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        伺服控制跟蹤在螺旋焊管生產(chǎn)線上的應(yīng)用?

        2013-09-04 00:46:56王昌龍陳靖芯秦永法竺志大
        機(jī)械工程與自動化 2013年6期

        王昌龍,陳靖芯,秦永法,竺志大

        (揚(yáng)州大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,江蘇 揚(yáng)州 225009)

        0 引言

        傳統(tǒng)的鋼管定長切割多數(shù)采用刀輪機(jī)械跟蹤,在刀輪與鋼管相切滾動的過程中,刀輪在鋼管圓周上留下一道刻痕。只要刻痕有一定深度,就能限制刀輪只沿鋼管圓周方向相切滾動,不會發(fā)生沿鋼管軸線方向的滑移。帶有等離子切割噴槍的小車通過汽缸被刀輪架起,小車被刀輪帶動在軌道上前進(jìn),噴槍沿鋼管橫斷面切割一周,完成鋼管垂直切斷。

        然而,螺旋焊管切割時(shí),鋼管不僅作周向旋轉(zhuǎn),還沿軸線伸長,即鋼管上任意一點(diǎn)均作螺線運(yùn)動。

        實(shí)際工作中刀輪軸與刀輪之間可能存在機(jī)械間隙、刀輪軸受力后的變形、鋼管受壓力后的凹陷變形,刀輪不能保證在鋼管的一個(gè)橫斷面內(nèi)運(yùn)動,導(dǎo)致切割縫起點(diǎn)與終點(diǎn)不重合,有時(shí)誤差達(dá)到1cm~3cm。[1-3]

        機(jī)械間隙總是存在的,而且是難以精確控制的,實(shí)踐表明機(jī)械刀輪跟蹤法很難保證切口斷面垂直于鋼管軸線,起點(diǎn)終點(diǎn)難以重合。本文采用伺服控制跟蹤系統(tǒng),雖不可能絕對消除誤差,但至少可以調(diào)整跟蹤速度,直到小車與鋼管軸向同步,將誤差控制在切割縫寬度范圍內(nèi)。小車不再靠自重壓在刀輪上,因此不會引起鋼管的失圓變形,也不會使切割路線偏離橫斷面。

        1 伺服控制跟蹤系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        原方案小車靠自重被動跟隨刀輪沿鋼管切向運(yùn)動,刀輪相對于鋼管任意橫截面理論上軸向保持靜止,如圖1所示。

        新方案中小車采用雙絲杠螺母驅(qū)動機(jī)構(gòu),由伺服電機(jī)通過齒輪減速器帶動絲杠旋轉(zhuǎn),螺母帶動小車主動跟蹤鋼管的軸向運(yùn)動,相對于鋼管任意橫截面理論上軸向保持靜止。[4]

        圖1 刀輪跟蹤切割示意圖(小車導(dǎo)軌略)

        1.1 兩路測速系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        鋼板從螺旋焊管生產(chǎn)線的鋼卷開平機(jī)出發(fā),進(jìn)入三輥成型機(jī)之前,采用光電碼盤測出鋼板的前進(jìn)速度v板,如圖2所示。

        圖2 總體組成和送板測速傳感器安裝部位

        正常生產(chǎn)情況下,鋼板前進(jìn)速度約為2m/min~10m/min,選用直徑Φ10cm的摩擦輪,轉(zhuǎn)速僅為3r/min~15r/min。而采用65 536脈沖/轉(zhuǎn)的光電碼盤測速,則每個(gè)脈沖鋼板前進(jìn)的距離d(mm)為:

        由于鋼板前進(jìn)單位距離產(chǎn)生的脈沖數(shù)過少,控制精度低,故采用齒輪增速器加快轉(zhuǎn)速后與碼盤相連。該變速器速比為100∶1,每個(gè)脈沖鋼板前進(jìn)的距離d為0.005mm,使控制精度大大提高。由于直流伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速較快,因此另一路測速傳感器直接安裝在電機(jī)出軸端,測出小車的實(shí)際運(yùn)行速度。

        1.2 帶有等離子噴槍的小車驅(qū)動設(shè)計(jì)

        伺服電機(jī)通過同步帶輪帶動雙絲杠旋轉(zhuǎn),絲杠螺母機(jī)構(gòu)帶動含有等離子噴槍的小車以速度v管前進(jìn)。圖3為切割小車、減速器和絲杠螺母行走機(jī)構(gòu)示意圖。

        圖3 切割小車、減速器、絲杠螺母行走機(jī)構(gòu)示意圖

        設(shè)鋼管直徑為D,鋼板寬度為W。鋼板每卷繞一周鋼管伸長W-L(L為重疊接縫寬度),其與鋼板送板距離之比K為:

        其中:α為鋼板開平機(jī)與焊管軸線之間的夾角(螺旋角)。小車前進(jìn)速度v管應(yīng)等于鋼管伸長速度,與鋼板送板速度v板的關(guān)系應(yīng)為:

        v管=K·v板。

        本設(shè)計(jì)通過調(diào)節(jié)旋鈕微調(diào)鋼板前進(jìn)速度與小車前進(jìn)速度之間的比例系數(shù)K,可以在一定程度上修正機(jī)械誤差。[5]

        以鋼板寬度W=1 250mm,重疊邊L=20mm,制作直徑D=1 153mm的鋼管為例,則螺旋角α為:

        1.3 送板速度與小車速度比例系數(shù)的調(diào)節(jié)

        調(diào)節(jié)系數(shù)K的方法為:

        ΔK=(1-δ/1 230)/0.321 53。

        很顯然,切割縫起始點(diǎn)誤差δ<0說明小車前行過慢;δ>0說明小車前行過快。實(shí)際操作時(shí),不必仔細(xì)計(jì)算,可根據(jù)大致誤差程度適當(dāng)調(diào)節(jié)系數(shù)K??刂凭热Q于光電碼盤的位數(shù)和調(diào)節(jié)旋鈕輸出模擬電壓的A/D采樣位數(shù)。

        2 試驗(yàn)結(jié)果

        在兩路光電碼盤模擬測試裝置上進(jìn)行了伺服跟蹤試驗(yàn),小車10次跟蹤試驗(yàn)實(shí)際行程見表1。試驗(yàn)表明,該隨動系統(tǒng)切割行走誤差小于1cm,跟蹤精度滿足生產(chǎn)要求。

        表1 試驗(yàn)系統(tǒng)10次跟蹤結(jié)果 m

        3 結(jié)論

        兩路光電碼盤可以實(shí)現(xiàn)等離子切割小車的行走反饋控制,其控制精度滿足生產(chǎn)要求。

        調(diào)節(jié)旋鈕微調(diào)送板速度與小車速度之間的比例系數(shù),可使跟蹤精度達(dá)到要求。

        [1] 任小龍,邵敏茹.螺旋縫埋弧焊管生產(chǎn)線智能糾偏系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].電子測量技術(shù),2008,31(5):59-62.

        [2] 羅秀峰.螺旋焊管成型參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計(jì)[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2007:16-21.

        [3] 趙桂杰.螺旋焊管外焊縫自動跟蹤智能控制系統(tǒng)研究[D].鞍山:遼寧科技大學(xué),2008:34-46.

        [4] Gunaraj V,Murugan N.Prediction and comparison of the area of the heat-affected zone for the bead-on-plate and bead-on-joint in submerged arc welding of pipes[J].Journal of Materials Processing Technology,1999,95(10):246-261.

        [5] 席文明,鄭梅生,顏景平.視覺引導(dǎo)下的機(jī)器人跟蹤復(fù)雜焊縫的研究[J].東南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2000,30(2):79-83.

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