閆樹(shù)清,范曉明,閻 波,李創(chuàng)國(guó)
(首鋼遷鋼公司電力作業(yè)部,河北遷安 064404)
我公司150MW 燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組于2011年3月1日正式投產(chǎn),機(jī)組主體設(shè)備包括燃?xì)廨啓C(jī)、煤氣壓縮機(jī)、蒸汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)及余熱鍋爐各一臺(tái),余熱鍋爐高壓蒸汽壓力為7.39MPa,根據(jù)GB/T12145-1999《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》規(guī)定,鍋爐給水溶解氧應(yīng)≤7μg/L。為余熱鍋爐配備噴霧式高壓熱力除氧器一臺(tái)。機(jī)組投產(chǎn)后,給水溶解氧含量在30~50μg/L之間,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于控制標(biāo)準(zhǔn)。給水溶解氧超標(biāo)會(huì)引起金屬氧腐蝕,造成金屬表面形成許多小型腐蝕坑。腐蝕不僅減薄了省煤器、鍋爐等受熱面管壁厚度,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)造成爐管穿孔。如某電廠給水溶解氧含量為0.2~0.3mg/L,在投產(chǎn)一年內(nèi)因省煤器管與爐管腐蝕泄漏停爐22次,省煤器入口腐蝕速度高達(dá)47mm/a。因此,解決鍋爐給水溶解氧超標(biāo)問(wèn)題對(duì)于發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行具有重要意義。
2.1.1 取樣器泄漏導(dǎo)致溶解氧超標(biāo)
給水取樣器的冷卻水是生產(chǎn)水,取樣器如有細(xì)微滲漏,生產(chǎn)水則會(huì)滲入給水樣品中,導(dǎo)致溶解氧超標(biāo)。對(duì)給水硬度進(jìn)行12h的連續(xù)監(jiān)測(cè),始終小于1μmol/L,說(shuō)明溶解氧超標(biāo)非取樣器泄漏導(dǎo)致。
2.1.2 水樣溫度及其它元素干擾
溶解氧測(cè)定采用靛藍(lán)二磺酸鈉比色法,測(cè)定時(shí)水樣溫度不能超過(guò)35℃,最好低于環(huán)境溫度1~3℃,測(cè)溫儀顯示的水樣溫度始終在25℃左右且低于環(huán)境溫度。水樣中的銅能使測(cè)定結(jié)果偏高,當(dāng)水樣中的銅含量小于10μg/L時(shí),對(duì)測(cè)定結(jié)果影響不大。對(duì)給水銅含量進(jìn)行檢測(cè),小于5μg/L。
2.1.3 測(cè)定操作及分析試劑方面
在溶解氧測(cè)定過(guò)程中,如果某些操作環(huán)節(jié)稍有疏忽或者分析試劑失效均容易造成測(cè)量偏差。所以在同一時(shí)間段內(nèi),同一個(gè)人用相同的試劑,反復(fù)多次測(cè)定給水和凝結(jié)水溶解氧含量,給水溶解氧始終超標(biāo),而凝結(jié)水溶解氧小于5μg/L。說(shuō)明操作方法及分析試劑沒(méi)有問(wèn)題。
2.2.1 噴霧式高壓熱力除氧器工作原理
除氧裝置為噴霧-鼓泡式結(jié)構(gòu),要除氧的水首先進(jìn)入配水裝置,并通過(guò)4只噴嘴將水噴成霧狀,在汽液混合傳熱空間,液滴與加熱蒸汽充分接觸進(jìn)行除氧,部分氧氣和不凝性氣體在此段除去,并通過(guò)除氧器頂部的排氣管排出,然后初步除氧后的水流入水箱內(nèi)部的水槽,并在此與除氧蒸發(fā)器上升管的汽水混合物通過(guò)多孔管在水槽內(nèi)加熱進(jìn)一步除氧,經(jīng)除氧后的水從遠(yuǎn)離出水管水槽一側(cè)流出,除氧合格的水進(jìn)入出水區(qū),從出水管流向給水泵,在水箱內(nèi)溢出的氧氣和其它不凝結(jié)氣體都隨上升蒸汽進(jìn)入除氧頭,從除氧頭頂部的排氣管排出除氧器。在加熱的過(guò)程中,水面上的水蒸氣的分壓力逐漸增加,而其它氣體的分壓力逐漸降低,水中的氣體就不斷分離析出,當(dāng)水被加熱到除氧器壓力下的飽和溫度時(shí),水面上的空氣全部被水蒸氣充滿,各種氣體的分壓力趨于零,此時(shí)水中的氧氣及其它不凝結(jié)氣體即被除去。除氧水箱上設(shè)有再沸騰管,在機(jī)組啟動(dòng)前,或水質(zhì)工況惡劣時(shí),從備用汽源來(lái)的加熱蒸汽,通過(guò)再沸騰管加熱已置于除氧水箱中的需除氧的鍋爐給水。
2.2.2 從除氧器運(yùn)行工藝條件逐一進(jìn)行分析
為保證熱力除氧器穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到設(shè)計(jì)的除氧效果,除氧器運(yùn)行時(shí)須同時(shí)滿足以下工藝條件:除氧器進(jìn)水溫度、流量在額定參數(shù)下運(yùn)行;給水應(yīng)加熱至除氧器內(nèi)相應(yīng)壓力下的飽和溫度;除氧器內(nèi)保證有足夠的除氧時(shí)間;進(jìn)入除氧器內(nèi)的給水量保持基本穩(wěn)定;從除氧器內(nèi)解析出來(lái)的氣體能夠順暢地排出。
2.2.2.1 除氧器進(jìn)水溫度及流量
除氧器設(shè)計(jì)進(jìn)水溫度≥52℃,進(jìn)水流量≤240t/h。檢查除氧器實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù):除氧器進(jìn)水溫度在54~56℃,進(jìn)水流量在 196~206t/h,均在額定參數(shù)下運(yùn)行,未發(fā)現(xiàn)超參數(shù)運(yùn)行。
2.2.2.2 給水應(yīng)加熱至除氧器內(nèi)相應(yīng)壓力下的飽和溫度
常溫常壓下(20℃,0.1MPa)水的溶解氧約為8.94mg/L,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于除氧器出水溶解氧控制指標(biāo),如果除氧器中的除鹽水稍有加熱不足,水中殘留的溶解氧就會(huì)大幅增加。為了保證給水加熱至除氧器內(nèi)相應(yīng)壓力下的飽和溫度,經(jīng)過(guò)多次調(diào)整試驗(yàn),將除氧器二次蒸汽加熱及輔助加熱管打開(kāi),這樣水溫已達(dá)到相應(yīng)壓力下的飽和溫度,給水溶解氧未見(jiàn)好轉(zhuǎn)。
2.2.2.3 除氧器內(nèi)保證有足夠的除氧時(shí)間
從除氧器設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)上分析,除氧器內(nèi)有足夠的除氧時(shí)間。
2.2.2.4 進(jìn)入除氧器內(nèi)的給水量保持基本穩(wěn)定
技術(shù)人員去現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)入除氧器的給水組成,除鹽水補(bǔ)水門(mén)在關(guān)閉狀態(tài),進(jìn)入除氧器的水全部是凝結(jié)水。查看凝結(jié)水流量趨勢(shì)圖,凝結(jié)水流量穩(wěn)定,除氧器進(jìn)水均衡。
2.2.2.5 從除氧器內(nèi)解析出來(lái)的氣體能夠順暢地排出
為確保從除氧器解析出來(lái)的氣體完全暢通地排出,技術(shù)人員對(duì)除氧器排氣閥進(jìn)行檢查,已經(jīng)完全打開(kāi)而且不存在閥芯脫落等故障,從除氧器排汽管看排汽暢通。
由此得出除氧器運(yùn)行工藝方面未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致溶解氧超標(biāo)的原因。
2.3.1 CCPP熱力系統(tǒng)水汽循環(huán)流程見(jiàn)圖1。
圖1 CCPP熱力系統(tǒng)水汽循環(huán)流程圖
2.3.2 從水、汽循環(huán)流程上分析
從水汽循環(huán)流程看,溶解氧合格的凝結(jié)水送入除氧器除氧后,經(jīng)高壓給水泵送入省煤器,給水取樣點(diǎn)在給水泵后,除氧器出水沒(méi)有取樣點(diǎn),分析確定導(dǎo)致給水溶解氧超標(biāo)原因可能有兩方面:
(1)凝結(jié)水泵出口管投加除氧劑,加藥點(diǎn)離取樣點(diǎn)太近,不足0.5m。凝結(jié)水取樣不具有代表性,不能真實(shí)反應(yīng)整個(gè)凝結(jié)水系統(tǒng)氧含量,雖然檢測(cè)凝結(jié)水溶氧小于5μg/L,但實(shí)際上凝結(jié)水溶解氧可能不合格。凝結(jié)水進(jìn)入除氧器,除氧器除氧效果不好,導(dǎo)致給水溶解氧不合格。
(2)凝結(jié)水溶解氧合格,除氧器出水溶解氧也合格,但如果給水泵的密封水進(jìn)入給水系統(tǒng),也會(huì)造成給水溶解氧超標(biāo)。因?yàn)榻o水泵密封水為閉式循環(huán)水(即除鹽水),除鹽水未經(jīng)過(guò)除氧,其溶氧含量大約在8mg/L。通過(guò)密封水進(jìn)入給水系統(tǒng)的除鹽水量約3t/h,大量未經(jīng)過(guò)除氧的除鹽水導(dǎo)致給水溶解氧超標(biāo)。
停止向凝結(jié)水加除氧劑,排除加藥點(diǎn)與取樣點(diǎn)距離太近導(dǎo)致分析結(jié)果偏差的原因。經(jīng)多次檢測(cè),凝結(jié)水溶解氧始終小于5μg/L,證明凝結(jié)水溶解氧合格。
要保證備用泵的備用狀態(tài),適當(dāng)調(diào)小兩臺(tái)備用給水泵的密封水量,運(yùn)行一段時(shí)間,發(fā)現(xiàn)高壓給水的溶解氧從30μg/L降至20μg/L,初步斷定給水溶解氧超標(biāo)是由于給水泵密封水帶入系統(tǒng),此部分水未經(jīng)除氧造成給水溶解氧超標(biāo)。
在機(jī)組未停機(jī)前,向給水泵密封水即閉式循環(huán)水投加化學(xué)除氧劑二甲基酮肟,盡可能降低閉式循環(huán)水的溶解氧含量,保證機(jī)組正常運(yùn)行。
3.2.1 更改凝結(jié)水取樣點(diǎn)位置,使取樣點(diǎn)距離加藥點(diǎn)達(dá)到3m以上,保證凝結(jié)水取樣具有代表性。
3.2.2 從軸封加熱器入口母管引一路凝結(jié)水,接至給水泵密封水母管上,加裝一閥門(mén)。將給水泵密封水改為兩路:一路除鹽水,機(jī)組啟動(dòng)時(shí)用;一路凝結(jié)水,機(jī)組啟動(dòng)后切換為凝結(jié)水,避免未經(jīng)除氧的除鹽水進(jìn)入給水系統(tǒng)。
3.2.3 除氧器出水總管加裝取樣點(diǎn),以便監(jiān)測(cè)除氧器出水溶解氧的含量。
2011年6月9日CCPP機(jī)組投產(chǎn)后第一次停機(jī)檢修,改造項(xiàng)目得以實(shí)施。6月12日啟機(jī),測(cè)定高壓給水溶解氧含量小于5μg/L,給水溶解氧超標(biāo)問(wèn)題得到徹底解決。
在火力發(fā)電廠的熱力系統(tǒng)中,水與蒸汽均含有一定雜質(zhì),如果雜質(zhì)含量在允許范圍內(nèi),則不會(huì)影響設(shè)備的運(yùn)行。當(dāng)超過(guò)允許標(biāo)準(zhǔn)時(shí),將會(huì)引起熱力設(shè)備腐蝕、結(jié)垢或積鹽。如凝汽器泄漏造成的水冷壁管結(jié)垢爆破;蒸汽質(zhì)量不合格導(dǎo)致的過(guò)熱器管積鹽超溫爆破;鍋爐給水氧含量高造成的省煤器管與爐管腐蝕泄漏。只有將各項(xiàng)水汽指標(biāo)控制在允許范圍內(nèi),才能保證熱力設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
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