孫 靜,曹美杰,曲徑幽,吳 冰
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司能源與環(huán)境部,河北唐山 063200)
干石灰投加系統(tǒng)是為原水處理過程提供所需濃度的石灰水,起降低原水硬度和調(diào)節(jié)PH值的作用。石灰溶液的濃度和投加直接影響著最終工業(yè)用水的硬度和PH值,同時也直接關(guān)系著原水處理過程中澄清過濾的效果。因此原水處理中干石灰溶液的準確配制和投加是我公司主流程工業(yè)用水安全的保證。
但是該套系統(tǒng)從一開始施工設(shè)計時就存在了很多缺陷和隱患,干石灰自動化投加的過程是通過現(xiàn)場控制箱中的單片機和相應(yīng)的繼電器輸出來實現(xiàn)的,控制過程過多的依賴于硬件來實現(xiàn)不僅增加了故障點,給穩(wěn)定生產(chǎn)帶來隱患,還增加了維護難度,從設(shè)備備件成本角度來說也帶來很大壓力;更重要的是整個控制箱是放在石灰儲罐的庫房中,里面干石灰粉塵過多,環(huán)境惡劣,對控制箱內(nèi)的設(shè)備的安全運行帶來了很大影響。正因為這些重大缺陷,導(dǎo)致現(xiàn)在1#柜內(nèi)系統(tǒng)的電路板損壞整個系統(tǒng)無法實現(xiàn)自動運行,2#系統(tǒng)也無法實現(xiàn)自動化運行,現(xiàn)在只能靠手動來實現(xiàn)。為了保證我公司的工業(yè)用水安全,干石灰投加系統(tǒng)的自動化技術(shù)改造迫在眉睫。
振蕩器:在干石灰往料倉投料時開啟,主要使生石灰能夠順利落下,并且起到防塵作用;在進行干石灰投加配置溶液時開啟,能夠使石灰罐壁上的石灰能夠順利往下落,對料位的準確測量也有重要意義。
干投機和翻料機:在配置石灰溶液時,干投機運行將干石灰送往溶解池,同時翻料機也會開啟,以便能夠使干投機順利將生石灰送往溶解池。石灰溶液的濃度是通過對干投機運行的時間設(shè)定來實現(xiàn)的。
石灰溶液攪拌機:每套生石灰系統(tǒng)配兩臺攪拌機。在配置石灰溶液和石灰溶液加藥泵運行期間要保持運行,以能夠使石灰溶液濃度均勻穩(wěn)定。
生石灰儲罐:主要是用來儲存干石灰粉末的,上部安裝有振蕩器,下部安裝有干投機和翻料機,在其上、中、下部各安裝有料位開關(guān),通過對料位的監(jiān)控來決定什么時候進行往儲罐里補充干石灰。
注水閥:需要配置石灰溶液時要開啟注水閥,達到高液位時關(guān)閉注水閥停止注水。
氣動閥:在石灰投加即干投機運行時開啟氣動閥,起到讓生石灰不沾在壁上并且順利落下的作用。
(1)干石灰儲罐低料位時,運行人員需要聯(lián)系干石灰廠家往儲罐補充干石灰,保證儲罐內(nèi)干石灰量充足。
(2)石灰溶液池低液位時,在保證相應(yīng)石灰料倉不是低料位的情況下開啟注水閥往溶液池內(nèi)注水,達到高液位關(guān)閉注水閥停止注水;再開啟翻料機和干投機往石灰溶液池里投加定量的干石灰,同時開啟振蕩器和氣動閥。
(3)干石灰投加達到要求的量后,首先關(guān)閉翻料機,再關(guān)閉干投機,最后關(guān)閉振蕩器和氣動閥。
(1)制定控制方案,統(tǒng)計改造涉及到的測量點和控制點,制定程序點號表;
(2)根據(jù)點號表確定所需的信號模塊數(shù)量和類型(圖1),并繪制接線圖;根據(jù)點的統(tǒng)計數(shù)量確定所需信號電纜數(shù)量并提前鋪放。
(3)根據(jù)工藝流程和控制方案制定程序流程圖(圖2),并且編制PLC程序,制作上位畫面(圖3)。
圖2 程序流程圖
(4)根據(jù)生產(chǎn)安排在不影響生產(chǎn)的情況下拆除現(xiàn)場原先舊的控制器,在PLC柜安裝新加設(shè)備包括PLC、繼電器、信號分配器等;接線校線、下載程序、打點調(diào)試等。
圖3 改造后上位畫面
(5)下位調(diào)試好后,做好通訊,完善主控室上位畫面進行上位調(diào)試。
(6)上面所有工作完成后,根據(jù)生產(chǎn)安排試運行,做好完善工作,最終達到生產(chǎn)工藝要求。
3.2.1 制定控制方案
(1)設(shè)備的所有開啟和停止操作都可以在遠程狀態(tài)下通過主控室上位機實現(xiàn)?!熬偷?遠程”狀態(tài)通過現(xiàn)場控制箱的轉(zhuǎn)換開關(guān)實現(xiàn)。就地狀態(tài)時,所有的操作可通過現(xiàn)場控制箱上的按鈕實現(xiàn)。
(2)干石灰儲罐的高、中、低料位可以在上位顯示,并對低、高料位做報警顯示以提示往石灰罐里投料和結(jié)束投料時間。
(3)石灰溶液池的低液位和高液位具體數(shù)據(jù)需要生產(chǎn)人員確定,并且可以在上位進行相應(yīng)數(shù)據(jù)的設(shè)置。
(4)干石灰投加的量需要根據(jù)生產(chǎn)對石灰溶液的濃度來確定,而干石灰投加多少量通過設(shè)定投加時間來實現(xiàn),投加時間的具體數(shù)據(jù)由生產(chǎn)人員確定,并可在上位對時間進行設(shè)置。
(5)遠程上位控制通過在現(xiàn)場過程控制柜新增加一套西門子PLC系統(tǒng)和現(xiàn)有主控室設(shè)備來實現(xiàn)。
(6)按照制定好的接線圖接線,校線。
3.2.2 根據(jù)生產(chǎn)安排,在實施改造期間要保證有一套系統(tǒng)能夠運行,所以先對2#石灰系統(tǒng)實施改造,2#如能順利改造成功,再對1#干石灰實施同樣改造。
3.2.3 改造所需的電纜已經(jīng)作為準備工作提前鋪放好;柜內(nèi)的核心控制設(shè)備采用的是西門子300PLC,還有其他硬件設(shè)備也都提前安裝好。
3.2.4 根據(jù)控制方案和工藝流程編制PLC程序,并且編制上位畫面程序。
改造完成后將所有自動化控制設(shè)備由原來環(huán)境惡劣的干石灰?guī)旆扛难b到PLC過程室PLC控制柜內(nèi),大大改善了自動化設(shè)備運行環(huán)境,提高了自動化設(shè)備運行的安全性和穩(wěn)定性。改造前后情況對比如圖4。明確了自動化專業(yè)與電氣專業(yè)的專業(yè)維護分工,便于以后的設(shè)備維護、故障分析處理和備件的更換工作。自改造后投運以來,運行情況良好,不僅實現(xiàn)了干石灰投加過程的自動化運行和遠程上位對各設(shè)備運行狀態(tài)的監(jiān)控,而且還可以通過上位對干石灰粉末投加時間進行設(shè)定進而來實現(xiàn)干石灰溶液濃度配制的調(diào)節(jié),完全滿足生產(chǎn)工藝要求。
圖3 改造前后對比
通過此次改造,我們不僅進一步熟悉學(xué)習(xí)了原水的工藝和干石灰在原水處理工程中的作用和重要性,而且通過解決實際問題鞏固了自動化專業(yè)知識,積累了自動化技術(shù)改造方面的工作經(jīng)驗,對以后相關(guān)工作的順利開展具有重要意義。控制設(shè)備改為性能可靠且性價比高的西門子300PLC設(shè)備,減少了故障點,消除了原先設(shè)備存在的隱患,方便了以后備件的提報,這對增收節(jié)支具有重要意義。干石灰投加直接關(guān)系著原水處理的硬度和pH值的調(diào)節(jié),此次改造的完成使得原水處理水質(zhì)更加穩(wěn)定,保證了公司主流程工業(yè)用水安全,對公司產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定和經(jīng)濟效益的提高具有重要意義。
[1]廖常初.S7-300/400 PLC應(yīng)用技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2006.