信號(hào)。由于原主蒸汽溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)沒(méi)有考慮余熱鍋爐減溫系統(tǒng)的大滯后、大慣性特性,以及煙氣溫度、負(fù)荷波動(dòng)、減溫水流量擾動(dòng)等因素對(duì)主蒸汽溫度的影響,導(dǎo)致自動(dòng)調(diào)節(jié)效果欠佳,只能靠人工調(diào)整減溫水流量來(lái)控制主汽溫度。主蒸汽溫度單級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)如圖1所示。

        圖1 主蒸汽溫度單級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)Fig.1 The single-stage control system for main steam temperature

        2.2 單級(jí)調(diào)節(jié)效果

        通過(guò)一段時(shí)間的試運(yùn)行,統(tǒng)計(jì)了主汽溫度單級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)使用的超溫情況。由于沒(méi)有充分研究余熱鍋爐蒸汽溫度特性,導(dǎo)致過(guò)熱蒸汽溫度值波動(dòng)幅度較大,甚至超出正常范圍。從計(jì)算機(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn),過(guò)熱器出口蒸汽溫度超限多次,最高達(dá)410℃,最低達(dá)351℃,而余熱鍋爐主汽溫度控制要求為(385±15)℃,明顯不能滿足工藝控制需求。

        2.3 單級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)存在的問(wèn)題

        在響應(yīng)迅速、慣性小、負(fù)荷相對(duì)平穩(wěn)、調(diào)節(jié)范圍大且精度要求不高的環(huán)節(jié),單級(jí)溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)能夠達(dá)到不錯(cuò)的調(diào)節(jié)效果。但在余熱鍋爐主蒸汽溫度調(diào)節(jié)時(shí),由于只選用了過(guò)熱器出口蒸汽溫度作為控制參數(shù)及調(diào)節(jié)對(duì)象,而沒(méi)有考慮煙氣溫度、蒸汽流量、減溫水流量等影響因素,以及表面式減溫器存在大慣性、大滯后性等不足,且沒(méi)有充分研究被控對(duì)象的特性,沒(méi)有嚴(yán)格按照PID調(diào)節(jié)參數(shù)的工程整定要求進(jìn)行參數(shù)整定。因此,單級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)效果不佳,主蒸汽溫度超過(guò)工藝控制要求。

        3 蒸汽溫度串級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)

        3.1 串級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        多數(shù)鍋爐給水自動(dòng)控制系統(tǒng)采用的都是串級(jí)三沖量調(diào)節(jié),以此來(lái)穩(wěn)定地控制汽包水位,同時(shí)抑制負(fù)荷變化造成的虛假水位引發(fā)的水位波動(dòng)等情況。因此,借鑒部分燃料鍋爐主汽溫度控制系統(tǒng)特點(diǎn),對(duì)余熱鍋爐主汽溫度及減溫系統(tǒng)特性進(jìn)行了大量試驗(yàn)和研究??紤]到DCS系統(tǒng)引入了余熱鍋爐進(jìn)口煙溫,煙溫較易掌控,因此,選取進(jìn)口煙溫和蒸汽流量作為前置信號(hào)引入主汽溫度控制系統(tǒng)副調(diào)節(jié)器,余熱鍋爐主汽溫度串級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)如圖2所示。

        圖2 余熱鍋爐主汽溫度串級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)Fig.2 The cascade control system for main steam temperature of heat recovery boiler

        3.2 原理及調(diào)節(jié)作用分析

        綜合考慮運(yùn)行人員手動(dòng)調(diào)節(jié)主蒸汽溫度的規(guī)律及余熱鍋爐蒸汽系統(tǒng)、減溫系統(tǒng)特性,本文采用典型的串級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng),其系統(tǒng)框圖如圖3所示。

        圖3 串級(jí)蒸汽溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)框圖Fig.3 Block diagram of the cascade steam temperature control system

        系統(tǒng)以過(guò)熱蒸汽溫度為主要調(diào)節(jié)信號(hào),以鍋爐進(jìn)口煙溫和主蒸汽流量作為前饋信號(hào),提高了擾動(dòng)響應(yīng)能力。

        增加的前置煙溫信號(hào)作為正信號(hào)引入副調(diào)節(jié)器。當(dāng)主蒸汽溫度未發(fā)生變化時(shí),一旦進(jìn)口煙溫發(fā)生較大變化,提前動(dòng)作減溫水調(diào)節(jié)門(mén),即鍋爐進(jìn)口煙溫變小時(shí),關(guān)小調(diào)節(jié)門(mén);反之,鍋爐進(jìn)口煙溫變大時(shí),開(kāi)大調(diào)節(jié)門(mén)。增加的前置蒸汽流量信號(hào)作為負(fù)信號(hào)引入副調(diào)節(jié)器。當(dāng)汽機(jī)負(fù)荷發(fā)生變化時(shí),主蒸汽壓力和溫度會(huì)滯后發(fā)生變化,一旦負(fù)荷(蒸汽流量)發(fā)生較大變化,提前動(dòng)作減溫水調(diào)節(jié)門(mén),即蒸汽流量變大時(shí),關(guān)小調(diào)節(jié)門(mén);蒸汽流量變小時(shí),開(kāi)大調(diào)節(jié)門(mén)。主調(diào)節(jié)器用于維持主蒸汽溫度。主蒸汽溫度給定信號(hào)與測(cè)量信號(hào)的偏差作為副調(diào)節(jié)器的給定值,即根據(jù)溫度偏離給定值的情況,改變減溫水調(diào)節(jié)閥的給定值,溫度高則開(kāi)大減溫水,溫度低則關(guān)小減溫水。主調(diào)節(jié)器還起到微調(diào)的作用,使溫度維持在給定值允許偏差范圍內(nèi)。同時(shí),副調(diào)節(jié)器在切換為手動(dòng)時(shí),負(fù)責(zé)接收調(diào)節(jié)閥給定值,將減溫水調(diào)節(jié)閥控制在需要的開(kāi)度。

        由于將鍋爐進(jìn)口煙溫信號(hào)及蒸汽流量信號(hào)作為調(diào)節(jié)系統(tǒng)前置信號(hào),能對(duì)擾動(dòng)做出快速響應(yīng)[1],在煙溫及負(fù)荷發(fā)生變化時(shí)即提前動(dòng)作,一旦蒸汽流量或煙氣發(fā)生波動(dòng),用副調(diào)節(jié)器的輸出去控制減溫水量,使主蒸汽溫度基本不變,減少了因減溫器、過(guò)熱器設(shè)備本身特性造成的調(diào)節(jié)遲緩度。當(dāng)主蒸汽溫度偏離給定值時(shí),則由調(diào)節(jié)器發(fā)出校正信號(hào),通過(guò)其執(zhí)行器來(lái)改變減溫水量,使主汽溫度最終恢復(fù)到給定值。

        另外,為了避免各種信號(hào)模度不統(tǒng)一,本文通過(guò)試驗(yàn)確定了煙溫變化、蒸汽溫度變化以及減溫水流量變化的基本關(guān)系(在其他參數(shù)基本不變的情況下),并將此變化關(guān)系植入前置信號(hào)控制模塊中。同時(shí),在DCS模塊中,各參數(shù)均以百分比的形式表示,這樣就減小了參數(shù)幅度較大差異導(dǎo)致的調(diào)節(jié)偏差。

        3.3 參數(shù)整定

        系統(tǒng)所使用的DCS系統(tǒng)為羅克韋爾系統(tǒng)的AB ProcessLogix過(guò)程控制系統(tǒng),硬件與Control Logix兼容,軟件使用Control Builder和Display Builder進(jìn)行控制模塊組態(tài)和顯示畫(huà)面組態(tài),組態(tài)非常方便、實(shí)用。為方便調(diào)試,工程師可以在PID參數(shù)設(shè)置界面對(duì)主調(diào)、副調(diào)P、I值等參數(shù)進(jìn)行工程整定。

        PID控制器的參數(shù)整定是自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的核心內(nèi)容[4?。它是根據(jù)被控過(guò)程的特性確定PID控制器的比例系數(shù)、積分時(shí)間和微分時(shí)間的大小。PID控制器參數(shù)整定的方法很多,概括起來(lái)有兩大類(lèi)。一是理論計(jì)算整定法,它主要是依據(jù)系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,經(jīng)過(guò)理論計(jì)算確定控制器參數(shù)。二是工程整定方法,它主要依賴(lài)工程經(jīng)驗(yàn),直接在控制系統(tǒng)的試驗(yàn)中進(jìn)行,且方法簡(jiǎn)單、易于掌握,在工程實(shí)際中被廣泛采用。PID控制器參數(shù)的工程整定方法主要有臨界比例法、反應(yīng)曲線法和衰減法[2]。三種方法各有其特點(diǎn),其共同點(diǎn)都是通過(guò)試驗(yàn),按照工程經(jīng)驗(yàn)公式對(duì)控制器參數(shù)進(jìn)行整定。但無(wú)論采用哪一種方法得到的控制器參數(shù),都需要在實(shí)際運(yùn)行中進(jìn)行最后調(diào)整與完善。

        根據(jù)余熱鍋爐特性和運(yùn)行實(shí)際情況,我們選擇工程整定法進(jìn)行參數(shù)整定,整定過(guò)程中主要采取衰減法[2]。根據(jù)一階慣性加延遲對(duì)象的頻率衰減特性及經(jīng)驗(yàn)公式,結(jié)合多次試驗(yàn)、調(diào)試,最終確定主調(diào)參數(shù)Kp=0.95、Ki=0.7,副調(diào)參數(shù) Kp=0.6、Ki=0.5。

        根據(jù)前期試驗(yàn)和統(tǒng)一模度的需求,將主蒸汽溫度給定值設(shè)定為73%,同時(shí)將煙氣溫度、蒸汽流量引入控制模塊時(shí)也以百分比表示。

        3.4 串級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)效果

        將優(yōu)化后的主蒸汽溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)在四川啟明星鋁業(yè)煅燒車(chē)間3號(hào)余熱鍋爐投入運(yùn)行后進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試結(jié)果表明,優(yōu)化后的主蒸汽溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)運(yùn)行正常、安全,減溫水響應(yīng)速度快且平穩(wěn),使余熱鍋爐主蒸汽溫度控制在380~390℃范圍內(nèi),大大縮小了溫度波動(dòng)范圍,溫度曲線非常平緩,使用至今未出現(xiàn)異常超限現(xiàn)象。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        本文通過(guò)深入研究余熱鍋爐蒸汽系統(tǒng)及減溫系統(tǒng)特性,借鑒發(fā)電廠成熟的溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng),在余熱鍋爐上采用進(jìn)煙溫度、蒸汽流量信號(hào)前置的串級(jí)溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)。同時(shí),通過(guò)優(yōu)化,達(dá)到很好的控制效果,保證了鍋爐、汽機(jī)設(shè)備的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,而且降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。該系統(tǒng)對(duì)鋁廠碳素系統(tǒng)及其他利用煙氣余熱進(jìn)行發(fā)電的場(chǎng)合有很好的借鑒作用,能更好地實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)。

        [1] 劉春勝,王劭伯.串級(jí)PID控制在鍋爐主蒸汽溫度控制中的應(yīng)用[J].工業(yè)控制計(jì)算機(jī),2006,19(9):29 -31.

        [2] 文群英,陸繼東.過(guò)熱蒸汽特性試驗(yàn)分析及控制系統(tǒng)改造方案[J].湖北電力,2003,27(4):6 -8.

        [3] 梁學(xué)明,張松江.現(xiàn)代鋁電解生產(chǎn)技術(shù)與管理[M].長(zhǎng)沙:中南大學(xué)出版社,2011:487-489.

        [4] 王廣雄,何朕.控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2008:169-187.

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