丁永芬 陸嘉昊
【摘 要】首鋼水鋼原用焦化廢水處理工藝采用活性污泥法處理,處理出的水質(zhì)不能滿足要求。通過對其工藝改造,采用A2+O2處理工藝,處理出的水質(zhì)穩(wěn)定達標排放。
【關(guān)鍵詞】A2+O2;焦化廢水;處理
0.前言
首鋼水鋼焦化廠始建于1966年,其焦化酚氰污水處理采用活性污泥法,經(jīng)生化處理后廢水全部送往煉焦車間作熄焦水使用。污水不外排。但隨著水鋼新建100萬噸干熄焦工程的建成,焦化酚氰污水將由原來80m3/h增加到145m3/h,水質(zhì)方面:全干法熄焦后,沒有濕法熄焦的消耗污水的平衡,部分高濃度污水進入生化處理系統(tǒng)。加大了生化污水處理負荷,由于污水中難降解的有機污染物濃度高,使酚氰污水處理達標造成較大困難,焦化酚氰污水排放量大、危害大,特別是多環(huán)芳香烴不但難以降解,通常多是“三致”性物質(zhì),不但會對環(huán)境造成嚴重污染,同時也直接威脅到人類健康。因此,水鋼領(lǐng)導特別重視,決定對焦化酚氰污水處理系統(tǒng)進行改造。
1.改造內(nèi)容
首鋼水鋼焦化酚氰污水處理改造工程污水處理工藝由現(xiàn)有的活性污泥法改造為A2+O2同步生化脫氮污水處理工藝;主要建設(shè)內(nèi)容有:新建煤氣水封水儲存池、油渣池、均和調(diào)節(jié)池、事故水池、高效微氣泡氣浮除油器、酸化水解厭氧池、反硝化脫氮缺氧池、好氧池①自動控制加藥間、離心式股風機房、污泥脫水間;將現(xiàn)有調(diào)節(jié)池改造為好氧池②將現(xiàn)有的表面曝氣好氧池改造為好氧池③改造現(xiàn)有生化泵房的外送水泵組、消泡水泵組及污泥泵組;改造現(xiàn)有的沉淀池、混凝沉淀池和污泥濃縮池水處理設(shè)備,新建重力除油池、集污水坑等設(shè)施。
2.改造后的污水處理工藝
本工藝綜合采用了電磁波輔助絮凝破乳及微氣泡氣浮除油,強化污水預處理,降低酚氰污水的毒性。采用酸化水解、微生物強化處理、適量投加生物酶及優(yōu)勢菌種等工藝技術(shù)措施,進一步提高污水處理效果。
焦化酚氰污水水質(zhì)正常情況下直接泵送至調(diào)節(jié)池內(nèi),在污水水質(zhì)出現(xiàn)異常波動時切換至事故水池,然后由事故水池提升泵緩緩地泵送入調(diào)節(jié)池。調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)水質(zhì)均和攪拌器以便更好地均勻水質(zhì),調(diào)節(jié)池出水再由提升泵加壓供污水至微氣泡氣浮除油裝置內(nèi)。
微氣泡氣浮除油裝置沿用傳統(tǒng)溶氣氣浮原理為理論基礎(chǔ),通過高壓條件下,將空氣溶于水中形成溶氣水,然后驟然減壓,與原水接觸混合,在氣浮池內(nèi)釋放出高度分散的微小氣泡,粘附廢水中的油粒、有機污染物及懸浮物等雜質(zhì),形成水-氣-顆粒三相混合體系,使其浮力大于重力和阻力,從而使原水中油污被吸附、托升、上浮至水面,形成泡沫,可有效去除污水中油類污染物及懸浮雜質(zhì),并降低污水中有機物含量,以減輕后續(xù)微生物處理負荷,為生化處理系統(tǒng)創(chuàng)造良好的條件。出水自流進入酸化水解厭氧反應池。
酸化水解厭氧池處理是在無氧條件下,借兼性菌及專性厭氧菌對長鏈和多苯環(huán)芳香族化合物的解鏈開環(huán)作用對氰化物及硫化物的水解作用,將復雜有機污染物降解為易氧化的簡單有機物過程。
在厭氧水解酸化階段,酚氰污水中的甲酚、苯酚、二甲酚等酚類多苯環(huán)化合物,及以喹啉、吲哚為代表的含氮雜環(huán)化合物大部分得到了轉(zhuǎn)化和降解,為后續(xù)的處理提供易于氧化分解的短鏈的脂肪族有機物,提高了焦化酚氰污水的可生化性。為防止厭氧菌流失,提高厭氧污泥的濃度,在厭氧池內(nèi)懸掛安裝YDT型彈性波紋立體填料固著厭氧微生物,以達到良好的傳質(zhì)效果,池內(nèi)安裝厭氧反應混合器。出水自流進入反硝化缺氧反應池。
反硝化缺氧反應池段是生化脫氮(A2+O2)處理工藝的核心,它是以厭氧酸化后的有機物作為電子供體,以好氧段出水回流液中的NO3--N和NO2--N為電子受體,將NOx--N還原成氣態(tài)氮釋出,同時將有機物降解。 在設(shè)計工藝運行時,缺氧反硝化階段應嚴格控制其中溶解氧的數(shù)值,一般以無O2狀態(tài)最為理想,若溶解氧濃度太高,微生物將優(yōu)先利用O2,而對NO3-和NO2-中[O]的使用受到限制,使反硝化反應速率降低,甚至中斷反硝化反應過程。運行時控制缺氧段泥水混合液中的溶解氧在0.5mg/l以下,PH值在6.5-8.0,保證反硝化過程能順利進行。焦化酚氰污水是高濃度含氮廢水,需要反硝化菌還原大量的硝酸鹽氮,這個過程需要消耗大量的可降解有機物。C/N比值要大于6。反硝化缺氧反應池設(shè)計水力停留時間宜大于18h。反硝化缺氧反應池出水自流進入一級微生物好氧池。
在一級微生物好氧池中為避免出現(xiàn)好氧池起端供氧速率始終小于好氧速率的情況,要考慮多點配水措施。
本項目改造新建一級微生物好氧池,將現(xiàn)有的均和調(diào)節(jié)池及好氧池改造為二段好氧池。新建好氧池與改造的好氧池串聯(lián)運行形成二級微生物好氧處理,延長好氧硝化處理水力停留時間,提高常規(guī)活性污泥法對焦化酚氰污水中難降級有機物的去除效率。并且,由于設(shè)置了兩級好氧池,在一、二級間明顯地形成有機物的濃度差,這樣在每槽內(nèi)生長繁殖的微生物,在生理功能方面,適應于該池污水的水質(zhì)條件,有利于提高處理效果,能取得比較穩(wěn)定的處理水。二級好氧池內(nèi)F/M值低,微生物增值處于減速增值期或內(nèi)源呼吸期,有機負荷率降低,處理水水質(zhì)提高,同時也降低了污泥處理負荷。
好氧段是微生物與焦化酚氰污水中的有機物在好氧池內(nèi)完成生物化學反應。在高濃度微生物氧化池內(nèi)的好氧條件下,微生物降解水中高濃度有機污染物,并且自身不斷繁殖,將廢水中的有機物降解去除。一、二級微生物好氧池通過YTS型散流曝氣器和離心鼓風機進行供氧,同時在氧化池內(nèi)投加氫氧化鈉以調(diào)節(jié)污水的PH值。
二級微生物好氧池出水自流進入二沉池進行泥水分離。二沉池出水進入混凝沉淀池,在混凝沉淀池內(nèi)投加混凝劑聚合硫酸鋁鐵及陽離子PAM進行混凝沉淀,出水自流至回用水池。污泥泵送入污泥濃縮池,濃縮池的污泥再泵送入污泥脫水機,壓成泥餅后,可均勻配加動力廠電煤中焚燒發(fā)電。
3.結(jié)語
水鋼焦化酚氰污水處理系統(tǒng)改造工程實施后,每年可處理焦化酚氰污水127.02萬噸,回收利用中水127.02萬噸,每年減少外排污染物COD排放量4318.7噸,揮發(fā)酚排放量634.5噸、氨氮排放量438.2噸,懸浮物排放量101.6噸。污水處理站出水指標穩(wěn)定達標排放,為水鋼實施“環(huán)境友好型企業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略”的目標爭取良好的環(huán)境容量,并為實現(xiàn)焦化酚氰廢水再利用和“零排放”打好基礎(chǔ)。
【參考文獻】
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