聶常貴,牟效民,霍林華
(中國石油克拉瑪依石化公司熱電廠,新疆 克拉瑪依 834003)
燃煤鍋爐制粉系統(tǒng)發(fā)生爆炸事故,輕則造成設(shè)備損壞、鍋爐運(yùn)行中斷,重則導(dǎo)致人員傷亡。因此,結(jié)合實(shí)際,系統(tǒng)地研究分析燃煤鍋爐制粉系統(tǒng)爆炸的原因,提出整改防范措施,對確保鍋爐安全平穩(wěn)運(yùn)行具有極為重要的指導(dǎo)意義。
研究與實(shí)踐均表明,燃煤鍋爐制粉系統(tǒng)爆炸事故主要是由煤粉積存自燃引起的;而積粉自燃的誘因較多,可系統(tǒng)地分為設(shè)備選型不當(dāng)、設(shè)計缺陷、安裝缺陷、檢修維護(hù)不力、違章操作等。此外,外來易燃、易爆物或火源也可引發(fā)制粉系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重的爆炸事故。
選型不當(dāng)主要是指球磨機(jī)、粗粉分離器、細(xì)粉分離器、鎖氣器等制粉系統(tǒng)設(shè)備,沒有根據(jù)煤質(zhì)及系統(tǒng)設(shè)計的參數(shù)按規(guī)范進(jìn)行合理的選擇,致使設(shè)備投用后局部流速過低,介質(zhì)攜粉能力下降,從而誘發(fā)積粉、發(fā)生自燃爆炸事故。
2010-01-03T05:25,某熱電廠4-1制粉系統(tǒng)堵磨后,重新啟動4-1制粉系統(tǒng)給煤機(jī),恢復(fù)制粉,10 s后4-1制粉系統(tǒng)發(fā)生爆炸。事故造成4-1制粉系統(tǒng)粗、細(xì)粉分離器13個防爆門爆破膜全部破裂;乏氣風(fēng)門軸斷裂,門板嚴(yán)重變形后脫落掉進(jìn)排粉機(jī)入口;以粗、細(xì)粉分離器為中心,半徑20 m范圍內(nèi)的廠房塑鋼窗全部破損、框架嚴(yán)重變形,大量破碎玻璃從30 m標(biāo)高的窗戶墜落到8 m標(biāo)高的鍋爐運(yùn)轉(zhuǎn)層。
事故發(fā)生后,該電廠檢修人員對鍋爐2套制粉系統(tǒng)中未發(fā)生爆炸的制粉系統(tǒng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)粗粉分離器上錐帽煤粉沉積厚度達(dá)到60 cm且內(nèi)部有自燃著火現(xiàn)象。根據(jù)煤質(zhì)及軸向型粗粉分離器的設(shè)計選型原則,按制粉通風(fēng)Qv=36 699 m3/h、煤粉細(xì)度R90=25 %計算,選用的軸向型粗粉分離器直徑應(yīng)為2.93 m,但實(shí)際設(shè)計中選用的粗粉分離器直徑卻為3.7 m,致使粗粉分離器上錐帽頂介質(zhì)流速過低,攜粉能力下降,進(jìn)而導(dǎo)致煤粉大量沉積。高揮發(fā)分煤粉長期沉積氧化而熱量不能有效地散失,最終發(fā)生自燃。此時若遇到制粉系統(tǒng)起、停或運(yùn)行中其他的操作擾動,則可能發(fā)生爆炸。事故后,按規(guī)范將粗粉分離器直徑由3.7 m改為2.8 m,經(jīng)多次檢查,上錐帽均無積粉,安全運(yùn)行至今。
設(shè)計缺陷主要是指制粉系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及管段未按規(guī)范設(shè)計,致使系統(tǒng)投用后局部嚴(yán)重積粉、自燃,進(jìn)而誘發(fā)爆炸事故。因設(shè)計缺陷而易發(fā)生積粉自燃爆炸的區(qū)域有:球磨機(jī)進(jìn)口混合管段、制粉系統(tǒng)防爆門插管、細(xì)粉分離器進(jìn)口方形管等。此外,粉倉倉壁角度以及材質(zhì)選擇不當(dāng)也容易引發(fā)積粉自燃爆炸事故。
1999-09-01T08:15,某電廠2號鍋爐司磨按正常程序啟動磨煤機(jī)。08:20,控制室值班員突然聽到一聲巨響, 2-2制粉系統(tǒng)發(fā)生爆炸,磨煤機(jī)出口溫度由63 ℃升高到127 ℃。事故造成2-2制粉系統(tǒng)所有防爆門全部爆破,2-2給煤機(jī)出現(xiàn)4條20 cm的長裂縫。事故后,檢修人員對2-2磨煤機(jī)入口熱風(fēng)道進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)熱風(fēng)道內(nèi)還有約7 cm厚的煤粉在燃燒,并且煤粉內(nèi)還有14個鋼球。
由于設(shè)計落煤管下端正對著熱風(fēng)道進(jìn)口彎頭(見圖1),日常運(yùn)行期間少量通過落煤管補(bǔ)充的磨煤機(jī)鋼球、煤粒在熱風(fēng)道內(nèi)存積,受熱風(fēng)烘烤自燃,當(dāng)制粉系統(tǒng)起動后,就會引發(fā)爆炸。事故后,對所有鍋爐球磨機(jī)落煤管按圖2進(jìn)行了整改,在落煤管出口增加了彎頭,避免了磨煤機(jī)鋼球、煤粒在熱風(fēng)道內(nèi)存積,制粉系統(tǒng)安全運(yùn)行至今。
圖1 磨煤機(jī)進(jìn)口落煤管原設(shè)計結(jié)構(gòu)
圖2 磨煤機(jī)進(jìn)口落煤管整改
安裝缺陷主要是指制粉系統(tǒng)設(shè)備、管段及管件未按設(shè)計要求安裝,致使系統(tǒng)投用后局部嚴(yán)重積粉、自燃,進(jìn)而誘發(fā)爆炸事故。因安裝缺陷易發(fā)生積粉自燃爆炸的區(qū)域有:制粉系統(tǒng)閥門、管段安裝位置、角度及防爆門插管安裝角度、開孔和插入結(jié)構(gòu)等。
2010-01-05,某電廠4號鍋爐司磨接班檢查發(fā)現(xiàn):4-1球磨機(jī)進(jìn)口防爆門破損,并從破損處觀察到防爆門插管內(nèi)有火星,遂緊急匯報,停止4-1球磨機(jī)運(yùn)行。由于發(fā)現(xiàn)及時、處理得當(dāng),成功避免了一起制粉系統(tǒng)爆炸事故。
隨后,拆除4-2磨煤機(jī)進(jìn)口防爆門膜片檢查,發(fā)現(xiàn)防爆門插管下方內(nèi)壁有一直徑為30 cm的變形區(qū)域。再拆除防爆門插管外側(cè)保溫裝置,發(fā)現(xiàn)防爆門插管內(nèi)存在積粉自燃現(xiàn)象。檢修人員測量發(fā)現(xiàn):此防爆門插管未按45°(與水平面夾角)以上規(guī)定傾斜角設(shè)計安裝,實(shí)際傾斜角僅為30°,同時粗粉分離器回粉管、排粉機(jī)再循環(huán)管均位于球磨機(jī)進(jìn)口防爆門插管對面上方,氣流軸線正對防爆門插管開孔處,最終導(dǎo)致粗粉分離器回粉、排粉機(jī)再循環(huán)乏氣帶粉及落煤管煤粉在防爆門插管底部沉積。由于防爆門插管傾角較小,沉積煤粉不能依靠重力下落進(jìn)入磨煤機(jī),從而導(dǎo)致沉積煤粉在磨煤機(jī)進(jìn)口干燥風(fēng)(溫度在300 ℃左右)的烘烤下自燃。
檢修維護(hù)不力主要是指制粉系統(tǒng)檢修、維護(hù)存在不足,沒有及時發(fā)現(xiàn)并消除表計、閥門等設(shè)備缺陷及倉壁腐蝕積粉、粗粉分離器雜物堵塞積粉等隱患,導(dǎo)致制粉系統(tǒng)運(yùn)行期間因表計失靈、閥門漏風(fēng)等原因超溫,或發(fā)生局部嚴(yán)重積粉自燃爆炸事故。
違章操作主要是指操作人員不認(rèn)真、沒有嚴(yán)格執(zhí)行燃煤鍋爐制粉系統(tǒng)的操作規(guī)程,因人為操作原因?qū)е轮品巯到y(tǒng)超溫運(yùn)行或發(fā)生局部積粉自燃爆炸事故。
2000-02-28清晨,某電廠1號爐正常運(yùn)行,負(fù)荷190 t/h,雙側(cè)制粉系統(tǒng)均工作正常。06:30,1號爐甲、乙球磨機(jī)停運(yùn),排粉機(jī)空抽15 min左右。07:30左右,1號爐司磨啟動1號爐甲、乙側(cè)制粉系統(tǒng)。當(dāng)甲側(cè)制粉系統(tǒng)及乙側(cè)制粉系統(tǒng)啟動正常,且乙側(cè)球磨機(jī)出口風(fēng)溫達(dá)到54 ℃時,啟動乙側(cè)球磨機(jī)。07:45,啟動給煤機(jī)準(zhǔn)備給煤時,乙側(cè)排粉機(jī)發(fā)生了爆炸,并引發(fā)廠房內(nèi)煤粉二次閃爆,造成鍋爐廠房門、窗、墻壁、樓板多處損壞。
事故后檢查分析其原因,主要是由于06:30制粉系統(tǒng)停運(yùn)時,操作人員沒有嚴(yán)格按操作規(guī)程規(guī)定(停磨過程必須根據(jù)球磨機(jī)進(jìn)出口壓差來控制排粉機(jī)抽風(fēng)時間)執(zhí)行,從而造成乙側(cè)排粉機(jī)抽粉時間不足,致使乙側(cè)球磨機(jī)內(nèi)殘留過量煤粉,并在一定條件下自燃。當(dāng)再次啟動乙側(cè)制粉系統(tǒng)時,排粉機(jī)內(nèi)達(dá)到爆炸極限范圍的煤粉和空氣混合物遇到被抽入的自燃煤粉(火源),從而發(fā)生爆炸。
外來易燃、易爆物或火源主要是指原煤開采、運(yùn)輸過程中夾帶的易燃、易爆物或長期儲存的自燃火源,在進(jìn)入制粉系統(tǒng)前沒有被及時發(fā)現(xiàn),從而導(dǎo)致制粉系統(tǒng)在運(yùn)行期間發(fā)生爆炸事故。由于此類爆炸發(fā)生前,制粉系統(tǒng)均正常運(yùn)行且煤粉濃度高,因此事故損害極大。
2001-11-06,某電廠3號鍋爐發(fā)生一起因原煤中攜帶易燃物而引發(fā)的爆炸事故。事故造成3號爐甲磨出口防爆門爆開,3號爐粉倉防爆門爆開,粉倉頂鋼板變形拉裂,燃料3號帶乙?guī)У撞科脚_破碎,3號帶乙?guī)ё冃尾⑾蛏瞎?,粉倉頂部東西走向的北側(cè)鋼筋混凝土大梁拉斷并突出平臺平面,甲乙側(cè)細(xì)粉分離器下粉口自上部鎖氣器以下全部變形破碎,粉倉吸潮管自吸潮閥以下變形、法蘭破碎。事故中球磨機(jī)及粉倉中先后發(fā)生2次爆炸,一次發(fā)生在磨煤機(jī)出口,另一次發(fā)生在煤粉倉中。
原煤中夾雜易燃物進(jìn)入球磨機(jī)時,首先引起磨煤機(jī)內(nèi)的煤粉爆炸,并且造成磨煤機(jī)出口防爆片破裂。磨煤機(jī)內(nèi)的爆炸在瞬間造成磨煤機(jī)出口正壓,并向上傳播;火星通過粗粉分離器前吸潮管處進(jìn)入粉倉,由于粉倉內(nèi)煤粉濃度超過爆炸極限,從而引發(fā)劇烈的爆炸,造成粉倉頂部及頂部設(shè)備的嚴(yán)重破壞。由于鎖氣器的作用,爆炸未對細(xì)粉分離器造成大的沖擊,所以粗、細(xì)粉分離器防爆門沒有動作。
防止燃煤鍋爐制粉系統(tǒng)發(fā)生爆炸事故是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,它涉及制粉系統(tǒng)設(shè)備選型、設(shè)計、安裝、檢修維護(hù)、運(yùn)行控制及原煤管理等多方面。因此,根據(jù)燃煤鍋爐制粉系統(tǒng)發(fā)生爆炸事故的根源及其影響因素,有針對性地采取切實(shí)可行的防范措施,可最大限度地降低制粉系統(tǒng)發(fā)生爆炸事故的概率,減少人身傷亡及經(jīng)濟(jì)損失,保障鍋爐安全平穩(wěn)運(yùn)行。
電力工業(yè)發(fā)展至今,燃煤鍋爐制粉系統(tǒng)及其設(shè)備、管件選型、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范已非常成熟、規(guī)范,但由于部分新進(jìn)入這一行業(yè)的設(shè)計人員受到自身素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平的制約,加之實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的缺乏,極易出現(xiàn)對制粉系統(tǒng)及設(shè)備選型不當(dāng)、設(shè)計失誤等情況,從而埋下積粉自燃的安全隱患。為此,專業(yè)設(shè)計院一方面要大力加強(qiáng)設(shè)計人員業(yè)務(wù)水平的培養(yǎng)提高,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行制粉系統(tǒng)選型、設(shè)計;另一方面要與鍋爐使用單位技術(shù)人員密切溝通、合作,充分吸收鍋爐運(yùn)行實(shí)踐的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),及時調(diào)整制粉系統(tǒng)的選型與設(shè)計。
制粉系統(tǒng)嚴(yán)格按照設(shè)計正確安裝,是避免制粉系統(tǒng)在投用后發(fā)生積粉爆炸事故的重要環(huán)節(jié)。實(shí)踐表明,當(dāng)前條件下,鍋爐用戶專業(yè)技術(shù)人員全程技術(shù)監(jiān)督是確保制粉系統(tǒng)正確安裝的最有效措施。
防止制粉系統(tǒng)發(fā)生爆炸事故的基礎(chǔ)是定期檢修、及時維護(hù)。制粉系統(tǒng)定期檢修主要是檢查并采取有效措施消除球磨機(jī)進(jìn)口混合風(fēng)管、粗粉分離器、細(xì)粉分離器進(jìn)口方形管、粉倉倉壁、鎖氣器及制粉系統(tǒng)防爆門插管等易發(fā)生積粉自燃區(qū)域的安全隱患,同時完善制粉系統(tǒng)保溫裝置,消除各類磨損泄漏。制粉系統(tǒng)日常維護(hù)主要是及時發(fā)現(xiàn)并消除各類儀表缺陷、閥門缺陷及粗粉分離器內(nèi)的雜物,防止制粉系統(tǒng)儀表失靈、熱風(fēng)門漏風(fēng),從而導(dǎo)致制粉系統(tǒng)超溫及粗粉分離器雜物堵塞、再循環(huán)管道內(nèi)積粉自燃,最終誘發(fā)爆炸事故。
防止制粉系統(tǒng)發(fā)生爆炸事故,細(xì)化運(yùn)行管理、杜絕違章操作必須常抓不懈,基本要點(diǎn)如下。
(1) 加強(qiáng)原煤管理,防止原煤中易燃、易爆物及自燃煤進(jìn)入制粉系統(tǒng)引發(fā)爆炸事故。
(2) 根據(jù)煤質(zhì)、制粉系統(tǒng)類型、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),修訂完善制粉系統(tǒng)操作規(guī)程,并強(qiáng)化人員培訓(xùn),杜絕制粉系統(tǒng)運(yùn)行違章操作。
(3) 制粉系統(tǒng)運(yùn)行期間,必須保證球磨機(jī)再循環(huán)風(fēng)門開度不低于40 %,粗粉分離器回粉管鎖氣器、細(xì)粉分離器下粉管鎖氣器動作正常,防止堵塞積粉。
(4) 制粉系統(tǒng)停止運(yùn)行前,對制粉系統(tǒng)再循環(huán)管、回粉管、球磨機(jī)、粗細(xì)粉分離器要徹底吹掃,以消除積粉。
(5) 制粉系統(tǒng)停運(yùn)后,對制粉系統(tǒng)進(jìn)行全面隔離,減少系統(tǒng)漏風(fēng),確保即使系統(tǒng)內(nèi)自燃也處于缺氧狀態(tài);同時高度注意監(jiān)視磨煤機(jī)進(jìn)、出口溫度及排粉機(jī)進(jìn)口溫度、粗粉出口溫度,若有異常升高,要及時檢查處理,避免自燃的煤粉引爆制粉系統(tǒng)。
(1) 燃煤鍋爐制粉系統(tǒng)發(fā)生爆炸事故,根本原因是由于制粉系統(tǒng)、設(shè)備的選型、設(shè)計、安裝不按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行,以及設(shè)備檢修維護(hù)不力、運(yùn)行違章操作,致使制粉系統(tǒng)或設(shè)備局部長期積粉,隨著熱風(fēng)烘烤及煤粉內(nèi)部化學(xué)熱的產(chǎn)生、積蓄而導(dǎo)致爆炸。要有效防止此類事故的發(fā)生,必須要嚴(yán)把鍋爐制粉系統(tǒng)選型、設(shè)計、安裝時的質(zhì)量監(jiān)督關(guān),同時要長期加強(qiáng)設(shè)備檢修維護(hù)力度,杜絕違章操作。
(2) 鍋爐投產(chǎn)初期,由于選型、設(shè)計不當(dāng),安裝質(zhì)量缺陷,設(shè)備檢維修水平及運(yùn)行管理、操作人員水平不高等因素綜合作用,制粉系統(tǒng)爆炸事故頻發(fā)。但隨著鍋爐投產(chǎn)后制粉系統(tǒng)選型設(shè)計隱患、安裝質(zhì)量缺陷的消除以及設(shè)備檢維修水平的不斷提高,制粉系統(tǒng)發(fā)生積粉爆炸事故的概率將大幅度降低。因此,杜絕違章操作、細(xì)化制粉系統(tǒng)運(yùn)行及日常管理將成為防止制粉系統(tǒng)發(fā)生爆炸事故的一項(xiàng)長期工作。