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        焦化廢水的MB R處理工藝

        2013-09-15 09:23:38劉國正何義亮
        凈水技術(shù) 2013年1期
        關鍵詞:焦化廢水處理污泥

        劉國正,何義亮

        (1.上海恒通先進水處理有限公司,上海 201803;2.上海交通大學環(huán)境科學與工程學院,上海 200240)

        焦化廢水化學成分復雜,無機化合物主要以銨鹽形式存在,有機化合物除酚類外,還有單環(huán)及多環(huán)芳香族化合物等,是一種難生物降解的高濃度工業(yè)廢水[1,2]。該廢水很難通過單一的處理方法達到綜合治理、廢水回用的目的,并且工藝運行控制復雜、流程長、基建投資和運行費用相對較高[3]。目前焦化廢水處理常用的主要有混凝法、吸附法和光催化氧化等物理化學工藝[4]以及 SRB、活性污泥、A/O、A/A/O等生物處理工藝[5]。作為新的發(fā)展,一些催化濕式氧化、Fenton氧化、固定化細胞技術(shù)和超臨界水氧化等廢水處理新技術(shù)也在焦化廢水處理中有所研究和應用[6,7],但許多技術(shù)尚不夠成熟,還處于實驗室或中試階段[8]。近年來,膜生物反應器(membrane bioreactor,MBR)組合工藝技術(shù)在回用水和高濃度難降解有機廢水處理領域得到成功應用,并具有出水水質(zhì)好,活性污泥濃度高,剩余污泥產(chǎn)量低和便于自動控制等優(yōu)點[9-12]。本文介紹的工程案例是利用MBR技術(shù)對傳統(tǒng)A/A/O工藝進行改造并應用于焦化廢水治理。

        1 工程概況

        1.1 概述

        河北某焦化廠主要生產(chǎn)焦碳、煤氣、硫銨和輕苯等化工產(chǎn)品。在焦爐煤氣冷卻、洗滌、粗苯加工及焦油加工過程中,產(chǎn)生含有酚、氰、油、氨及大量有機物的工業(yè)廢水。焦化廠原有廢水處理站一座,采用A/A/O(以下簡稱原工藝)傳統(tǒng)生化處理工藝,系統(tǒng)二沉池出水NH3-N為50 mg/L左右,CODCr為300 mg/L左右,結(jié)合廠內(nèi)實際生產(chǎn)狀況和環(huán)保部門要求,焦化廠提出對現(xiàn)有污水處理站改造成A/A/O+MBR組合處理工藝(以下簡稱MBR工藝),以提高該系統(tǒng)對NH3-N和COD去除效果。

        1.2 設計水量及進出水水質(zhì)

        焦化廠設計污水處理能力為1 440 m3/d,廢水主要進出水水質(zhì)指標見表1。

        表1 設計進出水水質(zhì)Tab.1 Influent and Effluent Water Quality for Design

        1.3 工藝流程

        工程改造主要是在原工藝O池(好氧池)末端增加MBR膜組件,改造后污水處理系統(tǒng)由隔油預處理系統(tǒng)、A/A/O生化處理系統(tǒng)和MBR膜生物反應器系統(tǒng)三部分組成,其工藝流程如圖1所示。

        圖1 A/A/O+MBR工藝流程Fig.1 Flow Chart of A/A /O+MBR Process

        2 主要處理系統(tǒng)及設備

        2.1 預處理工藝

        預處理工藝采用重力除油,主要包括除油池和浮選池:

        除油池為鋼砼結(jié)構(gòu),2 座,尺寸:Ф7 m×7.5 m,有效容積576 m3。

        浮選池為鋼砼結(jié)構(gòu),2 座,尺寸:Ф7 m×6.5 m,有效容積500 m3。

        2.2 A/A/O工藝

        A/A/O工藝采用前置反硝化,主要包括以下處理單元:

        調(diào)節(jié)池2座,有效容積2 574 m3,HRT為42 h。

        厭氧池1座,有效容積986 m3,HRT為16 h;內(nèi)置組合填料進行生物掛膜,池底設穿孔管均勻布水,池面采用三角堰集水。

        兼氧池1座,有效容積1 100 m3,HRT為18 h,內(nèi)置潛水攪拌機2臺,單臺功率7.5 kW。

        好氧池1座,有效容積1 880 m3,HRT為32 h;池底采用微孔曝氣,配套鼓風機2臺(1用1備),單臺功率 90 kW;主要設計參數(shù):容積負荷 1.8~3.0 kg COD/m3·d,污泥濃度 6~10 g/L。

        2.3 MBR工藝

        MBR 池 1座,有效容積 500 m3,HRT 為 8 h;本工程使用的膜為聚乙烯(PE)中空絲膜,膜的孔徑為0.1~0.4 μm,設計通量為 12.5 L /m·2h,MBR 組件 15套,單套產(chǎn)水5 m3/h;配套鼓風機2臺(1用1備),單臺功率90 kW;混合液回流泵2臺(1用1備),單臺功率7.5 kW;自吸泵3臺(2用1備),單臺功率5.5 kW;在線清洗泵 2臺(1用 1備),單臺功率1.5 kW,MBR行車及行車支架1套,膜離線清洗裝置1套。

        2.4 污泥處置

        污泥濃縮池1座,尺寸為Ф6 m×4.5 m;配套周邊刮泥機1臺,帶寬為1 000 mm的帶式污泥脫水機1臺及其配套設備。

        3 MBR運行效果及工藝建議

        圖2顯示了工程所用的中空纖維膜組件,圖3為安裝完成的膜組件系統(tǒng)。為了使得膜能夠連續(xù)長期穩(wěn)定的使用,在中空絲膜的下方以一定強度的空氣不斷對膜進行抖動,既起到為生物氧化供氧作用,又防止活性污泥附著在膜的表面造成膜的污染。

        圖2 安裝前單個膜組件Fig.2 Uninstalled Membrane Module

        圖3 安裝完畢膜組件Fig.3 Installed MBR Systerm

        改造好的MBR系統(tǒng)通過半年多的調(diào)試,系統(tǒng)開始滿負荷正常運轉(zhuǎn)。圖4是MBR系統(tǒng)相對穩(wěn)定正常運行階段對CODCr去除效果圖:系統(tǒng)進水CODCr為 3 998~5 801 mg/L(均值為 4 997 mg/L),水質(zhì)變化比較大,出水 CODCr為 195~248 mg/L(均值為221 mg/L),相對較穩(wěn)定,COD去除率達94%以上;圖5是同期運行系統(tǒng)對NH3-N去除效果圖:系統(tǒng)進水 NH3-N 為 256~380 mg/L(均值為 327 mg/L),出水 NH3-N 為 1.03~9.8 mg/L(均值為 5.3 mg/L),比較穩(wěn)定,NH3-N去除率達97%以上;相比改造前原工藝系統(tǒng)出水COD和NH3-N指標數(shù)據(jù),MBR工藝系統(tǒng)對COD和NH3-N去除效果有了較大的改善和提高,尤其是NH3-N能穩(wěn)定達到國家《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)一級排放標準。

        圖4 MBR工藝對CODCr的去除效果Fig.4 CODCrRemoval by MBR Process

        圖5 MBR工藝對NH3-N的去除效果Fig.5 NH3-N Removal by MBR Process

        從運行數(shù)據(jù)分析看,經(jīng)過MBR工藝改造,系統(tǒng)出水得到了明顯改善,但COD指標依然不能達到出水水質(zhì)的目標要求。為此,我們進一步對MBR出水進行了超濾處理試驗。結(jié)果表明:采用超濾膜深度處理,出水 CODCr可達到 20~50 mg/L,完全可以達到出水水質(zhì)指標要求??紤]到工程實際應用中運行成本和超濾濃水處置的問題,建議將污水達標處理和廢水資源化利用結(jié)合起來,綜合考慮。

        4 MBR工藝運行費用分析

        MBR工藝運行成本統(tǒng)計分析如表2所示。

        表2 MBR工藝運行成本Tab.2 Runing Costs of MBR Process

        通過以上運行成本分析,MBR工藝處理焦化廢水噸水運行成本為5.10元(不包含膜的更換費)。從表中可以看出占運行費用比重相對比較大的主要是電耗,MBR工藝中電耗增加主要來自于MBR膜組件下方提供鼓風曝氣所需的動力消耗。本項目鼓風機提供曝氣所增加的動力消耗為0.5 kW/m3廢水,電費按0.6元計,噸水處理成本增加0.3元,當然不同性質(zhì)的廢水設計的膜通量不同,該項成本也不一樣。雖然MBR工藝動力消耗成本增加,但是容易忽略由于MBR工藝產(chǎn)生污泥少而節(jié)約的污泥處理處置成本,隨著國家對污泥處理處置相關政策的落實,此項費用應該引起重視。對于本項目,改造前污水站每天產(chǎn)生污泥量為10噸(0.7%污水處理量),污泥處理處置費按50元計(焦化廠內(nèi)伴煤焚燒),噸水污泥處理處置費為0.35元,而MBR工藝每周產(chǎn)生的污泥量為5 t(0.05%污水處理量),噸水污泥處理處置費為0.025元,故此噸水處理成本可節(jié)約0.325元,扣去動力運行成本增加,噸水處理成本節(jié)約0.025元。由于該項目污泥是焦化廠內(nèi)部焚燒處置,但如果外運處置成本會增加一倍以上,從這個角度分析:采用MBR工藝更能為企業(yè)節(jié)約污水處理成本。

        5 MBR模塊化管理及膜污染控制

        為了更加有效地控制MBR工藝膜污染,本工程設計采用了MBR模塊化運行管理方法,取得了比較理想的效果。MBR模塊化運行主要內(nèi)容是將膜的開啟、膜的待機、膜在線清洗、恢復運行等整套MBR系統(tǒng)采用可編程序控制器(PLC)自動控制加面板按鈕操作。為了減緩膜污堵保證膜通量,系統(tǒng)設置時間程序(開8 min停2 min)自動啟停膜抽吸泵運行,實現(xiàn)MBR膜周期性產(chǎn)水;同時膜在線清洗也實現(xiàn)自動化運行,首先通過試運行確定膜的在線清洗時間,每個清洗周期內(nèi)通過開啟和關閉曝氣、產(chǎn)水、加藥電動閥來實現(xiàn)單組膜組件關停產(chǎn)水、停曝注藥、靜置清洗、悶曝清洗、恢復產(chǎn)水等在線清洗程序。

        本工程MBR系統(tǒng)設置了在線膜清洗裝置。工程中采用質(zhì)量比2‰的次氯酸鈉清洗2.0 h,每個清洗周期內(nèi)通過關停產(chǎn)水,停曝注藥30 min、靜置清洗60 min、悶曝清洗30 min,然后恢復產(chǎn)水,每組膜組件在線清洗周期為1周,整過膜在線清洗操作及其清洗周期通過程序設計自動控制。

        本工程還設計安裝了MBR離線清洗系統(tǒng)。當膜污染比較嚴重,膜間壓差上升超過20 kPa時,需要將膜組件從膜池內(nèi)拆吊至系統(tǒng)外,進行離線清洗。工程中采用先酸洗后堿洗的方法,具體先采用檸檬酸(質(zhì)量比2%)浸泡6 h進行酸洗,然后再投入含有氫氧化鈉(質(zhì)量比4%)+次氯酸鈉(質(zhì)量比3‰)堿洗藥劑至膜清洗池內(nèi)浸泡12 h。膜清洗池內(nèi)設空氣攪拌,每小時曝氣5 min,讓清洗藥劑和膜污染物充分反應。清洗完畢后將膜組件通過電動葫蘆起吊裝置恢復歸位MBR系統(tǒng)。離線清洗周期為3個月左右。膜清洗池內(nèi)遺留的清洗藥劑通過用硫代硫酸鈉(Na2S2O3·nH2O)將次氯酸鈉還原,然后再用鹽酸中和氫氧化鈉處理后通過泵打回至調(diào)節(jié)池進行處理,避免產(chǎn)生二次污染。

        6 結(jié)論

        (1)采用MBR技術(shù)對A/A/O工藝進行改造形成A/A/O+MBR組合工藝,可以大幅度提高焦化廢水處理效果,出水水質(zhì)CODCr可穩(wěn)定在200 mg/L左右,NH3-N可達到10 mg/L以下。

        (2)通過經(jīng)濟分析,本工程MBR工藝處理焦化廢水噸水運行成本為5.10元(不包含膜的更換費)。MBR組合工藝通過控制污泥齡和污泥濃度,可以大幅減少剩余污泥產(chǎn)量,從而大大降低了污泥處理處置費用,工程運行中可以部分抵消由MBR新增電耗所增加的運行成本。

        (3)本工程MBR膜系統(tǒng)完全實現(xiàn)模塊化管理,自動化控制,大大簡化了維護操作。在線和離線兩套清洗系統(tǒng)有效保證了膜污染的控制和膜通量的維持,大大延緩了膜的使用壽命。

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