岳 忠
(山東鋼鐵 萊鋼自動(dòng)化部,山東 萊蕪 271104)
萊鋼棒材廠中小型軋線可軋制型鋼、角鋼、槽鋼、螺紋鋼和圓鋼等多種產(chǎn)品,目前主要以生產(chǎn)螺紋鋼和圓鋼為主。收集控制系統(tǒng)共有A、B、C、D、E五種控制方式,分別對(duì)應(yīng)收集不同品種的成品材,本文以其中的D循環(huán)即螺紋鋼的收集為例,簡(jiǎn)要說(shuō)明收集控制系統(tǒng)的系統(tǒng)配置、控制原理和系統(tǒng)優(yōu)化的具體實(shí)現(xiàn)方法。
碼垛區(qū)域收集控制系統(tǒng)的主要功能是將剪切好的成品材分組收集打捆,然后輸送到成品存儲(chǔ)區(qū)域。
中小型碼垛區(qū)域收集控制系統(tǒng)工藝設(shè)備包括傳輸鏈、擋塊、固定筐、活動(dòng)筐、輸出輥道和活動(dòng)打捆機(jī)。圖1為碼垛區(qū)域工藝設(shè)備分布圖。
傳輸鏈將成品材從對(duì)齊輥道傳送到擋塊;由擋塊負(fù)責(zé)將成品材分組并控制每捆成品材的數(shù)量;固定筐將分好組的成品材接收和臨時(shí)存放;活動(dòng)筐將分好組的成品材從固定筐運(yùn)送到打捆位和輸出輥道;活動(dòng)打捆機(jī)將活動(dòng)筐運(yùn)送來(lái)的成品材打成捆;輸出輥道將打好的捆輸送到成品存儲(chǔ)區(qū)域。圖2為碼垛區(qū)域各設(shè)備動(dòng)作過程流程圖。
整套系統(tǒng)共配置1套ABB MP200(RMC7)系列DCS、3套 MP90(活動(dòng)打捆機(jī))系列DCS和1套MV320系列終端,傳動(dòng)采用ABB AC80系列,MP200和MP90之間采用MasterFieldbus總線通訊,MP200與AC80采用AF100總線通訊?,F(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)元件采用編碼器和接近開關(guān)配合使用。圖3為系統(tǒng)配置圖。
圖1 碼垛區(qū)域工藝設(shè)備分布圖
中小型碼垛區(qū)域收集控制系統(tǒng)采用了ABB AMPL語(yǔ)言。AMPL語(yǔ)言是ABB OCS控制系統(tǒng)專門用于過程控制的、以圖形表示的功能模塊語(yǔ)言,通過數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)完成程序與過程信號(hào)的數(shù)據(jù)交換,具有功能強(qiáng)、結(jié)構(gòu)合理、編程速度快的優(yōu)點(diǎn)。AMPL語(yǔ)言是由圖形表示的功能模塊語(yǔ)言,每個(gè)功能都被看作是具有輸入、輸出的功能模塊。這些模塊被稱為PC元素,功能PC元素既具有最簡(jiǎn)單的邏輯與AND元素,也有復(fù)雜的PID調(diào)節(jié)器元素。除功能PC元素外,AMPL還具有許多將程序劃分成可以單獨(dú)處理和執(zhí)行的模塊的結(jié)構(gòu)元素。由于這些結(jié)構(gòu)元素所劃分的模塊可以有不同的掃描周期和執(zhí)行優(yōu)先權(quán),因此在同一程序中既可以管理慢的、也可以管理快的控制工序。
圖2 碼垛區(qū)域各設(shè)備動(dòng)作過程流程圖
圖3 碼垛區(qū)域收集控制系統(tǒng)配置圖
中小型碼垛區(qū)域收集控制系統(tǒng)采用了基于位置聯(lián)鎖的控制思想,對(duì)于各設(shè)備各個(gè)位置的準(zhǔn)確性均有嚴(yán)格的要求,只有在設(shè)備位置條件滿足時(shí)才能進(jìn)行下一步動(dòng)作。現(xiàn)場(chǎng)各設(shè)備分工明確,在獨(dú)立完成自己工作任務(wù)的同時(shí)與其他設(shè)備合作,共同完成整個(gè)成品材的收集任務(wù)。
控制系統(tǒng)的具體動(dòng)作步驟都是通過軟件編程來(lái)實(shí)現(xiàn)的,該控制系統(tǒng)軟件的實(shí)現(xiàn)是通過ABB AMPL語(yǔ)言的STEP程序來(lái)完成的。STEP是ABB AMPL語(yǔ)言中PC元素的一種,用于分割序列程序中的各個(gè)序列,可以直接作為一個(gè)子序列的頭部,也可以隨時(shí)被其他的子序列程序調(diào)用或跳轉(zhuǎn)到其他的子序列程序。STEP內(nèi)的程序只有在STEP的觸發(fā)條件滿足時(shí)才會(huì)執(zhí)行。中小型碼垛區(qū)域收集控制系統(tǒng)就是將各設(shè)備的每步動(dòng)作都編為一個(gè)子序列程序,在條件滿足時(shí)調(diào)用執(zhí)行其中一個(gè)子序列程序,相互觸發(fā)調(diào)用,最終實(shí)現(xiàn)各設(shè)備之間的連鎖,完成收集任務(wù)。
對(duì)于碼垛區(qū)設(shè)備在生產(chǎn)中出現(xiàn)的一系列問題,一方面通過對(duì)活動(dòng)筐的動(dòng)作軌跡進(jìn)行優(yōu)化,由復(fù)雜的梯形改為簡(jiǎn)單的矩形;另一方面,取消現(xiàn)場(chǎng)固定筐動(dòng)作,采用在程序內(nèi)部模擬固定筐動(dòng)作;另外,活動(dòng)筐的動(dòng)作精度采用范圍精度控制,降低了設(shè)備負(fù)載。
活動(dòng)筐原設(shè)計(jì)從接鋼位到上中位時(shí),前進(jìn)和上升同時(shí)動(dòng)作,整個(gè)動(dòng)作軌跡為一梯形,在投產(chǎn)初期使用比較順利,但隨著產(chǎn)能的提高和設(shè)備的老化,設(shè)備動(dòng)作日漸不能滿足生產(chǎn)的需要,設(shè)備負(fù)載很大,活動(dòng)筐在接鋼位到上中位時(shí),前進(jìn)和上升的速度需要匹配而且要恒定不變,否則活動(dòng)筐會(huì)出現(xiàn)晃動(dòng)過大,觸發(fā)連鎖保護(hù),影響生產(chǎn)。從物理學(xué)上來(lái)說(shuō),活動(dòng)筐從接鋼位到上中位過程中,受到向上、向前和向下3個(gè)方向的力的作用,在運(yùn)動(dòng)過程中控制比較復(fù)雜,我們通過試驗(yàn)和論證,決定將活動(dòng)筐動(dòng)作軌跡由復(fù)雜的梯形改為簡(jiǎn)單的矩形,優(yōu)化后的活動(dòng)筐每步均執(zhí)行一個(gè)方向的動(dòng)作,從接鋼位先到達(dá)后上位,再前進(jìn)到上中位,上升過程中只有兩個(gè)方向的力作用,前進(jìn)時(shí)上、下兩方向力抵消,只有前進(jìn)的力起作用,容易控制,同時(shí)降低了設(shè)備負(fù)載,提高了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性。圖4為活動(dòng)筐優(yōu)化前后動(dòng)作軌跡圖。
圖4 活動(dòng)筐優(yōu)化前后動(dòng)作軌跡圖
固定筐原設(shè)計(jì)在低位和接鋼位之間做上下運(yùn)動(dòng),由編碼器和接近開關(guān)來(lái)定位,在接鋼位由抱閘抱住,初始時(shí)固定筐在接鋼位接鋼,待鋼滿活動(dòng)筐到達(dá)接鋼位后下降到低位,待活動(dòng)筐將鋼移走后,再上升到接鋼位接鋼。整個(gè)工作過程中,活動(dòng)筐在接鋼位接鋼時(shí),受到的沖擊力比較大,特別是在改軋重型材后,經(jīng)常出現(xiàn)接鋼位信號(hào)丟失,影響生產(chǎn),同時(shí)對(duì)設(shè)備的使用壽命也是很大的挑戰(zhàn)。在將活動(dòng)筐動(dòng)作由梯形改為矩形后,活動(dòng)筐在從接鋼位到前中位時(shí),現(xiàn)場(chǎng)不再需要固定筐下降到低位,只是在程序中模擬固定筐動(dòng)作即可,而且固定筐接鋼位還可以上提,減小了重型材降到固定筐的距離,減少了沖擊力;取消固定筐現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)作后,固定筐的動(dòng)作時(shí)間也隨著取消,提高了運(yùn)行效率,同時(shí)拆除了固定筐動(dòng)力和定位設(shè)備,降低了設(shè)備和備件費(fèi)用;另外,減少了設(shè)備連鎖,提高了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性。
活動(dòng)筐在動(dòng)作過程中由編碼器和接近開關(guān)共同來(lái)定位。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,由于設(shè)備負(fù)載大,加上設(shè)備老化等原因,活動(dòng)筐晃動(dòng)幅度較大,經(jīng)常造成接近開關(guān)檢測(cè)不到信號(hào),無(wú)法觸發(fā)下一步動(dòng)作,影響正常生產(chǎn)。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際考察和查閱相關(guān)資料后,我們決定取消接近開關(guān)定位,只選用編碼器來(lái)控制精度。編碼器數(shù)值為L(zhǎng)實(shí),位置設(shè)定值為L(zhǎng)設(shè),范圍精度設(shè)定值為L(zhǎng)臨,只要編碼器數(shù)值L實(shí)在(L設(shè)+L臨)和(L設(shè)-L臨)之間,控制系統(tǒng)都認(rèn)為符合條件。同時(shí),程序內(nèi)部對(duì)各位置設(shè)定對(duì)應(yīng)的FLAG位,共設(shè)定前下位、后下位、接鋼位、后上位、上中位和打捆位6個(gè)FLAG位。當(dāng)活動(dòng)筐到達(dá)某個(gè)位置時(shí),將相關(guān)位的FLAG位置為1,其他5個(gè)FLAG位為0,對(duì)整個(gè)動(dòng)作過程進(jìn)行軟件跟蹤。在活動(dòng)筐動(dòng)作執(zhí)行過程中,首先根據(jù)編碼器來(lái)確定當(dāng)前位置及下一步動(dòng)作,若編碼器無(wú)法定位時(shí),再參考各FLAG位來(lái)確定當(dāng)前位置及下一步動(dòng)作,以確?;顒?dòng)筐能穩(wěn)定準(zhǔn)確運(yùn)行。
根據(jù)不同情況,碼垛區(qū)設(shè)備控制優(yōu)化項(xiàng)目對(duì)各個(gè)設(shè)備的控制系統(tǒng)部分應(yīng)用不同策略,實(shí)施多種改進(jìn)方式,改造后實(shí)際使用效果良好,有效地提高了設(shè)備的穩(wěn)定性和高效性。經(jīng)過一段時(shí)間的測(cè)試運(yùn)行,效果良好,改造后有效提高了成品的收集能力,同時(shí)減少了停機(jī)率,獲得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。該系統(tǒng)的配置和控制思路比較成熟,對(duì)其他類似系統(tǒng)有一定的借鑒價(jià)值。
[1] Arethas S P.Energy conservation efforts at Inland Steel Company[G]//Proceedings of the American Control Conference.New York:[s.n.],1984:583-585.
[2] 周英.ABB AMPL語(yǔ)言及其編程特點(diǎn)[J].航空制造工業(yè),1998(4):31-32.