王 輝
(萊鋼集團(tuán) 自動(dòng)化部,山東 萊蕪 271104)
隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,萊鋼天元?dú)怏w公司的制氧機(jī)組規(guī)模也由原來(lái)的4臺(tái)擴(kuò)展到了8臺(tái)。由于設(shè)備老化、技術(shù)落后、設(shè)計(jì)缺陷等,近年來(lái)幾臺(tái)機(jī)組故障頻繁出現(xiàn),為了保證一線氧氣的供應(yīng),亟需解決制氧機(jī)組出現(xiàn)的問(wèn)題,提高制氧機(jī)組的安全穩(wěn)定性。本文主要介紹了萊鋼天元?dú)怏w公司3#~10#制氧機(jī)組基礎(chǔ)級(jí)和過(guò)程級(jí)的控制系統(tǒng)、儀表及檢測(cè)元件的開(kāi)發(fā)、維護(hù)和改造。
從系統(tǒng)運(yùn)行的實(shí)際效果看,制氧機(jī)組原控制系統(tǒng)能較好地完成空壓機(jī)生產(chǎn)工藝過(guò)程的自動(dòng)化控制,確保生產(chǎn)的順行,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。但機(jī)組運(yùn)行后,一些初期設(shè)計(jì)考慮不到的問(wèn)題也顯現(xiàn)了出來(lái)。通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的狀態(tài)進(jìn)行全面分析后,得出如下結(jié)論:
(1)7?!?0#制氧機(jī)送氣總管一直采用人工手輪操作機(jī)械閥的操作方式,操作人員需要爬高空管路,既不方便也不安全;閥門調(diào)節(jié)沒(méi)有自動(dòng)功能,只能靠經(jīng)驗(yàn);由于機(jī)械閥門工作不到位,易發(fā)生泄漏,甚至引起爆炸事故。
(2)制氧機(jī)組由分子篩進(jìn)主換熱器的4路管道沒(méi)有相應(yīng)的溫度測(cè)點(diǎn)和閥門位置反饋信號(hào),致使操作工無(wú)法正確判斷管道的溫度和閥門的位置,可能引起停車或爆炸事故。
基于多年的現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)經(jīng)驗(yàn),根據(jù)制氧工藝流程,結(jié)合實(shí)際情況,并通過(guò)技術(shù)論證,針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)易出現(xiàn)的故障作出以下原因分析:
(1)由于7?!?0#制氧機(jī)送氣總管閥門沒(méi)有自動(dòng)控制功能,只能靠人工手輪操作機(jī)械閥,無(wú)法準(zhǔn)確控制閥門的開(kāi)度,可能會(huì)造成事故的發(fā)生。
(2)制氧機(jī)組在分子篩進(jìn)主換熱器的管道上,原來(lái)并沒(méi)有預(yù)留冗余的安裝位置;同時(shí),因?yàn)樵谠y門頂上有一個(gè)圓形旋轉(zhuǎn)式的閥門刻度標(biāo)尺,位置非常狹窄,在頂上無(wú)法安裝現(xiàn)有的各種定位裝置,也無(wú)法對(duì)現(xiàn)有閥門進(jìn)行分體式改造。由于最初的設(shè)計(jì)并沒(méi)有相關(guān)的監(jiān)控設(shè)計(jì),因此在增加監(jiān)控點(diǎn)的同時(shí)也會(huì)對(duì)現(xiàn)有的分子篩進(jìn)主換熱器部分的控制功能進(jìn)行一定的改進(jìn)。
對(duì)“閥門站”進(jìn)行PLC控制的主要目的是:在操作閥門時(shí),工藝人員不需到現(xiàn)場(chǎng),保障了其人身安全。同時(shí),由于現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)改為遠(yuǎn)程控制,閥門上安裝了電磁閥、定位器等儀控設(shè)備,保障了現(xiàn)場(chǎng)處理故障的儀控人員的安全。煉鋼管道有調(diào)節(jié)閥一臺(tái)(氣閉式),切斷閥一臺(tái)(雙作用氣缸式),調(diào)節(jié)閥前、切斷閥后各有一臺(tái)手動(dòng)截止閥,送氧時(shí)兩臺(tái)手動(dòng)截止閥全部打開(kāi),調(diào)節(jié)閥全開(kāi),切斷閥全開(kāi)(電磁閥失電)。新增加的 WinCC監(jiān)控站兼顧組態(tài)和操作功能,不但能輕松地實(shí)現(xiàn)設(shè)備操控、報(bào)警、歷史趨勢(shì)顯示,更為維護(hù)人員提供了查找故障的有力工具。圖1為改造后的開(kāi)關(guān)閥站系統(tǒng)。
管網(wǎng)改造前采用手輪操作調(diào)節(jié)閥門的開(kāi)度來(lái)控制流量,對(duì)緊急狀況沒(méi)有設(shè)計(jì)相應(yīng)的控制方案。此次改造在調(diào)節(jié)閥前增加了緊急切斷閥KV1093.2,它能在緊急狀態(tài)下以最快的速度切斷氣源供應(yīng),保證生產(chǎn)安全。圖2為緊急切斷閥控制程序圖。
由于原設(shè)計(jì)控制功能不夠完善,且運(yùn)行過(guò)程中的具體工況較復(fù)雜,原設(shè)計(jì)又缺乏靈活性,于是在4個(gè)進(jìn)主換熱器管道上分別增加一個(gè)鉑電阻,并在進(jìn)主換熱器前的閥門上安裝閥門位置開(kāi)關(guān)反饋;鑒于安裝位置狹小,無(wú)法采用分體式定位器進(jìn)行改造,根據(jù)閥門形狀和安裝位置決定自行設(shè)計(jì),將定位裝置固定在一卡件上,然后直接焊接到閥門氣缸邊上,通過(guò)位置反饋對(duì)其進(jìn)行調(diào)節(jié)。保證了設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,提高了操作人員的工作效率,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,保證了熱線的需求,創(chuàng)造了較可觀的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí),排除了因設(shè)備老化等原因隨時(shí)可能造成的停產(chǎn)隱患,并且大幅提高了系統(tǒng)的可靠性、兼容性、通用性和可維護(hù)性,為生產(chǎn)的順行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
圖1 改造后的開(kāi)關(guān)閥站系統(tǒng)
圖2 緊急切斷閥控制程序圖
通過(guò)以上優(yōu)化措施的實(shí)施,降低了機(jī)組的故障率,
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